趙國棟 張海峰
1 “油泵跳閘”報警
即“油泵過載”報警,油泵額定電流3.5A,運行迄今未出現油泵過載故障,故障復位在控制柜內左側一個藍色按鈕。
2 “高溫”報警
即“排氣溫度高或油溫高”報警,排氣溫度高定值100°,油溫高定值80°,故障復位在面板“復位按鈕”上復位。
3 “高壓”報警
即“排氣壓力高”報警,排氣壓力高定值19bar (目前我們實際整定為12bar),故障復位在控制盤右側上方的高壓開關上。
4 “低壓”報警
即“抽氣壓力低”報警,抽氣壓力低定值為1bar,當抽氣壓力低于設定值時機組跳閘,故障復位在控制盤右側上方的低壓開關上。
5 “低油位”報警
油位開關安裝在油分離器的側面,一旦油位到達低油位設定值,壓縮機將跳閘,故障復位在面板“復位按鈕”上復位。
6 “低壓差”報警
壓差開關OPDS1、OPDS2安裝在不同的位置。其中OPDS2負責啟動過程中的壓差監測:當壓縮機未起,只起動油泵時,若油泵的進出口壓差小于1.5bar,即觸發低壓差跳機信號1#。OPDS1負責運行時的壓差監測:當壓縮機起動后,壓縮機的進出口壓差小于3.5bar,即觸發低壓差跳機信號2#。故障復位在面板“復位按鈕”上復位。
7 “機組故障”報警
“機組故障”報警是一個綜合報警,出現該報警最多的原因為配電盤漏電保護裝置F5動作或冷凍水斷流及流量開關故障。
8 “防凍”報警
即“冷凍水低溫”報警,目前冷凍水低溫定值為5℃,一旦冷凍水的供水溫度降至5℃,機組將跳閘,故障復位在冷凝器上方的溫度開關上。
9 蒸發器液位低
當蒸發器液位低于設定值時,機組會跳閘,但此時在就地看不到任何報警,此時只能通過閉鎖蒸發器液位低信號,將機組啟動后補充冷媒,使蒸發器達到正常液位。
10 具體案例分析
案例簡介:
2013年12月底,1DEL001GF冷水機組連續多日在運行過程中連續出現跳機,平均一天跳一次,嚴重時一天跳幾次,且跳機大多發生在夜間。跳機時控制面板上的“低壓差”報警燈亮,說明低壓差開關0DPS1動作。
對案例的跟蹤觀察和分析及最終處理方法:
首先,聯系儀控人員,儀控人員對低壓差開關進行了拆除校驗,確認開關動作正常,說明機組的低壓差跳機確實存在,并非開關誤動作。
結合以前出現過的低壓差跳機案例經驗,冷水機組運行時的低壓差跳機主要發生在氣溫較冷,機組的負荷較低時出現。由于冷凍水負荷小,而機組的制冷能力過強,使壓縮機始終處于低負荷運行工況。此時冷卻水與冷凍水水溫比較接近,這使得冷凝壓力與蒸發壓力之差較小,容易出現低壓差跳機。結合低壓差跳機缺陷是自入冬以來開始的,且多發生在氣溫最低的后半夜,由于負荷過低而導致的可能性很大。
思考后采取的解決辦法是降低冷卻水的流量,使冷卻水對制冷劑的冷卻效果降低,從而降低機組制冷能力。一方面,請維修人員調高冷卻水流量閥的開啟定值,這樣可以提高冷凝壓力。另一方面,將冷卻水回路上的流量調節閥開度由60%減少至20%,減少冷卻水總流量。實施后,機組未跳機運行了三天,到第四天還是出現了低壓差跳機。說明該種處理方法對這次的缺陷處理不太適用,雖緩解了機組跳機的頻率,但該臺機組這次的跳機應屬非正常情況,機組其他部位可能還有異常,說明機組的跳機與氣溫低負荷小有一定關系,但根本原因未找到。
經現場反復查看,該臺冷凍機組正常運行時約40%負荷,此時高壓維持在8bar左右,低壓維持在3bar左右,當機組負荷正常升高時,高壓(冷凝壓力)會略微升高,冷卻水調節閥會隨之開大,然后高壓又往回波動,和低壓(蒸發壓力)在讀數上只有略微的變化,但很不明顯。之后機組降負荷時,負荷基本上又恢復到40%,同時高壓恢復到8bar,低壓回到3bar,兩者差值始終在5bar左右。而低壓差跳機值為3.5bar,還有1.5bar的距離很難接近,但機組依然存在低壓差跳機的情況,故障原因仍未查明。
