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二氧化碳鼓風機故障原因分析與措施

2016-06-14 05:45:09郭祎民黃慶祥中海石油天野化工有限責任公司內蒙古呼和浩特010070
化工設計通訊 2016年2期
關鍵詞:故障原因措施

郭祎民,黃慶祥(中海石油天野化工有限責任公司,內蒙古呼和浩特 010070)

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二氧化碳鼓風機故障原因分析與措施

郭祎民,黃慶祥
(中海石油天野化工有限責任公司,內蒙古呼和浩特 010070)

摘 要:分析查找二氧化碳鼓風機故障的具體原因,介紹二氧化碳鼓風機故障后采取的措施。

關鍵詞:二氧化碳鼓風機;故障原因;措施

1 裝置簡介

中海石油天野化工有限責任公司化肥裝置1996年10月建成投產,年產300kt合成氨、520kt尿素。空分單元采用林德全低壓液氧泵流程,氣化采用謝爾部分氧化廢鍋流程,變換采用飽和熱水塔流程,原料氣凈化采用LVRGL兩步法低溫甲醇洗聯合液氮洗的工藝,氨合成是凱洛格的臥式合成塔。2005 年8月對合成氨裝置實施了原料路線由渣油向天然氣的改造,并于2005年10月投產。

2 二氧化碳鼓風機流程簡介

從CO2吸收塔認底部出來的富二氧化碳甲醇進入CO2再生塔(A-DA402),CO2再生塔分五段五級閃蒸。從CO2再生塔四段閃蒸出的二氧化碳經NH3/CO2換熱器(A-EA407)對液氨過冷,夾帶的液態甲醇在CO2氣體分離器(A-FA403)中分離掉,然后與甲醇生產部送來的CO2匯合后進入CO2鼓風機(A-GB401),CO2加壓后與CO2再生塔II、III段的閃蒸氣、真空系統回收來的CO2氣匯合后送尿素裝置(如圖1所示)。

圖1 二氧化碳鼓風機流程圖

3 CO2鼓風機故障過程

2012年4月20日甲醇洗開車正常后,在2:40啟動了二氧化碳鼓風機(A-GB401),啟動后崗位人員對GB401工藝參數調整正常后,安排現場人員對二氧化碳鼓風機(A-GB401)現場工藝參數檢查確認。經檢查確認,除二氧化碳鼓風機(A-GB401)振值偏高(驅動端10.5),但與停車前指標相同,其余指標均正常。3:39中控發現GB401入口壓力PC412高報,經確認發現GB401跳車。

4 CO2鼓風機故障原因分析

4.1CO2鼓風機振值偏高原因分析

二氧化碳回收裝置采用MEA溶液回收二氧化碳,在長時間運行后,MEA溶液降解、變質,導致送來的CO2夾帶的MEA溶液在二氧化碳鼓風機入口濾網上結晶(如圖2),同時附著在轉子上,破壞轉子動平衡(如圖3),使CO2鼓風機振值升高。

圖2 二氧化碳鼓風機入口濾網

圖3 轉子上附著結晶物

4.2CO2鼓風機跳車原因分析

二氧化碳鼓風機(A-GB401)入口濾網拉桿長時間沒有檢查確認,二氧化碳鼓風機在振值升高后振動加劇,導致入口濾網拉桿脫落(如圖4),造成風機第五級葉輪口環磨損嚴重(如圖5),定距套損壞(如圖6)和葉輪口環、油封、氣封損壞,GB401過載跳車。

圖4 入口濾網拉桿脫落

圖5 第5級葉輪口環磨損嚴重

圖6 風機定距套

5 采取的措施

5.1設備檢修

A-GB401第二級,第三級定距套損壞特別嚴重,已報廢,重新加工安裝。第六級、第五級、第四級葉輪口環損壞比較嚴重,其中第六級最嚴重,口環掉下四分之一,對其進行了修復。對損壞的驅側氣封、非驅側氣封、驅側油封、非驅側油封、非驅側軸承進行了更換。4月27日安裝試車正常,檢修時間7d。

