劉世貴 任 毅
?
CESSNA172R飛機EGT故障分析
劉世貴任毅
中國民航飛行學院遂寧分院

行業曲線

創新點:通過EGT系統故障分析和安裝工藝探討,提出了行之有效的維護建議,提高了全員的維護標準,有效的降低了該系統的故障率,節約了航材成本,保證了飛行訓練安全。
EGT(EXHAUST GAS TEMPERATURE),即排氣溫度系統,用于測量排氣溫度。排氣溫度指示系統給出了一個飛行員使用的燃油和空氣混合的指示。在CESSNA172R飛機中,A型機(安裝分離式儀表的飛機)的EGT系統包括一個指示器和一個EGT傳感器,EGT傳感器感受飛機排氣溫度,指示器安裝在駕駛艙儀表板上,給飛行員提供排氣溫度指示。B型機(安裝G1000系統的飛機)的EGT系統包括4個EGT傳感器,一個GEA71組件,EGT數據通過GEA71處理后,傳輸到GDU1040上進行顯示,給飛行員提供發動機4個氣缸的排氣溫度指示。
2015年度截至12月10日,遂寧分院執管的17架172R飛機共發生EGT傳感器故障12起,更換EGT傳感器11件,故障千時率0.524。
2014年度EGT傳感器共更換5件,故障千時率0.325。
2015年度EGT傳感器故障率上升明顯。圖一為遂寧分院172R機群EGT故障統計。
經故障與資料分析,我們認為EGT系統的故障現象主要包括以下幾種情況。
1.EGT出叉不指示
2.EGT排氣溫度低
3.EGT亂指、波動
下面我們依次來分析這三種故障現象的成因。
1.EGT出叉不指示
通過多年的排故經驗和排故措施數據統計,導致EGT出叉不指示的原因為:1.EGT傳感器熱端失效,包括裂紋甚至斷裂。2.EGT傳感器導線破損。3.EGT傳感器插頭內導線松脫。以上三種故障成因的本質上是一致的,只是前者是熱電偶熱端失效,后兩者是冷端失效,即熱電偶回路斷路,傳感器無法產生接觸電勢(在這里就是溫度信號),導致指示器無法接收EGT溫度信號,指示器出叉不指示。該故障的排故措施為:1.更換EGT傳感器。2.重新安裝EGT傳感器插頭導線并確認接觸良好。
2.EGT排氣溫度低
通過對K型熱電偶(CESSNA172R飛機采用的EGT傳感器為K型熱電偶)的原理分析得知,EGT排氣溫度低,成因為傳感器信號回路中接觸電阻增大,傳輸到指示器的接觸電勢減小,從而導致EGT排氣溫度指示偏低。而在實踐中,導致EGT回路接觸電阻變大的原因為傳感器插頭受到污染,或插頭內導線松動。該故障的排故措施為:清潔傳感器插頭,或重新安裝插頭內導線直至接觸良好。
3.EGT亂指、波動
該故障成因較為簡單,一般為傳感器熱端失效,無法產生正常接觸電勢,傳輸到指示器的溫度信號為異常電勢信號,導致EGT亂指、波動。該故障的排故措施為更換EGT傳感器。

圖1
通過對故障和資料的分析,我們認為,除了上述分析的幾種故障成因之外,新傳感器的安裝工藝亦有可能為后期的EGT系統帶來故障隱患,且這些要求往往在維護工作中被忽視,甚至成為維護工作的盲點,下面我們通過EGT傳感器附帶的用戶安裝手冊,與大家來進行探討。
1.傳感器安裝孔尺寸應符合規定尺寸要求。

安裝要點:應先使用#32(0.120in/3.05mm)尺寸或#32(0.116in/2.95mm)尺寸的鉆頭鉆孔,然后使用#32 (0.1285in/3.26nn)尺寸的鉆頭修整鉆孔。
通過以上的安裝要求,我們可以得出如下安全提示:如果為使用正確的磚頭鉆孔,鉆出的安裝孔與傳感器探頭尺寸不匹配,將存在安裝時安裝孔刮傷傳感器探頭的風險,從而降低傳感器的使用壽命,提前導致傳感器故障。
2.安裝傳感器位置和方向應正確。


安裝要點:安裝傳感器和擰緊卡環時應保持傳感器探頭與排氣管垂直。
安全提示:若安裝時傳感器探頭與排氣管不垂直,將導致傳感器探頭在排氣管內部處于歪曲狀態,這種安裝狀態產生的應力亦可能引起傳感器探頭的損傷,導致傳感器提前失效。
3.傳感器卡環的拉緊螺帽應打力矩并保險。

安裝要點:傳感器卡環的拉近螺帽應打力矩30-35英寸/磅,然后打保險。
安全提示:傳感器卡環的拉緊螺帽若未按要求打力矩,力矩過大,可能壓傷探頭,力矩過小,探頭未安裝到位,在長期的振動環境中,探頭亦容易損傷。按正常力矩安裝而未打保險,卡環可能在長期振動環境中松動甚至松脫,導致傳感器探頭損傷。
4.傳感器探頭與導線連接處彎折的問題。



安裝要點:傳感器探頭根部導線不能過度彎折,且不能與排氣管接觸。
安全提示:傳感器探頭根部導線應保證足夠的曲率,過度彎折可能損傷導線。導線若與排氣管接觸,長期高溫將燙傷導線,導致故障。
5.關于傳感器接頭包扎的問題

安裝要點:對傳感器插頭進行包扎處理。
安全提示:目前,學院172R飛機的EGT傳感器的接頭未進行包扎處理,運行過程存在傳感器接頭被污染導致故障的安全隱患。
通過以上的故障分析和對EGT傳感器安裝工藝的探討,我們得出了如下維護建議:
更換或安裝新的EGT傳感器時,嚴格按照廠家的安裝要求進行;
結合定檢維護工作,對所有飛機的EGT傳感器安裝情況按廠家工藝要求進行整改,規范了根部導線的彎折問題、拉緊螺帽力矩和保險問題、接頭包扎;
結合定檢維護工作,定期檢查傳感器外觀、導線狀況、插頭安裝是否良好,清潔傳感器插頭。
通過以上技術分析,我們對全體維護人員進行了一次EGT系統維護的專項培訓,進而通過以上維護建議的實施,本分院的172R機群EGT系統故障得到了有效控制,減少了因維護盲區引起的EGT系統故障,有效的減少了飛機的停場時間,節約了航材成本,保證了飛行訓練。
DOI:10.3969/j.issn.1001- 8972.2016.13.012