左耀 湯青峰 周俊中
摘 要:在城市基礎設施建設中,對于地下管道管線的合理設置和施工是很重要的一項施工內容,這一環節的施工質量關系著城市供電、供水、供氣以及供暖的正常有序,它和人們的日常生活息息相關。本文從項目的應用現狀出發,對其在市政地下管道施工中的應用進行了分析。
關鍵詞:過京杭運河頂管;施工方法;質量安全控制措施
頂管施工技術因其進度快,造價低,對地面交通和環境干擾影響小,安全系數高,非開挖式的管道施工技術等獨特優勢,大大提高地下管道穿越工程的施工質量,被各行業廣泛應用。
一、工程概述
該工程為淮安白馬湖水廠過京杭大運河輸水管道工程,為在“淮安市南水北調截污導流工程”北京南路截污干管穿越京杭大運河施工之后的第二個成功案例,該工程立項之初,業主方就組織相關人員成立課題組,多次赴實地調研現場地形地貌、水文地質資料、附近建筑物、地下管線等重要資料,并查閱了類似工程的施工及設計方案,總結經驗和教訓,最后確定了本工程的設計初步方案,采用頂管施工,在運河兩岸設置工作井和接收井,工作井設計尺寸為長8.5m×寬5.5m×深21m,接收井為長5m×寬5.5m×深21m,均采用沉井法施工。擬采用頂進一根D2200長395m的鋼承口鋼筋砼管作為套管,內置兩根各長395m 的D820輸水鋼管,鋼管與套管之間采用C15砼填實的施工設計方案。
二、本工程主要施工方法及質量控制措施
(一)測量放樣
管道內工作井洞口至接收井洞口采用激光經緯儀控制頂進軸線,采用全站儀對管道軸線進行復測。頂進軸線測量頻率:每頂進一節管子測二次。頂管設備安拆:本段頂管工程采用Ф2000泥水平衡頂管機,機頭自重23噸,故頂管設備安拆采用100噸汽車起重機進行。其它設備自重最大為主頂系統,自重10噸,采用50噸汽車吊安裝就位。
(二)頂管進出洞口
管道位于第8層土中,粉細砂,灰黃色,主要礦物成分為長石、石英,飽和,中密,中壓縮性。厚度為0.80~2.60m,層底標高為-8.81~-5.95m,管頂覆土約為18m。頂管進出洞口處除采取安裝洞口止水裝置外,還需在頂管井洞口采用壓密注漿對周邊土體進行加固,以及防止出洞機頭發生低頭現象。
(三)減摩注漿
1)頂管時所遇到的摩擦力主要分為機頭摩擦力和管壁摩擦力,為了減少摩擦力所產生的土層跟進情況,采取潤滑漿減摩措施,根據實際情況,潤滑漿減摩又分為頂進時的機尾同步壓漿和管道補漿。從機頭后第一節管至管道最后一節管布置注漿閥管,每節管道上設置一圈壓漿閥管,每圈設4個壓漿孔,每個壓漿孔上安裝一只l寸球閥,由橡膠軟管與壓漿總管相連,壓漿總管用一根2寸白鐵管,連接壓漿泵,壓漿系統上設有流量、壓力調節閥。
2)漿液配制重量比:膨潤土∶CMC∶純堿∶水=104∶1.05∶3.05∶800。
3)漿液拌制完成后,存放在儲漿筒內儲存發酵24小時以上方可使用。
4)機尾同步壓漿:以形成原始漿套,填充機頭糾偏間隙及減小管外壁摩阻力,一次注漿量控制在1.2m3左右。
5)沿線管節補漿:因地下水作用,根據經驗,一般情況每頂進10m漿液損失20%左右,因此每頂10m管道全斷面沿線補充漿液量約為2.4m3,以補充管道沿線漿套損失。
6)定點壓漿:根據地面沉降測量反饋數據,對沉降過大處補償性壓漿,以支承地表荷載。
7)潤滑漿用量計算:機尾同步壓漿:總量=1.2m3×395=474m3。管道沿線補漿:按每10米全線補漿量計算,每次補漿量為2.4m3,管道補漿總量約為88.8m3;
8)潤滑漿總量,由上述計算可知管道注漿總量為562.8m3。
9)各作業班在頂管施工時作好壓漿量、點的記錄,確保壓漿工作到點到量和漿套完整性、均勻性,以降低管外壁摩擦阻力,控制施工質量。
10)如果注漿過程中超過上述平均用量的2倍時,說明地層土質有較大變化,立即檢查原因,必要時需調整頂進參數,地面沿線專人巡視,防止打穿地層造成漿套損壞。
(四)沉降分析
1)開挖面引起的地層損失;
2)管道外周環形空隙引起的地層損失;
3)相臨管節外壁不平整度過大時,引起地層損失。
(五)頂力估算
頂力估算依據《頂管工程施工規程》DG/TJ08-2049-2008,規范中總頂力公式為:
F=F1+F2
式中:F-總頂力(KN),F1-管道與土層的摩阻力(KN),F2-頂管機的迎面阻力(KN)。
π=3.14,D=2.44m,L′=395m,F1 =πDL′f=1210T
機頭迎面阻力F2和被動土壓力R1的計算如下:
γ0=1.8T/m3,H=18m,Ψ=12°,π=3.14,D′=2.46m,R1=49.4T/m2
R1=γ0×H×tg2(45°+ψ/2)=49.40T/m2,
F2=D′2R1=188T
由上估算得知總推力F=F1+F2=1398T,取1400T。根據以往類似經驗本段頂管設置2套中繼間較為妥當。
(六)糾偏控制措施
由于本工程采用1根管徑φ2000的鋼筋砼管作為套管,貫通后再內穿2根φ800鋼管。所以在頂進過程中須嚴格控制套管頂進軸線,特別是前30米必須控制好軸線趨勢,根據發展趨勢確定是否需要糾偏,決定糾偏時動作不要過大,根據管道行程可逐漸放大,如偏差較大時不可在同一節管道內完成糾偏動作,應根據機頭偏移值計算其偏離角度同糾偏最大機頭折角比較,估算糾偏量,通過一段管道長度來修正偏移值。
三、Φ800鋼管安裝及與Φ2000套管填充方案
1)Φ800鋼管擔架的搭設。Φ2000套管貫通后,用20#槽鋼在套管內每間距10m水平放置一段,作為擔架,水平方向與管壁卡牢,每段槽鋼上垂直焊接高度為1m的10#槽鋼,用以限制Φ800管道左右滾動過度。槽鋼上均勻涂抹黃油,以減少Φ800管道推進時與槽鋼的摩阻力。
2)φ800鋼管工作井內焊接頂進。待套管內擔架制作完畢后,緊接著清理工作井,安裝φ800鋼管頂進排架及推進油缸,兩側鋼管排架需同時安裝。φ800管道采用后置推進油缸空頂進入套管內部擔架,距擔架10cm時,便停止推進,待鋼管內前方觀察人員確認無誤后再推上下一個擔架,周而復始,直至整條管道推進完畢。雙排鋼管推進完畢后,拆除井內設備。
3)鋼管與套管之間填充材料采用C15砼填實。
四、結語
本工程按照預定目標按期完成,經過實測,軸線偏差、高程偏差及運河兩岸的地面沉降數值均在規范允許范圍內,實現了預期目標,為解決淮安市區的居民用水難題作出了巨大的貢獻,取得了良好的經濟效益和社會效益,同時也為淮安市以后其它管線穿越京杭大運河積累了豐富的經驗。