婁志剛
(臥龍電氣集團股份有限公司,浙江上虞312300)
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低壓三相異步電動機產生噪聲的原因及措施
婁志剛
(臥龍電氣集團股份有限公司,浙江上虞312300)
主要介紹了低壓三相異步電動機的三種噪聲類型及產生的原因,重點闡述了電磁噪聲的抑制方法,經實例驗證該方法切實可行。同時也提出了機械噪聲和通風噪聲的解決措施。為安裝問題提供了可靠的參考依據。
低壓三相異步電機;噪聲;控制方法
電機就是將電能轉化為機械能,為各種設備提供可靠的驅動力。電機的振動和噪聲水平是評定電機質量的重要標志之一,振動的強弱不僅影響電機的壽命,而且也是引起噪聲的主要原因。電機噪聲的形成以及解決方法是十分復雜的,是一個綜合性的問題。本文僅就電機噪聲的分類、形成原因及實踐中總結的解決方法進行闡述。
根據電機噪聲產生的機理,可將電機的噪聲分為三類,即電磁噪聲、機械噪聲和通風噪聲。通風噪聲一般是指電機通風系統所產生的氣流聲,而電磁噪聲、機械噪聲則與電機結構的機械振動密切相關。機械噪聲是由電機運轉部分的摩擦、撞擊、不平衡及結構共振等引起的,其中主要是轉子的機械不平衡和軸承噪聲。
1.1電磁噪聲
電機的電磁噪聲涉及電磁學、結構動力學、聲學和信號分析等諸多專業知識,問題復雜程度較高,分析難度也比較大。
電磁噪聲來源于電磁振動,電磁振動由電機氣隙磁場作用于電機鐵心產生的電磁力所激發,而電機氣隙磁場又決定于定轉子繞組磁動勢和氣隙磁導。氣隙磁場產生的電磁力是一個旋轉力波,有徑向和切向兩個分量。徑向分量使定子和轉子發生徑向變形和周期性振動,是電磁噪聲的主要來源;切向分量是與電磁轉矩相對應的作用力矩,它使齒對其根部彎曲,并產生局部振動變形,是電磁噪聲的一個次要來源。還有很多設計故障原因,也會造成電磁噪聲的增加,例如:鐵心飽和的影響;電網中的諧波分量;電動機鑄鋁轉子斷條;裝配氣隙不均勻等等。電磁噪聲的大小與電機氣隙內的諧波磁場及由此產生的力波的幅值、頻率和磁極數有關,也同定子的固有頻率、阻尼系數等密切相關。
1.2機械噪聲
電機運轉部分的摩擦、撞擊、不平衡以及結構共振形成機械噪聲,主要是由軸承引起的。電機軸承在繁重的工作狀態下運轉時,滾珠和外圈滾道相接處會發生彈性變形。滾道變形隨接觸處的變化呈周期性變化,產生振動和噪聲。軸承裝機后,內外圈的配合及軸承游隙對電機噪聲也有一定的影響。
1.3通風噪聲
產生這種噪聲的根本原因是電機通風系統中氣流壓力的局部迅速變化和隨時間的急劇脈動,以及通風氣流與電機風路管道的摩擦。這種噪聲通常直接從氣流中輻射出去。電機的通風噪聲主要包括以下三種。
(1)旋轉噪聲。風扇高速旋轉時,空氣質點受到風葉周期性力的作用,產生壓力脈動,由此產生了旋轉噪聲。
(2)渦流噪聲。在電機旋轉過程中,轉子表面上的突出物會影響氣流。由于粘滯力的作用,氣流分裂成一系列分立的小渦流,這種渦流之間的分裂使空氣擾動,形成壓縮與稀疏過程,進而產生噪聲。
(3)笛聲。氣流遇障礙物發生干擾時會產生單一頻率的笛聲,隨轉動部件和固定部件之間氣隙的減小而增強。
電機不同的噪聲是由不同部位、不同零部件產生的,一般互不相關,因此可以分別研究,針對不同噪聲采取不同的降噪措施。
2.1電磁噪聲的抑制
2.1.1選擇合適的定轉子槽配合
振動階數較低、幅值較大的力波對電機的振動和噪聲起主要作用。力波階數較大時,可以不予考慮。當力波階數較低,但是產生該力波的磁場諧波次數較大時,磁場幅值小,也可以不予考慮。因此,從減小力波降低電機噪聲來考慮,總是希望力波階數高一點。
振動力波階數為
n=μ±ν
(1)
式中,ν—定子繞組諧波次數;μ—轉子繞組諧波次數。
當每極每相槽數q1=Z1/2pm(式中,Z1—定子槽數;m—定子相數;p—極對數)為整數時
ν=(6q′+1)p,q′= ±1,±2…
(2)
齒諧波νz磁勢幅值一般較大,是分析計算電機電磁噪聲的主要分量
νz=kZ1+p,k=±1,±2…
(3)
當q1為分數時,設q1=Q1/d1,且Q1、d1之間沒有公因子,則
當d1為奇數時,ν=(6q′+1)p/d1
當d1為偶數時,ν=(3q′+1)2p/d1
(4)
對于鼠籠式轉子繞組磁勢諧波次數
μ=q″Z2+ν,q″= ±1,±2…
(5)
研究轉子齒諧波時,可以令ν=p。
對于三相繞組式轉子,當整數槽時,d2=1;當分數槽時,q2=Q2/d2,且Q2、d2之間沒有公因子,則
μ= 6q″p/d2+ν
(6)
我們應當選擇適當的槽配合,以減少較小階數的力波,這里主要考慮齒諧波中n<5 的情況。
同時,應考慮力波頻率和定子固有頻率,以避免共振。不同槽配合力波分析如表1。

