陳 林(福建省鍋爐壓力容器檢驗研究院)
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工業鍋爐煙管泄漏成因分析及預防措施
陳林(福建省鍋爐壓力容器檢驗研究院)
鍋爐煙管因變形、穿孔發生泄漏,本文通過對該鍋爐煙管失效的實際情況和以往的運行狀況,分析其發生的原因,并提出了相應的預防措施。
鍋爐;變形;穿孔;泄漏;預防措施
DZG型蒸汽鍋爐是單鍋筒縱置式固定爐排鍋殼鍋爐,該型號鍋爐操作簡便,升溫升壓快,熱效率高,因而使用比較廣泛,普遍用于印染等加工行業,近些年,我們在鍋爐定期檢驗時發現,該型號鍋爐煙管泄漏事故時有發生,本文針對該型號一臺鍋爐的煙管失效事故進行研究,對工業鍋爐運行、管理等方面應注意的問題進行探討,提出一些有效的預防措施。
某洗滌廠 1臺型號為DZG2-1.25-AⅡ的燃煤鍋爐于2015年11月因煙管變形嚴重及泄漏事故導致工廠停廠,該鍋爐的主要技術參數為:額定蒸汽壓力:1.25MPa,額定出力:2t/h,出口溫度:193℃,煙管尺寸為:φ63.5×3.5mm,三回程固定爐排,檢查現場運行燃料主要以木屑,谷糠為主,運行記錄不全,現場管理混亂。內部檢驗時發現:
(1)高溫區最上兩排煙管存在直管段彎曲變形,最大變形量為80mm,鍋筒內壁上有多條低水位線(如圖1),檢查其水位自動控制裝置為失靈狀態。

圖1 鍋筒內壁低水位線及變形煙管
(2)煙管在后管板高溫區側第一排第2、5根,第二排第3、5、6,第四排第3根存在煙管局部穿孔,穿孔面積最大約10mm×20mm(如圖2所示)穿孔大部分集中在靠近出煙口處的煙管上(如圖3所示)。

圖2 煙管穿孔位置

圖3 煙氣流動方向及磨損位置
2.1煙管變形原因分析
該鍋爐為全天24h連續運轉,水位自動控制裝置失靈,僅憑司爐工手動補水無法保證水位的正常,從鍋筒內壁水位線痕跡分析鍋爐運行時時有缺水現象發生,司爐工操作不規范,制度不健全。鍋爐在正常運行狀況下,煙管與鍋筒兩者都會有一定的伸長,壁溫差在設計允許的溫度條件下,管板在彈性范圍內允許其一定的伸長能力,煙管不會有可見的塑性變形。因此在低溫側煙管與鍋筒壁溫溫差較小,不易發生變形。針對此臺型號的鍋爐,鍋筒長L=4000mm,壁厚16mm,外徑1800mm,材質Q345R,煙管尺寸為:φ63.5×3.5mm,煙管材質20G,鍋筒壁溫193℃,煙氣溫度 750℃,高溫區上排煙管因缺水溫度升高,全長平均溫度取 500℃,進水溫度取20℃,經查表鍋筒與煙管材料線膨脹系數a=1.05×10-5C-1,計算低水位時高溫煙管伸長量與鍋筒伸長量分別為:
鍋筒伸長量△L筒=aL(t2-t1)=1.05×10-5×4000×(194-20)= 7.31mm
煙管伸長量△L管=aL(t2′-t1)=1.05×10-5×4000×(500-20)= 20.16mm
△L管-△L筒=20.16-7.31=12.85mm
式中:a——線膨脹系數;
L——煙管長度;
t2——鍋筒壁溫;
t2′——高溫區第一排煙管平均壁溫;
t1——進水溫度。
該煙管若超溫伸長量超出鍋管本身的伸長量,當無法利用管板的呼吸空間伸長,多余的長度只有通過彎曲變形來釋放,受高溫煙氣加熱的煙管因得不到鍋爐水的可靠冷卻,管壁超溫,產生過量的線膨脹,在兩端管板的限制下產生塑性變形,經反復多次缺水,膨脹產生軸向力致使煙管的變形量愈來愈大。
2.2煙管穿孔原因分析
將磨損穿孔附近的煙管切割一段觀察,其內壁表面光亮圓滑,在圓柱形的管壁內側出現平整的平面,經厚度檢測,在穿孔磨損附近的平面處檢測壁厚明顯減薄,最小值為1.5mm(如圖4所示)。進入爐膛內部及煙箱檢查時發現大量積灰。

圖4 煙管內表面磨損簡圖
(1)進行光譜分析,切割下的減薄煙管材料成分光譜分析如表1所示,所抽查材料成分等同于20G,材質未見明顯異常,由此判定該變形及穿孔跟材質劣化無關。

