■李敏(福建市政建設有限公司,福州350002)
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淺談小導管注漿在淺埋段隧道塌方中的應用
■李敏
(福建市政建設有限公司,福州350002)
本文結合某高速公路工程實例,詳細介紹隧道淺埋段塌方冒頂的過程,塌方的原因,并結合實際情況采取了相應的處理方案,提出后續施工要求。實踐證明該隧道塌方處理方案是安全可靠的,可為今后同類隧道工程時提供一些參考和借鑒。
小導管注漿隧道塌方應用
近年來,隨著高速公路建設的快速發展,隧道工程建設項目也越來越多。由于受各種地理水文條件等因素影響,隧道的地質勘探存在局限性,導致項目參建各方無法全面掌握隧道的地質情況,施工與設計的地質情況難免存在出入,再加上施工方法不當,塌方就成為隧道施工中經常出現的問題。一旦發生塌方,如果沒有一種科學合理的處理方法,往往會造成更大損失,達不到預期效果。
某隧道西線(左洞)長554m,東線(右洞)長563m,寬度14.75m,凈高7.8m。隧道進口段斜坡坡度15~35°,目前自然斜坡穩定。地層巖性主要由耕植土、中液限粘質土、全風化花崗巖、砂礫狀全風化花崗巖、碎石狀強風化花崗巖和弱風化花崗巖組成。西線進口圍巖級別為Ⅳ級,東線出口圍巖級別為Ⅴ級。原設計西線隧道地質縱斷面圖如圖1所示:

圖1 隧道西線地質縱斷面圖
2014年5月15日上午約11時,在西線K3+500處(距離進洞口140m)進行掌子面爆破后發現拱頂部分圍巖松散破碎;15點30分,拱頂開始出現零星掉塊現象;15 時45分出現較大規模的土石方坍塌并伴有地下水冒出,塌方數量約180m3;5月16日上午8時,塌方規模擴大,塌方體往小樁號延伸至西線K3+485處,回涌塌方體坡腳延伸至西線K3+480處,塌方量約1600m3左右;5月25日發現冒頂,出現地表塌穴。
塌方中心距離隧道中心線偏左7.5m、塌陷坑直徑約13m,隧道頂巖土為中液限粘質土、第二層巖土為全風化花崗巖,第三層巖土為弱風化花崗巖結構,地面平均高程45m,實際與拱頂高差平均18m,塌方段初支鋼架扭曲變形且掉落,初支砼連同塌方土方涌入洞內,24小時隧道拱頂監控顯示拱頂下沉將近3㎝。洞內、洞頂塌方穩定后情況如圖2和圖3:

