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7S管理在輸煤系統(tǒng)粉塵治理中的應(yīng)用

2016-05-14 00:00:49黃立新
科技資訊 2016年9期
關(guān)鍵詞:皮帶機(jī)管理企業(yè)

黃立新

摘 要:5S管理起源于1955年的日本,國內(nèi)企業(yè)在實踐過程增加了6S安全(SAFE)、7S節(jié)約(SAVE),逐漸形成了現(xiàn)在的7S管理體系。7S現(xiàn)場管理模式是一種先進(jìn)、實用性強(qiáng)的現(xiàn)場管理系統(tǒng)方法。通過對輸煤系統(tǒng)生產(chǎn)環(huán)境的治理,員工的現(xiàn)場管理意識發(fā)生根本轉(zhuǎn)變,激發(fā)了員工實踐7S管理的原動力,真正地提高了企業(yè)的現(xiàn)場管理水平,最終真正地提高了企業(yè)的競爭能力。

關(guān)鍵詞:7S管理 輸煤系統(tǒng)環(huán)境治理 管理水平 提高

中圖分類號:X78 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1672-3791(2016)03(c)-0079-02

7S管理不僅可以改善生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境,而且能夠規(guī)范生產(chǎn)管理、提高勞動生產(chǎn)效率、鼓舞員工士氣,是企業(yè)節(jié)能降耗、提質(zhì)增效、提高生產(chǎn)力的重要手段。火電廠輸煤系統(tǒng)通過7S現(xiàn)場治理,系統(tǒng)設(shè)備粉塵跑、冒、漏現(xiàn)象得到根本治理,皮帶棧橋、轉(zhuǎn)運(yùn)站現(xiàn)場文明衛(wèi)生得到徹底改觀,員工的工作環(huán)境改變,促進(jìn)員工管理思維的轉(zhuǎn)變,7S管理由被動管理變?yōu)閱T工主動要求管理,真正提升了企業(yè)管理水平。

1 7S企業(yè)管理的起源和意義

5S起源于1955年的日本,取名于羅馬文的第一個字母“S”,1S 整理(SEIRI),2S整頓(SEITON),3S清掃(SEISO),4S清潔(SEIKETSU),5S素養(yǎng)(SHITSUKE),國內(nèi)企業(yè)在實踐過程增加了6S安全(SAFE),7S節(jié)約(SAVE),逐漸形成了現(xiàn)在的7S管理體系。

7S現(xiàn)場管理模式經(jīng)實踐證明為一種先進(jìn)、實用性強(qiáng)的現(xiàn)場管理系統(tǒng)方法,可以創(chuàng)造良好的工作環(huán)境,提高員工的素質(zhì),企業(yè)通過7S現(xiàn)場管理活動,可以使得生產(chǎn)環(huán)境的一些臟亂差現(xiàn)象得到消除,生產(chǎn)現(xiàn)場保持干凈整潔的狀態(tài),還可以轉(zhuǎn)變員工的意識,規(guī)范員工的行為,改掉不良的習(xí)慣,養(yǎng)成良好的工作素質(zhì),改善和提高企業(yè)形象,最終真正地提高企業(yè)的現(xiàn)場管理水平。

2 7S管理在輸煤系統(tǒng)粉塵治理中的應(yīng)用

通過學(xué)習(xí)7S管理理論和剖析其他企業(yè)推行7S管理成功案例,結(jié)合發(fā)電企業(yè)的特點和輸煤系統(tǒng)的現(xiàn)場實際情況,筆者認(rèn)為推行7S現(xiàn)場管理活動,首先要從小處著眼,從根本上消除生產(chǎn)現(xiàn)場臟、亂、差的根源,對生產(chǎn)環(huán)境煤粉塵進(jìn)行綜合治理,從而改善生產(chǎn)現(xiàn)場環(huán)境。

輸煤系統(tǒng)產(chǎn)生的煤粉塵,對于懸浮于空中粒徑小于5μm的塵粒,由于微小塵粒與水滴在空中均存在環(huán)繞氣膜現(xiàn)象,塵粒與水滴都必須有足夠的相對速度,才能沖破環(huán)繞氣膜實現(xiàn)接觸凝聚。因此,微小粒徑很難被水濕潤或與水滴凝聚,粉塵越細(xì),在空氣中停留的時間就越長,被人體吸入的機(jī)率就越大。大于10μm的粉塵,幾乎全部被鼻腔內(nèi)的鼻毛、粘液所截留;5~10μm粉塵,絕大部分也能被鼻腔、喉頭器官、支氣管等呼吸道的纖毛分泌的粘液截留,再經(jīng)過人體的保護(hù)性的條件反射如咳嗽、打噴嚏排出體外;小于5μm的粉塵也稱“吸入性粉塵”,這些粉塵表面活性強(qiáng),與二氧化硫等有害氣體或金屬離子的親和力強(qiáng),對人體的危害極大;0.5~5 μm的粉塵,容易穿透肺葉,深入肺泡中。除0.4 μm的一部分粉塵能在人呼氣時排出體外,絕大部分都滯留在肺泡中形成纖維組織,導(dǎo)致肺矽病等呼吸系統(tǒng)疾病。煤粉塵除對人體呼吸系統(tǒng)造成很大的傷害外,還對人體的消化系統(tǒng)、皮膚組織、眼睛和神經(jīng)系統(tǒng)造成傷害。

