田偉杰,鄧麗君
(中國石油長慶油田分公司第一采氣廠,寧夏銀川750006)
天然氣凈化廠低壓鍋爐優(yōu)化運行效果分析
田偉杰,鄧麗君
(中國石油長慶油田分公司第一采氣廠,寧夏銀川750006)
天然氣凈化廠低壓鍋爐系統(tǒng)為凈化廠各個生產單元提供蒸汽,相關技術人員結合現(xiàn)場實際運行情況,不斷研究鍋爐在安全平穩(wěn)運行前提下優(yōu)化運行的方式方法。確保鍋爐安全平穩(wěn)運行,達到節(jié)約能耗和提高經濟效益的目的。
現(xiàn)狀分析;優(yōu)化運行;節(jié)約能耗
鍋爐房由5臺臥式燃氣型蒸汽鍋爐組成,型號為WNS10-1.25-Q(見表1)。燃氣型蒸汽鍋爐工作原理如下:利用天然氣做為氣體燃料,在爐內燃燒釋放熱量,加熱鍋爐內的水,使其汽化產生蒸汽,供下游裝置生產使用。
1.1鍋爐熱損耗較高
鍋爐熱損耗主要表現(xiàn)在排煙損失,燃燒不完全熱損失,鍋爐散熱等幾個方面。若鍋爐熱損耗率大,蒸汽接受熱量減少,而下游使用蒸汽參數(溫度,壓力)在固定范圍內,則實際生產中需燃燒更多燃氣來保障生產。熱損耗無法消除,只能降低,因此降低各項熱損失為研究重點之一。
1.2鍋爐房溫度高,導致控制柜故障頻繁
由于鍋爐控制柜溫度高引起控制柜故障,鍋爐頻繁自停,在2008年的運行中,單臺鍋爐程控柜信息錯誤停爐次數每日高達5次,程控柜電氣元件更換頻繁,不僅給下游生產帶來了較大的影響,而且使設備部件提前報廢。最嚴重時出現(xiàn)Etamatic程序控制器由于溫度過高電路板短路,測得控制柜內溫度高達65℃,超過控制柜運行溫度和電氣元件最高溫度(控制柜運行溫度要求是0℃~60℃,電氣元件運行的最高溫度為40℃)。
1.3鍋爐負荷較低
鍋爐負荷代表產生蒸汽的能力,是鍋爐運行重要指標。鍋爐負荷較低時,蒸汽產生量小,上水消耗量較大,生產所需成本較高。
1.4鍋爐燃燒效率較低
鍋爐運行中,每年消耗燃料氣量較大,所需費用較高。若燃料氣未完全燃燒,則燃燒過程中燃氣消耗量增加,成本提高,燃氣利用率降低。

表1 鍋爐相關參數表
2.1降低鍋爐熱損失
2.1.1現(xiàn)場實施鍋爐最優(yōu)化運行中,理想狀態(tài)為燃料氣燃燒產生的熱量,全部由蒸汽使用。因此,若提高鍋爐燃氣熱量利用率,則必須降低鍋爐熱損耗。
熱損耗主要由排煙損失以及設備熱傳導損失等組成。提高鍋爐燃燒效率,則可減少CO,NO等氣體帶走的不必要熱量損失。減少設備熱傳導的熱量,則通過制作鍋爐保溫層達到。鍋爐燃燒室重新制作防火墻,外部重新包隔熱層,選用具有密度小、高溫下微膨脹性、不易產生裂紋和良好整體密封性的新型耐火材料,解決因鍋爐熱損失大、造成環(huán)境溫度高的問題。
(1)前煙箱保溫制作:燃燒器制作模具現(xiàn)澆TLCII輕質澆注料,24 h脫模后對襯里進行養(yǎng)護,霧濕養(yǎng)護24 h以上。內襯改為TDC-I重質耐火澆注料,支模澆注,24 h脫模后霧濕養(yǎng)護24 h。
(2)爐身保溫制作:將80 mm厚的巖棉板改為兩層含鋯纖維毯,纖維毯之間采用高溫黏結劑粘貼,粘貼完畢驗收合格后,用不銹鋼板封閉,刷四遍高溫油漆。
(3)后煙箱保溫制作:耐火襯里內應有骨架,骨架采用Φ10 mm的Cr25Ni20耐熱不銹鋼筋綁扎成方格網,間距為100×100綁扎牢固(耐熱鋼筋預先用黑膠布包裹一層),待驗收合格后進行襯里支模澆注,24 h后脫模,霧濕養(yǎng)護24 h。外保溫采用含鋯纖維毯粘貼,纖維毯之間采用高溫黏結劑粘貼。
2.1.2運行測試2011、2012年對5臺鍋爐房各鍋爐保溫進行了制作,保溫改造后對每臺進行測試,并對鍋爐爐頭、爐側、后煙箱表面溫度進行檢測,改造前后鍋爐體表溫度變化(見表2)。
從表2可以看出,鍋爐保溫改造后,爐體溫度降溫效果顯著,特別是后煙箱爐壁溫度降低100℃,降溫效果明顯。同時環(huán)境溫度降低至40℃以下,保障了鍋爐平穩(wěn)運行。
2.2提高鍋爐負荷
鍋爐負荷的調節(jié),主要通過燃燒器進行。因此,燃燒器檢修為每年工作的重點,分為燃燒器零部件檢查及燃燒器相關程序調試工作。零部件檢查主要針對燃燒器主體,配件及控制系統(tǒng)中的電氣元件,電路等,將不合格的電氣元件進行更換,檢查電路接線是否正確,梳理零亂電路。燃燒器相關程序調試工作主要針對控制系統(tǒng)各項程序,對燃燒器運行中出現(xiàn)的故障進行分析,查出原因排除故障,修復程序中漏洞。
燃燒器調試方法:測定一定燃氣流量下對應空氣流量,監(jiān)測控制柜,中控及現(xiàn)場儀表的顯示情況,確保各項均正常;測定不同燃氣流量下,完全燃燒時所需空氣流量以及燃氣壓力(見表3)。

