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微萃取-聚結(jié)分離技術(shù)在碳四脫甲醇中的應(yīng)用

2016-08-18 06:36:32劉森楊強(qiáng)張學(xué)清苗志強(qiáng)華東理工大學(xué)化學(xué)工程聯(lián)合國(guó)家實(shí)驗(yàn)室上海0037壽光市聯(lián)盟石油化工有限公司山東壽光6700
化工進(jìn)展 2016年8期
關(guān)鍵詞:效率實(shí)驗(yàn)

劉森,楊強(qiáng),張學(xué)清,苗志強(qiáng)(華東理工大學(xué)化學(xué)工程聯(lián)合國(guó)家實(shí)驗(yàn)室,上海 0037;壽光市聯(lián)盟石油化工有限公司,山東 壽光 6700)

應(yīng)用技術(shù)

微萃取-聚結(jié)分離技術(shù)在碳四脫甲醇中的應(yīng)用

劉森1,楊強(qiáng)1,張學(xué)清2,苗志強(qiáng)2
(1華東理工大學(xué)化學(xué)工程聯(lián)合國(guó)家實(shí)驗(yàn)室,上海 200237;2壽光市聯(lián)盟石油化工有限公司,山東 壽光 262700)

針對(duì)某石化公司混合碳四深加工項(xiàng)目中因甲醇水洗塔效率的局限性而導(dǎo)致混合碳四中甲醇含量超標(biāo)的問(wèn)題,開(kāi)發(fā)了一種混合微萃取耦合模塊化深度聚結(jié)分離的碳四脫甲醇的成套技術(shù)設(shè)備,并在某石化公司現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行中試側(cè)線實(shí)驗(yàn)研究。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,該成套設(shè)備在進(jìn)出口壓降為5kPa,注水比例為5%,停留時(shí)間180s以內(nèi):對(duì)入口甲醇含量分別為300~400μL/L,1200~1400μL/L和40000~50000μL/L的混合碳四,出口甲醇含量為10~30μL/L、50~100μL/L和4000~5000μL/L;分離效率分別為96%、95%及88%以上。分離迅速且在較寬的操作彈性范圍內(nèi)表現(xiàn)出深度分離甲醇的能力及低壓降的特點(diǎn),表明了該技術(shù)在碳四水洗脫甲醇系統(tǒng)中具有良好的適用性,為混合碳四分離甲醇提供了新思路。

碳四;微萃取;聚結(jié)分離;甲醇

甲醇萃取塔(水洗塔)主要用于分離混合碳四中過(guò)量的甲醇,實(shí)現(xiàn)甲醇回收并滿足混合碳四深加工原料對(duì)甲醇含量的指標(biāo)要求[1-3]。甲醇萃取塔(水洗塔)利用水與甲醇能以任意比例互溶,而水與碳四卻不能相溶的特性,將混合碳四中甲醇萃取轉(zhuǎn)移到水中,再利用水與碳四的兩相密度差進(jìn)行沉降分離,使碳四與甲醇得以分離[4]。

在甲醇萃取塔中,水自上而下流動(dòng),碳四從下往上流動(dòng),兩相逆流在塔內(nèi)進(jìn)行萃取。錢(qián)宇等[5]研究結(jié)果表明甲醇萃取塔內(nèi)液滴粒徑為毫米級(jí),若液滴分布不均勻,不利于甲醇的萃取。某石化公司烷基化裝置甲醇萃取塔實(shí)際運(yùn)行中,在注水量不低于4%時(shí),分離效率不超過(guò)40%,甲醇含量超標(biāo)導(dǎo)致耗酸量大幅度增加。研究人員針對(duì)萃取塔萃取效果不佳的問(wèn)題,開(kāi)展了一系列研究;如侯貴軍[6]提出了一種液液萃取振動(dòng)規(guī)整填料塔,并對(duì)其萃取效果進(jìn)行了測(cè)定,萃取效果較原有技術(shù)大幅度提升,但碳四夾帶微量水滴的問(wèn)題未得到很好解決;陳艷紅[7]研究提出了轉(zhuǎn)盤(pán)萃取塔的改進(jìn)思路,并對(duì)其進(jìn)行了模擬分析;但這些技術(shù)的萃取作用原理是相似的,都是利用兩相流逆流作用進(jìn)行萃取,萃取不充分、分布不均勻等問(wèn)題沒(méi)有得到根本的改善,甲醇水溶液小液滴易被夾帶至塔頂抽出,使得后續(xù)混合碳四中甲醇含量超標(biāo)。