表1 煙管光譜分析材料成分表
(2)燃燒情況進行分析,檢查現場燃料以木屑、谷糠為主,其發熱值達不到設計中使用的燃煤值,從鍋爐檢查門燒焦情況可判斷該鍋爐為滿足生產需求超負荷運行,當燃料熱值無法滿足時必須則加大風量,爐膛內部處于正壓燃燒,導致煙氣量過大,流速過快,更多的飛灰顆粒及不完全燃燒的碳粒隨著高速煙氣通過受熱面時,與壁管發生撞擊摩擦,飛灰顆粒經過高溫區煙管后在出煙口處需做90°的轉彎,大部分顆粒尤其是磨損性強的粗顆粒,在離心力的作用下被拋向外側使這里的飛灰濃度增高。當飛灰顆粒撞擊受熱面時,受熱面表面會出現微小凹坑,當撞擊力超過其強度極限或頻繁撞擊后,表面薄層會出現破壞脫落現象,形成撞擊磨損,煙速越高,灰料越大,對管壁的撞擊力就超大,煙氣攜帶的灰粒越多,撞擊的次數就越多,最終導致穿孔。由于煙氣通過前煙箱后有一定的緩沖,煙速減慢,灰粒減少,所以在第三回程煙管內壁磨損明顯減少,也未見穿孔現象。
(3)管理情況分析:鍋爐在使用過程中應按操作說明書定期清理爐膛、煙箱及煙管受熱面,從檢驗時發現,爐膛及煙箱內大量積灰,占用煙箱及煙管內通道空間,煙氣通過時偏流向未堵塞側從而導致煙氣在煙管中的流通速度加大,造成單側局部磨損的可能性就增大。鍋爐受熱面的磨損關系式如下:

式中:E——磨損量;
f1——灰粒特性系數;
f2——受熱布置型式及沖刷方式系數;
C——飛灰濃度;
V——煙氣流速。
從公式可以看出,灰粒磨損情況與灰粒的特性、受熱面結構及布置、煙氣流速都存在一定的關系,較大較硬的灰粒造成的磨損也較嚴重,受熱面管子的布置方式,如錯列,順列;橫向,縱向,斜向節距均對磨損有影響。當燃料和受熱面結構型式固定時,其磨損量與飛灰濃度的一次方成正比,與煙氣流速的3.5次方成正比,可見影響煙管磨損的首要因素是煙氣流速,其次才是飛灰濃度,所以爐膛及煙箱內大量積灰可大大增加磨損速度導致穿孔。
2.3分析小結
從光譜元素含量來看,該臺鍋爐煙管材質在金屬組織結構和成分上均符合要求,不存在過燒或劣化等跡象,造成變形及穿孔的主要原因有三條:①未按鍋爐使用說明進行定期保養,水位聯鎖保護裝置未能起到作用導致鍋爐不定期處于缺水運行狀況,加大了高溫區上排煙管的塑性變形;②用戶擅自改變鍋爐的燃料,將燃料設計的燃煤改為木屑及谷糠,為滿足生產需求超負荷燃燒,飛灰顆粒及不充分燃燒的碳粒對煙管內壁造成磨損;③管理不到位,操作人員責任心不強,相關規章制度不健全,鍋爐在運行當中沒有按照鍋爐使用說明書的要求進行定期清灰,造成煙管流通面積減小,煙氣流通速度增大,大大的加劇了煙管的磨損最終導致煙管穿孔。
針對上述鍋爐運行中出現的問題以及事故原因分析得出的結果,對該鍋爐運行中出現的問題提出以下幾點方案及措施:
3.1解決方案
①該煙管變形量超過其直徑或穿孔,需進行更換修理,用戶應請有資質的維修單位按照相關法律、法規的要求進行更換,根據《鍋爐安全技術監察規程》規定,當受熱面管子更換數量大于該受熱面管子的10%并且不少于10根時更換前還應報當地檢驗機構進行監檢,維修結果必須經當地檢驗機構監檢合格后方可重新投入使用;②更換燃料,使用鍋爐設計時的燃煤燃料,在未經設計單位同意的基礎上不得擅自更改鍋爐的燃料。
3.2預防措施
①定期保養鍋爐,鍋爐的保護裝置更應定期檢查其可靠性;②加強鍋爐的運行管理,及時清理爐膛及煙箱內的積灰,加大操作人員的管理,增強責任心,確保鍋爐可靠、高效的運行;③為了確保鍋爐的安全連續運行及良好經濟效益,不允許鍋爐處于超負荷運行。
本文對某燃煤工業鍋爐煙管出現變形,穿孔致泄漏事故原因展開分析,得出導致鍋爐失效的原因是管理不到位,鍋爐的聯鎖保護裝置失效,水位控制不當,用戶擅自更改鍋爐燃料,造成鍋爐缺水工狀下超負荷燃燒,高溫區上排煙管缺水產生塑性變形,煙管第二回程靠近出口處磨損穿孔。針對這些問題提出了相應的解決方案及相關的管理建議,對鍋爐今后的運行管理具有一定的實際指導意義。
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2016-6-1
TK229
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2095-2066(2016)17-0012-02