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超大型加氫筒體用鋼SA-336F11CL3的冶煉方法研究

2016-10-10 01:44:18張艷召張騰飛薛良良郭亞非
大型鑄鍛件 2016年5期
關鍵詞:筒體工藝

張艷召 張騰飛 薛良良 郭亞非

(中信重工機械股份有限公司,河南471003)

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超大型加氫筒體用鋼SA-336F11CL3的冶煉方法研究

張艷召張騰飛薛良良郭亞非

(中信重工機械股份有限公司,河南471003)

通過分析大型加氫反應器鍛件用鋼的特點,嚴格控制鋼水中殘余元素含量和X、J系數。確定采用“EBT→LF→VD→VC”的冶煉澆注工藝,成功澆注了4支SA-360F11CL3超大型加氫筒體鍛件鋼錠,其化學成分及各項指標均符合技術要求。

SA-360F11CL3;加氫筒體;殘余元素;冶煉工藝

加氫反應器是現代煉油工業中的關鍵設備。由于鍛件長期工作在高溫、高壓、臨氫、有毒環境下,其使用條件苛刻,對材料的性能要求極高。母材容易產生高溫回火脆性,又因為受高氫分壓影響,焊縫和母材本身會產生氫脆和氫致破壞,這就對鍛件提出了更高的技術要求,同時也對冶煉技術提出了更高的要求,所以具有優越冶金質量的大鋼錠的生產越來越重要。

1 技術要求

1.1化學成分

SA-360F11CL3加氫筒體用鋼化學成分要求見表1。

該加氫鍛件的化學成分還應滿足式(1)、式(2)規定的回火脆性敏感系數X和J的要求。殘余元素應滿足式(3)要求。

(1)

(2)

(3)

1.2質量及性能要求

鋼錠不允許存在裂紋、夾渣、偏析、氣泡、縮孔等缺陷。晶粒度不得低于6級,應符合YB/T6394標準。非金屬夾雜物按GB/T10561—2005中B法評級圖II進行評定,A類、B類、C類、D類、DS類均不得大于1.5級,還應滿足A+C≤2.5、B+D+DS≤2.5、A+B+C+D+DS≤4.5。

表1 SA-360F11CL3鋼化學成分(質量分數,%)

2 冶煉技術難點分析

此批SA-360F11CL3加氫鋼錠錠型為338 t,是我公司目前生產的直徑最大、壁厚最厚、噸位最大的加氫產品。根據鍛件的力學性能要求,確定主要合金元素的化學成分內控范圍及目標值。

根據我公司冶煉生產經驗,分析該鋼種的冶煉難點如下:

(1)有害殘余元素Cu、Sb、Sn、As、P、S的控制。

(2)加氫鋼對鋼水潔凈度要求嚴格,精煉過程應加強脫氧操作,嚴格控制鋼水中氧含量。

(3)鋼中碳含量的控制。根據生產實際,在VD過程中容易增碳,嚴格控制精煉后期碳含量,防止VD后碳含量超標。

3 冶煉工藝流程及要點控制

3.1工藝流程

針對該材質冶煉難點確定采用EBT電爐初煉→LF精煉→VD真空脫氣→VC真空澆注的冶煉澆注工藝。

3.2爐料要求

P、S、Cu、Sb、Sn、As等有害殘余元素對加氫鍛件容易產生回火脆化,并且Cu、Sb、Sn、As等元素在冶煉過程中無法去除。為保證對有害殘余元素含量的控制,優選廢鋼,精確計算,采用P、S、Cu、Sb、Sn、As等有害元素含量低的專用廢鋼、生鐵及鐵合金,確保爐料熔清鋼中殘余元素含量滿足技術要求。生鐵含量占配料的15%~18%以保證足夠的配碳量。

3.3EBT電爐控制

EBT初煉爐的主要任務是快速熔化爐料、脫磷、去除夾雜物及氣體。為保證爐料的快速熔化和脫磷,優化工藝調整底灰加入量為料重的5%~6%。加大底灰的配入量有利于增加熔化初期渣的堿度及渣量,可以在前期溫度較低時提前造高堿度渣,達到充分脫磷作用。通過多次流渣操作將磷降低到0.002%以下方可出鋼。合理布料以利于爐料的快速融化,保證足夠的脫碳量以利于吹氧操作時夾雜物及氣體的去除。采取留鋼留渣操作,嚴禁氧化渣進入鋼包進而導致回磷。

3.4LF精煉控制

3.4.1造渣和脫氧操作

精煉包到精煉工位后,測溫、加渣料。渣料組成:石灰∶螢石= (4~5)∶1;爐渣厚度控制在200 mm~300 mm,爐渣不宜太黏,要求流動性好。在精煉過程中,要時刻觀察氬氣情況,適時調整氬氣流量,以不裸露鋼水面為宜。碳粉和復合脫氧劑要分批加入。在精煉后期爐內要保持微正壓,不斷補加擴散脫氧劑,保持還原氣氛。