楊春育等[8]研究結(jié)果表明利用分子篩吸附碳四中甲醇是對(duì)水洗法不足的一種補(bǔ)充,然而實(shí)際運(yùn)行中分子篩吸附甲醇存在分子篩吸附塔處理量低、分子篩吸附劑壽命短、分子篩吸附劑再生周期短(需頻繁再生,導(dǎo)致再生成本高)、運(yùn)行成本高等不利因素,在實(shí)際應(yīng)用中難以完全替代水洗塔的作用。針對(duì)這種情況,華東理工大學(xué)研究人員開(kāi)發(fā)了微旋流萃取與模塊化深度聚結(jié)分離耦合技術(shù)來(lái)處理含甲醇碳四,并在某石化現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行了中試研究。

1 中試實(shí)驗(yàn)

1.1原料性質(zhì)

混合碳四中主要含有丁烯等碳四與少量碳五,夾帶微量二甲醚、甲醇與硫化物等對(duì)烷基化反應(yīng)起消極影響的物質(zhì)。在硫酸烷法烷基化反應(yīng)中,甲醇與催化劑硫酸發(fā)生反應(yīng),一方面影響烷基化反應(yīng),使得產(chǎn)品質(zhì)量下降,另一方面甲醇與硫酸反應(yīng)使得硫酸失效,產(chǎn)生大量廢酸。某石化公司原有的水洗塔分離效率很低,導(dǎo)致耗酸量大幅度增加、產(chǎn)品質(zhì)量下降,急需對(duì)現(xiàn)狀進(jìn)行改進(jìn),引進(jìn)該技術(shù)在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行中試實(shí)驗(yàn),此次中試實(shí)驗(yàn)依次對(duì)碳四含甲醇濃度高、中、低3種情況(即烷基化車(chē)間水洗塔后、水洗塔前與醚化車(chē)間水洗塔前三個(gè)點(diǎn))進(jìn)行了工業(yè)實(shí)驗(yàn)。

1.2技術(shù)原理

1.2.1成套分離技術(shù)(圖1)

圖1 成套設(shè)備示意圖

如圖1所示,實(shí)驗(yàn)設(shè)備采用微相分布與微旋流萃取分離器進(jìn)行充分萃取,利用微相分布技術(shù)將液滴破碎,液滴平均分布粒徑為10μm,然后在微旋流萃取管中實(shí)現(xiàn)充分萃取,后續(xù)利用聚結(jié)分離模塊對(duì)混合碳四中微小甲醇液滴進(jìn)行聚結(jié)長(zhǎng)大,甲醇水溶液液滴粒徑達(dá)到毫米級(jí)別,甚至厘米級(jí)別,再經(jīng)過(guò)CPI分離,利用重力沉降原理快速沉降至水包中。

圖2為現(xiàn)場(chǎng)工藝流程圖。如圖2所示,現(xiàn)場(chǎng)中試工藝流程為甲醇水洗塔1塔頂輸出口與微相分散器2輸入口相連接,水罐7輸出口與微相分散器2輸入口相連接,從而實(shí)現(xiàn)碳四與脫鹽水均勻分散,分散相粒徑在10μm以下,微相分散器2輸出口與微旋流萃取器3輸入口相連接,碳四與脫鹽水混合液進(jìn)入微旋流萃取器3中進(jìn)行充分萃取,將碳四中的甲醇轉(zhuǎn)移到脫鹽水中,微旋流萃取器3輸出口與模塊化深度分離器4輸入口相連接,碳四與甲醇水溶液在模塊化深度分離器4中進(jìn)行深度分離;模塊化深度分離器4輸出口與后續(xù)碳四加工裝置5輸入口相連接,脫甲醇碳四進(jìn)入后續(xù)碳四加工裝置進(jìn)行工業(yè)生產(chǎn),模塊化深度分離器輸出口4與甲醇回收塔6輸入口相連接,分離后的甲醇水溶液進(jìn)入甲醇回收塔進(jìn)行甲醇與脫鹽水分離,回收后的甲醇返回MTBE裝置進(jìn)行生產(chǎn),脫鹽水返回水罐進(jìn)行循環(huán)利用。

