

摘 要:1)針對臨渙選煤廠產銷灰分波動較大情況,從采制化及洗選過程進行系統分析,查找原因,并制定相應措施。通過一系列舉措,使灰分差始終控制在要求范圍內,保證外銷精煤質量的穩定,實現效益。2)分析導致精煤產銷灰分偏差不穩定的原因,從管理、技術、人員、設備等方面把關,制定有效措施,縮小誤差,保證產品質量合格和穩定。
關鍵詞:分析原因;灰分偏差;措施
選煤廠通過技術檢查指導洗煤生產,了解生產現狀,評定生產效果的好壞。生產精煤灰分與銷售精煤灰分反映同一產品的質量,應是一致的。
但是由于檢測手段不同,導致兩者間存在偏差,間接反應了采制化工作質量。如過程灰分不能準確反應出選煤實際生產狀況,誤導選煤操作,更不利于外運裝車的配裝和管理。
一、臨選廠質檢車間技術檢查現狀
受經濟下滑影響,煤炭市場近幾年處于疲軟狀態,導致職工隊伍不穩定,離、退休人員較多,工程技術人員、技師人員短缺,工藝和技術不夠先進等,都在一定程度上影響了采制化工作質量,不能準確地指導選煤生產,導致精煤產銷灰分存在偏差。
2014年精煤合格率為98.47%,按規定產銷精煤灰分誤差應控制在0.2以內,2014年臨選廠生產精煤與銷售精煤灰分差見表1。
從表1可以看出,12個月中,有3個月不合格,合格率為75%,個別月差值較大。容易造成銷售煤樣灰分超標,產品質量不合格,不僅對銷售煤極為不利,還影響企業的信譽及效益。
二、原因分析
1)生產精煤由塊精煤和末精煤組成,采樣過程中,皮帶上的物料分布不均,人工采樣很難做到截取斷面煤樣;銷售煤樣采用5點循環法,在放煤斗放煤樣時,導致中間小顆粒多,灰分低,靠近車邊的大顆粒煤樣多,粒度組成和質量不均勻。
2)制樣過程為人工摻合、縮分、破碎至<3mm后用電熱板烘干,再粉碎至<0.2mm。在此過程中,人工操作難免存在誤差。
3)生產煤樣化驗采用快速灰化法,銷售煤樣采用慢速灰化法,快速灰化法急于要結果,故整個過程較為粗糙,慢速灰化法較嚴格,按照國標作業,結果必然存在誤差。
4)臨選廠多采用配裝煤,洗選之后煤樣首先堆積在倉里,再通過倉里煤樣灰分及倉位高低進行配裝,煤樣進倉前成斗狀下降,煤樣灰分分配不均勻,導致配裝存在誤差,造成產銷灰分差別。
三、制定對策,采取措施
1)加強采制化管理,加大上崗檢查力度,是否按照采制化工作標準操作,同時監督當班及交接班期間的采樣情況,避免漏點、漏采及顧量不顧質的現象發生。
2)加強職工技能培訓,不斷提高職工技能操作水平及業務素質,并制定相關考核制度,嚴格培訓管理。對于新進職工,或者技能水平薄弱的職工,采用“師帶徒”形式,為其安排經驗豐富的師傅,進行“一對一”專項培訓,確保理論及實操水平都達到要求。
3)制定產銷差考核制度,跟績效考核相掛鉤。具體考核辦法:
1)當生產過程灰分與外運精煤灰分差的絕對值在0.2范圍之內(包含0.2),對所屬生產班及外運采制樣班分別加分(按批次)。
2)當生產過程灰分與外運精煤灰分差的絕對值在誤差范圍以外,則對所屬生產班及外運采制樣班分別扣分(按批次)。
3)此考核辦法分焦煤、肥煤、瘦煤、1/3焦煤的分別統計。
4)每月把總批次統計出來,然后分別計算絕對差值在0.1、0.1~0.2以及≥0.2以外的批次及比例,通過對比分析查找原因,從而更好的控制生產過程。
5)班長是現場管理的第一責任人,通過建立班組長業績考核標準,充分發揮班組長的管理職能,使班組各項工作不斷推進。
6)建立質量獎懲制度,對于每月完成考核指標較好的班組,給予獎勵,并做到當月考核當月兌現。
四、取得的效果
1)通過采取一系列的有效措施,取得了較好的效果,如表2。
從表2可以看出,2015年各月產銷差值全在規定范圍內,合格率為100%,較2014年產銷差有了很大提高,很好的保證了裝車的準確性。
2015年精煤合格率平均為99.20%, 2014年同比增長了0.73%。外運精煤灰分的不合格率明顯降低,其中2015年12月份外運精煤合格率為100%。
通過與寶鋼、馬鋼、蕪湖新興鑄管等五家用戶溝通,對臨選精煤的指標穩定可靠極為滿意。
2)通過嚴格控制生產過程灰分,有利的指導了選煤生產,使洗煤操作更加穩定和真實,符合臨選廠提出的“多洗煤、洗好煤”重點思路之一,在“精心操作,努力提高精煤產率”這一指導思想下,在洗煤與質檢車間的配合下,完成了集團公司考核指標,2015年精煤產率超集團考核2.20%,取得了較好成績。
3)通過一系列獎懲機制的建立,調動了職工在工作中的主動性和積極性,增加了職工的責任心。培訓力度的加強,規范了職工的操作,提升了職工的操作技能水平,保證了工作質量,為我廠效益的實現提供了有利保障。
作者簡介:
馬靜(1987-),女,漢族,安徽淮北人。現在淮北礦業集團臨渙選煤廠工作,助理工程師,學士學位,研究方向:煤質檢測。