精煉過程造高堿度和低氧化性爐渣,爐渣堿度控制在R=2~3, FeO+MnO≤1.0%。這樣可以在精煉過程中達到快速脫硫和深度脫氧的目的,精煉結束可保證鋼水中[O]≤20×10-6。

3.4.2精煉過程化學成分的調整

精煉過程中嚴格控制鋼水中碳含量。由于VD過程可能存在回碳現象,所以VD前C應控制在目標值的下限,不易過高。鋼水進入VD工位前,按6 m/t鋼水喂Si-Ca線,鋼水溫度控制在1 660~1 670℃。

3.5VD脫氣控制

鋼水包在VD過程中,在不大于66.65 Pa的真空度下應保持15 min以上,真空處理過程中要時刻察看鋼水的翻騰情況,進泵不宜過快,嚴禁溢渣。

3.6VC澆注控制

真空澆注對脫氫和減少非金屬夾雜物含量的效果是顯著的。在真空狀態下鋼流滴流的驅動力來自于氬氣和碳氧反應生成的CO氣泡,氣泡在真空狀態下急速膨脹爆裂,從而帶動鋼流的滴流化。由于鋼液的滴流化使氣體的擴散路徑縮短,更易于氣體的去除。滴流化使鋼流中的夾雜物不會進入較深的鋼水層,更有利于夾雜物的上浮。

4 鋼錠質量情況

4.1化學成分控制

對該批次4支鋼錠成品的化學成分統計如表2所示。化學成分均符合工藝要求,X系數和J系數的最大值分別為6.2和82.2,均符合工藝要求。

4.2鍛件中晶粒度和夾雜物的控制

晶粒結構對筒體鍛件的綜合性能起到至關重要的作用。晶粒度提高,則產品的脆性轉變溫度FATT值明顯降低(圖1),ΔNDT也隨之降低(圖2),即產品受中子輻照后韌性變化減小。為提高鍛件的晶粒度,在精煉后期按0.04%~0.05%加入微量元素Nb,以利于細化晶粒并提高強度和硬度。

熱送的鋼錠表面質量良好,后續加工尺寸及允許偏差滿足工藝要求,力學性能滿足要求。采用雙真空工藝可以有效的降低鋼水中夾雜物的含量。通過添加微量元素,晶粒度得到了細化。四件鍛件的水口端和冒口端的晶粒度和非金屬夾雜物檢驗結果均相同,見表3所示。

表2 鋼錠成品的化學成分(質量分數,%)

表3 鍛件的非金屬夾雜物和晶粒度檢驗結果

5 結論

分析表明,我廠所生產的SA-336F11CL3超大型加氫筒體的冶煉方法是可行的。主要內容總結如下:

(1)配料時要嚴格控制殘余元素的含量,提高底灰比例,有助于快速脫磷和提高鋼鐵料的回收率。

(2)由于成品P≤0.006%,P+Sn≤0.017%,因此電爐出鋼保證P≤0.002%。在精煉過程中合金化后白渣保持時間≥20 min,為避免鋼液吸氣,精煉后期及返加熱過程中,嚴格控制氬氣流量,鋼液不得裸露。

(3)采用雙真空技術,可以有效的降低鋼水中非金屬夾雜物和氣體的含量。

[1]王延俊. 石化重大裝備國產化的艱難歷程及未來(下篇)[J]. 通用機械,2005(11):12-15.

[2]馬飛良. 國外核反應堆壓力容器用A508-3鋼及其制造[J]. 大型鑄鍛件,1990(4):35-46.

[3]董嵐楓,鐘約先,馬慶賢,等. 大型筒體鍛件的成形制造技術[J]. 鍛壓技術,2007,32(3):1-6.

[4]周威廉. 法國核反應堆壓力殼用鋼規范剖析[J]. 大型鑄鍛件,1985(1):56-63.

編輯杜青泉

Research on Smelting Process of Steel SA-336F11CL3 for Ultra Large Hydrogenation Cylinder

Zhang Yanzhao, Zhang Tengfei, Xue Liangliang, Guo Yafei

By analyzing the characteristic of steel used for heavy hydrogenation reactor forgings, the content of residual element in the molten steel,Xcoefficient andJcoefficient have been controlled strictly. Meanwhile, the smelting and pouring processes of EBT→LF→VD→VC have been determined to be used. Four ingots used for SA-360F11CL3 ultra large hydrogenation cylinder forging have been casted successfully, and the chemical composition and the mechanical properties of them meet the technical requirements.

SA-360F11CL3; hydrogenation cylinder; residual element; smelting process

2016—06—15

張艷召(1987一),男,學士,助理工程師,從事電爐煉鋼的研究及現場技術服務等。

TG703

B

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