表 1 槽配合的力波分析
從槽配合來說,36/46 比 36/44 的槽配合要好, 因為前者磁場的主要分量齒諧波產生的階數為4, 而后者為 2, 從減少力波及降低電機的振動、噪聲來說, 總是希望力波次數要高一些。降低氣隙磁通密度或適當加大氣隙以減小諧波磁場幅值,由于聲功率近似與振幅平方成正比,振動幅值和徑向力成正比,徑向力與氣隙磁密平方成正比,磁通密度b(θ,t)與氣隙δ成反比,即
(7)
(8)
(9)
氣隙從δ1增大到δ2時,聲功率級可降低
(10)
一臺 YZTD 250L-4/8/32 電機噪聲隨磁密的變化結果如表2。

表2 電機噪聲隨磁密的變化結果
但是氣隙磁密的降低會導致電機體積和有效材料的增加,增大氣隙會使電機的功率因數降低,空載電流增大,基本損耗增加,故必須綜合考慮。
2.1.2選擇合適的繞組
選擇合適的定子繞組節距,以削弱相帶諧波。選擇那些產生諧波磁勢較小的繞組,如正弦繞組對減小噪聲總有利。正弦繞組采用△-Y串聯接線方式,Y繞組在空間排列上滯后△30°,則有
(11)
且IY在時間相位上滯后I△30°。
所以,正弦繞組的v次諧波磁動勢幅值為
Fmv=Fmv(△)+(-1)abs(K)Fmv(Y)
(12)

對一臺 11kW電機進行正弦繞組和普通繞組的對比試驗,結果如表 3。

表3 繞組對噪聲的影響
2.1.3斜槽
斜槽時,作用在定子上軸向零階的徑向力與斜槽系數或斜極系數成正比減小。
斜槽系數
(13)
式中,bSK—斜槽距離;Z—定(轉)子槽數;t—定(轉)子槽距。
斜極系數
(14)
式中,τ—極距;p—極對數。
斜槽前后聲功率級變化為
△L=101g(KSK)2=201gKSK
(15)
實際電機噪聲的降低要小于上式求得的值。因為,以上的討論忽略了扭轉力矩和軸向非零階徑向力產生的振動。中小型電機的轉子,一般斜一個定子槽距,如圖 1 所示。
此外,縮小定轉子槽開口寬度或采用閉口槽、磁性槽楔以減小氣隙磁導諧波;采用磁極靴偏心結構,在加工方面保證電樞同心度,校準電機的動平衡,提高電機的裝配質量水平,也都有不同程度的應用。
2.2機械噪聲的抑制
2.2.1對于軸承噪聲零件與軸承的配合試驗證明,對應于最低噪聲有一個最佳工作游隙,它大致等于基本組游隙的 30~50%。有資料顯示,軸承外圈與軸承室的配合,應有5~10μm 的間隙,這對于降低電機軸承噪聲是有好處的。
(1)軸承質量的好壞,決定噪聲的大小。
(2)提高軸承端蓋、軸蓋、軸承室的光潔度、圓度以及公差尺寸。選擇剛性好、精度高的軸承。
(3)電機軸承的正確安裝。軸承在安裝前必須進行仔細清洗,做到使軸承受熱均勻和不因加熱而讓臟物進入軸承內部,必須填加清潔的潤滑脂到軸承溝道中心,用量以軸承空腔的 1/2~1/3 為好。
2.2.2工作狀態和工作環境。
確認表面工作狀態是否合格,是否長期處于過載、堵轉狀態;測試空氣中的含塵量、室溫是否達到要求,是否存在有害性氣體,空氣絕對濕度不低于 5g/cm3。
2.3通風噪聲的抑制
2.3.1風扇的設計。
風葉采用奇數葉片,最好采用不等分的葉片間距;風葉采用后傾式,并用圓角過渡;合理選擇葉片形狀,如:盆式葉片比大刀式噪聲低;風扇外徑與端蓋間的距離為風扇外徑的 10%~15%;風扇應具有良好的動平衡。
2.3.2風路的設計。
合理設計風路系統,降低空氣阻尼;改變風道方向時,采用大的半徑;風道截面積應逐漸變化;垂直于風道面的障礙物應做成流線形。
2.3.3加裝消聲器或隔聲罩。
現實中,電機產生噪聲的原因十分復雜,研究涉及到電磁、機械振動、物理聲學、數學等多個學科,本文中我們只是簡單介紹了低壓三相異步電動機產生噪聲的原理,并提出了相對的解決辦法,減少了電磁力波和電磁諧波,提高力波除數,同時保證機械加工精度和風扇設計的合理性,這樣就可以有效地降低電機的噪聲與振動。
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[3]陳永校,諸自強,應善成.電動機噪聲的分析與控制[M].杭州:浙江大學出版社,1987.
Cause and Control Method of Noise of Low-Voltage Three-Phase Induction Motor
Lou Zhigang
(WolongElectricGroupCo.,Ltd.,Shangyu312300,China)
This paper chiefly introduces types and causes for three kinds of noises of low-voltage three-phase induction motor, and emphatically introduces suppression method of electromagnetic noise. The practical example has verified that this method is feasible. Solutions of mechanical noise and ventilation noise are presented at the same time. It can provide good reference.
Low-voltage three-phase induction motor;noise;control method
10.3969/J.ISSN.1008-7281.2016.04.16
TM301.4+3
B
1008-7281(2016)04-0048-004
婁志剛男1962年生;畢業于浙江工業職業技術學院,現從事電機設計、制造工藝工作.
2016-04-21