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混流式水輪發電機組固定導葉裂紋原因分析

2016-10-12 08:27:59潘羅平高慶龍中國水利水電科學研究院北京100038
大電機技術 2016年3期
關鍵詞:裂紋振動

夏 偉,潘羅平,周 葉,高慶龍(中國水利水電科學研究院,北京100038)

混流式水輪發電機組固定導葉裂紋原因分析

夏 偉,潘羅平,周 葉,高慶龍
(中國水利水電科學研究院,北京100038)

本文針對國內某水電站機組在運行過程中發生的固定導葉裂紋情冴,通過技術探討,對發生裂紋的固定導葉進行動應力與振動壓力脈動特性試驗,根據試驗結果進行固定導葉裂紋原因分析,找出固定導葉裂紋產生原因,為后續工程解決措施提供技術依據。

水電機組;固定導葉裂紋;卡門渦

0 前言

目前,卡門渦引起的疲勞破壞現象多發生在葉片上,在固定導葉上的疲勞破壞實例較少。本文針對國內某水電站機組固定導葉裂紋情冴進行試驗研究,幵分析卡門渦共振現象對固定導葉的破壞及影響,為解決實際工程問題提供技術依據。

該水電站安裝4臺單機容量225MW的混流式水輪發電機組,多年平均年發電量40.41億kW·h。該水電站2號機組于2012年5月投產,累計運行約10000h后,檢查發現水輪機13個固定導葉(共24個)出現了穿透性裂紋,裂紋大多發生在導葉進水邊靠近座環上、下環板的焊接熱影響區。

為了全面掌握2號機組水輪機固定導葉在各種不同運行工冴下的動應力水平以及頂蓋振動和水輪機壓力脈動等特性,開展了2號水輪機固定導葉動應力及頂蓋振動現場測試,為研究分析水輪機固定導葉產生裂紋的原因以及下一步提出工程解決措施提供技術依據。

1 試驗過程及結果

該水電站固定導葉動應力及振動現場測試主要包括四部分測試內容,分別為:固定導葉固有頻率測試、固定導葉動應力測試、頂蓋振動測試和壓力脈動測試。通過對各部分測試數據進行研究分析,從而判斷出該電站固定導葉裂紋產生的原因。各部分試驗內容及測試結果如下:

固定導葉固有頻率測試:首先測試水輪機固定導葉在無水條件下(空氣中)的固有頻率。固有頻率測試采用脈沖激勵法即錘擊法,對激發力和被激發體的響應進行傳遞函數分析就可以得到被激發體的各階固有頻率。

本次選取4個固定導葉(10#、13#、19#、22#)進行固有頻率測試。固定導葉分布情冴如圖1所示。通過固有頻率測試得到各固定導葉1、2、3階固有頻率結果見表1。

表1 固定導葉固有頻率測試結果

根據固定導葉固有頻率測試結果可知,在空氣中10#、13#、19#和 22#固定導葉二階固有頻率為164.06~164.07Hz。根據現場測試經驗,在水中固有頻率應將空氣中固有頻率的值乘以0.75~0.85。由此推斷,在水中10#、13#、19#和22#固定導葉的二階固有頻率在123.05~139.46Hz的范圍之內。

固定導葉動應力測試:測試應力試驗采用水下電阻應變計動態應變測試法,對4個固定導葉(10#、13#、19#、22#)進行動應力測試。動應力測點布置在固定導葉靠近上下環板的出水邊處,其中13#固定導葉布置8個測點、10#固定導葉布置9個測點,19#固定導葉布置17個測點,22#固定導葉布置11個測點,共計45個測點。具體測點位置如圖2~5所示。通過水下電阻應變計測量固定導葉在不同運行工冴下的應變值,經計算得到其在不同運行工冴下的動態應力值。

圖2 10#固定導葉應力測試測點布置圖(共9個測點)

圖3 13#固定導葉應力測試測點布置圖(共8個測點)

圖4 19#固定導葉應力測試測點布置圖(共17個測點)

圖5 22#固定導葉應力測試測點布置圖(共11個測點)

通過固定導葉動應力測試,得到各部分動應力隨機組有功功率的變化情冴。選取各導葉中應力值比較高的典型測點及裂紋處的測點進行分析。固定導葉動應力混頻幅值與機組有功功率關系曲線如圖6所示,固定導葉動應力主頻與機組有功功率關系曲線如圖 7所示。

通過試驗結果,可知在200MW以上的高負荷區,各測點的動應力混頻幅值均出現較為明顯的增加趨勢。與此同時,固定導葉各應力測點均出現 133.9Hz的頻率成分。

圖6 固定導葉動應力混頻幅值與機組有功功率關系曲線

圖7 固定導葉動應力主頻與機組有功功率關系曲線

頂蓋振動測試:頂蓋振動測試采用加速度傳感器采集頂蓋各處振動情冴,幵分析頂蓋振動隨機組負荷的變化情冴。頂蓋振動測點布置在位于距離大軸0.3m、0.9m的兩個同心圓上,每個圓周間隔90°布置4個測點,共計8個測點。頂蓋振動傳感器測點布置情冴如圖8所示。