圖2 現(xiàn)場(chǎng)中試工藝流程圖

1.2.2微旋流萃取分離技術(shù)

華東理工大學(xué)研究人員發(fā)現(xiàn)在旋流器內(nèi)部顆粒不僅沿旋流器內(nèi)部旋轉(zhuǎn),其顆粒本身也在旋轉(zhuǎn),顆粒在自轉(zhuǎn)的過(guò)程中加大了與其他顆粒碰撞的概率,因而微旋流器有著較好的萃取效果[9]。基于此發(fā)現(xiàn),本試驗(yàn)中針對(duì)甲醇洗滌萃取的特性,有針對(duì)性的設(shè)計(jì)了,四進(jìn)口單出口的微旋流萃取器,其原理如圖3所示,甲醇與水的混合物從4個(gè)切向進(jìn)口進(jìn)入微旋流萃取器,直線運(yùn)動(dòng)轉(zhuǎn)變?yōu)樾D(zhuǎn)螺旋運(yùn)動(dòng),在旋轉(zhuǎn)離心力的作用下均勻分布在碳四中的水滴向外邊壁做旋轉(zhuǎn)遷移運(yùn)動(dòng),將碳四中夾帶的甲醇微粒捕獲到水滴中,隨著旋轉(zhuǎn)半徑的減小,相對(duì)旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)速度增大,微小液滴在離心力的作用下也完成相對(duì)遷移,實(shí)現(xiàn)了深度微萃取的過(guò)程。

圖3 微旋流萃取技術(shù)示意圖

1.2.3模塊化聚結(jié)分離技術(shù)

針對(duì)不同粒徑的甲醇水溶液液滴,采用分級(jí)分布處理方式對(duì)甲醇水溶液進(jìn)行分離;粒徑在 20μm以上的微小液滴采用粗制改性纖維分離模塊進(jìn)行聚結(jié)破乳分離,20μm以下液滴采用細(xì)制改性纖維分離模塊[10],纖維材料選用聚四氟乙烯與不銹鋼混編而成,纖維絲徑不大于50μm,纖維編制方式采用?形式編制,編制方式如圖4所示,已聚結(jié)長(zhǎng)大為粒徑為毫米級(jí)、厘米級(jí)的液滴經(jīng)過(guò)改性波紋強(qiáng)化沉降(CPI)后快速沉降至水包,沉降過(guò)程不超過(guò)5s,整個(gè)聚結(jié)分離過(guò)程不超過(guò)180s。

圖4 Ω編制方式

1.3現(xiàn)場(chǎng)中試實(shí)驗(yàn)流程

實(shí)驗(yàn)進(jìn)口為烷基化車(chē)間水洗塔前后的混合碳四,進(jìn)口流量由1.6~2.4m3/h;每次增加0.2m3/h;按照0~5%的比例進(jìn)行注水,所述比例為水與碳四的體積比,每次增加1%;每4h進(jìn)行一組實(shí)驗(yàn),每次采裝置進(jìn)出口以及水洗塔前后的樣品;甲醇含量高的碳四脫除實(shí)驗(yàn)在醚化車(chē)間水洗塔前引出,進(jìn)口流量由1~1.8m3/h,每次增加0.2m3/h,按照5%~15%的比例注水,所述比例為水與碳四的體積比,每次增加2%,每4h進(jìn)行一組實(shí)驗(yàn),采進(jìn)出口樣品進(jìn)行分析;采用氣譜分析裝置對(duì)碳四中甲醇含量進(jìn)行分析。

