楊 璋,王維友
(福建寧德核電有限公司,福建 寧德 355200)
某核電廠大型柴油發(fā)電機(jī)組風(fēng)冷器振動(dòng)故障治理
楊璋,王維友
(福建寧德核電有限公司,福建 寧德355200)
摘要:針對(duì)某在建核電廠大型柴油機(jī)風(fēng)冷器對(duì)稱排列的軸流風(fēng)機(jī)組振動(dòng)超標(biāo)缺陷,研究子風(fēng)機(jī)結(jié)構(gòu)體存在共振時(shí)的振動(dòng)特性。通過(guò)振動(dòng)測(cè)量與頻譜分析、固有頻率測(cè)量等手段,發(fā)現(xiàn)子風(fēng)機(jī)結(jié)構(gòu)體運(yùn)行期間存在共振;當(dāng)子風(fēng)機(jī)結(jié)構(gòu)體由單機(jī)運(yùn)行工況切換至風(fēng)機(jī)組整體運(yùn)行時(shí),共振響應(yīng)顯著增大。現(xiàn)場(chǎng)采取臨時(shí)加固措施避開(kāi)共振頻率,將風(fēng)機(jī)振動(dòng)降至標(biāo)準(zhǔn)限值內(nèi)。
關(guān)鍵詞:核電站;柴油發(fā)電機(jī)組;風(fēng)冷器;風(fēng)機(jī)振動(dòng)
機(jī)械系統(tǒng)由不同子結(jié)構(gòu)體組成,系統(tǒng)運(yùn)行時(shí)各子結(jié)構(gòu)體的激振力會(huì)通過(guò)連接部件傳遞給其余子結(jié)構(gòu)體。研究大型對(duì)稱結(jié)構(gòu)中各子結(jié)構(gòu)體之間的振動(dòng)耦合關(guān)系,有利于簡(jiǎn)化復(fù)雜機(jī)械系統(tǒng)振動(dòng)缺陷的故障分析與治理。
目前,在對(duì)稱結(jié)構(gòu)的振動(dòng)特性方面已進(jìn)行大量研究。文獻(xiàn)[1]中研究了具有對(duì)稱面結(jié)構(gòu)的固有頻率和振型,但并未對(duì)大型對(duì)稱結(jié)構(gòu)中子結(jié)構(gòu)體之間的動(dòng)力耦合關(guān)系進(jìn)行研究。本文通過(guò)分析、治理某在建核電廠大型柴油機(jī)風(fēng)冷器對(duì)稱排列風(fēng)機(jī)組的振動(dòng)超標(biāo)缺陷,研究子風(fēng)機(jī)結(jié)構(gòu)體的振動(dòng)特征以及不同子結(jié)構(gòu)體之間的動(dòng)力耦合特性。
1柴油機(jī)風(fēng)冷器參數(shù)簡(jiǎn)介
某在建核電廠的大型柴油機(jī)冷卻水系統(tǒng)的作用是帶走柴油機(jī)在運(yùn)行過(guò)程中產(chǎn)生的熱量,使柴油機(jī)達(dá)到穩(wěn)定的熱平衡狀態(tài)。系統(tǒng)由風(fēng)冷散熱器組件、冷卻水管及有關(guān)控制部分組成。散熱器組件屬管翅式熱交換器,由安裝在風(fēng)冷器外側(cè)對(duì)稱排列的八臺(tái)軸流風(fēng)機(jī)驅(qū)動(dòng)空氣略過(guò)管外翅片,高溫冷卻水和低溫冷卻水在管內(nèi)流動(dòng),熱量被空氣帶走。軸流風(fēng)機(jī)電機(jī)功率為30kW,額定轉(zhuǎn)速為740r/min(旋轉(zhuǎn)頻率為12.33Hz),靜壓力為685Pa。 8個(gè)風(fēng)機(jī)以4×2形式布置,風(fēng)機(jī)與風(fēng)機(jī)之間間隔較小,單臺(tái)風(fēng)機(jī)以風(fēng)機(jī)筒形式固定在支架上,周邊由4根拉桿加強(qiáng)固定,風(fēng)機(jī)桶內(nèi)四塊板焊接形成“井”字形,板與板之間以拉桿加強(qiáng)剛度,電機(jī)安裝在中心位置,見(jiàn)圖1。

