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氣霧化制備鎳基合金釬焊粉的研究方法

2016-06-16 16:50:05林業偉蔡志紅劉宏江廣東省焊接技術研究所廣州510651
山東工業技術 2016年12期

林業偉,蔡志紅,劉宏江,陳 平(廣東省焊接技術研究所,廣州 510651)

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氣霧化制備鎳基合金釬焊粉的研究方法

林業偉,蔡志紅,劉宏江,陳 平
(廣東省焊接技術研究所,廣州 510651)

摘 要:本文針對電熱行業中鎳基焊膏對不銹鋼釬焊工藝的要求,通過改進氣霧化制粉工藝,制取粒度細小、球形度高、氧含量低、高效低成本的鎳基合金釬焊粉,以滿足焊膏要求。通過對比實驗研究了霧化介質、熔液黏度、熔液過熱度、流速、霧化壓力及噴嘴結構等因素對霧化過程的影響,結果表明:采用真空霧化技術,氮氣壓力為3.5MPa、熔液過熱度為150℃、管徑為5mm、伸出長度為11mm時,采用緊耦合限制式噴嘴霧化出的粉末,具備微細、球形度高、氧含量低,高效低成本等特點,滿足了焊膏的制備要求。

關鍵詞:霧化;粉末;噴嘴;鎳基合金釬焊粉

在電熱行業中,很多焊口需要足夠的穩定性和耐腐蝕性。由于鎳基合金釬料在不銹鋼中的釬焊性較好,具有焊接強度高,耐腐蝕性強[1]等特點,而且焊口顏色與母材相近。在電熱行業中得到廣泛運用。

鎳基合金釬料熔點較高,且釬焊條件較為苛刻,一般采用爐中焊。有些不銹管的焊口極為復雜,在爐中焊前需先涂抹鎳基焊膏,而鎳基合金釬焊粉是焊膏質量好壞的一個關鍵組元。氣霧化法制備的粉末粒度細小、球形度高、氧含量低,是目前制備高性能合金粉末的主要方法[2-3]。

氣霧化制取鎳基合金釬焊粉過程中時常遇到霧化過中斷堵包,粉末較粗,球形度不高,氧含量較高等問題。本文通過研究霧化因素對霧化過程的影響,以提高鎳基釬焊粉的質量和效率。

1 試驗部分

(1)原料及設備。原料:BNi-7(BNi76CrP10);設備:50kg真空感應爐、自行研制的霧化塔、氮氣站、篩粉機、混料機。

霧化塔高度8 m,直徑2 m,最高溫度可達1700℃;氮氣最高壓力設定為3MPa,供氣量為10m3/min,氣體純度為99.999%。篩粉機為實驗用篩粉機。混料機為V型混料機。

(2)工藝流程。投料量為40kg鎳基合金在真空感應爐中熔煉,抽真空后充入氮氣保護。當溫度達到1600℃時,把熔液倒入中間包,通過導液管進入霧化噴嘴,在高壓氣體下破碎成小液滴,并快速凝固成粉末,粉末收集于接粉罐中,更細的粉末經旋風抽吸進入旋風收集罐中。粉末經過140目孔徑的篩子篩分后,取140目以下粉末經過混料機均勻混合,最后再配制成膏。

2 霧化因素影響的結果分析

(1)霧化介質。氣霧化制粉主要分為兩種。一種是空氣霧化,利用空壓機壓縮獲得高壓氣體,通過噴嘴對熔體進行快速破碎,并迅速凝固成微細粉末。空氣來源簡單經濟,工藝適合規模化生產,但是粉末氧含量高,粉末形貌不規則,焊膏釬焊性能差。

