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10g清涼油自動線的改造

2016-05-30 01:15:15宋誠
科技資訊 2016年3期

宋誠

摘 要:研究分析了10 g清涼油自動線的工作原理,用目前較為流行的PLC控制系統(tǒng)代替?zhèn)鹘y(tǒng)的繼電器控制線路,達到了工藝上提出的要求;解決了生產(chǎn)上經(jīng)常卡殼、浪費原材料、質(zhì)量不穩(wěn)定等現(xiàn)象,使本自動線發(fā)揮它應(yīng)有的作用,提高了生產(chǎn)效率,為企業(yè)節(jié)約了生產(chǎn)成本。

關(guān)鍵詞:清涼油 改造自動化 PLC控制

中圖分類號:TG43 文獻標識碼:A 文章編號:1672-3791(2016)01(c)-0085-02

筆者公司10 g清涼油自動線原先采用傳統(tǒng)的繼電器控制,接線復(fù)雜、體積較大、比較笨重、功能不很完善、可靠性也不高,近一段時間連續(xù)出狀況,已經(jīng)嚴重影響了正常的生產(chǎn),所以要求對其進行改造。該次改造選用歐姆龍系列可編程控制器代替原控制器,因為它具有自動化程度高、結(jié)構(gòu)緊湊、生產(chǎn)效率高等特點,使改造后的自動線更加方便、好用,具有更高的可靠性和更好的穩(wěn)定性。

1 系統(tǒng)設(shè)計

1.1 10 g自動線工作流程

盒底振動料斗工作,將清涼油盒底全部按口朝上排列,送入滑道,由盒底輸送帶送進油箱下的主輸送帶上,按每行18只排滿,每行之間由隔條隔開;主帶一側(cè)的傳感器啟動澆油馬達工作,將之灌滿;主帶以每分鐘250 mm的速度由滾筒牽引平穩(wěn)移動,澆好油的清涼油盒底在主帶上移動將近5 m,持續(xù)時間約18 min后(油已冷卻凝結(jié));推油電機感應(yīng)傳感器工作后,推油電機將一行18只清涼油盒底推至一旋轉(zhuǎn)的圓盤上;圓盤將油盒移至圓盤邊緣,進入邊緣的滑道,通過滑道進入壓蓋機構(gòu);盒蓋振料斗工作,將盒蓋全部按口朝上排列,送入滑道,滑道再將盒蓋翻身成全部口朝下,進入壓蓋機構(gòu);壓蓋機構(gòu)有6個工位,到第六個工位出來的就是蓋好蓋的清涼油成品;壓蓋機每蓋一次,產(chǎn)品計數(shù)器計數(shù)一次系統(tǒng)自動控制的實現(xiàn)(見圖1)。

油箱溫度通過溫度傳感器,確定是否需要給加熱器通電。當(dāng)油溫達到所設(shè)定值附近時,PLC通過輸出固態(tài)開關(guān)接通接觸器,給主帶和盒底輸送電機通電;盒底輸送電磁鐵吸合必須同時滿足兩個條件:盒底振動料斗處18只盒底送滿;主輸送帶必須運轉(zhuǎn),盒底輸送帶電磁鐵吸合一次保持4 s;在主輸送帶運轉(zhuǎn)的狀態(tài)下,澆油電機啟動傳感器接到盒底的感應(yīng)信號時即啟動澆油電機;再接澆油電機停止傳感器信號時,電機立即停止;在主輸送帶運轉(zhuǎn),主帶接觸器吸合條件下,推油傳感器一但感應(yīng)到盒底信號,直線電機運行推油;當(dāng)電機運行中感應(yīng)到反車傳感器信號時,克服慣性之后立即反向退回。電磁離合器用以控制壓蓋機的動作,由壓蓋控制傳感器和蓋滑道傳感器同時感應(yīng)到信號接通離合器,使壓蓋機構(gòu)工作。

1.2 傳感器名稱及作用

傳感器名稱及作用具體見表1。

1.3 確定PCL I/O的數(shù)量及型號選擇

從圖1及以上的描述中可以看到,傳感器一共有13只,而在設(shè)計中溫度模塊控制另外再選用單獨控制系統(tǒng),而計數(shù)器部分用計算器模塊,總共剩下11個輸入點。而在實際運行過程中我們考慮到,為了能準確定位和方便操作每只電機都設(shè)定手動/自動轉(zhuǎn)換及點動按鈕,輸入點的數(shù)量根據(jù)控制電機及輸出端子的要求有:輸送帶電機、送底電機、壓蓋電機、推油電機、盒蓋、底進料電機、澆油電機、澆油電磁鐵及油溫聲、光報警、燈等共21個。輸出點有盒底盒蓋振動、輸送帶電機、送底電機、壓蓋電機、推油電機、盒蓋進料電機、澆油電機、盒底進料電機、電磁離合器、報警燈3個等共16個。

因此,要選用輸入點個數(shù)≥32,輸出點個數(shù)≥16的PLC。

對于用戶程序儲存器容量的選擇,因為以上分析的都是開關(guān)量,不需模擬變換及存儲,需要47個開關(guān)量控制,因此可按以下公式估算:

存儲器字數(shù)≥開關(guān)量I/O×8=47×8=376

根據(jù)以上分析,要選擇輸入點個數(shù)≥32,輸出點個數(shù)≥16,存儲器字數(shù)≥376的PLC,對PLC的速度及其他方面無特殊要求。筆者先用了型號為歐姆龍公司(OMRON)的CPM2AH。CPM2AH可編程控制器的主機(基本單元)有36個輸入點(X0000-X0011,X1000-X1011,X2000-X2011),24個輸出點(Y1000-Y1007,Y1100-Y1107,Y1200-Y1208)。編程容量為1194×3、定時器/計數(shù)器48×3。另外還有輔助繼電器接觸器控制功率很大的負載。

1.4 I/O接點的分配和PLC接線

具體如圖2、圖3、圖4所示。

2 系統(tǒng)軟件設(shè)計

2.1 PLC程序設(shè)計

按照清涼油灌裝的特點,在自動灌裝自動線前,選用了一計量存貯槽,將配制好的清涼油液體直接從管道內(nèi)打進貯槽,所有的管道和貯槽都有加溫保溫裝置。當(dāng)油溫達到50 ℃~60 ℃時方可進行自動線生產(chǎn)。

2.2 梯形圖設(shè)計

根據(jù)工藝要求和程序流程圖設(shè)計梯形圖。(略)

3 運行效果分析

經(jīng)以上改造,設(shè)備完全達到改造前的技術(shù)要求。該控制系統(tǒng)采用歐姆龍PLC控制系統(tǒng),硬件結(jié)構(gòu)簡單,成本低廉,響應(yīng)速度快,性價比高,現(xiàn)場使用表明,其性能穩(wěn)定,運行可靠,維修簡單,完全達到工藝要求。

參考文獻

[1] 王衛(wèi)星.可編程控制器原理及應(yīng)用[M].北京:中國水利水電出版社,2002.

[2] OMRON CPM2AH編程手冊[Z].

[3] 南通薄荷廠有限公司.自動罐裝清涼油操作規(guī)范[S].2013.

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