圖1 柴油機(jī)風(fēng)冷器風(fēng)機(jī)示意圖
2風(fēng)機(jī)振動(dòng)超標(biāo)缺陷
各風(fēng)機(jī)具有單臺(tái)運(yùn)行(工況1)與同時(shí)運(yùn)行(工況2)兩種工況。在調(diào)試期間,技術(shù)人員對(duì)風(fēng)機(jī)的電機(jī)(關(guān)鍵設(shè)備)進(jìn)行振動(dòng)測(cè)量,振動(dòng)采集頻率范圍是10~1 000Hz,3 200條譜線,分辨率為0.31Hz,測(cè)量量取速度均方根值(mm/s)。
測(cè)量發(fā)現(xiàn)各風(fēng)機(jī)在工況2時(shí)的振動(dòng)幅值普遍高于工況1時(shí),且安裝在中間位置的212ZV、211ZV、215ZV、216ZV風(fēng)機(jī)振幅增長(zhǎng)幅度明顯高于安裝在周邊位置的風(fēng)機(jī),約為后者的兩倍。所有風(fēng)機(jī)在不同工況下的頻譜成分基本保持一致,僅幅值略有不同,振動(dòng)數(shù)據(jù)見(jiàn)表1(由于水平方向振幅高于垂直方向,取水平向數(shù)據(jù)研究)。

表1 風(fēng)機(jī)在不同工況下的振動(dòng)數(shù)據(jù) mm/s
由于各子風(fēng)機(jī)的頻譜成分基本一致,且216ZV風(fēng)機(jī)振動(dòng)超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)限值[2],選擇該風(fēng)機(jī)進(jìn)一步深入研究。工況1時(shí)該風(fēng)機(jī)的振幅為8.49mm/s,頻譜以12.5Hz分量為主(10.46mm/s);其次是70.63Hz分量(1.0mm/s),振動(dòng)頻譜圖見(jiàn)圖2。

圖2 216ZV風(fēng)機(jī)水平方向振動(dòng)頻譜圖(工況1)
工況2時(shí)該風(fēng)機(jī)的振幅為13.84mm/s,頻譜12.5Hz分量為主(16.36mm/s);其次是70.63Hz分量(1.44mm/s),振動(dòng)頻譜圖見(jiàn)圖3。

圖3 216ZV風(fēng)機(jī)水平方向振動(dòng)頻譜圖(工況2)
比較發(fā)現(xiàn)工況2時(shí)風(fēng)機(jī)12.5Hz的振動(dòng)分量顯著增加,70.63Hz的分量微弱增加;且振幅呈現(xiàn)明顯波動(dòng)現(xiàn)象,需要進(jìn)一步分析原因。
3固有頻率測(cè)量
錘擊法基于脈沖激勵(lì)原理測(cè)試固有頻率,激振工具為一只帶有力傳感器的敲擊力錘,力錘傳感器測(cè)得輸入脈沖力信號(hào),加速度傳感器測(cè)得輸出信息。激勵(lì)被測(cè)試件以其自身的固有頻率作自由振動(dòng)。在脈沖力寬頻信號(hào)的激勵(lì)下, 能把試驗(yàn)部件的所有各階固有頻率都激發(fā)出來(lái)[3]。
3.1風(fēng)機(jī)筒敲擊測(cè)試
通過(guò)錘擊法測(cè)量風(fēng)筒的固有頻率,試驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)圖4,主要頻率成分有:3.75、17.50、70.00、111.30Hz等。

圖4 風(fēng)筒固有頻率
3.2支架敲擊試驗(yàn)
通過(guò)錘擊法測(cè)量電機(jī)井字支架的固有頻率,試驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)圖6,主要頻率成分有:13.75,70.63Hz等。
4振動(dòng)分析
“井”字支架的一階共振頻率為13.75Hz,接近風(fēng)機(jī)1倍轉(zhuǎn)速頻率(12.33Hz),考慮測(cè)量誤差,可以判斷圖2、圖3中12.5Hz頻譜分量對(duì)應(yīng)風(fēng)機(jī)子結(jié)構(gòu)體的1倍轉(zhuǎn)速頻率(12.33Hz),且有共振現(xiàn)象發(fā)生。電機(jī)支架固有頻率見(jiàn)圖5。

