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核電MSR殼體的防變形工裝存在問題及改進措施

2016-08-06 07:02:05冀潤景李進江
電站輔機 2016年1期
關鍵詞:筒體裂紋焊縫

宗 倩,冀潤景,李進江

(中國電能成套設備有限公司,北京100080)

核電MSR殼體的防變形工裝存在問題及改進措施

宗 倩,冀潤景,李進江

(中國電能成套設備有限公司,北京100080)

分析了核電MSR殼體變形的原因,改進了防變形工藝措施。在殼體上采用防變形輔助工裝,并優化了工裝的焊接方案。對殼體母材的裂紋缺陷進行了原因排查和分析,采取了一系列針對性改進措施,取得了良好的效果,為同類核電設備的制造方案提供借鑒。

核電;常規島;汽水分離器;再熱器;殼體;防變形;方案;改進

0 概述

隨著我國能源結構的不斷優化,以及“一帶一路”戰略的不斷推進,建設核電機組或核電設備輸出將成為趨勢。汽水分離再熱器(簡稱MSR)是核電站常規島系統中的重要設備,起著對汽輪機高排蒸汽除濕、再熱、提高蒸汽過熱度、保護低壓缸葉片、避免通流效率降低的作用。大功率核電機組的臥式MSR由殼體、分離器及兩級再熱器組成,且為一體化結構設計[1]。由于MSR筒體的體積大、內件多,裝配精度要求高,在制造過程中,如果殼體發生變形,將直接影響內件裝配和工地安裝,變形嚴重時,將無法進行矯正,有可能成為不合格品。

在制造環節中,為避免殼體變形,采取了一系列防變形措施。若防變形措施使用不當,不僅起不到應有作用,反而會影響產品制造質量。現以某大功率核電機組MSR的制造為例,對防變形工裝焊接部位出現裂紋缺陷的成因進行了分析,找出了防變形工裝在裝焊中存在的問題,提出了解決方案以及改進措施。通過工程實踐,證明改進后的工藝方案是科學合理的。

1 核電MSR的殼體結構及特點

某型MSR依據ASME規范進行設計,殼體結構及布置,如圖1所示。殼體和封頭材質選用碳鋼SA—516Gr.70,殼體的設計壓力為1.15 MPa,設計溫度為316℃。殼體外徑為4 264 mm,臥式筒體由11段筒節組焊而成,筒體長度為25 m,壁厚為32 mm,屬于薄壁大直徑筒體。封頭采用蝶形沖壓封頭。MSR殼體筒身上布置了數量較多的大直徑接管,如循環蒸汽進、出口接管、殼側疏水出口接管、安全閥接管等。在殼體上還分布了加強板、墊板等數量較多的構件。在筒體內壁與濕蒸汽接觸的部位均襯有不銹鋼板。汽水分離再熱器的循環蒸汽進汽口接管,布置在殼體的底部,出汽口布置在殼體上部。進口及出口接管各有三路[1]。在筒體外殼上共有4個支座,其中1個為固定支座,3個滑動支座,以滿足殼體熱膨脹的需要。

圖1 某大功率核電MSR結構圖

2 引起殼體變形的因素及工藝措施

在制造過程中,如果壓力容器的幾何尺寸與圖樣要求不一致,或者超出制造標準中的要求,在制造或裝配時就易出現變形。產生變形的原因可分三類:應力引發變形、加工誤差引發變形以及設計缺陷引起的變形。三類變形的原因樹,如圖2所示。為防止殼體變形,可分別采用主動性或被動性措施。主動性措施包括通過優化工藝,減小加工或焊接過程的應力變形;被動性措施則包括采用防變形工裝,增加工件剛度以控制變形。

圖2 殼體制造變形原因樹

2.1 MSR殼體制造的特點

(1)MSR筒體屬于薄壁大直徑筒體,在焊接過程中,易產生焊接變形。(2)MSR殼體上的焊接接管,直徑大于800 mm有8個,直徑在100~800 mm 有14個,焊接工作量較大。焊接接管前,采用單點火焰進行預熱,局部溫度的升降較快,易造成接管部位的焊接變形。(3)殼體內件的結構復雜,數量眾多,且焊接接頭的形式大部分為角向焊接,焊接工作量大,易導致焊接變形[2]。(4)MSR筒體的焊后熱處理,原采用兩段組焊筒體的分段熱處理,現改為焊后整體熱處理,這對防變形工裝的布置提出了更高要求,如支撐位置不合理或支撐強度不足,會引起熱處理后的殼體變形。

