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濕法稀磷酸預處理實驗研究*

2016-08-31 08:43:26何賓賓張暉周瓊波方世祥傅英
無機鹽工業 2016年8期
關鍵詞:實驗

何賓賓,張暉,周瓊波,方世祥,傅英

(1.云天化集團云南磷化集團有限公司,云南昆明650600;2.國家磷資源開發利用工程技術研究中心)

Abstract:In allusion to the problems,such as the hard filtration of heavy metal-removed concentrated phosphoric acid in the process of wet process phosphoric acid production,the new technology‘Aged dilute phosphoric acid heavy metal removal-filtration-concentration-defluorination-subsequent product process’was put forward.Results showed,when sodium sulfide dosage was 11 times of the calculation amount of computation,reaction temperature of 50℃,the reaction time of 30 min,and stirring speed of 400 r/min,the arsenic′s mass fraction in the clear heavy metal-removed acid was 7×10-6~8×10-6,met the requirement of below the 1.0×10-5.Key words:wet process phosphoric acid;heavy metals;sodium sulfide

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工業技術

濕法稀磷酸預處理實驗研究*

何賓賓1,2,張暉1,周瓊波1,2,方世祥1,2,傅英1

(1.云天化集團云南磷化集團有限公司,云南昆明650600;2.國家磷資源開發利用工程技術研究中心)

針對濕法磷酸生產過程中濃磷酸脫重(脫重金屬)后過濾難等問題,提出陳化稀磷酸脫重-過濾-濃縮-脫氟-后續產品工藝。實驗結果表明,當硫化鈉加入量為計算量的11倍、反應溫度為50℃、反應時間為30 min、攪拌速度為400 r/min時,脫重清酸中As的質量分數為7×10-6~8×10-6,達到1.0×10-5以下要求。

濕法磷酸;重金屬;硫化鈉

Abstract:In allusion to the problems,such as the hard filtration of heavy metal-removed concentrated phosphoric acid in the process of wet process phosphoric acid production,the new technology‘Aged dilute phosphoric acid heavy metal removal-filtration-concentration-defluorination-subsequent product process’was put forward.Results showed,when sodium sulfide dosage was 11 times of the calculation amount of computation,reaction temperature of 50℃,the reaction time of 30 min,and stirring speed of 400 r/min,the arsenic′s mass fraction in the clear heavy metal-removed acid was 7×10-6~8×10-6,met the requirement of below the 1.0×10-5.
Key words:wet process phosphoric acid;heavy metals;sodium sulfide

目前,二水物濕法萃取生產磷酸工藝流程為脫硫-澄清-濃縮-脫砷及重金屬(以Pb計)-清酸過濾-脫氟,所得磷酸用于后續加工[1]。但在脫砷及重金屬試生產中,存在反應后濃磷酸非常黏稠,壓濾生產能力遠遠低于設計能力,不能滿足生產負荷要求;

壓濾運行周期時間短、清液出酸量衰減較快,所形成的濾餅呈膠狀體,導致卸渣困難,過濾清理過于頻繁,各種消耗較高等問題[2-3]。濃磷酸過濾是濕法磷酸生產中公認的難題。為此,筆者提出以陳化稀磷酸先脫砷及重金屬-過濾-濃縮-澄清-脫氟的磷酸預處理生產工藝,來解決濃磷酸過濾困難的問題。

1實驗原理及實驗流程

1.1稀磷酸脫砷和重金屬

采用化學法脫除稀磷酸中的砷和重金屬(以Pb計,下同)。根據重金屬、As3+與S2-生成難溶化合物的特征,于磷酸中加入Na2S溶液,在一定溫度和攪拌下生成硫化物沉淀,經過濾分離獲得低鉛和低砷稀磷酸。主要化學反應式:

1.2實驗方法及實驗流程

反應器中加入計量的濕法稀磷酸,置于恒溫水浴鍋中,攪拌下加入計算量的硫化鈉溶液,反應一定時間后靜置澄清、過濾,得到脫砷和重金屬(以Pb計)后磷酸。取樣分析澄清、過濾前后物料中的砷、重金屬(以Pb計)、氟等含量。預處理后過濾清磷酸計量加入濃縮實驗裝置進行真空濃縮,濃縮磷酸經陳化、澄清得深度脫氟的原料酸。實驗流程見圖1。

