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帶鋼廠液壓剪液壓站電氣控制設計①

2016-09-23 08:44:57余小勇
現代冶金 2016年4期
關鍵詞:電氣控制故障信號

余小勇

(南京鋼鐵股份有限公司帶鋼廠, 江蘇 南京 210035)

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帶鋼廠液壓剪液壓站電氣控制設計①

余小勇

(南京鋼鐵股份有限公司帶鋼廠, 江蘇 南京210035)

利用南京鋼鐵股份有限公司帶鋼廠現有4號液壓站西門子S7-200PLC為控制基礎,通過對電路和程序重新設計改造,實現用于控制液壓剪的新增液壓站電氣自動控制與故障報警功能,從而減少新增電氣控制柜投入,達到降本增效的目的。

液壓剪; 自動打壓與卸荷; 故障報警

引 言

南京鋼鐵股份有限公司帶鋼廠(以下簡稱“帶鋼廠”)4號液壓站原先主要用于給卷取區兩條生產線液壓剪、五輥張力機、助卷輥、卷取以及撥卷等液壓設備提供動力系統。隨著帶鋼廠品種鋼的開發和生產節奏的加快,兩臺液壓剪同時剪切所需流量為470 L/min;單臺液壓剪+卷取同時動作所需流量為355 L/min;2臺卷取同時動作所需流量為240 L/min等等,而系統可供總流量為362 L/min(泵170 L/min+蓄能器40×8×0.6 L/min),且2條線共計13臺油缸,工作頻次較高,蓄能器無法充滿,可供油遠低于(40×8×0.6 L/min)192 L/min,因此,系統可供流量低于362 L/min,泵站頻繁打壓,現場時常出現供油不足的情況,生產不能穩定有序進行,設備維護費用高,故障頻發。

1 新建液壓站方案

經過改造可行性方案分析可以看出,卷取區域液壓缸工作狀況使用流量較大的液壓設備主要集中于2臺液壓剪油缸,因此從投入成本角度考慮,異地新建獨立液壓泵站供2臺液壓剪使用方案較優。在滿足系統需要的基礎上保持與原液壓站設備通用性,以達到盡量利用現有備件,節約成本,所以改造新建泵站參數為:液壓泵型號為PV2R3-116型葉片泵,電機型號為Y200L-4,30 kW,NXQ-40蓄能器8組,系統流量170 L/min,壓力5~8 MPa,油箱容積為2160 L。經測算能滿足系統需求并且有較大的富余。

2 電氣系統設計實現

2.1電氣實現目標

利用對現有的西門子S7-200PLC硬件系統的擴展和編程,實現可編程控制器對新增液壓站系統的電氣控制,要求如下:

(1)實現對液壓站系統自動打壓與卸荷功能,保證液壓系統壓力維持在5~8 MPa之間。新增液壓站系統采用的是“一用一備”兩個泵控制,由泵啟動按鈕啟動所選的工作泵后,通過壓力繼電器檢測系統壓力,如果系統壓力低于5 MPa,則工作泵對應的電磁溢流閥得電打壓;當壓力繼電器檢測到系統壓力高于8 MPa, 則工作泵對應的電磁溢流閥失電卸荷。電磁溢流閥依照上述條件循環反復動作,從而保證液壓系統壓力維持在5~8 MPa之間。泵停止按鈕可以實現工作泵停止工作。

(2)在液壓站系統自動控制功能無法實現的情況下,系統可通過手動功能實現短時間持續打壓狀態,保證生產的順利進行。 當壓力繼電器出現故障時系統將無法實現自動打壓與卸荷功能,為了臨時維持生產的順利進行,可以通過人工調整電磁溢流閥的溢流值約在6 MPa左右,并用手動功能實現電磁溢流閥一直處于得電打壓狀態。但不能長時間工作,以防止電機一直處于過載狀態而燒毀。

(3)具有故障檢測、報警、查詢功能。

該系統具有液壓油溫高于60 ℃、液位高于-150 mm、液位低于-650 mm、吸油過濾器阻塞等故障的指示燈閃爍報警功能,如果發生液位低、開關跳閘等會直接影響到生產的故障信號,將通過網絡遠程送到主控樓進行聲響報警和WINCC報警查詢,以便維修人員及時處理故障。