干霧抑塵的原理:干霧抑塵技術(shù)起源于美國,是基于“水霧顆粒與塵埃顆粒大小相近時,吸附、過濾、凝結(jié)幾率最大”的理論發(fā)展而成。干霧抑塵裝置產(chǎn)生1~10 μm的水霧顆粒,對懸浮在空氣中的粉塵,特別是直徑在10 μm以下的可吸入粉塵顆粒進(jìn)行有效吸附而凝聚成團(tuán),受重力作用而沉降,從而達(dá)到抑塵作用。

針對輸煤系統(tǒng)揚(yáng)塵最嚴(yán)重的地方碎煤機(jī)室、皮帶機(jī)轉(zhuǎn)運(yùn)站、原煤倉口加裝干霧除塵裝置并對設(shè)備漏粉現(xiàn)象進(jìn)行治理。

2.1 碎煤機(jī)粉塵治理

碎煤機(jī)室產(chǎn)生粉塵的原因,上煤時,從皮帶頭部漏斗產(chǎn)生大量的誘導(dǎo)風(fēng)量,同時碎煤機(jī)在運(yùn)行時的鼓風(fēng)效應(yīng)產(chǎn)生大量的誘導(dǎo)風(fēng),造成落煤點及導(dǎo)料槽出口產(chǎn)生正壓的誘導(dǎo)風(fēng)壓,壓迫粉塵揚(yáng)起并從導(dǎo)料槽及其他縫隙外溢。

碎煤機(jī)粉塵治理措施如下。

(1)對碎煤機(jī)設(shè)備進(jìn)行密封治理,將碎煤機(jī)進(jìn)出口帆布軟連接改為雙層密封。

(2)對碎煤機(jī)上下機(jī)體及外殼蓋結(jié)合面填壓無塵石棉繩進(jìn)行密封處理,對轉(zhuǎn)子軸兩端動密封,定期檢查,更換密封填料,減少碎煤機(jī)漏網(wǎng)率,降低粉塵污染。

(3)對碎煤機(jī)進(jìn)口皮帶機(jī)頭部護(hù)罩及碎煤機(jī)出口皮帶機(jī)尾部導(dǎo)料槽加裝干霧除塵裝置。

2.2 皮帶轉(zhuǎn)運(yùn)站粉塵治理

輸煤系統(tǒng)的燃煤在運(yùn)輸過程中,從前一級皮帶輸送到后一級皮帶,前級皮帶機(jī)頭部與后級別皮帶機(jī)尾部存在1~12 m的高度落差,煤流下落過程中,會產(chǎn)生大小不同的誘導(dǎo)風(fēng),造成煤粉在后級皮帶機(jī)尾部導(dǎo)料槽四處擴(kuò)散外泄,產(chǎn)生大量粉塵,污染環(huán)境。

皮帶機(jī)粉塵治理措施如下。

(1)皮帶機(jī)導(dǎo)料槽安裝干霧除塵裝置。

(2)將導(dǎo)料槽普通擋煤皮更換為防溢裙板。

(3)在回程皮帶頭部,加裝帶有彈簧的清除器。

(4)落煤管內(nèi)壁焊防磨鋼板做內(nèi)襯,消除漏點,落煤管檢查門邊沿用毛氈條密封,消除漏粉。

2.3 原煤倉口粉塵治理

皮帶上原煤落入原煤倉內(nèi),較高的落料差在原煤倉內(nèi)形成沖擊粉塵,在回流風(fēng)作用下從煤倉內(nèi)溢出,在煤倉間產(chǎn)生大量粉塵,同時煤流撞擊犁煤器時也會產(chǎn)生較多粉塵。

采取的治理措施如下。

(1)在倉口漏斗內(nèi)加裝鎖氣器,不但可以減少誘導(dǎo)風(fēng)進(jìn)入原煤倉,而且可有效防止倉內(nèi)含塵空氣的外溢。

(2)原煤倉口漏斗加高封閉,進(jìn)煤口加裝擋塵橡膠簾。

(3)加裝干霧除塵裝置,對漏斗內(nèi)沖擊粉塵及犁煤器煤流揚(yáng)塵進(jìn)行噴霧除塵。

3 結(jié)語

通過對輸煤系統(tǒng)粉塵有效治理,現(xiàn)場環(huán)境得到很大改觀(見圖1、圖2),隨著現(xiàn)場環(huán)境的改變,員工的現(xiàn)場管理意識也發(fā)生了根本轉(zhuǎn)變。輸煤系統(tǒng)現(xiàn)場粉塵治理,只是7S管理中的整理、整頓兩個環(huán)節(jié),但這是7S管理的基礎(chǔ),做好了這兩個環(huán)節(jié),為后面的5S工作搭建了一個好的平臺,從而規(guī)范員工的行為,養(yǎng)成良好的工作素質(zhì),真正地提高了企業(yè)的現(xiàn)場管理水平,最終提高企業(yè)的競爭能力。

參考文獻(xiàn)

[1] 中國華電集團(tuán)公司.發(fā)電企業(yè)7S管理[M].中國電力出版社,2014.

[2] 周明康.對7S現(xiàn)場管理的探討[J].工業(yè)安全和環(huán)保,2008,34(3):63-64.

[3] 俞啟香.礦井災(zāi)害防治理論與技術(shù)[M].中國礦業(yè)大學(xué)出版社, 1997.

[4] 趙曉東,趙躍平.發(fā)電企業(yè)7S管理創(chuàng)新[J].中國電力企業(yè)管理,2011(4):46-47.

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