李賢文(廣東省粵電集團有限公司韶關發(fā)電廠,廣東 韶關 512026)
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某300?MW機組凝結(jié)水泵電機振動異常分析
李賢文
(廣東省粵電集團有限公司韶關發(fā)電廠,廣東 韶關 512026)
〔摘 要〕介紹了某廠300 MW機組凝結(jié)水泵電機的基本情況;根據(jù)其數(shù)次空轉(zhuǎn)及負載試運時的振動特點,分析了凝結(jié)水泵電機振動的原因;通過過程分析確定了電機振動的主因,并采取了有效措施予以消除,確保凝結(jié)水泵電機安全穩(wěn)定運行。
〔關鍵詞〕凝結(jié)水泵電機;調(diào)試;轉(zhuǎn)子不平衡;振動
凝結(jié)水泵電機是火力發(fā)電廠最重要的輔助電動機之一。凝結(jié)水泵把凝汽器熱水井中的凝結(jié)水送入低壓加熱器加熱后再輸送到除氧器。如果凝結(jié)水泵電機運行不穩(wěn)定,會嚴重影響機組的安全運行,有導致機組被迫停運或鍋爐干燒的風險。
某廠300 MW機組凝結(jié)水泵電機銘牌參數(shù)如下:上海電機廠生產(chǎn),型號YLB1500,Pn=1 000 kW,In=112.6 A,Un=6 kV,轉(zhuǎn)速1 492 r/min,繞組Y接,絕緣等級F。
該凝結(jié)水泵電機有2個軸承及6塊推力瓦,其結(jié)構(gòu)如圖1所示,NU228ECM/C3軸承位于電機頂部,6328ECM/C3軸承位于電機底部;通過熱套法安裝的推力頭與6塊推力瓦相互作用支撐整個轉(zhuǎn)子的重量。其油箱加汽輪機潤滑油,用工業(yè)水強迫冷卻。自機組1999年并網(wǎng)發(fā)電以來,該凝結(jié)水泵電機已累計運行10年,其檢修記錄如下:
(1) 2004-10-24,凝結(jié)水泵電機振動增大,更換NU228ECM/C3軸承后正常。
(2) 2005-10-10,凝結(jié)水泵電機上部振動增至0.12 mm,更換上部NU228ECM/C3軸承后振動減小至0.07 mm。
(3) 2005-10-17,凝結(jié)水泵電機振動增大,更換電機備品投運正常。解體發(fā)現(xiàn)該電機前軸套磨損達0.20 mm,涂鍍至0.05 mm。
(4) 2006—2010年備用。
(5) 2013年11月,按計劃A修凝結(jié)水泵電機,直至2014-05-18結(jié)束。

圖1 電機結(jié)構(gòu)
2.1 裝配質(zhì)量分析
首次組裝結(jié)束后,東西、南北(水流)方向振動變化趨勢如圖2所示。從空載試運數(shù)據(jù)來看,凝結(jié)水泵電機頂部的雙幅振動值在標準值0.085 mm上下做大幅度波動,呈無序分布狀態(tài)。