由殼體變形的原因分析可知,影響MSR殼體變形的因素,主要是焊接應力引發的變形。在殼體制造過程中,應采取相關措施,重點是減小焊接及熱處理過程中的殼體變形。

2.2 工藝上的防變形措施

(1)主動性措施,是對焊接方法進行選擇或優化焊接方案。在筒體焊接或筒體與接管焊接時,選擇實心焊絲,采用MAG焊接方法,保護氣體選擇80%Ar+20%CO2的混合氣體。這種焊接方法可實現快速焊接,相比較其他焊接方法,該焊接方法的焊接熱輸入量最小,對控制焊接變形極為有利。另外,由于焊接過程中沒有熔渣及粉塵的參與,有效地保證了焊接環境的清潔度,滿足了接觸介質的表面不允許殘留堿性物質的要求。在內件焊接時,綜合考慮了焊縫的表面成形和焊接變形等因素,根據內件的焊接位置及焊縫結構,選擇了實心焊絲及MAG焊接方式或TIG焊接方式[2]。

嵌入式接管與筒體的環向焊縫,是具有較大拘束度的焊接焊縫,采取了分段對稱焊的方式。對于直徑大于800 mm的接管焊縫,按圖3(a)所示,進行分段焊接。焊接順序為1,1'→2,2'→3,3'→4,4',其中1,1'~4,4'分別由2名焊工同時進行焊接。對于直徑為500~800 mm的接管焊縫,按圖3(b)所示,進行分段焊接。焊接順序為1→2→3→4。對于兩側焊腳相等的雙面角焊縫,在焊接時,進行兩側的對稱焊接。焊接接頭的焊道排布,如圖4所示。焊接順序為1→1'→2→2'→3→3'。采用多層焊取代單層焊,每層選用較小的焊接熱輸入[2]。

圖3 接管焊接順序圖

圖4 角焊縫焊道排布

(2)被動性措施,是采用輔助工裝防止殼體變形。為防止筒體徑向的焊接變形,在筒節焊接時輔以撐圓工裝,在消應力熱處理后再進行拆除,并在接管端口處預留余量,如圖5所示。為防止在開孔及接管焊接過程中的筒身變形,需在熱處理前,在殼體外部裝焊多道防變形環形工裝。在大接管兩側,采用了防變形環與筒體外壁貼合+環向間斷焊的方式,防變形環與筒體間為剛性連接,如圖6所示。

圖5 殼體內部的防變形支撐環

圖6 殼體外部的防變形工裝

3 拆除防變形工裝后情況及缺陷成因

某型百萬核電機組的A編號MSR殼體,在完成焊接并進行整體熱處理后,拆除了筒體上的防變形工裝,并對原工裝間斷焊的位置進行MT檢測,共發現17處裂紋,缺陷深度在3~7 mm,已超出檢測標準的技術要求。盡管對此類缺陷的修復有著成熟的工藝和經驗,但殼體母材出現裂紋缺陷,是屬于較大質量問題。因此,必須對裂紋的產生原因進行分析,并需采取相關措施,避免裂紋的再次產生。

根據MSR殼體的制造工藝,針對所發生的問題,進行了原因分析和情況排查。

(1)經查閱相關施焊記錄,在防變形環施焊前,按焊接工藝要求進行了預熱。在以往MSR的殼體制造中,曾出現過拆除內部臨時支撐后,殼體母材產生了裂紋等問題,因此,對于工裝焊接、拆除等過程中采取的防護措施,相當重視,所以,由于防變形環焊接而引起母材裂紋的可能性不大。

(2)以往熱處理爐較小,殼體為分段熱處理,經熱處理爐的升級改造,現已改為整體熱處理,所以,很容易認為新的熱處理工藝存在問題,導致了裂紋的出現。然而,通過對已完成焊接,尚未進行熱處理B編號的MSR殼體進行檢查,在拆除部分防變形環后,同樣發現裂紋13處,因此,可以判斷裂紋是在熱處理之前就已產生。