表3 3#鍋爐燃燒器調試相關參數
燃燒器空氣最小位置122,燃燒器燃氣壓力高開關300 mbar;
燃燒器燃氣最小位置88,燃燒器燃氣壓力低開關125 mbar;
燃燒器空氣最大位置871,燃燒器空氣壓力低開關30 mbar。
以3#鍋爐為例,在調試過程中,每臺燃燒器風門開度值比前一次都有所增加,但是開度增加幅度較小,當負荷達到70%時,燃燒器供風量嚴重不足,負荷很難繼續(xù)上調。經研究發(fā)現(xiàn),3#鍋爐鼓風機進風口過濾網較臟,被灰塵阻塞影響空氣進入,而其他鍋爐鼓風機也存在類似現(xiàn)象。將過濾網進行清洗后,增加進風量,單臺鍋爐運行負荷較燃燒器調試后有所提高。
2.3提高鍋爐燃燒效率
提高鍋爐燃燒效率,保障燃料氣完全燃燒,既可預防煙氣中不完全燃燒產生的CO,NO等氣體,也可防止爐內由于不完全燃燒產生積炭影響鍋爐安全運行,在安全環(huán)保的基礎上,節(jié)約燃料氣,提高經濟效益。
良好的配風比是燃料氣完全燃燒的有效保障。燃燒器調試過程中,不同空氣流量及對應燃氣流量燃燒下,測定其煙氣成分,其中CO,NO含量越低,則燃料氣燃燒越完全。以3#鍋爐為例,通過測定燃燒器調試過程中不同工況下煙氣成分,確定燃料氣完全燃燒時的最佳配風比(見表4)。

表4 3#鍋爐煙氣含量表
3.1提高運行負荷,節(jié)水效果明顯
通過對鍋爐進行技改調試后,1#鍋爐房各臺鍋爐均安全平穩(wěn)運行,為下游裝置提供蒸汽及伴熱蒸汽。對于2015年與2014年3#、4#鍋爐全年運行情況進行統(tǒng)計(見表5)。

表5 鍋爐總體參數匯總表
通過優(yōu)化運行,鍋爐運行負荷有所提高。同時2015年蒸汽回用率也有所提高,由2014年的76.7%提高到78.1%。2015年較2014年節(jié)約軟水量127 699×(78.1%-76.7%)=1 788 m3,節(jié)水效果明顯。
3.2鍋爐熱損失降低,節(jié)約燃料氣量
通過鍋爐保溫改造燃燒器調試,5臺鍋爐鍋爐熱損失大大降低。同時鍋爐單耗有所降低。具體情況(見表6)。
從表6看出,鍋爐保溫改造后,運行負荷有所提高,尤其是鍋爐運行單耗,有了一定的提高。計算出節(jié)約燃料氣量為:(改造前單耗-改造后單耗)×生產蒸汽量。9~12月1號鍋爐房節(jié)約燃料氣量26.831×104m3,估算每年可節(jié)約燃料氣量78×104m3。
3.3鍋爐穩(wěn)定性增強,降低運行成本
鍋爐保溫改造后,鍋爐壁溫度降低,環(huán)境溫度大大降低。鍋爐保溫改造前,每臺鍋爐平均每年出現(xiàn)一次控制器損壞,并需對控制器及相關零件進行更換,單臺鍋爐由于維護更換控制器需15萬元/年,維護成本較高。鍋爐保溫改造后,5臺鍋爐均未出現(xiàn)控制器燒毀現(xiàn)象。以此計算每年可節(jié)約維護成本15×5=75萬元。

表6 鍋爐保溫改造前后能耗情況
在保障鍋爐安全平穩(wěn)運行的前提下,針對節(jié)能節(jié)耗,從提高經濟性出發(fā),對鍋爐進行技改,維保等項目后,鍋爐處于高負荷,高效率,低損耗的運行狀態(tài)。
(1)通過優(yōu)化運行,提高單臺鍋爐運行負荷,凝結水利用率提高,達到節(jié)約補充軟水的目的。
(2)通過對5臺鍋爐保溫進行重新制作,降低了鍋爐熱損失,效果明顯。單臺鍋爐運行單耗有所降低,每年可節(jié)約燃料氣量78×104m3,降低了工廠運行成本。
(3)鍋爐保溫改造后,5臺鍋爐均未出現(xiàn)控制器燒毀現(xiàn)象。1#鍋爐房由于環(huán)境溫度高引起控制柜故障停爐得以解決。節(jié)約了維護成本。
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TE963
A
1673-5285(2016)09-0141-04
10.3969/j.issn.1673-5285.2016.09.034
2016-07-30