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礦井提升機液壓系統(tǒng)壓力不足的故障分析

2016-05-14 14:40:43李宏巖
中國新技術(shù)新產(chǎn)品 2016年6期
關(guān)鍵詞:分析

李宏巖

摘 要:開灤錢家營礦副井大罐提升機盤形閘及其制動系統(tǒng)于2011年改造,新系統(tǒng)由德國SIEMAG公司引進,液壓控制先進,液壓閥精密。本文針對2012年發(fā)生的敞閘壓力不足導(dǎo)致不能運行故障現(xiàn)象,通過理論分析,現(xiàn)場查找方法的介紹,闡述故障原因及后續(xù)解決辦法。一是通過故障分析,使有關(guān)人員掌握此套液壓制動系統(tǒng);二是通過此文,能夠讓有關(guān)人員舉一反三,觸類旁通。依據(jù)本文的分析方法處理今后相關(guān)設(shè)備問題,并為今后的維護工作提供有益的幫助。

關(guān)鍵詞:制動系統(tǒng);敞閘;壓力;分析

中圖分類號:TD53 文獻標(biāo)識碼:A

錢家營礦副井罐/錘提升機是德國生產(chǎn)的四繩落地式摩擦提升機,其由一臺1150kW直流電機拖動,其用于抱閘的盤閘制動器,靠油壓松閘,彈簧抱閘。該液壓制動系統(tǒng)具有不可控制動(即二級制動)和SIEMAG公司專利的可控安全制動功能。該套液壓制動系統(tǒng)設(shè)計嚴(yán)密,技術(shù)先進,是技術(shù)人員研究和工作的重點。本文結(jié)合液壓站原理,重點對2012年發(fā)生的敞閘壓力不足故障進行分析總結(jié),與技術(shù)人員共同對液壓站原理進一步分析和掌握,以便今后更好地判斷、處理和解決液壓故障。

1 故障經(jīng)過

2012年底,大罐運行至井口位置正常抱閘停車,下井工作人員乘罐,信號發(fā)出,司機敞閘,液壓站掉電。故障顯示為蓄能器26蓄能超時。通過觀察發(fā)現(xiàn)敞閘壓力只有118bar,達不到正常的敞閘壓力140bar,液壓站自動報警,安全回路掉電。切換備用液壓系統(tǒng)后大罐正常運行。

2 液壓原理介紹

液壓系統(tǒng)圖如圖1所示,下面對該液壓系統(tǒng)工作原理分五部分進行簡解。

2.1 幾個重要閥作用

39:運行系統(tǒng)建立作用閥。作用是運行條件滿足后,其帶電導(dǎo)通,為制動建立系統(tǒng)油路。在安全制動、二級制動時,其斷電與其它閥組配合,為各個制動油路保持封閉,避免壓力不可控?fù)p失。43.1、43.2:工作制動系統(tǒng)壓力調(diào)節(jié)閥。當(dāng)系統(tǒng)正常時,司機通過操作閘手把來調(diào)節(jié)線圈電流,從而控制系統(tǒng)壓力大小。兩個43閥串聯(lián)能夠保障其中一個43閥因故不能工作時,另一個也能保證工作制動。另外,43閥還用于維持安全制動時8bar的系統(tǒng)殘壓。57:安全制動轉(zhuǎn)換閥。安全制動時,控制系統(tǒng)和47蓄能器的油液通斷。59:安全制動溢流調(diào)節(jié)梭動閥。安全制動時,其由實際速度控制使減速度保持≥1.5m/s2。53:二級制動轉(zhuǎn)換閥。二級制動時,斷電導(dǎo)通系統(tǒng)與24蓄能器的油液。54、56:二級制動壓力調(diào)節(jié)閥。二級制動時,通過預(yù)設(shè)值控制系統(tǒng)壓力,進而控制減速度≥1.5m/s2。

2.2 油路工作原理

2.2.1 正常工作油路

正常提升時,司機啟動液壓站。高壓油通過過濾器6→轉(zhuǎn)換手柄46→蓄能器26。蓄能器26達到設(shè)定壓力后,39帶電,油液通過39→43.1→43.2回油箱。司機敞開閘手把,兩個43閥線圈帶電溢流,高壓油到達閘盤,提供敞閘壓力。司機拉回閘手把時,兩個43閥線圈電流減小,閘盤油液通過43閥回到油箱,施加全制動力抱閘。

2.2.2 安全制動油路

安全(可控)制動時,主油泵停止運轉(zhuǎn)。39閥斷電,57閥帶電,59閥帶電,蓄能器26油液與系統(tǒng)相連。這時,系統(tǒng)通過速度反饋調(diào)節(jié)59閥動作,維持1.5m/s2的恒定減速度,直到速度小于0.5m/s,43閥斷電,全制動力施閘。

2.2.3 二級制動油路

二級制動時,主油泵停止運轉(zhuǎn),39閥斷電,53閥斷電,57閥斷電,蓄能器24補充系統(tǒng)壓力,通過54、56調(diào)節(jié)系統(tǒng)壓力,使制動油壓保持在29bar,閘皮緊貼閘盤,提升機迅速減速。速度減至零時,63帶電導(dǎo)通全泄壓,全制動力抱閘。

3 分析事故原因

因為故障現(xiàn)象是蓄能器26蓄能超時,判斷油泵未建立系統(tǒng)油壓。排除油泵故障后,判斷為43閥故障,導(dǎo)致油液從43閥流回油箱。更換新閥和相應(yīng)電氣控件后,均無作用,排除了43閥故障。考慮蓄能器26的問題,判斷是否是連接閥組截門泄露、26氣囊漏。經(jīng)過更換,均排除。通過原理圖分析,更換了39閥、59閥,均排除。至此,全部油路閥組問題均已排除,通過壓力檢測,判斷故障點在46閥到59閥之間的油路,而該段油路沒有閥組,而且油路是SIEMAG公司加工的集成塊內(nèi)部,進而懷疑內(nèi)部管路泄露。經(jīng)過與SIEMAG公司溝通,通過圖紙分析,判斷為該段油路加工偏差,與其它油路相距太近,造成高壓疲勞,與附近的回油管路泄露相通,進而在給26蓄能器充壓過程中損失流量,無法建立工作壓力。

4 處理方法

經(jīng)研究,使用截止閥封堵46閥到59閥油路,外引一條Φ10管路恢復(fù)油路系統(tǒng),通過試驗,系統(tǒng)恢復(fù)正常。

結(jié)語

以上是對SIEMAG公司液壓制動系統(tǒng)故障現(xiàn)象為例,分析介紹了液壓原理和故障原因,為以后類似故障處理提供參考依據(jù)。

參考文獻

[1]王志強.礦井提升機液壓制動系統(tǒng)的故障分析與處理[J].金屬礦山,1996(10):29-31.

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