梁曉冬
摘 要:近年來,對工業廠房內環境質量的要求越來越高。提高廠房的內環境質量的重要環節,則是加強和改善廠房的通風設計。加強廠房內的氣流組織設計,使新鮮空氣流經操作區,并帶走影響工人健康和產品質量的大量余熱、污濁氣流和有害氣體,提高空氣質量。根據武鋼建工集團鋼結構分公司主廠房自然通風現狀,從理論上分析造成目前通風效果不佳現狀的深層次原因,結合該廠房建筑結構及工藝生產特點,并給出相關整改措施及建議,對此類焊接工藝廠房的通風設計進行思考及探索,對類似廠房設計提供參考。
關鍵詞:自然通風;中和面;氣流分布
中圖分類號: TU3P61 文獻標識碼: A 文章編號: 1673-1069(2016)22-57-2
1 概述
武鋼建工集團鋼結構分公司主廠房總建筑面積為40716m2,廠房由4跨組成,每跨分別長33m、33m、27m、24m,廠房總寬117m,總長348m,廠房檐口標高16.13m。廠房內設鍋爐壓力容器跨、重鋼跨、結構跨、輕鋼跨,廠房兩端設準備跨及拋丸跨,主要生產工藝為焊接作業。
主廠房屋頂布置10條自然通風器,準備跨廠房屋頂布置6條自然通風器,拋丸跨廠房屋頂布置4條自然通風器,外墻下部設玻璃窗。
金屬結構廠自投產以來,自然通風效果較差,尤其在中間跨、主要焊接區域存在煙氣積聚問題,工作環境惡劣,嚴重影響職工身體健康。
2 現狀分析
2.1 通風現狀
①車間東西向進深達348m,南北向進深達117m,中間跨區域幾乎無空氣流動,此類區域布置為重鋼跨、結構跨,煙氣積聚嚴重,人體感覺憋悶和燥熱;②5m以上的空氣呈煙霧狀,懸浮顆粒物積聚,流動緩慢;③靠近門窗開啟區域,空氣流動較快,大門入口空氣流速實測約為4.5~9.6m/s,對流效果較好;④冬季門窗多數處于關閉狀態,整個車間煙霧彌漫,能見度不足10m。
2.2 建筑現狀
①大門12扇,可開啟面積357m2,常開啟的為4~5扇,常開啟面積約為150m2;②單層玻璃塑鋼推拉組合窗49個共697.5m,可開啟面積732m2;③屋面自然通風器1242m,喉口尺寸3m,可通風面積3726m2;④主要焊接區域23~36軸線、E~F1軸線建筑面積17361m2;F1軸線處廠房外墻皮布置了附垮建筑,無自然進風口。
2.3 風量計算
此次主廠房的自然通風理論計算,在工藝、土建、窗孔位置和面積確定的條件下,計算能達到的最大自然通風量,校核工作區溫度是否滿足衛生標準的要求。
主廠房自然通風全面換氣量G=Q/c.(tp-tj) kg/s [1]
式中,Q——車間的總余熱量,kJ/s;
tp——車間上部的排風溫度,℃;
tj——車間的進風溫度,tj=tw,℃;
c——空氣比熱,c=1.01kJ/kg,℃。
自然通風量計算約為900000m3/h。
根據工程經驗,此類焊接廠房通風所需換氣次數約為3~5次/h,按此計算主要焊接區域所需最大風量為1400000m3/h,最小風量為840000。[2]
2.4 現狀分析
根據理論計算,此廠房自然通風量滿足要求,但是實際運行時通風效果較差,分析原因如下:
①理論分析。
圖中F1為進風窗孔面積,F2為排風窗孔面積,△P1為進風窗孔的內外壓差,△P2為排風窗孔的內外壓差,中和面以上為排氣區,中和面以下為進氣區。
根據(F1/F2)2=h2/h1[1],進排風窗孔面積之比是隨中和面位置的變化而變化的,中和面上移,排風窗孔面積增大,進風窗孔面積減??;中和面下移,則相反。
廠房自然通風設計的思路應該是盡量設法降低中和面的位置。中和面的位置低,意味著由室外進入廠房內的新鮮空氣,部分或全部流經作業區范圍,對降低作業區溫度、提高作業區空氣質量,即提高自然通風效果,將起著決定性作用。中和面的位置越低,則圖中h2值就越大,排氣壓力△P2就越大。在排氣量一定的前提下,增大排氣壓力△P2則可減小排氣口天窗開口面積F2。在熱車間都采用上部天窗進行排風,天窗的造價要比側窗高,因此中和面位置不宜選得太高[1]。不言而喻,減小天窗開口面積,必然對減少廠房結構斷面、降低廠房土建工程投資起到較大的作用。
由自然通風原理可知,當進、排氣量為定值時,降低中和面位置的關鍵手段,就是合理協調進、排氣口面積的比值。當進氣口面積F1大于排氣口面積F2時,則中和面的位置低,反之,當排氣口面積F2大于進氣口面積F1時,則中和面積位置高。
此廠房F1/F2=882/3726=1/4,中和面處在比較高的區域,甚至高過于天窗,導致天窗的一部分也成為了進風口。由于其h2值很小,甚至導致排氣壓力△P2為負值,此種情況下,盡管設置了的高大的天窗,很大的排氣口面積F2,由于排氣壓力△P2較小,沒有充分的發揮天窗的排氣功能,沒有取得應有的通風效果。
在廠房自然通風設計中,應合理協調進、排氣口的面積,力求進氣口面積不小于或大于排氣口面積,對提高自然通風效果的尤為重要。
②出于車間防風霜雨雪和防盜安全等問題的考慮, 實際使用中門窗的開啟數量較少,使得室內外空氣流通受阻;而門窗全部開啟的可能性存在一定的困難,造成通風量不滿足設計及使用要求。
③F1軸線處廠房外墻皮布置了附垮建筑,廠房23軸至36軸之間只有一側可進風,此區域無有效進風,造成此區域乃至中間跨區域氣流分布不均,通風效果較差,無法滿足設計風量的要求。
3 整改措施及建議
3.1 增加進風面積
根據理論分析及計算,此廠房進排風面積比達1:4,進風面積偏小,應增加進風面積,降低中和面位置,提高通風量。
在充分考慮車間防風霜雨雪和防盜安全等問題的前提下,盡量將車間外墻窗戶及大門開啟;在窗戶下部增設可調節百葉進風窗,夏季全部開啟,冬季根據實際需求可將百葉窗關閉;在窗戶上部增設百葉進風口,保持開啟狀態。
3.2 增設送風機
針對F1軸線處廠房外墻皮布置了附垮建筑,廠房23軸至36軸之間一側無有效進風,在附垮建筑屋頂布置送風機,對此區域進行有效送風。
3.3 合理分區
對于特大廠房通風,應根據實際情況進行通風分區計算[3]。
此廠房為多連跨廠房,即便送風面積足夠大,由于跨度太大,氣流組織不合理,中間跨區域通風效果依然不佳。由于廠房結構不可進行較大改造,對中間跨區域可適當增加屋頂風機進行機械排風,由于屋面自然通風器無法關閉,為防止氣流短路,取消部分自然通風器。同時增設誘導風機對氣流進行引導,將氣流合理分布。
參 考 文 獻
[1] 孫一堅.工業通風[M].北京:中國建筑工業出版社,1994.
[2] 郭豐年.鋼鐵企業采暖通風設計手冊[M].北京:冶金工業出版社,1996.
[3] 孫權.特大廠房通風設計[J].武漢:湖北土木建筑協會,2009.