圖2 洞內塌方穩定后

圖3 洞頂塌方穩定后
(1)塌方段地層條件復雜,洞頂圍巖處于軟弱破碎帶,設計采用臺階法開挖,III圍巖小凈距襯砌。根據現場塌方渣體及右線揭露圍巖分析,掌子面西線K3+500處為強風化閃長玢巖巖脈侵入帶,含多條土質軟弱夾層,洞身圍巖為碎塊狀強風花崗巖~鑲嵌碎塊狀弱風化花崗巖,巖體節理發育,水平節理、陡傾角節理和掌子面相互切割,巖體破碎,散體結構為主,局部碎裂結構。
(2)塌方時隧道坍塌體不斷有地下水冒出。今年降雨頻繁且雨量大,地表水持續下滲軟化隧道圍巖。由于隧道洞口段覆蓋層較薄,土質疏松,地表水滲入地下,碎塊狀強風化花崗巖遇水極易軟化,在爆破震動影響下,巖體強度將進一步降低,這使得隧道圍巖的拱效應弱化甚至喪失,加劇了洞室的失穩。
針對本次塌方的實際情況,采取地具體處理方案如下:
5.1封閉、加固塌方體
坍塌回涌面采用袋裝砂石堆壓并在表面噴射10~20cm厚的C20混凝土進行封閉,形成反壓,穩定坡腳,避免渣體外涌,反壓坡率按不小于1:2控制。然后在塌方體進行小導管注漿加固,以保證洞內塌方體的穩定。地表塌坑周圍設置截水溝,并及時搭設遮雨棚。
5.2塌方段后方西線K3+470~K3+485加固處理
在初期支護內側設置Ⅰ22a工字鋼(間距60cm)作為護拱,確保塌方處理期間后方支護的穩定。待塌方處理完畢后,方可拆除臨時護拱,一次拆除長度不超過5m,拆除后立即施做二襯,該段二襯由原素砼二襯加強為鋼筋砼二襯,且二襯鋼筋布置按IV級小凈距段布設。
5.3地表塌坑回填
塌坑回填采用小型挖掘機配合打夯機分層回填,分層夯實,回填高度高于原地表10cm厚度左右。回填結束后及時進行綠化覆蓋。
5.4塌方段落為西線K3+485~K3+505處理措施
5.4.1超前支護
采用“雙層小導管+內插單層小導管注漿”方案,具體措施如下:沿渣堆頂部初支出露的輪廓線,施做兩排外插角5~10°和15~20°的φ42小導管,環向間距均為30cm、角度大的導管長6m,角度小的導管長4.5m,縱向間距4m;并在雙層小導管中間內插一循環單層小導管,外插角5~10°,環向間距30cm,縱向間距4m。
5.4.1.1準備工作
(1)材料準備。注漿材料采用水泥水玻璃雙漿液,雙漿液水泥漿與水玻璃的體積比為1∶0.6,水泥漿水灰比為(重量比)1∶1。水玻璃的波美度e'=40,緩沖劑摻量為2%~2.5%。無水地段采用水泥漿單液漿材料。
(2)機具準備。在灌漿施工前,對施工過程中所需要的機具、設備等進行檢查是否到位,不可遺漏。
(3)組織準備。合理組織灌漿施工現場,確保施工技術人員、監督人員以及質量控制人員全部到位,同時還應該對灌漿施工進度合理規劃和安排。
5.4.1.2小導管施工工藝
(1)小導管制作
小導管采用Φ42mm的熱軋鋼管制成,沿管體每20cm鉆Φ8mm孔,四周梅花型布置出漿孔,一端封閉并制成錐尖狀,以便順利插入已鉆好的導管孔內,尾部焊接Φ8mm鋼筋加勁箍,鉆孔采用鑿巖機施做,當圍巖松軟時,用錘擊直接打入。
(2)鉆孔及小導管安設
用電鉆開孔,開孔直徑為42~60mm,并用吹管將砂石吹出。用帶沖擊的風鉆將小導管頂入孔中,也可直接用錘擊插入鋼管。用塑膠泥(水玻璃拌合MC型超細水泥或R42.5水泥即可)封堵導管周圍及孔口,工作面上的裂縫也同時封堵。導管外露20cm,以便安裝注漿管路。
(3)注漿
注漿采用注漿泵施做,注漿口最高壓力嚴格控制在0.8MPa以內,以防壓裂工作面。控制進漿速度,一般每根導管雙液總進量控制在30L/min以內。每根導管內注漿量由計算確定,若壓力上升,流量減少,雖然注漿量未達到計算值,但孔口壓力已達到0.8MPa也應結束注漿。
5.4.2洞身支護
經結構計算,塌方段落支護采用Ⅴ級圍巖加強型支護,初支采用雙層Ⅰ22a型鋼砼支護,厚度為60cm,縱向間距為50cm;二襯采用鋼筋混凝土,厚度為60cm。二襯施工前要對初支內輪廓進行測量,以判斷初支是否侵入二襯界限。
5.4.3開挖工法
上臺階為塌方堆積體,采用“小導坑+臨時支撐”法開挖,導坑大小控制在3m左右,每循環進尺0.5m,開挖完立即施做臨時支護;下導坑為弱風化花崗巖,采用分部爆破施工。上臺階通過塌方體后方可進行下臺階施工。5.4.4塌方段前方處理
受塌方影響,通過塌方段后,塌方段前方10~15m支護形加強:提高初支型鋼規格,采用I22a型鋼,間距60㎝布設,初支噴射砼厚度加厚至30㎝,并逐漸過渡到初支加強段。
隧道西線K3+500塌方處理方案示意圖見圖4:

圖4 隧道西線進口CK3+500塌方處理示意圖
整個塌方段落處理用了15d時間,經過長時間監控觀測,塌方段隧道已完全穩定,沉降值為周邊位移速率小于0.1mm/d,拱頂下沉速率小于0.07~0.15mm/d)。塌方處理完畢后洞內情況如圖5:
(1)本隧道圍巖為風化花崗巖,埋深較小,容易形成槽狀風化和球狀風化,地質條件不可預見性的風險高。在后續洞段施工中,做好超前地質預報,并在掌子面施打3×6m的超前水平探孔,現場揭露地質情況與既有地勘成果有偏差時,及時上報參建各方。

圖5 洞內塌方處理完畢后
(2)本隧道西線K3+440~K3+470原設計采用Ⅲ級圍巖小凈距支護,二襯為素砼,鑒于該段埋深較淺,洞頂巖層較薄,已對該段二襯適當加強,采用鋼筋砼襯砌。
(3)后續洞段施工中,左、右線隧道掌子面的距離控制在2倍開挖跨度以上,以減小爆破振動的相互影響。同時加快仰拱及二襯施作進度,仰拱距掌子面距離不大于70m;二次襯砌距掌子面距離不大于120m。
(4)施工過程中,已對洞內、地表加強監控量測,并及時對數據進行分析。
(5)目前,本地區已進入雨季和臺風季節,現場配備足夠數量的應急搶險物質,并制定充分、有效的搶險預案。
針對某高速公路隧道工程塌方,采用“雙層小導管+內插單層小導管注漿”超前支護為主的施工方法,在施工中嚴格控制施工質量,并做好隧道監控量測,施工處理完成后,檢測部門通過地質雷達全面、詳細的檢測,結果達到規定要求,說明此次處理方案是成功可行的。
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