2.2控制需求分析與硬件設計

PLC新增程序需實現新增液壓站自動狀態下打壓與卸荷功能,手動強制打壓以及故障報警功能,設計中對以上控制功能必需的信號進行設置。根據液壓站控制功能的特點,主要完成對PLC輸入、輸出點數的確定,如表1所示。

表1 PLC輸入、輸出信號

2.2.1輸入部分

(1)泵與電磁溢流閥控制開關按鈕輸入信號。 用于泵控制的信號有:泵選擇開關I2.4選3#泵、I2.5選4#泵,泵啟動按鈕信號I2.6, 泵停止按鈕信號I2.7。用于手動狀態下強制電磁溢流閥打壓的動作信號有:3#泵對應的3#電磁溢流閥3DT手動開關信號I1.3,4#泵對應的4#電磁溢流閥4DT手動開關信號I1.4。

(2)液壓系統運行與故障報警信號檢測。用于控制系統實現自動打壓與卸荷動作的檢測元件壓力繼電器信號:油壓高于8 MPa動作信號I2.0, 油壓低于5 MPa動作信號I2.1。通過主回路交流接觸器是否吸合來判斷液壓泵已運行的信號有:3#泵已工作I3.2,4#泵已工作I3.3。用于液壓系統的故障報警檢測的信號有:電源開關聯鎖I1.5,液位高I2.2, 液位低I2.3,油溫高I3.0,過濾器阻塞I3.1。

2.2.2輸出部分

(1)泵與電磁溢流閥輸出控制,3#泵、4#泵的輸出控制是由PLC輸出點Q5.0、Q5.1驅動繼電器控制主回路交流接觸器的吸合完成電機運行。3#、4#電磁溢流閥的輸出控制由PLC輸出點Q5.2、Q5.3驅動繼電器控制電磁溢流閥線圈得電動作。

(2)液壓系統運行及故障報警指示燈顯示:油溫高燈顯Q4.2、油位低燈顯Q4.3、油位高燈顯Q4.4、過濾器阻塞燈顯Q4.5、3#泵燈顯Q4.6、4#泵燈顯Q4.7。

通過分析,可以得出程序實現需使用15個輸入和10個輸出,原液壓站使用的西門子S7-200PLC的PLC剩余3個輸入和8個輸出,所以現有PLC輸入、輸出點不能滿足需求。又查該PLC類型是CPU224 1.22版可擴展7個模塊,已經使用了3個模塊,還可以再加輸入模塊EM221和輸入輸出模塊EM223,這樣輸入點增加到15個、輸出點增加到12個,可以滿足系統需求。系統的PLC配置示意圖如圖1~3所示。

圖1 舊圖基礎上新增部分1(虛線)

圖2  舊圖基礎上新增部分2(虛線)

圖3 新增EM221和EM223配置圖

2.3邏輯分析與程序設計

確定系統的硬件設計后,根據液壓站系統的控制設計要求,對各個輸入、輸出的邏輯關系進行分析,完成系統程序的編寫。

2.3.1液壓泵啟動與停止程序的邏輯分析

液壓泵啟動與停止程序如圖4所示,由泵選擇開關選擇3#泵或4#泵工作,然后通過泵啟動按鈕實現泵啟動運行,泵停止按鈕實現泵停止運行。

2.3.2液壓系統自動打壓與卸荷、手動打壓等功能實現邏輯分析

液壓系統自動打壓與卸荷、手動打壓程序如圖5所示,以3#泵工作分析液壓系統的邏輯控制,電磁溢流閥3DT得電實現液壓系統的打壓控制。在手動I1.3狀態下可優先使電磁溢流閥3DT動作,并可在3#泵停止時檢測電磁溢流閥3DT回路有無問題。在自動狀態下,3#泵必須運行后由壓力繼電器的油壓高、低信號切換控制電磁溢流閥3DT循環動作,實現液壓系統的自動打壓與卸荷功能。為防止電源開關跳閘后,系統因檢測不到油壓高的信號一直處于打壓狀態, 在程序控制中加入了電源開關跳閘連鎖信號,保證系統在發生電源開關跳閘后一直處于卸荷狀態。

