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蒲石河電站2號機制動風(fēng)閘未退出致工況轉(zhuǎn)換失敗實例

2016-07-20 08:03:08陶迎新叢文博遼寧蒲石河抽水蓄能有限公司遼寧丹東118216
水電站機電技術(shù) 2016年6期
關(guān)鍵詞:發(fā)電機

陶迎新,叢文博(遼寧蒲石河抽水蓄能有限公司,遼寧 丹東 118216)

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蒲石河電站2號機制動風(fēng)閘未退出致工況轉(zhuǎn)換失敗實例

陶迎新,叢文博
(遼寧蒲石河抽水蓄能有限公司,遼寧 丹東 118216)

摘要:遼寧蒲石河抽水蓄能電站2號機組機械制動裝置8號風(fēng)閘在落下后異常升起5 mm,致使該風(fēng)閘退出位置開關(guān)接點虛接,輸出信號不穩(wěn)定,導(dǎo)致機械制動退出信號丟失,機組啟動同期裝置單步條件不滿足,流程超時退出。

關(guān)鍵詞:發(fā)電機;機械制動;退出;失敗

1概述

遼寧蒲石河抽水蓄能電站位于遼寧省寬甸滿族自治縣境內(nèi),距丹東市約60 km,為東北地區(qū)第一座大型純抽水蓄能電站,總裝機容量1 200 MW(4× 300 MW),2012年9月4臺機組全部投產(chǎn)發(fā)電,在東北電網(wǎng)中擔(dān)任調(diào)峰、填谷、調(diào)頻和事故備用。機組風(fēng)閘主要用于停機制動,每臺機有8個風(fēng)閘,風(fēng)閘氣壓為0.8 MPa,制動器活塞直徑280 mm。

2故障現(xiàn)象

2015年06月24日13:06:56,值守人員接網(wǎng)調(diào)令:2號機發(fā)電工況啟動,值守人員上位機開出2號機發(fā)電啟動命令,機組流程執(zhí)行至“同期裝置單步啟動條件是否滿足”判定時,簡報出現(xiàn)“同期裝置單步啟動條件不滿足,流程退出”報警,機組保持旋轉(zhuǎn)備用態(tài)運行,之后值守人員再次啟動發(fā)電流程,該判據(jù)仍然不滿足,簡報再次出現(xiàn)“同期裝置單步啟動條件不滿足,流程退出”報警,機組保持旋轉(zhuǎn)備用態(tài)后,值守人員執(zhí)行正常停機流程,13:22:19,2號機組停機操作成功。具體簡報信息如下:

13:06:56,接網(wǎng)調(diào)令:2號機發(fā)電工況啟動;

13:06:56,2號機發(fā)電啟動(上位機啟動);

13:08:54,2號機同期裝置啟動轉(zhuǎn)速>95%動作;

13:08:54,2號機制動風(fēng)閘落下復(fù)歸;

13:09:07,啟動同期單步條件不滿足,流程退出;

13:09:07,2號機旋轉(zhuǎn)備用態(tài)動作;

13:14:49,2號機停機操作(上位機啟動);

13:22:19,2號機組停機操作成功;

3原因分析

5月6日,應(yīng)東北網(wǎng)調(diào)要求,蒲石河電廠投入AGC功能。

2號機組停穩(wěn)后,值守人員對流程簡報記錄進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)在“2號機同期裝置啟動轉(zhuǎn)速>95%動作”同時出現(xiàn)“2號機制動風(fēng)閘落下復(fù)歸”,而該“2號機制動風(fēng)閘落下”是“同期裝置啟動條件是否滿足”的一項判定依據(jù),該條件不滿足導(dǎo)致機組流程超時退出,機組保持旋轉(zhuǎn)備用態(tài)運行。運維人員進(jìn)廠后,對機組簡報及流程信息進(jìn)行了復(fù)查,確認(rèn)為“2號機制動風(fēng)閘落下”信號丟失導(dǎo)致機組啟動同期條件不滿足,流程超時退出。邏輯如圖1所示。

圖1同期裝置啟動條件圖

4處理過程

缺陷發(fā)生后,運維人員立即到現(xiàn)場對2號機機械制動裝置位置開關(guān)信號電纜及端子排進(jìn)行檢查,信號電纜本體正常,接線端子緊固,未見松動,對1~8號機械制動位置開關(guān)進(jìn)行逐個測試檢查,信號全部反饋正常。最后現(xiàn)場手動投退機械制動數(shù)次,運維人員發(fā)現(xiàn)2號機8個機械制動氣缸中的8號氣缸在落下后出現(xiàn)異常升起情況,多次投退測得8號氣缸最大升起5 mm,此時對8號氣缸上的位置開關(guān)進(jìn)

運維人員多次投退機械制動測得8號氣缸最大升起位移5 mm,該位移不影響機組的正常運行與機械制動的正常投入使用,因此,運維人員對8號氣缸機械制動位置開關(guān)拐臂及氣缸連桿進(jìn)行了調(diào)整,確保氣缸異常升起最大位移時,機械制動位置開關(guān)可以可靠動作,正確反饋位置信號,同時結(jié)合機組預(yù)啟動條件中對機械制動位置的判定,如果機組機械制動不在退出位置,機組不允許任何工況的開機啟動,用以保證機組的正常啟停及運行,8號氣缸的異常升起情況待機組檢修時進(jìn)行處理。