圖2 首次組裝后電機振動變化趨勢
在廠家的指導下對凝結(jié)水泵電機各部件進行檢查,發(fā)現(xiàn)電機上軸承潤滑油密封環(huán)與軸頸配合不佳。軸頸直徑是150.03-150.04 mm,密封環(huán)內(nèi)徑是150.05-150.06 mm,因此對密封環(huán)內(nèi)圈進行了涂鍍處理。修后密封環(huán)內(nèi)徑為150 mm,存在0.03-0.04 mm的緊力間隙,符合要求。
在專家的檢查和指導下,對每一個要求水平的部位(包括機架和電機座的結(jié)合面、上端蓋與基座的結(jié)合面)都進行了打磨和清洗,以去除銹斑和毛刺,確保接觸面光滑整潔。在電機放倒和起豎的過程中,轉(zhuǎn)子上軸頸在東南西北4個方向都進行了固定,防止轉(zhuǎn)子晃動損傷下軸承、油封和端蓋。組裝結(jié)束后空載試運,電機振動變化趨勢如圖3所示。
從記錄數(shù)據(jù)和雙幅振動值的變化趨勢來看,東西、南北(水流方向)振動幅值在0.085 mm上下大幅波動,和前次試運情況基本相同,這說明組裝質(zhì)量不好不是電機振動增大的主要原因。
2.2 轉(zhuǎn)子不平衡分析
根據(jù)前階段空轉(zhuǎn)試運情況,對電機轉(zhuǎn)子加重,做動平衡試驗。從試驗數(shù)據(jù)及振動變化趨勢來看(見圖4),在電機轉(zhuǎn)子上加重的效果并不明顯,并沒有起到平衡作用,反而增大了轉(zhuǎn)子的不平衡量,使電機振動幅值陡增。
2.3 轉(zhuǎn)子鐵芯硅鋼片局部松動分析
電機啟動后,轉(zhuǎn)子繞組會感應出對稱三相交流電,鐵芯中也會形成交變磁場。轉(zhuǎn)子鐵芯是電機磁路的一部分,為了有效降低鐵芯的磁滯和渦流損耗,該電機的鐵芯由導磁性能好、損耗低的厚度為0.5 mm的硅鋼片沖制后疊壓而成。

圖3 重新組裝后電機振動變化趨勢

圖4 動平衡試驗電機振動變化趨勢
電機啟動時鐵芯溫度較低,隨著運行時間的增加,鐵芯溫度持續(xù)升高,硅鋼片松動部位磁阻變大,損耗增加,鐵芯局部發(fā)熱,轉(zhuǎn)子重心的偏移導致振動惡化。2014-03-05,該電機返廠大修,更換推力瓦6塊,并做熱態(tài)動平衡試驗。廠家出具的檢修報告明確了電機轉(zhuǎn)子存在熱態(tài)不平衡量,但不影響電機的連續(xù)運行。這說明轉(zhuǎn)子鐵芯硅鋼片松動是電機振動增大的影響因素,但不是決定因素。
2.4 生產(chǎn)環(huán)境分析
從振動頻譜儀顯示器上可以看到,波形里面出現(xiàn)了典型的二倍頻。二倍頻是電氣缺陷,如籠條斷裂、氣隙不均勻或磁力中心異常的特征波形,這也是對輪安裝不到位的特征波形。從以上的分析中可知,電機本身不存在電氣故障。因此,主要在以下幾個方面做了改進和調(diào)整:
(1) 進行基礎保養(yǎng),加強底板和基礎的剛度;
(2) 電機支架重新找水平,將東北方向傾斜由0.15 mm調(diào)整為0.05 mm;
(3) 用砂紙將臺板與電機基座接觸面進行打磨,用水平儀重新找水平;
(4) 泵側(cè)對輪重新找水平;
(5) 機械重新校中心。
改進和調(diào)整后電機空載及負載試驗振動趨勢如圖5所示,數(shù)次空載及負載試運電機頂部振動值都不超0.085 mm,取得了較好效果。因此,基礎強度不夠、機架水平度不合格、負載中心不一致是電機振動異常的主要原因。

圖5 電機振動雙幅變化趨勢
(1) 投運時間超過15年的大型立式電動機,其基礎強度在一定程度上會有所降低,各水平面也會出現(xiàn)不同程度的傾斜和沉降,這些都會導致電機振動增大。
(2) 從振動頻譜儀測得特征波形來看,驅(qū)動和負載中心不一致也是導致電機振動增大的另外一個重要因素。因此,在校中心過程中要高標準、嚴要求,確保質(zhì)量。
(3) 在質(zhì)量驗收過程中,尤其是對重要輔機設備的質(zhì)量驗收,要嚴格把關。在役時間較長的電機,其振動增大的原因是多方面的,有些是不可逆轉(zhuǎn)的,需要認真分析。
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收稿日期:2015-10-06;修回日期:2016-01-16。
作者簡介:
李賢文(1982-),男,工程師,主要從事電廠電氣設備檢修及運行分析工作,email:53145822@qq.com。