圖1 稀磷酸預處理工藝流程示意圖

1.3實驗原料

1.3.1稀磷酸

稀磷酸取了某磷酸廠生產的稀磷酸(SH-1#),各磷酸化學成分分析結果見表1。

表1 稀磷酸分析結果%

1.3.2硫化鈉

硫化鈉取自某磷酸廠,其中w(Na2S)=53.34%,w(S)=23.80%,將固體Na2S配成不同濃度使用。

2實驗結論

2.1不同濃度Na2S溶液選擇實驗

分別按質量分數為6%、9%、12%、15%、18%配制Na2S溶液,以計算量的5倍加入稀磷酸中,反應溫度為40~50℃,反應時間為60 min,攪拌速度為400 r/min,反應后過濾,得預處理稀磷酸。取樣分析,考察了As和重金屬的脫除率,選擇合適的Na2S濃度,實驗結果見表2。由表2可見,Na2S濃度對砷脫出率影響不大,以5倍加入量預處理后,稀磷酸中As和Pb含量變化很小,Cd、Cu、Sb、Mo等含量較低,但Cr含量偏高,且基本溶解在稀酸中。Na2S溶液濃度高,加入量少,能減少磷酸的稀釋,但由于Na2S的加入量較少,為能均勻加入反應,Na2S溶液質量分數配成6%左右為宜。實驗在一定溫度下進行,稀磷酸中少量的水分被蒸發,磷酸濃度會略有升高。

表2 SH-1#Na2S濃度實驗結果

2.2不同硫化鈉加量實驗

以質量分數為6%的Na2S溶液進行稀磷酸脫重預處理加量實驗。加入量分別為計算量的3.0、5.0、7.0、9.0、11.0倍,反應溫度為40~50℃,反應時間為60 min,攪拌速度為400 r/min,反應后料漿過濾取樣分析。實驗結果見表3。由表3可見,隨著Na2S加入量的增加,砷脫出率呈現下降的趨勢,但下降趨勢非常平緩。Na2S加入量達到計算量的28倍后,酸中的As質量分數均不能達到5×10-6以下;酸中Pb含量較低,預處理過程變化很小。同時,由于酸中As、

Pb含量均不高,從分析結果看變化并不明顯。

表3 SH-1#酸Na2S加入量實驗及分析結果

2.3預處理反應時間實驗

Na2S質量分數為6%,加入量為計算量的5倍,反應時間分別為0.5、1.0、1.5、2.0、4.0 h,反應溫度為40~50℃,攪拌速度為400 r/min,進行磷酸預處理脫重反應時間實驗。結果見表4。由表4可知,隨著反應時間的延長,As下降不明顯,Pb質量分數降至5× 10-6左右,Cu含量下降,Cd、Sb、Mo變化很小,Cr含量偏高,且加入硫化鈉對其無脫除效果。一定反應時間內,預處理后磷酸As、Pb變化不明顯。在反應過程中,隨著反應溫度、反應時間的變化,稀磷酸中少量水分被蒸發,磷酸濃度會有一定變化。

表4 SH-1#酸預處理脫重反應時間實驗

2.4預處理脫重正交實驗

在前期實驗基礎上,綜合考慮選擇硫化鈉加量、反應溫度、反應時間、攪拌速度4因素,進行L9(34)正交實驗。實驗因素和水平見表5,正交實驗因素分析見表6。

正交因素分析以As含量為基準進行。從表5~6可知,4個因素對脫砷的影響大小順序為A>D>C>B,即Na2S加入量>攪拌速度>反應時間>反應溫度。較優的工藝條件為A3B3C1D1,即硫化鈉加入量為計算量的11倍,反應溫度為50℃,反應時間為30 min,攪拌速度為400 r/min。

表5 正交實驗因素和水平

表6 正交實驗因素分析結果

3 小結

預處理脫重清酸中As質量分數為7×10-6~8× 10-6,達到1.0×10-5以下,Pb含量較低,變化不明顯。預處理前后的清酸中其他大部分雜質含量變化不大,雜質大多還以液相形式存在。

[1]楊軍.貧質磷礦濕法磷酸新工藝及鈍化鐵鋁雜質的研究[D].成都:四川大學,2007.

[2]陳紅燕.濕法磷酸料漿分層過濾新工藝研究[D].成都:四川大學,2004.

[3]何賓賓,張暉,王孟來,等.溫度梯度下濕法磷酸合成工業磷酸-銨研究[J].無機鹽工業,2014,46(11):17-20.

聯系方式:hebinfuying@126.com

Experimental study on pretreatment of dilute wet process phosphoric acid

He Binbin1,2,Zhang Hui1,Zhou Qiongbo1,2,Fang Shixiang1,2,Fu Ying1
(1.Yunnan Phosphate Chemical Group Co.Ltd,Kunming 650600,China;2.National Engineering Research Center of phosphate Research Development and Utilization)

TQ126.35

A

1006-4990(2016)08-0055-02

十二五科技支撐計劃《低品位膠磷礦及浮選磷尾礦節能環保高效綜合利用》(2013BAB07B05)。

2016-02-21

何賓賓(1985—),男,碩士,工程師,主要從事磷化工及磷系新材料方面的研究,在國內外核心期刊發表學術論文數10篇。

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