(3)在防變形環的拆除過程中,曾采用氣刨拆除的方法,因氣刨量過大,傷及了母材,碳弧氣刨的急速加熱和冷卻,在刨削表面及附近區域產生了增碳、粘渣和熱影響區,引起母材組織和硬度變化,因此產生了缺陷。針對這些問題,規定在后續工裝拆除時,氣割或氣刨距產品表面的距離,至少留5 mm,然后再采用機械或砒磨的方法去除剩余部分,也不能采用導致產品表面材料撕裂的方法,去除臨時性附件(如錘擊等)。在A編號的MSR殼體防變形環拆除過程中,也是嚴格工藝要求執行的。因此,母材的裂紋缺陷,不可能是拆除工裝的不規范引起的。

通過原因分析和排查,可以判定裂紋產生于接管焊接過程中。制造廠對殼體進行應力分析發現,筒身開孔、接管及其弧形加強板的裝焊過程中,在殼體內部產生了較大焊接應力,防變形環的安裝位置與大接管的距離較近,因此,防變形環與筒體間焊縫承受很大的焊接變形拉力。同時,在焊接接管加強板時,受變形環阻擋,需在變形環的局部位置,切割1個豁口,該豁口又容易造成應力集中。受焊接應力的影響,防變形環與母材的焊接處被拉裂,使筒體母材產生了裂紋。經整體熱處理后,部分裂紋還發生擴展,這就是防變形環拆除后,母材出現裂紋并擴展的主要原因。另外,防變形環與筒體間每組焊縫的焊腳高度和焊角不夠,造成內部接管的支撐強度不夠,也是導致焊接過程中變形應力過大而產生裂縫的原因。

4 防變形工裝的改進及效果

通過分析發現,大接管焊后的應力較集中,同時,防變形環工裝的設計也不盡合理,導致母材區域熱應力集中而出現裂紋。盡管通過清缺補焊,對裂紋缺陷進行了處理,但有必要制定措施,避免后續機組的MSR的殼體制造再次出現母材裂紋。通過對殼體應力分布及裂紋分布情況進行分析,結合工藝經驗制定了相應的改進措施。

(1)改進大接管焊接預熱工裝。采用圓形噴嘴加熱工裝,如圖7所示。由單點火焰加熱改為多點火焰加熱,保證了接管焊接過程中對溫度的要求,避免了預熱溫度不均及溫度降低過快等問題。

圖7 圓形噴嘴加熱工裝

(2)對防變形環與殼體外壁的焊接方式進行優化。將原間斷焊接位置的焊縫進行加長和加厚,對接近接管部位的焊縫改為雙面焊。

(3)適當增加接管兩側防變形環之間距離,使防變形環避開接管加強板,避免防變形環局部需開豁口而導致應力集中。

(4)增加接管開孔支撐、內部米字支撐、防變形環之間加裝槽鋼,以加強支撐強度,如圖8所示。

圖8 MSR殼體部分工裝布置簡圖

通過對工裝方案的優化,在后續機組的MSR殼體制造過程中,再未出現此類傷及母材并出現裂紋等情況,使問題得到了解決。

5 結語

大功率核電機組MSR殼體屬于薄壁大尺寸筒體,在制造過程中,產生變形的主要因素,是焊接、熱處理等產生的應力變形。經優化焊接工藝,并設置了合理的防變形工裝。防止了因應力集中而引發的母材缺陷。

針對某大功率核電MSR制造過程中出現的問題,提出了相應的優化措施。可對其他核電設備或同類產品的制造,提供有益的參考。

[1]羅吉江.海陽核電汽水分離再熱器的技術特點[J].電站輔機,2014,35(1):1-5.

[2]馮勱.AP1000汽水分離再熱器焊接變形控制[J].鍋爐制造,2014(4):38-40.

Problems and Improvement Measures of Anti-deformation Fixture of Nuclear MSR Shell

ZONG Qian,JI Run-jing,LI Jin-jing
(China Power Complete Equipment Co.,Ltd.,Beijing 100080,China)

Influence factors of shell deformation of nuclear MSR have been analyzed,and anti-deformation measures have been improved.Anti-deformation auxiliary fixture have been adopted on the shell,and the welding plan of the fixture is optimized and improved.Causes of the shell base material crack have been investigated and analyzed;a series of improvement measures has been taken,which obtained good results,thus provides important reference for the manufacture of similar nuclear power projects.

nuclear power;conventional island;moisture separator;reheater;shell;anti-deformation;plan;improvement

TL353+.13

B

1672-0210(2016)01-0021-04

2015-11-13

宗倩(1982-),女,工程師,畢業于東華大學機械制造及其自動化專業,從事核電設備監造及技術方面的管理工作。

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