2 實(shí)驗(yàn)結(jié)果與討論

2.1 低甲醇含量工況

圖5為入口甲醇含量為300~400μL/L的碳四脫除甲醇的脫除效率與注水比例的關(guān)系。從圖5中可以看出,在進(jìn)口流量為1.6m3/h與2m3/h的條件下,隨著注水比例由0%~5%上升,甲醇脫除效率由30%提高至96%;在注水比例不低于5%的情況下,甲醇脫除效率不低于96%;當(dāng)注水比例為0時(shí),即裝置不注入水,此時(shí)脫除效率為30%,這是由于在經(jīng)過(guò)萃取裝置處理后,部分未分離出的甲醇由碳四遷移到所夾帶的水滴中,部分甲醇得以脫除,因而未注水時(shí)脫除效率仍有30%左右,充分說(shuō)明微旋流萃取技術(shù)的優(yōu)勢(shì)。隨著注水比例提高,脫除效率顯著提高,當(dāng)注水比例為4%時(shí)脫除效率達(dá)到90%以上;當(dāng)注水比例不低于 5%時(shí)脫除效率提高至96%,這主要因?yàn)楫?dāng)注水比例逐漸提高后,碳四中分布的水的比例逐漸提高,水滴與甲醇小液滴的接觸機(jī)會(huì)呈幾何倍數(shù)增長(zhǎng),因而脫除效率顯著提高。

圖5 低含量甲醇脫除效率與注水比例關(guān)系

圖6為入口甲醇含量為300~400μL/L碳四脫除甲醇的脫除效率與進(jìn)口流量的關(guān)系。從圖6中可以看出,隨著進(jìn)口流量的提高,甲醇脫除效率呈現(xiàn)下降趨勢(shì),在流量到達(dá) 2.5m3/h時(shí),對(duì)應(yīng)深度聚結(jié)分離器線速度為0.012m/s,甲醇脫除效率降至90%以下。分析其原因是,隨著流速增大,碳四出口處碳四流速顯著提高,造成夾帶增多,使得出口碳四中甲醇含量逐漸上升,脫除效率有所下降;另一方面是隨著流速的增加,流體拽力急速提高,使得聚結(jié)層中極限粒徑減小,使得后續(xù)沉降時(shí)間不足以將部分液滴沉降至水包中,因而造成出口碳四中甲醇夾帶逐漸提高,脫除效率逐漸下降。故聚結(jié)分離器存在臨界流速值,當(dāng)流速在臨界值以下,脫除效率保持穩(wěn)定,當(dāng)流速超過(guò)臨界值后,脫除效率急速下降。由圖6可得,流量不大于1.8m3/h、對(duì)應(yīng)流速不大于0.0088m/s時(shí),脫除效率穩(wěn)定在95%以上。

圖6 低含量甲醇脫除效率與進(jìn)口流量關(guān)系

因此,對(duì)于低甲醇含量的工況,該套設(shè)備在實(shí)際操作過(guò)程中應(yīng)控制注水比例為 5%,模塊化聚結(jié)分離設(shè)備內(nèi)線速度不大于0.0088m/s,分離效率超過(guò)95%,在入口為300~400μL/L時(shí),出口甲醇含量在50μL/L以下,滿足現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際的需求。

2.2 中甲醇含量工況

圖7為入口甲醇含量為1200~1400μL/L碳四脫除甲醇的脫除效率與注水比例的關(guān)系。從圖7中可以看出,在 2.2m3/h的流量下,對(duì)應(yīng)流速為0.0108m/s,隨著注水比例提高脫除效率顯著提高,在注水比例達(dá)到4%時(shí)脫除效率穩(wěn)定在90%以上,在注水比例達(dá)到5%時(shí)脫除效率提高至95%。

圖7 中含量甲醇脫除效率與注水比例關(guān)系

圖8為入口甲醇為1200~1400μL/L碳四脫除甲醇的脫除效率與進(jìn)口流量的關(guān)系。從圖8中可以看出,隨著流量提高,脫除效率呈現(xiàn)下降趨勢(shì),這是因?yàn)殡S著流速提高,聚結(jié)效率有所下降,使得后續(xù)脫除效率呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。由圖8中可知,當(dāng)流速不超過(guò)0.0108m/s(流量為2.2m3/h)時(shí)分離效率不低于 92%,當(dāng)流速不超過(guò) 0.0088m/s(流量為1.8m3/h)時(shí)脫除效率不低于95%。對(duì)比于低含量趨勢(shì)圖,同等流速下脫除效率有所下降,主要是進(jìn)口甲醇含量提高,使得后續(xù)夾帶的甲醇含量隨之增加,使得脫除效率有所下。綜合考慮后續(xù)加工能耗,優(yōu)選聚結(jié)分離器流速在0.0088m/s下,此時(shí)脫除效率穩(wěn)定在95%以上。