由于跳機多發生于夜班,所以增加了夜班時間的蹲守觀察。發現由于夜間溫度較低,冷凍機組實際上會有較長時間是沒有負荷的待機狀態,冷卻水調節閥全關,冷卻水流量為0。此時,冷凝器內經壓縮后的制冷劑得不到冷凝,較多制冷劑仍處于氣態,隨著溫度升高壓力也逐漸升高;蒸發器內的氣體隨著冷凍水溫度升高壓力也在升高。當再次加載時,冷卻水調節閥逐漸開啟,將原本在冷凝器內氣態制冷劑冷卻成液態,冷凝器內壓力降低,而蒸發器內的壓力變化沒有這么快,所以壓差會減小,然后才逐漸恢復到正常5bar左右的壓差值。但這樣也不至于出現低壓差跳機啊,還得繼續觀察。
某一次,突然捕捉到一個異常情況:該機組在40%負荷正常運行時負荷突然迅速上升至90%,又迅速下降至20%左右,這樣反復變化,呈現上下竄的情況。在經過一個上下竄的過程中,高壓先是迅速上升,然后緩慢下降,當機組在20%負荷停留一段時間后,高壓持續下降至7bar左右;而低壓則是先降后升并超過原值,最終在3.3-3.4bar左右停留了一段時間,此時兩者的壓差已很接近3.5bar,幾乎已到跳機邊緣。過了幾分鐘,機組負荷恢復穩定至40%左右,兩者的壓差值才又逐漸變大。
隨即匯報主控,通過手動迅速對機組加卸載驗證這一情況,在負荷手動迅速上升又下降時,壓差確實會持續緩慢變小,最終降至3.5bar,機組低壓差跳機。
看來終于找到了故障原因,就是冷凍機組頻繁加卸載導致的低壓差故障跳機,接下來就是研究如何避免故障的再次發生,或減少故障發生的頻率。
這需對這幾個部件進行逐項排查,本著由簡至繁的順序。首先應該排除冷凍水溫度探頭給出的溫度信號不穩定,導致容量控制器發出了不穩定加卸載信號的可能性。于是,請儀控人員對冷凍水溫度探頭進行了更換,更換完畢后冷水機組穩定運行了三天,倒列后再次運行又出現了低壓差跳機。而儀控人員對舊的溫度探頭進行校驗檢查也未發現異常。
接下來是檢查容量控制器。打開蓋板后,發現冷凍機加載定值偏高,為10.5度。對比2DEL001GF(之前運行相對穩定),設定值則為6.5度。
冬季由于氣溫較低,用戶負荷較小,冷卻水溫度也較低,如果加載定值設得過高,確實有可能引起頻繁加卸載而導致低壓差跳機。于是,立即請儀控人員將設定值調低,再次觀察該機組的運行情況。但是,雖然故障頻率確實又有所降低,但還是出現了低壓差故障跳機。
分析故障出現的可能性,只剩下3種:(1)由于內部電氣部件老化,容量控制器本身的加減載控制呈現不穩定狀態;(2)加卸載電磁閥故障(有可能,但拆檢需停機抽取制冷劑);(3)壓縮機內部滑閥組件脫落,導致其處于游離狀態不受容量控制器信號控制(可能性很小,因為如果滑閥內部脫落,則運行的全過程都應出現負荷不穩定情況,很容易被觀察到)。
這3種可能性中最容易檢查的,是容量控制器是否故障,但由于維修反映該部件無備件,為了盡快排查其問題,經過溝通,將停運中的2DEL001GF上的容量控制器與1DEL001GF進行了調換試驗。調換后,1DEL001GF冷凍機組穩定運行了連續一周沒有出現低壓差跳機,基本可以判斷容量控制器出現問題的可能性很大,懷疑其在低負荷運行工況下容易出現控制偏差。
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