許 楓
神皖九華發電有限公司,安徽池州 247100
320MW機組高加小旁路改造可行性研究
許楓
神皖九華發電有限公司,安徽池州247100
本文介紹了320MW機組高加小旁路改造的必要性和可行性,同時介紹了高加小旁路改造具體方案及預算。關鍵詞高壓加熱器;泄漏;旁路
九華公司2×32OMW機組,配置3臺高壓加熱器,自投產以來,兩臺機組#3高加多次發生泄漏,每次#3高加泄漏處理時,3臺高加全部切除退出運行,給水經高加大旁路系統參與運行,給水溫度大幅下降(設計工況下,給水溫度從273.6℃下降至174℃),嚴重影響到機組熱經濟性。
根據熱力計算,給水溫度每下降10℃,發電煤耗約增加0.438g/kw·h左右。以2014年3月20日高加泄漏退出運行為例,在3月20日~3月22日高加退出運行期間,機組發電量累計1948萬度,發電煤耗317.75g/kw·h(反平衡),較3月1日~3月19日累計平均值305.29g/kW·h高出12.46g/kw·h,多耗標煤242.72噸,燃料成本增加15.55萬元;同時,脫硝系統退出運行期間發電量為508.3萬度,按每度電脫硝電價0.01元計算,電價損失為5.08萬元,總計20.63萬元。
目前,一旦運行期間高加發生泄漏,高加將退出運行并進行查漏消缺工作,泄漏的換熱管將被堵死。隨著#3高加被封堵換熱管數量不斷增加以及工作年限的增長,#3高加泄漏的可能性也在日益增大。因此,為減少高加在線查漏期間的經濟損失,對高加旁路系統進行改造是一項不錯的技術措施。
鑒于機組投產以來高加換熱管泄漏全部發生在#3高加,將優先考慮對#3高加進行小旁路改造。
2.1高加給水管路改造方案:單一大旁路系統改造成大旁路 + #3高加小旁路的混合旁路系統
#3高加給水出口增加一只電動閘閥,從該閘閥至#2高加給水進口前引一路給水管與高加大旁路通過一只三通閥并聯,形成#3高加給水小旁路系統。改造后其原則性熱力系統如圖1。
2.2高加疏水方式簡化途徑——凝汽器回收
公司高加疏水系統采用逐級自流方式進行回收,即由#1高加→#2高加→#3高加→除氧器,同時,每臺高加均設有危急疏水排放系統,經高加危急疏水擴容器減溫減壓后回收至凝器。#3高加切除后,高加疏水方式將變更為#1高加→#2高加→高擴,高加危急疏水門在高加水位高高時超遲開,高加水位低時超遲關。此時,將#2高加危急疏水門超馳信號取消,通過#2高加危急疏水門控制#2高加水位。
2.3改造后的熱控控制邏輯變更說明
改造前,任一臺“高加水位高Ⅲ值”報警信號發出后,#1、#2、#3抽汽電動閥關閉,抽汽逆止閥關閉,抽汽管所有疏水閥打開,高加給水切至旁路,三臺高加解列。
改造后,當#3高加“高加水位高Ⅲ值”報警信號發出后,三抽電動閥、逆止閥關閉,DCS信號同時發給高加旁路兩只三通閥,兩只三通閥均動作,#3高加切除,#2高加正常疏水調整閥關閉,#2高加危急疏水調節閥開啟。其它無須變化。
3.1方案有效性分析
從高加工作環境分析,在額定工況下,#3高加的抽汽溫度高達435℃,而進水溫度只有174℃,在三臺高加中換熱溫差最大,換熱面工作環境最為惡劣,最容易發生泄漏。根據近幾年全國300MW級機組的事故案例總結,高加泄漏大多發生在#3高加,很少有#1、#2高加發生泄漏的案例。根據公司高加故障情況,高加泄漏均發生在#3高加,#1、#2高加自投產以來未發生過泄漏。因此,在高加給水旁路改造時,只需將#3高加改造成小旁路系統,既縮小改造投資規模,又不影響改造效果。
3.2小旁路投運分析
系統成功改造后,#3高加入口三通閥開啟,#3高加出口處三通閥處于關閉狀態,#3高加出口閥、#1高加出口電動閥均打開,給水走高加內部。
狀況1:當#1、2高加水位高三值信號發出后,#1、#2、#3抽汽電動閥關閉,抽汽逆止閥關閉,抽汽管所有疏水閥打開。此時,DCS信號發給#3高加入口三通閥關閉,小旁路三通閥關閉不動作,然后關閉#1高加出口電動門,高加給水切至旁路,三臺高加解列。
狀況2:當#3高加水位高三值信號發出后,三抽電動閥、逆止閥關閉,此時DCS信號同時發給高加旁路兩只三通閥,#3高加入口三通閥關閉,旁路三通閥開啟,同時關閉#3高加出口電動閥,#3高加切除退出運行,給水經#2、#1高加至鍋爐省煤器。
根據狀況1、狀況2比較,只有狀況2發生時,給水小旁路才能夠發揮作用。
3.3經濟性分析
高壓給水系統成功改造后,一旦#3高加發生泄漏,僅需將#3高加退出運行。此額定負荷工況下,給水溫度僅降低27℃,能夠達到246℃,較高加全部退出時的給水溫度要高出72℃,有效地減小高加全部退出造成的損失。以2014年3月20日高加泄漏退出運行案例比較,同等工況下,發電煤耗僅下降到308g/kw·h,較高加全部退出少損失標煤230t,挽回發電成本14.7萬元。
4.1高加投運原則
根據電廠對高加投入率應達到100%的指標要求,高加退出運行是不被允許的,即機組定修期間必須按照規范的工藝要求完成高壓加熱器的查漏、消漏、水位核準標定工作,運行期間通過調控加熱器水位確保下端差≤5.6℃,以確保加熱器投入率達到100%。自2012年以來,通過強化檢修工藝及運行監控,#3高加已連續2年未發生在線泄漏,說明高壓加熱器防泄漏工作可以通過技術手段來實現。
4.2運行方式調控評估
1)現有高加系統一旦退出運行,機、爐側設備的安全隱患因素完全可以通過人為作用進行有效控制。因此,現有高加系統一旦退出運行,對機組設備無本質安全隱患。
2)高壓給水系統有增加小旁路的案例,因此,系統的投停切換控制邏輯應當成熟,投停安全隱患風險系數小。
3)雖然有小旁路案例,但系統投運后,#2高加給水溫升將顯著增大,對#2高加設備自身的影響、加熱器水位的調控難度、疏水管沖刷程度、疏水管振動烈度情況還有待進一步調查分析。
4.3投資與回報分析
根據項目改造158萬元最低投入量核算,單臺機組#3高加因泄漏退出運行處理10次,挽回的經濟損失才能夠與投資額相當,其經濟價值才能夠充分體現。同時,也意味著高加投入率難以長期實現100%,與公司“創一流”指標控制不相符,回報率低。
分析結論:針對高加給水系統增加小旁路的改造意向,技術上基本可行,但投資大回報率低。
[1]仝利霞.300MW機組高加疏水調節門堵塞原因分析及措施[C]//全國火電大機組(300MW級)競賽第38屆年會論文集,2009.
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許楓,發電部汽機主管,神皖九華發電有限公司。