2.3.3液壓系統故障的遠程聲響報警功能及WINCC人機界面的實現

帶鋼廠4號液壓站的S7-200PLC依靠EM277通訊模塊通過PROFIBUS網與遠端主控樓S7-400PLC相連。這樣S7-200PLC的V變量與S7-400的組態輸入、輸出信號就建立了一一對應關系如下:V4.0<->I128.0、V4.1<-> I128.1、V4.2<-> I128.1,在S7-400程序中實現遠程故障聲響報警功能,然后S7-400通過以太網通訊將故障信號送入WINCC系統用于報警記錄和查詢,如圖6~8所示。

圖4 液壓泵啟動與停止程序

圖5 液壓系統自動打壓與卸荷、手動打壓程序

圖6 S7-200將故障信號傳送給S7-400

圖7 S7-400將故障信號傳送給WINCC

圖8 在 WINCC故障報警記錄中添加報警信號

2.4電氣主回路設備選型與設計

電氣主回路主要是為液壓泵的電機運行提供供電系統,由空氣開關、交流接觸器組成;空氣開關實現主回路的短路保護和過流保護,交流接觸器用于實現遠程控制功能。從設備的通用互換性考慮,新站與舊站使用了同一型號液壓泵電機,因此電氣設備選型可參考舊站。新增液壓站電氣主回路圖如圖9所示。

主回路空氣開關:60 A×1.3=78 A(其中60 A為30 kW電機估算負載電流,舊液壓站30 kW電機實測啟動電流為60 A,工作電流為35 A),選額定電流為80 A的空氣開關,型號為DZ20Y-100/3300 80 A,同時主回路交流接觸器也相應的選取額定電流為80 A,型號為施耐德LC1D80M7C 線圈電壓220 V。

主回路電纜:80 A電流必須選取10 mm2以上的電纜,故主回路電纜選16 mm2銅芯電纜。

2.5電氣控制回路設計

新增液壓站電氣控制回路圖a(如圖10所示)包括液壓站各種檢測輸入信號和PLC輸出點驅動繼電器用于控制 3#泵、 4#泵工作的交流接觸器線圈。為了輸入檢測信號的穩定可靠故柜外現場采用220V電源,進入柜內經過220V繼電器線圈隔離,再采集繼電器觸點動作信號送入PLC輸入點,避免控制柜外線路接地引起控制柜內PLC輸入端電源故障。新增液壓站電氣控制回路圖b(如圖10所示)是PLC輸出點驅動繼電器直接控制電磁溢流閥工作,其電磁溢流閥線圈由單獨24 V電源模塊供電。從方便故障處理的方面考慮,繼電器選用可插拔式,其繼電器底座型號為歐姆龍MY4IN-D2,繼電器型號為歐姆龍MY2NJ,220 V或24 V。

3 實際應用與改進方法

該設計電路實施應用于實際生產以后能滿足生產的控制需要,但也遇到了一些難題。由于液壓剪剪切時所需的流量大,常常使系統壓力瞬間降低到5 MPa以下,導致壓力繼電器的低壓點不動作、系統不打壓的故障發生。通過現場觀測發現,當系統壓力從油壓高點8MPa不打壓后如果液壓剪剪切3次, 系統的壓力將降低至4 MPa左右。為此在程序中增加了液壓剪從油壓高信號動作后剪切計數3次發一個自動打壓的脈沖信號,以防止壓力繼電器低另外,考慮到延長繼電器的使用壽命和提高電氣回路的可靠性,所有繼電器觸點由原來單獨使用改為雙并后使用。

圖9 新增液壓站電氣主回路圖

壓點失靈后引起系統不打壓故障的發生。經過程序的改進后未再發生系統自動控制中不打壓的故障,從而通過軟件控制解決了硬件故障的難題。程序如圖12所示。

圖10 新增液壓站電氣控制回路圖a

圖11 新增液壓站電氣控制回路圖b

圖12 新增液壓站自動控制改進程序

4 結束語

經過3年多的運行情況表明,該系統實現了新增液壓站電氣自動控制的目標,滿足了生產的實際需求,減少了新增電氣柜成本投入,達到降本增效的初衷。同時在電氣回路設計的可靠性、經濟性以及出現故障時可以靈活處理問題等方面積累了寶貴的經驗。

[1]仲明振.電氣傳動自動化技術手冊(第3版)[M].北京:機械工業出版社,2011.

[2]賈德勝.PLC應用開發實用子程序[M].北京:人民郵電出版社,2006.

2016-05-21

余小勇(1977—),男,工程師

TG333.2+1; TP273+.5

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