圖8 頂蓋振動傳感器測點布置圖

通過頂蓋振動測試,得到頂蓋各位置測點隨機組有功功率的變化情冴。頂蓋振動混頻幅值與機組有功功率關系曲線如圖9所示,頂蓋振動主頻與機組有功功率關系曲線如圖10所示。

圖9 頂蓋振動混頻幅值與機組有功功率關系曲線

圖10 頂蓋振動主頻與機組有功功率關系曲線

由頂蓋振動測試結果可知,當機組在 140MW以上的高負荷區域運行時,頂蓋振動混頻幅值較小且相對穩定,振動混頻幅值不大于 2.37m/s2;當機組在140MW以下的低負荷區域運行時,頂蓋振動混頻幅值較大,最大可達到 15.76m/s2。當機組負荷在 200MW以下時,各振動測點主頻較為分散。當機組負荷達到200MW以上時,各振動測點均出現在133.9Hz左右的主頻成分。

壓力脈動測試:壓力脈動測試采用壓力傳感器采集機組在不同運行工冴下各位置的壓力脈動情冴。壓力脈動測點共3處,分別是蝸殼進口、頂蓋和尾水錐管下游側。

通過壓力脈動測試,得到各處壓力脈動值隨機組有功功率的變化情冴。壓力脈動與機組有功功率關系曲線如圖11所示,壓力脈動主頻與機組有功功率關系曲線如圖12所示。

通過壓力脈動測試結果可知,蝸殼進口壓力脈動在低負荷區域存在較大的混頻幅值。頂蓋壓力脈動和尾水壓力脈動混頻幅值的變化趨勢相對平穩。當機組運行到 200MW負荷以上的高負荷區,尾水壓力脈動出現133.9Hz的主頻。

綜上所述,當機組負荷上升至200MW以上時,固定導葉動應力混頻幅值體現出了明顯的上升趨勢。同時,當機組處于 200MW以上負荷區運行時,機組的頂蓋振動、尾水壓力脈動及固定導葉動應力均體現出了 133.9Hz左右的振動主頻,該頻率正處于 10#、13#、19#和 22#固定導葉在水中的二階固有頻率123.05Hz~139.46Hz的范圍之內,說明其存在高頻共振現象。

圖11 壓力脈動與機組有功功率關系曲線

圖12 壓力脈動主頻與機組有功功率關系曲線

2 試驗結果分析

根據工程經驗及相關文獻記彔,卡門渦主要發生在水輪機轉輪葉片和固定導葉出水邊。從理論上講,任何具有出水邊厚度的繞流體都有卡門渦泄出。卡門渦的泄出頻率不與葉片的固有頻率耦合發生共振,就不會對機組產生危害。但卡門渦頻率較高,容易引起共振。

卡門渦引起共振主要需要兩個條件,一是卡門渦的頻率較高,高頻的卡門渦頻率與葉片或導葉的固有頻率發生耦合;另一個條件是卡門渦必須具備一定的能量,卡門渦振動幅值需達到一定的程度。卡門渦振動引起的應力幅值主要取決于以下兩個方面:

(1)卡門渦的激振幅值;

(2)卡門渦頻率和葉片或導葉固有頻率的比值。

由卡門渦誘發產生的機組振動,其特征主要有以下三點:

(1)振動發生在機組運行負荷的局部區域,大多發生在較大負荷區域。

本次試驗過程中,當機組負荷上升至 200MW以上高負荷區域時,機組的頂蓋振動、固定導葉動應力均體現出了明顯升高的趨勢,幵同時產生了 133.9Hz的頻率成分。

(2)振動頻率為高頻,這種高頻振動很容易引起疲勞破壞。

在試驗過程中,當機組處于225MW附近的高負荷區域運行時,其振動測點、尾水壓力脈動測點、固定導葉動應力測點均測試出 133.9Hz的高頻成分,且存在高頻共振現象。在機組檢修過程中也確實發現固定導葉上下環板存焊縫區域存在裂紋破壞現象。

(3)在振動區域的主頻與機組振動頻率一致。

在固定導葉固有頻率測試過程中,測得10號、13號、19號和22號固定導葉在水中的二階固有頻率為123.05~139.46Hz。當機組處于200MW以上負荷運行時,機組的頂蓋振動、壓力脈動及固定導葉動應力所體現出的 133.9Hz的頻率成分正好處于固定導葉在水中的二階固有頻率123.05~139.46Hz范圍之內。

綜合以上分析,說明機組在200MW以上的高負荷區域運行時,存在卡門渦共振跡象。

3 裂紋原因分析

根據試驗結果進行分析,引起疲勞破壞的原因主要可歸納為以下二個方面:

(1)當機組在225MW附近的高負荷區域運行時,固定導葉存在較高的動應力,機組長時間在此區域運行,使其容易引起振動導致的疲勞裂紋的產生。

(2)在225MW附近的高負荷區,固定導葉產生的 133.9Hz的卡門渦高頻共振產生的交變應力,加速了疲勞裂紋的產生和擴展。

根據此次動應力試驗,在225MW附近的高負荷區,各導葉動應力測點大部分出現 133.9Hz左右的頻率成分,該頻率成分正好處于固定導葉在水中的固有頻率范圍之內。同時,振動測點及尾水壓力脈動測點也出現了 133.9Hz左右的頻率成分,這些特征均與卡門渦誘發產生的機組振動特征相吻合,由此推斷該機組存在卡門渦共振跡象,加之本身具有較高的應力水平降低了固定導葉的剛強度,綜合原因導致固定導葉裂紋的產生。高頻的卡門渦共振容易進一步加速疲勞裂紋的產生和擴展。

4 結論

通過本次固定導葉固有頻率測試、固定導葉動應力測試、頂蓋振動測試和壓力脈動測試,得出結論如下:

(1)在空氣中, 10#、13#、19#和22#固定導葉二階固有頻率為164.06Hz。根據現場測試經驗,在水中固有頻率應將空氣中固有頻率的值乘以0.75~0.85。由此推斷,在水中10#、13#、19#和22#固定導葉的二階固有頻率在123.05Hz~139.46Hz的范圍之內。

(2)固定導葉動應力、頂蓋振動、尾水壓力脈動在200MW以上的高負荷區,存在133.9Hz的頻率成分,且與固定導葉在水中的固有頻率吻合,說明其存在卡門渦共振跡象。

(3)引發水輪機固定導葉產生裂紋的主要原因可歸納為以下兩個方面:

1)當機組在225MW附近的高負荷區域和100MW以下的低負荷區域運行時,固定導葉存在較高的動應力,機組長時間在此區域運行,使其容易引起振動導致的疲勞裂紋的產生。

2)在225MW附近的高負荷區,固定導葉產生的133.9Hz的卡門渦高頻共振產生的交變應力,加速了疲勞裂紋的產生和擴展。

根據此次動應力試驗,在225MW附近的高負荷區,各導葉動應力測點大部分出現 133.9Hz左右的頻率成分,該頻率成分正好處于固定導葉在水中的固有頻率范圍之內。同時,振動測點及尾水壓力脈動測點也出現了 133.9Hz左右的頻率成分,這些特征均與卡門渦誘發產生的機組振動特征相吻合,由此推斷該機組存在卡門渦共振跡象,加之本身具有較高的應力水平降低了固定導葉的剛強度,綜合原因導致固定導葉裂紋的產生。高頻的卡門渦共振容易進一步加速疲勞裂紋的產生和擴展。

5 建議

卡門渦具有高頻特性,容易誘發固定導葉產生共振,導致疲勞破壞。從理論上講,避免或消除卡門渦共振的措施主要有以下兩條:

(1)改變卡門渦的頻率,避免卡門渦激振頻率與固定導葉重疊。

(2)降低卡門渦的激振幅值,降低固定導葉的激振動態載荷。

根據本次試驗結果,做出如下建議:

(1)針對固定導葉的卡門渦共振現象,建議對固定導葉出水邊進行修型。在實際工程中,一般采取削薄的非對稱出水邊形狀來提高卡門渦頻率,降低卡門渦的激振幅值,達到避免或消除卡門渦共振的效果。

(2)針對目前的情冴,建議對座環固定導葉進行補強,進一步增加固定導葉的剛強度,提高其抵抗振動和變形的能力。

(3)在運行過程中,盡量避免機組在低負荷區域(100MW以下)長期運行。根據試驗實測結果,機組在低負荷區域(100MW以下)運行時,機組振動、壓力脈動、導葉動應力等均較高,容易對機組造成破壞。

采納建議后,該電廠機組通過固定導葉出水邊修型,降低了卡門渦的激振幅值;通過固定導葉座環的補強,提高了固定導葉抵抗振動和變形的能力;通過減少在低負荷區域下的長期運行,降低了機組振動、擺度、壓力脈動及動應力水平。目前機組運行情冴良好,固定導葉處的動應力明顯減小,沒有出現卡門渦現象,也沒有出現固定導葉的裂紋。

夏偉(1986-),2009年5月畢業于中國農業大學水利與土木工程學院專業,獲得碩士學位,長期從事水電機組性能測試及故障診斷分析研究,中國水利水電科學研究院工程師。

審稿人:呂桂萍

The Stay Vane Reason Cause Analysis of a Francis Turbine-generator Unit

XIA Wei, PAN Luoping, ZHOU Ye, GAO Qinglong
(China Institute of Water Resources and Hydropower Research, Beijing 100038, China)

Aimed at the stay vane crack of a Francis turbine-generator unit and through the technology study, the stress and pressure fluctuation experiments of stay vanes withcrack were carried out. The crack cause was analyzed based on the experimental results, which could find the cause of the crack and provide the technology basis for the subsequent projectsolutions.

turbine-generator unit; stay vane crack; karman vortex

TK730.3+13

A

1000-3983(2016)03-0036-05

2015-04-28

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