林 寧(廣西西江開發投資集團有限公司百色分公司,廣西 百色 533000)
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手車式真空斷路器合閘線圈燒毀故障分析處理
林寧(廣西西江開發投資集團有限公司百色分公司,廣西 百色 533000)
本文通過分析手車式真空斷路器合閘線圈燒毀案例,暴露了當前部分斷路器設計存在的一些缺陷,為真空斷路器及其輔助設備的設計生產和運行提供參考。
手車;斷路器;合閘
手車式真空斷路器是當前電廠中應用較廣的一種高壓開關設備,斷路器本體可以通過手車即手動底盤車移動將背部觸頭與母線分離,不需要隔離刀閘作為斷開點,此設計可節約投資,運行方式切換也很方便。但實際應用表明,仍存在的一些缺陷可能導致電氣事故發生。
某電廠2008年投運,自2011年起,同一型號的10kV手車式真空斷路器共發生了4次合閘線圈燒毀故障。前兩次故障出現時,技術人員已對斷路器相關電路和機構進行檢查,未發現異常,更換合閘線圈后能恢復正常運行。第三次故障出現后,也同樣經過檢查和更換線圈工作,但投運后仍立即導致了第四次合閘線圈燒毀故障出現。
作者分析認為之前的檢查流程并無不妥。每次更換合閘線圈后,均進行了合閘回路檢查、輔助接點檢查、機械特性數據檢測等工作。此后,斷路器通過手車搖出至試驗位置,分別在斷路器本體面板上手動合閘、遠方發令合閘多次,都能合閘成功。因此故障源應在切換斷路器工作位置與試驗位置的機構中。
在安全防護條件下,拆除斷路器后方封裝板,將斷路器搖入至工作位置并遠方發令合閘,觀察到合閘線圈鐵芯有動作,但合閘機構未見動作,同時同期裝置告警,合閘線圈一直處于得電狀態。立即復位合閘指令,近距離觀察合閘線圈,以手按動線圈鐵芯,發現鐵芯在打向合閘動作觸板的行程中被合閘閉鎖連桿阻擋,如圖1所示(箭頭代表設備的行走方向)。

圖1 合閘線圈動作示意圖
合閘閉鎖連桿是在斷路器本體的機械閉鎖結構,用于與手動底盤車相配合,當底盤車將斷路器拖離工作位置和試驗位置時,連桿直接上升至合閘線圈的行走路線中,阻擋線圈鐵芯觸動合閘動作觸板釋放合閘能量。合閘閉鎖連桿在開關柜中的位置如圖2所示。

圖2 開關柜柜內結構示意圖
開關柜中置固定滑軌有特定的凹陷區域,用于界定斷路器的位置是否處于工作位置、檢修位置、試驗位置。當底盤車載斷路器行走時,此滑軌固定不動,夾軌器隨斷路器行走,行走離開凹槽時,夾軌器被滑軌支撐張開并傳動至合閘閉鎖連桿。
如圖3所示,當夾軌器行走到BC位置、FG位置分別對應斷路器工作位、試驗位,合閘線圈應可正常動作;DE位置對應斷路器檢修位,CD、EF是過渡位置,這些位置都不允許合閘。實際操作發現,只要夾軌器開合行程略微大于BB′寬度,合閘過程就會受阻,這也是出于安全考慮的設計。

