李 京,李秀忠(.哈爾濱理工大學(榮成校區),山東 威海 64300;.華電國際萊城發電廠,山東 萊蕪 700)
火電廠濕式靜電除塵器的調試及異常分析
李 京1,李秀忠2
(1.哈爾濱理工大學(榮成校區),山東 威海 264300;2.華電國際萊城發電廠,山東 萊蕪 271100)
為滿足國家最新環保政策要求,實現大氣污染物排放達標,某電廠通過實施技改增設了1臺濕式靜電除塵器。介紹了濕式靜電除塵器的工作原理、調試過程及調試中遇到的問題和解決方法,為其他火電廠濕式靜電除塵器建設、調試提供借鑒。
濕式靜電除塵器;粉塵濃度;運行調試;異常分析
1.1 工作原理
某電廠4號300 MW機組煙氣系統原配備三電場靜電除塵器,因不滿足環保達標排放粉塵濃度小于20 mg/Nm3的要求,于2013年在濕式脫硫吸收塔后與煙囪水平煙道之間增設1臺WESP-4型濕式靜電除塵器。該電廠環保設施工藝流程如圖1所示,即煙氣經脫硝→空預器(GAH)→干式靜電除塵器(ESP)→引風機(IDF)→一級濕法脫硫(WFGD)吸收塔→二級吸收塔(在建中)→濕式靜電除塵器(WESP)→煙囪,最終達標排放。
濕式靜電除塵器的工作原理與干式靜電除塵器基本相同,即煙氣中的粉塵顆粒吸附負離子,在電場力的作用下被吸附到集塵極上。但在濕式靜電除塵器中,水霧與粉塵凝聚,并與粉塵在電場中一起荷電,一起被收集。收集到極板上的水霧形成水膜,通過沖洗水泵的自動定期沖洗(先自動降低電壓、再對極板進行沖洗),可保持極板的潔凈。由于濕式電除塵器采用水流沖洗,沒有振打裝置,不會產生二次揚塵;同時由于煙氣溫度降低及含濕量增高,粉塵濃度大幅度下降,因此濕式靜電除塵器對酸霧、有毒重金屬(汞、鉛特等),尤其是對PM2.5具有良好的脫除效果。目前,濕式靜電除塵器已在國內的火電廠中逐步得到應用,濕式靜電器外觀如圖2所示。
1.2 主要技術指標
(1) 處理氣體的種類:脫硫后的煙氣。
(2) 處理氣體量:1 180 000 m3/h。
(3) 額定電壓:40 000 V(最高80 000 V)。
(4) 氣體溫度:50-53 ℃。
(5) 常用氣體壓力:2.0 kPa。
(6) 入口粉塵含量:120 mg/Nm3。
(7) 出口粉塵含量:20 mg/Nm3以下。
(8) 捕集效率:87.9 %以上。
(9) 壓力損失:0.3 kPa以下。

圖1 電廠環保設施工藝流程

圖2 濕式靜電除塵器外觀
2.1 調試前應具備的條件
(1) 調試過程中應燃用設計煤種或盡量接近設計煤種,并保證煤質穩定。
(2) 調試期間按照調試要求提供機組負荷,并穩定運行。
(3) 濕式電除塵器正常投入,沖灰系統正常。
(4) 沖洗水系統中所有主、輔設備均正常穩定投入。
(5) 各測孔都能夠正常打開,測孔數量根據機組大小和現場情況而定,能正確反映濕式電除塵裝置煙氣、污染物等參數,測點的確定執行GB/T 16157—2006《固定污染源排氣中顆粒物測定與氣態污染物采樣方法》(以下簡稱《采樣方法》)的規定。
(6) 濕式電除塵器各電場電壓、電流、電量等儀表以及其他在線儀表準確。
(7) 測試所用測量儀器均已校驗和標定。
(8) 調試期間,施工方及電廠運行人員應積極配合測試人員調整工況,并嚴格按照確定的調試條件調整運行參數。在調試中,若遇到異常情況,運行人員按操作規程進行處理,中止調試。
2.2 安全措施
(1) 電廠應有針對性地對測試人員進行安全教育,要求所有測試工作人員必須遵守GB26164.1—2010《電業安全工作規程》的有關規定。
(2) 臨時設施使用前必須經過檢查,確認其安全性能完好。
(3) 所有調試工作人員進入調試現場必須佩戴相應的防護用品。
(4) 所有的現場調試工作均須制定相應的安全措施,控制區域設置隔離設施和警告牌,防止非調試人員進入控制區域。
(5) 若調試現場發生危險情況,調試人員應盡快撤離危險區域。
(6) 服從當班值長命令。
