李虹 金立杰 吳寶柱
【摘 要】從生產實際出發,以“精益生產”為主線,以“創新驅動”促發展,以“節能減排”要效益,杜絕產品“零浪費”,刻不容緩。分析切絲機斷流現象和問題點,尋找造成切絲機斷流的關鍵因素,并采取相應的對策。通過研制SQ213型切絲機在線斷流監控系統,減少切絲機斷流,減少原材料消耗。
【關鍵詞】切絲機;斷流;在線監控
1.存在問題及原因分析
1.1存在問題:圍繞斷流問題展開調查,發現切絲機生產過程中存在斷流現象,產生過多的毛細絲,造成原材料浪費。因斷流產生的毛細絲,經后續加工后已造碎,不能被利用,原材料浪費嚴重。由統計表可以看出每批次斷流7次。每批損耗煙絲3.5公斤。
1.2原因分析:從生產、工藝、設備、人員四方面入手查找造成切絲機斷流的原因,得出以下幾方面:物料拉空;煙絲倉儲柜滿停車;切絲機故障;人員誤操作;其他(臨時停電、切絲前段設備故障停車)
對2015年6月份切絲機斷流現象各影響因素進行統計。由統計表可以看出切絲機斷流的主要影響因素為物料拉空,占到99%的比重。物料拉空是因為物料供應不足未能保障切絲機對物料的需求,此種情況是物料供應與切絲機對物料的需求失衡造成的。因此切絲機物料供需不吻合是切絲機斷流的問題癥結。
2.解決方案
針對切絲機物料供需不吻合這一問題癥結,對整個切絲工藝流程進行了梳理,查找解決辦法。
通過對切絲工藝流程進行梳理,能夠影響物料供需的工序環節有二處,一處是倉儲喂料機,另一處是貯葉柜。如能從這兩處對物料的供應加以控制,便能滿足切絲機對物料的需求。測試物料響應時間,即物料由倉儲喂料機、貯葉柜分別到達切絲機的時間。
從數據中可以看出,采用貯葉柜調整響應時間過長不能滿足要求,而采用倉儲喂料機調整只需5秒,完全能滿足物料拉空12.9秒響應時間的最低要求,所以將物料調節點定位倉儲喂料機。
3.方案對策及實施
3.1方案對策:經過綜合分析評價,決定自主研發一套切絲機在線監測系統,對物料供需加以控制,來解決切絲機斷流這一問題。方案選擇流程為:
3.1.1數據采集。根據響應時間短、靈敏度高、價格低廉、故障率低等條件,選擇漫反射式光電管;根據通用性強、價格低廉、故障率低等條件,選擇高性能電機啟動器。下圖為高性能負載饋電器形成的閉環控制網絡:
3.1.2選擇物理連接層。為選擇最佳組合,利用正交試驗進行優選實驗,確定總線類型為Profinet;傳輸媒質為光纖;通訊端口為X208交換機。
3.1.3選擇監控系統。一是確定料位采集點。切絲機拉空斷流是因為切絲機料倉料位低于低料位,銅排鏈停止運轉造成的,因此將料位采集點定位低料位。二是確定陡角帶響應速度。經測試,將陡角帶響應速度定位6鏈節/每秒。
3.2方案實施:一是進行現場跑線及硬件安裝。二是程序編寫及重新組態。軟件按照總體構架編輯完畢后,認為其占用系統資源小,符合制絲設備的特點。突出實用性,操作簡單,便于維修人員使用,符合設計的思路。
4.效益分析
措施實施后,通過驗證,切絲機斷流次數降低到目標值以下,圓滿完成了目標。同時,經過為期3個月設備跟蹤,未出現因改造而造成的設備安全隱患。此次改造花費材料費大約2萬元。3個月節約煙絲約1500公斤,經濟效益比較顯著。無形效益方面,對在線監控盲點起到監控作用,為大生產管理系統提供技術支持。
結論:
通過自主研發斷流監控系統,實現了切絲機斷流可控,設備維修由人工控制、經驗決策,向自動控制、科學決策轉變。同時,降低了物料消耗,為企業節能減排工作作出了貢獻。
參考文獻
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作者簡介:李虹,助理工程師,保定卷煙廠制絲工藝員。
金立杰,高級技師,保定卷煙廠制絲設備管理員。
吳寶柱,技師,保定卷煙廠制絲維修工。