圖3 開關柜中置固定滑軌示意圖
基于上述的分析,最可能的情況是:某廠手車式斷路器的工作位置與底盤車的閉鎖機構未對應正確,導致合閘線圈卡阻燒毀。作者觀察,工作人員手搖底盤車至合閘位置后,取下搖桿的同時合閘閉鎖連桿有輕微向上移動跡象。底盤車為方便使用手搖,設計搖桿中心距地面約70cm,當搖至合閘位置后,取出搖桿的同時可能還有向上提的動作,盡管很輕微,也會導致少量的旋轉,最終使合閘線圈卡阻。提議工作人員搖好位置后水平取出搖桿,測試合閘成功。反復在斷路器試驗位與工作位變換測試合閘成功,故障得以解決。
盡管多次故障未造成明顯損失,卻必須引起高度重視。原因有:①合閘線圈燒毀后可能導致火災;②線圈卡阻后合閘指令仍未消失,而卡阻并非穩定的狀態,很可能因振動變化,也可能卡阻的位置給線圈鐵芯增加摩擦力,這些情況將導致發電機非同期并列。從穩定運行三年的情況可知,合閘閉鎖連桿是由于操作多次后出現導致故障的變化,所以文中的處理方法只是臨時解決方案,不能作為最終的運行保障。
要避免合閘線圈燒毀故障的發生和擴大,應首先檢查變更合閘回路,合理避免合閘線圈長期得電。因為合、分閘線圈是按短時工作制作設計的。遠方發斷路器合閘令的過程如圖4所示。

圖4 合閘指令順序示意圖
在上述指令流程中,只有斷路器本體操作機構具有合閘線圈自保持回路,如圖5所示,在合閘到位之前,合閘指令會一直存在。

圖5 斷路器合閘控制回路示意圖
作者認為這是一個不夠完善的回路設計。當斷路器符合并網條件時,同期裝置會在自身設置的導前時間之前發出同期合閘令。該廠的同期裝置導前時間為80ms,而該廠斷路器合閘時間為<75ms。同期裝置發出合閘令的脈沖長度為160ms,當超時未檢測到合閘成功時裝置告警,此設備的設計為:合閘時間超出2倍導前時間時應停止命令輸出。這與斷路器本體的合閘控制回路設計思路明顯不同。若在本體回路中串聯160ms的時間繼電器(或軟件繼電器)應可避免線圈燒毀。
電廠技術人員的另一種看法認為,即使合閘脈寬只有2倍導前時間,假如合閘閉鎖連桿對線圈鐵心出現摩擦阻力的情況下,仍可能導致非同期合閘。因為根據《交流高壓斷路器參數選用導則》(DLT615-1997),252kV及以下斷路器的合閘不同期性不大于10ms。比合閘時間多出的80~90ms時間,足夠產生不同期因素。
作者認為,同期裝置在確定好同期點時,發電機已調節至與電網最匹配的工況,頻差已非常小,即使超出導前時間一定間隔合閘,仍應符合于同期點允許的偏差范圍。該廠采用的同期裝置,同期點后每超過20ms合閘相位角偏差不大于1°。根據《自動準同期裝置》(JBT3950-1999),導前相角允許范圍為± 5.4°。簡單計算,該廠斷路器合閘點可允許延后100ms。因此在自保持控制回路(圖5)S3-Y9中串聯160ms合閘指令不會面臨非同期并網,同時可徹底避免合閘線圈長時間得電燒毀。該回路原有的放跳功能亦不受影響。
通過設計限定的合閘指令時間解決線圈燒毀,是在不改動底盤車閉鎖機構的基礎上簡單快速實現的方案。但單獨采用此方案不能避免合閘鐵芯卡阻。還需要打磨開關柜中置滑軌的CD面,延長BC位置長度即工作位置在滑軌的對應距離,使工作位置稍微前移,避免人為操作的不確定性。打磨厚度視背部觸頭接合的行程而定,這個行程通常超過50mm,而打磨層只需要2mm即可。配合更換底盤車為電動底盤車亦可解決,但估算投資較高及改造時間長,影響生產效益。因此建議該廠采用修改控制回路及打磨滑軌方式為最優解決方案。
[1]《3AH3真空斷路器操作使用手冊》.
[2]《DPC型系列底盤車使用說明書》.
[3]《深圳智能同期裝置說明書》.
[4]《南瑞繼電保護裝置說明書》.
林寧(1979-),男,廣西貴港人,中級工程師,本科,多年從事電氣自動化管理工作。
TM561.2
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2095-2066(2016)17-0029-02
2016-6-5