謝仁慶
(智勝化工股份有限公司福建永安366013)
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二氧化碳吸收塔上段中部筒體現(xiàn)場更換方案
謝仁慶
(智勝化工股份有限公司福建永安366013)
智勝化工股份有限公司(以下簡稱智勝公司)220 kt/a合成氨生產(chǎn)裝置采用本地無煙煤為原料,半水煤氣經(jīng)脫硫、變換、脫碳、精煉和合成等工序生產(chǎn)合成氨。二氧化碳吸收塔是MDEA法脫碳裝置中的一個重要設(shè)備,由于工藝介質(zhì)、工作壓力及溫度等因素的作用,該塔上段中部筒體局部發(fā)生了嚴重腐蝕。該吸收塔屬于塔器類大型設(shè)備,總高46 650 mm,存在著腐蝕隱患,嚴重威脅到生產(chǎn)的安全運行和操作控制。腐蝕發(fā)生后,一方面分析了裝置腐蝕的原因,并相應采取減緩腐蝕等補救措施;另一方面,報請福建省特種設(shè)備檢驗研究院重新復核該設(shè)備強度并監(jiān)督運行,利用生產(chǎn)系統(tǒng)大檢修的停車機會,對吸收塔進行修理或更換處理。2010年9月,智勝公司結(jié)合現(xiàn)場實際情況,優(yōu)化方案,統(tǒng)籌施工,創(chuàng)新性地采取“對半”切割、倒置組裝的工藝,高效、圓滿完成了吸收塔上段中部筒體的現(xiàn)場更換工作。
二氧化碳吸收塔主要技術(shù)參數(shù)見表1。
2010年5月小修檢驗時,發(fā)現(xiàn)二氧化碳吸收塔上段中部筒體的內(nèi)壁呈塊狀腐蝕,面積較大、分布廣,但主要集中在長度約2 570 mm的中部筒體上。根據(jù)腐蝕面檢查,認為二氧化碳吸收塔中部筒體內(nèi)壁屬于沖刷腐蝕,即金屬表層的鈍化膜被沖刷后,堿性溶液(如碳酸根離子等)引起金屬材料的侵蝕性腐蝕。發(fā)生沖刷腐蝕的原因必然是工藝氣體、液體介質(zhì)的流速過快,或者是其流速、壓力發(fā)生較大的變化所致。

表1 二氧化碳吸收塔主要技術(shù)參數(shù)
3.1修理作業(yè)的難點分析和方案優(yōu)化
針對該吸收塔出現(xiàn)的腐蝕狀況,智勝公司成立了修理項目組,針對腐蝕損壞可能造成的影響和修理施工難點制定出相應的措施。修理施工主要難點有以下幾個方面。
(1)該吸收塔屬于塔器類大型設(shè)備,腐蝕損壞的特征是腐蝕部位相對比較集中。經(jīng)進一步測厚檢查確認,除筒體外其余內(nèi)壁未發(fā)現(xiàn)異常腐蝕,而且該設(shè)備造價高,制造、安裝周期長,因此,適宜局部修理而不宜整臺設(shè)備更換。
(2)采取局部修理方案。由于待更換的筒體位于吸收塔上段,距塔底座高度約33 m,與塔頂部高差約13 m,因此,常規(guī)方法是將上段主體(腐蝕的筒體至塔頂?shù)娜?切割并吊裝至地面,待更換腐蝕的筒體后,再回位吊裝并施焊;但是,由于該設(shè)備外形尺寸大,上段筒體位置較高、質(zhì)量也大,吊裝更換時需用300 t以上的大吊車施工,吊裝難度很大,修理費用昂貴,常規(guī)的局部修理方案亦不可選。
(3)因為待更換的筒體長度為2 570 mm左右,而鋼板的寬度一般不大于2 000 mm。經(jīng)商定,擬采取局部修理的優(yōu)化方案,即以2個筒體對接而成(1 800 mm+770 mm),實施“對半”切割、倒置組裝的工藝,并僅吊裝指定損壞筒體的方式進行更換。
(4)生產(chǎn)系統(tǒng)大檢修項目多、任務重、時間緊,必須統(tǒng)籌安排、合理施工,嚴格檢驗和驗收,確保安全、優(yōu)質(zhì)地完成該項目。
3.2修理方案的制定和實施
根據(jù)現(xiàn)場實際情況,本著安全、節(jié)約的原則,采用僅吊裝更換指定損壞筒體的修理技術(shù)方案,并制定出項目的施工進度表,統(tǒng)籌安排施工,確保優(yōu)質(zhì)、安全完成筒體更換工作。
(1)制定創(chuàng)新性的組裝工藝:在吸收塔上段,指定更換的筒體外側(cè)預先焊固1個臨時性的雙桿對稱式支撐梁機構(gòu)用于支撐和定位,再分兩半更換筒體的方式施工。作業(yè)時,根據(jù)已預制的2件半筒體的縱向剖切線的方位,在原吸收塔筒體的指定高度位置,將相同方位的一半剖切并吊下,新預制的指定半筒體吊上后,其上、下兩端與原設(shè)備分別組對并施焊;另一件半筒體的作業(yè)步驟同前,但該件新的半筒體必須先倒置再組對,以避免出現(xiàn)十字焊接頭,最后施焊2個新的半筒體的縱向接頭(圖1)。施工中,使用1臺70 t 的運行式起重機吊裝,即完成了筒體更換作業(yè)。

圖1 吸收塔中部筒體修理組裝示意
(2)根據(jù)生產(chǎn)系統(tǒng)大檢修的特點,修理項目組制定出施工的進度計劃橫道圖表,并嚴格實施,統(tǒng)籌安排、優(yōu)化合理施工,避免了與其他相關(guān)作業(yè)組的沖突。
(3)按壓力容器制造質(zhì)量控制體系運行,完善質(zhì)量控制文件,制定質(zhì)量控制點,應嚴格過程檢驗和竣工驗收,把好檢驗關(guān),確保安全、優(yōu)質(zhì)地完成項目。
該吸收塔修理項目的準備和施工過程中,智勝公司嚴格按照壓力容器制造質(zhì)量控制體系的要求,抓好各個環(huán)節(jié)的質(zhì)量控制,項目一次性驗收合格,成功實施了優(yōu)化方案,為公司節(jié)約了修理費用,也積累了較多的工程實踐經(jīng)驗。
2015- 04- 30)