(7) 與鍋爐控制系統連接調試時,必須得到運行和調試人員的確認和監護。
(8) 調試人員與機組運行人員的通訊聯絡必須暢通。
(9) 系統設備發生事故或存在相應的安全隱患時,調試方有權立即停止操作,盡快恢復正常狀態。
2.3 調試過程中的參數測試
2.3.1 濕式電除塵器效率測試
濕式電除塵器進、出口側采用皮托管平行全自動煙塵采樣測試儀,在測量斷面測點處的網格點上逐點取樣,取樣后將樣品烘干并稱重。最后,采用重量法計算出電除塵器效率。
電除塵器效率計算式如下:

式中:η——除塵效率,%;
Cin——進口煙氣含塵濃度(標態、干基),mg/Nm3;
Cout——出口煙氣含塵濃度(標態、干基),mg/Nm3;
Δα——本體漏風率,%。
將測試所用的濾筒統一編號,并在測試前、后對其進行烘干和稱重。具體要求為:將濾筒放入烘箱內,在105 ℃下烘干2 h;再將其取出放在干燥器皿內冷卻2 h;最后用萬分之一天平稱重、記錄。稱重后保留濾筒,并由測試人員處理。
2.3.2 煙氣成分測試
煙氣成分測試主要包括SO2,O2,CO2等的測試,測試采用網格法,網格布置按《采樣方法》執行。
采用可連續測量的物理化學原理或物理原理的儀器,對取樣管道進行加熱,加熱溫度高于140 ℃。
測量儀器標定采用高純度的合格標氣。在測量期間測量儀器采用標氣進行標定,至少在測試前后各標定1次。
2.3.3 煙氣溫度測試
在濕式電除塵器進、出口煙道采用能快速反映溫度的熱電偶探頭,按照網格法進行煙溫測試,取各測量點的平均值。網格布置按《采樣方法》執行。
2.3.4 煙氣量測試
在濕式電除塵器的進、出口側用溫度計、標準皮托管、電子微壓計和大氣壓力表測量煙氣溫度、靜壓、動壓和大氣壓力,以此計算出煙氣量。
2.4 濕式電除塵器調試啟動步驟
(1) 啟動工業水系統。
(2) 啟動工藝水系統。
(3) 就地檢查各密封風機在備用狀態。啟動單臺密封風機,檢查確認風機振動在正常范圍,風道暢通,入口管無堵塞,入口擋板調節裝置動作正常,DCS系統顯示正確;同時,將另一臺密封風機置“自動”狀態。密封風機運行正常后,投入出口加熱器,檢查確認加熱器運行良好。
(4) 啟動噴淋水泵,檢查確認噴淋水泵振動、出力正常,調節站處就地壓力指示正常,DCS系統顯示正確。將另一臺噴淋水泵置“自動”狀態。
(5) 啟動沖洗水泵,檢查確認沖洗水泵振動、出力正常,調節站處就地壓力指示正常,系統無泄漏,DCS系統顯示正確。將另一臺沖洗水泵置“自動”狀態。
(6) 啟動各漿液循環泵運行。
(7) 得到值長命令,將鍋爐燃油系統停運后,進行濕式電除塵器電氣高壓系統升壓。
電氣高壓系統升壓時,各控制柜均為“遠方”控制位。先啟動1號電場上部及下部絕緣子風機,當上部密封風機風壓高于1 kPa,下部密封風機風壓高于0.7 kPa,DCS顯示密封風合適時,可啟動1號電場上部及下部絕緣子加熱器(密封風合適是加熱器運行的必要條件)。加熱器啟動后,啟動1號噴淋水泵(啟動條件為1-4號電場全部密封風合適),然后打開1號電場噴淋閥,啟動噴淋水泵。以上設備啟動后,判斷噴淋水流量高于150 L/min,則認為設備正常投運,荷電準備完畢。
進行升壓時,在DCS系統設定二次電流給定值(正常運行為700 mA,也可逐步設定數值,逐步升壓),然后點擊1A高壓電源荷電指令,則1A高壓電源運行,檢查確認電壓自動升至40 000 V。觀察二次電流與二次電壓是否有異常,是否有較大的波動,如無異常,關閉高壓電源,等待設備正式投用;如有異常,則將高壓開關柜內開關推向接地端,充分放電后,檢查設備內部是否有短接、短路的地方。故障排除后方可再次進行升壓。
2.5 調試過程中的運行操作