圖8 中含量甲醇脫除效率與進(jìn)口流量關(guān)系

因此,對(duì)于中甲醇含量的工況,該套設(shè)備在實(shí)際操作過(guò)程中應(yīng)控制注水比例為5%,模塊化聚結(jié)分離設(shè)備內(nèi)線速度不大于0.0088m/s,分離效率超過(guò)95%,在入口甲醇含量為1200~1400μL/L時(shí),出口甲醇含量在100μL/L以內(nèi),滿足后續(xù)碳四深加工的技術(shù)要求。

2.3高甲醇含量工況

圖9為入口甲醇含量為40000~50000μL/L、入口流量為1m3/h時(shí)碳四脫除甲醇的脫除效率與注水比例的關(guān)系。從圖9中可以看出,隨著注水比例逐漸提高,碳四中水滴分布比例逐漸提高,脫除效率也隨之逐漸增加;因入口甲醇含量較高,為保證甲醇與水比例不低于1∶1,故注水比例在5%~15%之間變化,當(dāng)注水比例不低于 5%時(shí)脫除效率穩(wěn)定在88%以上,當(dāng)注水比例不低于10%時(shí)脫除效率穩(wěn)定在90%以上。對(duì)比低含量和中含量脫除效率與注水比例關(guān)系圖,在同等注水比例下,高含量甲醇脫除效率相對(duì)較低。

圖9 高含量甲醇脫除效率與注水比例關(guān)系

圖10為入口甲醇含量為40000~50000μL/L、注水比例為 5%時(shí)碳四脫除甲醇的脫除效率與流量的關(guān)系。從圖10中可以看出,隨著流速的提高,脫除效率顯著下降。當(dāng)流量不大于 1.4m3/h時(shí),對(duì)應(yīng)流速為 0.0069m/s,脫除效率穩(wěn)定在 85%以上;當(dāng)流速超過(guò)0.0069m/s時(shí),脫除效率呈現(xiàn)急速下降趨勢(shì),分析原因?yàn)榱魉僮兇蠛蟪隹诘募状紛A帶量急劇增加,使得流量在達(dá)到 1.8m3/h時(shí)對(duì)應(yīng)流速為0.0088m/s,脫除效率急劇下降至70%以下。

圖10 高含量甲醇脫除效率與進(jìn)口流量關(guān)系

因此,對(duì)于高甲醇含量的工況,考慮到對(duì)高含量甲醇進(jìn)行分級(jí)處理,即采用多級(jí)串聯(lián)的方式使得甲醇含量逐步下降,該套設(shè)備在實(shí)際操作過(guò)程中應(yīng)控制注水比例為 5%,模塊化聚結(jié)分離設(shè)備內(nèi)線速度不大于 0.0069m/s,分離效率超過(guò) 88%,滿足現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際的需求。

2.4壓降與進(jìn)口流量的關(guān)系

圖 11為不同甲醇含量的碳四壓降與進(jìn)口流量的關(guān)系。從圖11中可以看出,壓降與進(jìn)口流量(流速)呈線性關(guān)系,在實(shí)驗(yàn)流速下,不同甲醇含量的碳四的壓降不超過(guò)4kPa,而中試實(shí)驗(yàn)成套設(shè)備中的微旋流萃取裝置處的壓降很小,故可以認(rèn)為整套設(shè)備的壓降不超過(guò)5kPa。

圖11 不同含量甲醇單相壓降與進(jìn)口流量的關(guān)系

3 應(yīng)用案例

某石化公司,烷基化車(chē)間的水洗塔運(yùn)行效果差,碳四中甲醇含量嚴(yán)重超標(biāo),導(dǎo)致酸耗量居高不下,現(xiàn)預(yù)采用該技術(shù)替代水洗塔。裝置采用多管并聯(lián)萃取兩級(jí)串聯(lián)分離的形式進(jìn)行設(shè)計(jì),處理量為60m3/h,注水比例為 8%,在進(jìn)口甲醇含量不大于5000μL/L,出口甲醇不大于50μL/L,整體裝置壓降不大于0.06MPa。成套裝置示意圖如圖12所示。