5.2工藝措施

因二氧化碳鼓風機故障后,給尿素裝置輸送的二氧化碳量減少5 300m3/h(二氧化碳再生塔四段CO2約3 500m3/h,甲醇生產部CO2回收裝置送入GB401的CO2約1 800 m3/h),造成二氧化碳放空,氨庫液位上升,尿素每天減產319t,影響全年的生產任務。針對上述情況和二氧化碳鼓風機檢修時間長的情況,部門領導組織專業技術人員采取了以下應對措施,緩解了氨庫液位上升壓力,提高了尿素產量。

5.2.1 優化工況,提高CO2產量

停用原料氣氨深冷器EA203,提高硫化氫吸收塔入口原料氣溫度,降低原料氣中的二氧化碳在甲醇中的溶解度,達到降低酸性氣量,增產CO2的目的。控制好氮洗塔入口脫碳氣溫度,減少甲烷尾氣中一氧化碳的含量,提高送至變換崗位的富一氧化碳氣量,達到增產CO2的目的。通過降低硫化氫吸收塔的吸收甲醇量,提高甲醇溫度,減少甲醇中溶解的二氧化碳量,達到降低酸性氣量,增產CO2的目的。通過降低二氧化碳再生塔二段、三段的壓力,保證CO2最大限度的解吸,達到增產CO2的目的。

5.2.2 通過技術改造,回收二氧化碳,提高尿素產量

技改一

2005年8月在合成氨裝置實施原料路線由渣油向天然氣的改造時,因CO2量的減少,新增加了一套真空閃蒸系統進行CO2的回收,閃蒸出的CO2由兩臺真空壓縮機加壓后送尿素裝置。

通過對真空CO2壓縮機K02401A/B負荷的分析(額定電流74.7A,實際運行時的電流是45A),真空CO2壓縮機還能加負荷運行。因此從二氧化碳鼓風機(A-GB401)入口管線配管到真空二氧化碳壓縮機K02401B入口閥和止逆閥中間的管線上,用K02401B將DA402塔四段的二氧化碳加壓后送到尿素二氧化碳壓縮機入口。同時在A-GB401入口后的管線上增加手動閥,在K02401B入口處增加濾網、壓力表、排放導淋,確保技改管線安全投用。在A-GB401故障或檢修時投用此管線可回收二氧化碳2 800 Nm3/h,具體流程(見圖7)。

流程圖

技改二

將公用工程部的空氣風機W-GB302移到GB401東側空地上,將出口管線與GB401出口管線連接,入口管線連接到GB401至K02401的技改管線上。碰口位置后安裝16″蝶閥(1#閥),在投用技改一的管線時用于調節真空CO2壓縮機K02401A/B的負荷。因CO2比重大于空氣的比重,故在A-GB401故障或檢修時投用風機W-GB302技改線只可回收二氧化碳1 800m3/h具體流程(見圖8)。風機W-GB302相關指標如下:

型號:55-7L 進口風量:55m3/min(空氣量)

出口壓力:58 800 Pa 介質:空氣

主軸轉數:2 970 r/min 軸功率≤76 kW

電壓:380 V 電流:167 A 級數:6級

頻率:50Hz 進出口管徑:DN250

潤滑脂:2#鋰基脂

流程圖

6 小結

甲醇洗單元的二氧化碳鼓風機A-GB401沒有備機,設備現在的運行狀況是振值偏高,聲音異常,屬于崗位重點特護設備,隨時有可能停機檢修。但在二氧化碳鼓風機A-GB401停車時,有5 300m3/h的二氧化碳放空,造成尿素減產,氨庫液位上升,給公司的經濟效益帶來損失,也影響氨庫的安全運行。實現改造后,在A-GB401停車時投用此管線,可回收二氧化碳4 600m3/h左右的二氧化碳,基本實現了平衡氨生產的目的,為實現全年的生產任務奠定了基礎。

Cause Analysis and Measures of Carbon Dioxide Blower

GuoYi-min,Huang Qing-xiang

Abstract:Analysis of the specific reasons for the failure of the carbon dioxide blower,the measures taken after the failure of the carbon dioxide blower.

Key words:carbon dioxide blower;fault;measures

中圖分類號:TH442

文獻標志碼:A

文章編號:1003–6490(2016)02–0002–02

收稿日期:2016–02–10

作者簡介:郭祎民(1975—),男,內蒙古赤峰人,工程師,主要從事化工生產管理工作。

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