圖5 電機(jī)支架固有頻率
單臺(tái)運(yùn)行時(shí)振動(dòng)較小,主要是因?yàn)榧ふ窳^小;8臺(tái)同時(shí)運(yùn)行時(shí),各風(fēng)機(jī)之間激振力相互傳遞,共振導(dǎo)致振動(dòng)進(jìn)一步放大,并使振幅出現(xiàn)波動(dòng)。要降低216ZV風(fēng)機(jī)的振動(dòng),需要緩解自身的共振響應(yīng)及周?chē)咏Y(jié)構(gòu)體的振動(dòng)傳遞。在結(jié)構(gòu)模態(tài)參數(shù)不變的情況下,降低激振力可以減小響應(yīng)程度;在激振力不變的情況下,改變結(jié)構(gòu)的固有頻率,避開(kāi)共振區(qū)間也能減小響應(yīng)程度。
受限于現(xiàn)場(chǎng)條件,為臨時(shí)提高該設(shè)備的可用性,首先嘗試加固手段提高低階共振頻率,緩解整體運(yùn)行時(shí)低階共振響應(yīng)。
5臨時(shí)加固措施
結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)空間布置,在216ZV風(fēng)機(jī)上方的吊耳和芯組橫梁處增加80號(hào)角鋼焊接連接,連接部位焊縫長(zhǎng)度為50mm;風(fēng)機(jī)側(cè)面的2個(gè)吊耳增加80號(hào)角鋼和風(fēng)機(jī)面板焊接連接,連接部位焊縫長(zhǎng)度為50mm。加固方案現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施后,實(shí)測(cè)固有頻譜見(jiàn)圖6、圖7。

圖6 風(fēng)筒固有頻率(加固后)

圖7 電機(jī)支架固有頻率(加固后)
風(fēng)機(jī)加固后減振效果明顯,相同測(cè)點(diǎn)處的振動(dòng)值由13.8mm/s降至4.15mm/s,滿足標(biāo)準(zhǔn)要求;原有12.5Hz分量由16.36mm/s降至1.74mm/s。加固后振動(dòng)頻譜圖見(jiàn)圖8。

圖8 216ZV風(fēng)機(jī)加固后水平方向振動(dòng)頻譜圖(工況2)
6結(jié)語(yǔ)
大型風(fēng)冷器中軸流風(fēng)機(jī)振動(dòng)超標(biāo)主要原因是共振; 對(duì)于大型對(duì)稱排列的軸流風(fēng)機(jī)組,中間布置的子風(fēng)機(jī)結(jié)構(gòu)體間的動(dòng)力耦合作用強(qiáng)于四周布置的子風(fēng)機(jī),同比振幅增加量約為2倍;相比于風(fēng)機(jī)單臺(tái)運(yùn)行工況,對(duì)稱排列風(fēng)機(jī)組同時(shí)運(yùn)行時(shí),共振響應(yīng)程度更高;通過(guò)加固避開(kāi)低階共振響應(yīng)的手段能有效解決風(fēng)機(jī)組同時(shí)運(yùn)行時(shí)子結(jié)構(gòu)體振動(dòng)超標(biāo)問(wèn)題。這為解決大型對(duì)稱排列子結(jié)構(gòu)體間相互耦合作用導(dǎo)致振動(dòng)超標(biāo)問(wèn)題提供了借鑒。
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(本文編輯:趙艷粉)
Treatment of Diesel Generator Wind Cooler Vibration Default in a Nuclear Power Station
YANG Zhang, WANG Wei-you
(NingdeNuclearPowerCompany,Ningde355200,China)
Abstract:In view of the excessive vibration of the large-scale diesel generator wind cooler symmetric axial-flow fan in a nuclear power plant under construction, this paper studies the vibration characteristics of the running sub-fan with resonance. By means of vibration measurement, spectrum analysis, and inherent frequency measurement, it was found that resonance occurred during the sub-fan running. When the sub-fan structure switched from single operation to overall operation, the resonance response significantly increased. The on-site temporary reinforcement measures were put into effect in order to avoid the resonance frequency, reducing the fan vibration to standard limits.
Key words:nuclear power station; diesel generator; wind cooler; fan vibration
DOI:10.11973/dlyny201603021
作者簡(jiǎn)介:楊璋(1981),男,碩士,高級(jí)工程師,從事核電站旋轉(zhuǎn)設(shè)備振動(dòng)故障診斷與治理技術(shù)的研究。
中圖分類號(hào):TM314
文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A
文章編號(hào):2095-1256(2016)03-0354-03
收稿日期:2016-02-23