另一種是真空霧化,真空霧化是在惰性氣體保護下,用惰性氣體進行霧化的方法。本廠采用高純氮氣制備出來的粉末具有氧含量低,球形度高,焊膏釬焊性能好。

(2)熔液過熱度。設定合金熔液過熱度分別為100℃、200℃,其他條件不變。經篩分后得粉率比較:200℃>100℃

這是因為合金熔液的過熱度愈高,熔液的黏度越小,破碎的阻力也越小,能量轉換更加充分,因此細粉產出率也越高。

但是在實際生產中,不能為了提高得粉率而無限制的提高熔液的過熱度。這樣做的結果會導致能耗增加,過高的溫度并不能明顯地提高細粉得率。另外,過高的溫度會降低坩堝和導流管的壽命,而且還會對設備安全構成一定的威脅。綜合考慮下,過熱度為150℃比較適合。

(3)流速。設定合金熔液過熱度為150℃,其他條件不變,我們使用的導流管有4mm、5mm、7mm,流速分別為5.7kg/min、10kg/ min、20kg/min,霧化篩分后得粉率比較:4mm>5mm>7mm。

這是因為管徑越小,霧化時間越長,細粉收得率越高。但是,過細的管子在實際生產中并不理想,一是容易造成霧化過程中斷堵包,這是因為流速過慢,熔液溫度交換過慢,易造成固液共存現象,導致黏度增加,凝固的機率增大。二是流速過慢,導流管長時間在高溫下容易老化變形,這也是造成堵包的原因之一;嚴重時甚至造成管子熔穿。綜合考慮下,管徑5mm的導流管是最適宜的。

(4)噴嘴處管子伸出長度。設定管徑為5mm,其他條件不變,調整導流管在噴嘴口伸出的長度分別為10mm、11mm、12mm。霧化篩分后得粉率結果:10mm>11mm>12mm。

這是因為氣體交匯處的焦點的動能最大,吸力最大,導流管離焦點越近,流注被破碎的程度也越大。但是,在實際生產中,伸出的長度過短,管口處于焦點以上的回流區,此處回流壓力較大,就會造成熔液反冒現象,造成霧化中斷。在綜合比較之下,伸出的長度最合適為21mm。

(5)霧化壓力。設定其他條件不變,霧化壓力分別為3.0Mp和4.0Mp。霧化篩分后得粉率比較:3.0Mp<4.0Mp。

霧化壓力越大,熔體被破碎的程度也越大,細粉的收得率也越高。但是,不能為了提高得粉率而無限制的加大霧化壓力,這是因為真空爐是在密封的狀態下進行霧化的,壓力過大,會對爐身和管道構成一定的威脅。另外,過大的壓力也會造成氮氣浪費。所以綜合考慮下,霧化壓力為3.5MPa比較適合。

(6)霧化噴嘴。設定熔液流經兩種不同的霧化噴嘴,即自由落體式噴嘴和緊耦合限制式噴嘴。篩分后結果表明:采用緊耦合限制式噴嘴霧化出來的粉末較細,這是因為緊耦合限制式噴嘴縮短了氣體飛行的距離,減少了氣體流動過程動能的損失,從而提高了與金屬作用的氣流的速度和密度,增加了細粉的產量[4]。

3 結論

采用霧化介質為氮氣,過熱度為150℃,管徑為5.0,導流管伸出長度為21mm,霧化壓力為3.5 MPa,噴嘴結構為緊耦合限制式噴嘴的氣霧化工藝,制備出的鎳基合金釬焊粉具備微細、球形度高、氧含量低,高效低成本等特點,滿足了鎳焊膏的要求。

參考文獻:

[1]張啟運.釬焊手冊[M].北京:機械工業出版社,1999:83.

[2]歐陽洪武,陳欣,余文燾,黃伯云.氣霧化制粉技術發展歷程及展望[J].粉末冶金技術,2007(01).

[3]陳仕奇,黃伯云.金屬粉末氣體霧化制備技術的研究現狀與進展[J].粉末冶金材料科學與工程,2003(03).

[4]Miller S A. Close-coupled gas atomization of metal alloys [J].Metal Powder Report,1987(10):702.

DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2016.12.021

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