圖12 碳四脫甲醇成套設(shè)備設(shè)計(jì)圖

碳四原料進(jìn)入混合器中與萃取水初步混合,實(shí)現(xiàn)微相分布,混合后的碳四與水進(jìn)入到并聯(lián)萃取管組中進(jìn)行甲醇萃取作用,萃取完成后的碳四原料進(jìn)入到聚結(jié)分離器中,經(jīng)由兩級(jí)串聯(lián)的聚結(jié)器進(jìn)行分離,在入口甲醇含量不大于5000μL/L的情況下,出口甲醇含量不大于50μL/L,滿足后續(xù)加工要求。

4 結(jié) 論

中試實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,在較寬的操作彈性范圍內(nèi)表現(xiàn)出深度分離甲醇的能力及低壓降的特點(diǎn),該成套設(shè)備在進(jìn)出口壓降為5kPa,注水比例為5%,停留時(shí)間 180s以內(nèi),對(duì)入口甲醇含量分別為 300~400μL/L、1200~1400μL/L和40000~50000μL/L的混合碳四,出口甲醇含量為 10~30μL/L、50~100μL/L和4000~5000μL/L,分離效率分別為96%、95%及88%以上,證明了模塊化聚結(jié)脫甲醇在碳四水洗甲醇中具有良好的適用性。

烷基化水洗塔前碳四中甲醇含量較低,只需采用兩級(jí)分離裝置即可;出口控制在50μL/L以下,整體裝置耗水量 8%,提升洗滌效果同時(shí),減少?gòu)U水產(chǎn)生量。

對(duì)比于傳統(tǒng)的水洗塔技術(shù),該技術(shù)具有進(jìn)水量小、脫除效率高的技術(shù)優(yōu)勢(shì)。鑒于中試實(shí)驗(yàn)對(duì)于含低、中、高含量的甲醇的碳四分別進(jìn)行了脫除實(shí)驗(yàn),并且都具有良好的效果,通過(guò)分級(jí)分層處理,可以處理不同入口甲醇含量的混合碳四,表明該技術(shù)具有良好的應(yīng)用前景。

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[10]楊強(qiáng),盧浩,許蕭,等. 一種油品深度脫水的方法及裝置:103980934A[P]. 2014-08-13.

Removal of methanol in carbon four by microextraction-colescence separation technology

LIU Sen1,YANG Qiang1,ZHANG Xueqing2,MIAO Zhiqiang2
(1State Key Laboratory of Chemical Engineering,East China University of Science and Technology,Shanghai 200237,China;2Shouguang Lianmeng Petrochemical Co.,Ltd.,Shouguang 262700,Shandong,China)

To solve the limitations of methanol washing tower efficiency and the problem of excessive amounts of methanol content in the mixed carbon four in a mixed carbon four deep processing project in a petrochemical company,a complete sets of technical equipment of a hybrid micro extraction coupled modular depth of coalescence separation is developed for removal of methanol in the carbon four. The pilot test is performed at a side line of the petrochemical company. The experimental results show that at the inlet and outlet pressure drop of 5kPa,water injection 5%,retention time within 180s and the inlet methanol content of 300—400μL/L,1200—1400μL/L and 40000—50000μL/L in the mixed carbon four,the outlet methanol content is 10—30μL/L,50—100μL/L and 4000—5000μL/L with a separation efficiency higher than 96%,95% and 88%,respectively. The features of deep and quick separation ability of methanol with low pressure drop at a wider range of elasticity of operation show that the technology has a good applicability in the system of water elution of methanol in carbon four,providing a new way of separating the mixed carbon four and methanol.

carbon four;micro-extraction;coalescence separation;methanol

TQ 051

A

1000-6613(2016)08-2609-06

10.16085/j.issn.1000-6613.2016.08.49

2015-11-09;修改稿日期:2015-12-25。

國(guó)家自然科學(xué)基金項(xiàng)目(51208200)、基本科研業(yè)務(wù)費(fèi)交叉學(xué)科與重大項(xiàng)目培育基金 (222201313001)及上海市晨光計(jì)劃(13CG26)。

劉森(1992—),碩士研究生。E-mail liusen4312@163.com。
聯(lián)系人:楊強(qiáng),副教授,E-mail qyang@ecust.edu.cn。

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