濕式電除塵器運行中應定期沖洗,每個電場設置間斷沖洗運行啟動命令按鈕,由運行人員控制沖洗間隔時間(暫按8 h),定時啟動各電場沖洗過程。當沖洗水泵控制柜處于“遠方”控制位,且1號電場至少有1個高壓電源在運行狀態,而無1號電場以外的其他電場正在沖洗,以及該電場所有沖洗閥在關閉狀態時,點擊沖洗命令按鈕后,則1號電場電源降壓運行(沖洗電壓值為正常運行電壓值的一半,大約為20 000 V,此時邏輯中自動降低二次電流給定,暫按50 mA)。然后啟動1號沖洗泵,打開1電場上部沖洗閥。到達“上部沖洗時間”(5 min)后,關閉上部沖洗閥,同時打開1號下部沖洗閥;到達“下部沖洗時間”(5 min)后關閉下部沖洗閥,停止1號沖洗泵。閥門關閉后,延時一段控水時間(2 min);到達控水時間后,1號電場升壓運行(約升至40 000 V,此時邏輯中自動升高二次電流給定,暫按200 mA)。1號電場沖洗結束后,由運行人員控制2號電場沖洗的間隔時間(暫按10 min);到達時間后,啟動2號電場沖洗命令按鈕,依次執行,直至4號電場沖洗結束。在此期間若某電場上沖洗閥或下沖洗閥20 s后仍未打開,則中斷該電場沖洗,同時提示報警。
2.6 濕式電除塵器的停運步驟
(1) 聯系值長準備下達停止濕式電除塵器運行的命令。
(2) 入口煙氣量降至0,鍋爐引風機停止。
(3) 系統停運前,啟動沖洗水泵,對系統進行充分沖洗。
(4) 停止高壓整流系統。
(5) 解除備用噴淋水泵“自動”,停止運行的噴淋水泵。
(6) 解除備用沖洗水泵“自動”,停止運行的沖洗水泵。
(7) 停止各密封風機加熱器,停止各密封風機。
(8) 根據排污水箱液位,決定是否停止排污泵的運行。
3.1 電壓表示數大幅度波動
由于噴霧嘴清洗不凈,粉塵過度附著在集塵板上。當粉塵突然落下時,多數情況下會發生電壓表示數大幅度波動的情況。
處理方法:通過增加洗凈次數,使附著粉塵落下,多數情況下電壓表示數大幅度波動就會停止。如果仍然出現大幅度波動,并出現火花放電變得激烈、陰極線振動、高壓控制柜故障指示燈亮等情況,則切斷一次電荷,數分鐘后再次接通電荷,并確認噴霧嘴沒有堵塞。通過以上措施,電壓表大幅度波動的情況明顯減少,運行趨勢表明處理效果良好。
3.2 高壓控制柜故障指示燈亮
除塵器室內發生永久短路,可能原因如下:
(1) 陰極線斷線;
(2) 粉塵堆積在陽極板上,并且和陰極線系統接觸;
(3) 重錘脫落;
(4) 絕緣子等破損、被嚴重污染,絕緣不良。
處理方法:停止系統運行,檢查陰極線是否斷裂,斷線時重新更換。陽極板積灰時,加大沖洗水流量,并觀察效果;若效果仍不好,則停機檢查處理。
3.3 電壓表、電流表示數都大幅波動
電壓表、電流表示數都大幅波動,并且最終電壓表的指針幾乎在0附近持續5-6 s,高壓控制柜故障指示燈亮。出現此情況可能有以下幾個原因:
(1) 陰極線系統的重錘從下部框架上出現偏離,陰極下部框架失去對陰極線的固定作用;
(2) 金屬絲等異物殘留在室內;
(3) 由于除塵器室內的氣體分布不均,導致某部分氣體偏流、電極間的間隔不整齊或陽極板變形發生局部的連續火花放電,造成短路;及導致陰極線振動,出現周期性火花放電。
處理方法:若是施工垃圾等金屬異物殘留在室內,或重錘從下部框架上出現偏離等原因,則應停機檢查。若是除塵器室內的氣體分布不均或陰極線振動,可適當調節電場出入口擋板,改善均流分布裝置,使煙氣流動均勻,降低電壓表、電流表示數波動幅度。
通過充分的準備和調試各方的密切配合,確保了此次調試工作的順利進行。同時,通過對調試中發現的異常工況分析處理,積累了調試操作經驗。2014年2月,經山東省環保廳驗收,該電廠濕式靜電除塵系統能有效脫除PM2.5以及煙氣中的重金屬,改造后煙塵排放濃度為11 mg/Nm3,低于20 mg/Nm3的國家排放標準。
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2015-08-07。
李 京(1995-),男,本科,參加高等院校電氣專業學習,email:lcdc009@163.com。
李秀忠(1969-),男,高級技師,主要從事火電廠環保設備運行的技術工作。