經(jīng)分析可以引起缸體上升的原因有4點:①風(fēng)閘投入腔供氣管路電磁閥漏氣;②退出腔排氣孔堵塞,氣體無法完全排出;③頂轉(zhuǎn)子油腔及管路內(nèi)有殘留的油和氣;④蝶形彈簧將風(fēng)閘制動器從動塊彈起。

風(fēng)閘結(jié)構(gòu)如圖2所示。

圖2風(fēng)閘結(jié)構(gòu)圖

6月26日,2號機組定檢,運維人員結(jié)合可能引起缸體上升的4條原因?qū)?號機組機械制動裝置8號風(fēng)閘進(jìn)行如下處理:

(1)風(fēng)閘投入腔供氣管路電磁閥漏氣:運維人員首先檢查其他風(fēng)閘投退均無異常,唯有8號風(fēng)閘存在反彈問題,經(jīng)過2h后再觀察,8號風(fēng)閘反彈量維持在5 mm,其他風(fēng)閘仍無異常。其次,運維人員拆除投入腔供氣管路電磁閥出口接頭,未發(fā)現(xiàn)電磁閥有漏氣現(xiàn)象。因此,風(fēng)閘投入腔供氣管路電磁閥漏氣原因可以排除。

(2)退出腔排氣孔堵塞,氣體無法完全排出:運維人員將8號風(fēng)閘本體退出腔排氣孔接頭拆下檢查,未發(fā)現(xiàn)有異物堵塞,同時也對風(fēng)閘本體投入腔制動孔及頂轉(zhuǎn)子油管路頂起孔進(jìn)行了檢查,均未發(fā)現(xiàn)異物,此原因可以排除。另外,運維人員將風(fēng)閘本體投入腔制動孔打開,使退出腔帶壓,檢查制動孔無漏氣現(xiàn)象;將風(fēng)閘本體退出腔排氣孔打開,使投入腔帶壓,檢查制動孔無漏氣現(xiàn)象;將風(fēng)閘本體退出腔排氣孔打開,使投入腔帶壓,檢查排氣孔無漏氣現(xiàn)象。說明活塞與缸體間密封良好。

(3)頂轉(zhuǎn)子油腔及管路內(nèi)有殘留的油和氣:運維人員開啟2號機頂轉(zhuǎn)子裝置排油隔離閥,將管路中油和氣排凈后,再進(jìn)行投退試驗,發(fā)現(xiàn)8號風(fēng)閘恢復(fù)正常,即投退到位(全行程為15 mm),風(fēng)閘完全落下后無反彈現(xiàn)象。后又經(jīng)過10次完整的手動投退試驗,8號風(fēng)閘均正常,其他風(fēng)閘無異常。

(4)蝶形彈簧將風(fēng)閘制動器從動塊彈起:蝶形彈簧安裝于從動塊與制動活塞之間,起到降低制動停機時沖擊力過大現(xiàn)象,保護(hù)制動器。因此,若蝶形彈簧反彈力過大,在制動器退出腔排氣后會把從動塊向上頂起。參照第3條實驗結(jié)果,在頂轉(zhuǎn)子裝置管路油和氣排凈后,風(fēng)閘反彈現(xiàn)象消失,此原因可以排除。

至此,可以判斷引起風(fēng)閘反彈的原因為頂轉(zhuǎn)子油管路中有殘留的油和氣。蒲石河公司頂轉(zhuǎn)子油管路彎頭較多,油每經(jīng)過一個彎頭阻力就增加10%,且在每次手動投退風(fēng)閘試驗中發(fā)現(xiàn),8號風(fēng)閘較其他風(fēng)閘最先投入、最先落下,說明8號制動器活塞與缸體間阻力最小。當(dāng)風(fēng)閘落下上腔帶壓后,活塞對油和氣進(jìn)行壓縮,當(dāng)上腔排氣后,油對活塞有向上的推力,使8號風(fēng)閘反彈5 mm后趨于平衡。當(dāng)把頂轉(zhuǎn)子管路中油和氣全部排掉后,此現(xiàn)象徹底消失。

5暴露問題

(1)機組檢修頂轉(zhuǎn)子后,油管路中排油排氣不徹底;

(2)風(fēng)閘行程無測量臺賬,未能及時監(jiān)測到風(fēng)閘異常情況。

6防范措施

(1)對1號、3號、4號機組風(fēng)閘進(jìn)行全面檢查,并對頂轉(zhuǎn)子油管路進(jìn)行徹底排油;

(2)每月定檢對風(fēng)閘行程進(jìn)行測量,并建立臺賬;

(3)與廠家溝通,進(jìn)行風(fēng)閘內(nèi)部結(jié)構(gòu)培訓(xùn),采購備品備件。

中圖分類號:TV738

文獻(xiàn)標(biāo)識碼:B

文章編號:1672-5387(2016)06-0055-02

DOI:10.13599/j.cnki.11-5130.2016.06.019

收稿日期:2016-02-24

作者簡介:陶迎新(1982-),男,工程師,從事水機專業(yè)管理工作。行信號測試,發(fā)現(xiàn)該信號接點時通時斷,測量電阻在2.5~110 Ω間抖動,對其他氣缸進(jìn)行位置開關(guān)測試,信號均反饋正常,接點電阻在2.5~3 Ω之間,據(jù)以上結(jié)果判定為8號氣缸在落下后的異常升起,致使該氣缸位置開關(guān)接點虛接,輸出信號不穩(wěn)定,導(dǎo)致機械制動退出信號丟失,機組啟動同期裝置單步條件不滿足,流程超時退出。

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