王江賓 劉娟 鞠艦波



摘要:在常頂系統中304材質有著較為廣泛的應用,但在一定的溫度和氯離子濃度的條件下,304材質不能有效起到防腐作用,受其材質性能影響,其在常頂系統的應用要有條件的限制使用。本文根據具體實例,具體闡述304材質在常頂系統中的應用局限性。
關鍵詞:304材質;腐蝕;氯離子;局限性;
1 概述
對于煉廠常減壓裝置,常頂腐蝕是一個非常普遍的現象,在常頂系統應用304材質用來防止腐蝕的發生成為一種應用方式;但受304材質本身性能的限制,并不是在常頂每一種環境下都能夠有效防腐,在一定的溫度和氯離子濃度的條件下,該材質將失效。
2 腐蝕故障及處理
2.1常頂流程圖如下:
2.2 空冷A-103內襯304板材管箱故障圖:
故障形態:(1)前期焊接陽極塊消耗完畢;(2)內摸防腐膠脫落;(3)304板材沖蝕穿孔;(4)管箱密封面腐蝕減薄;
3 304材質失效原因分析
304底板失效以及陽極塊防護失效兩方面原因分析:常頂操作為干式操作,常頂壓力:0.15MPa,溫度148℃;空冷故障部位入口溫度114℃,出口87℃,入口壓力0.13MPa,出口壓力0.08MPa。故南側管箱介質溫度暫定100℃左右,0.1MPa,氯離子含量變化(采樣為V-03酸性水)如下表:
表1:V-03酸性水氯離子含量
南側管箱處為凝液析出的第一程,其氯離子含量要遠遠大于V-03酸水檢測值。
由于304材質在100℃左右,其耐氯離子的濃度最大不超過25ppm,但實際情況該部位氯離子濃度至少大一倍左右,在這種狀態下:
(1)304材質已不能滿足防腐要求;
(2)由于在空冷管內初凝區后移并出現瀑布流態,初期線速要高,其沖刷會更嚴重;
(3)由于在沖刷部位形成點蝕,在沖刷周圍形成陰極鈍化區,阻礙了鋁陽極塊陽極離子的釋放,所以在不銹鋼板上焊接陽極塊沒有效果;
(4)在內側抹防腐膠,可以起到防沖刷作用,但其在密封面部位不能覆蓋,高濃度腐蝕液對密封面持續侵蝕,防腐膠無法提供有效防護。
4 建議總結
綜上所述,氯離子的存在是快速腐蝕產生的主因,其濃度和溫度是影響氯離子腐蝕速度的主要因素。建議:
(1)對于75℃以上有高濃度氯離子部位,停止使用304材質;
(2)對出廠后現場焊接的部位進行評估和制定防范措施;
(3)常頂防腐措施集中回歸到傳統的“一脫三注”中的“三注”上來,尤其是注水,注水后:
①、稀釋氯離子含量;
②、將初凝區提前;
③、一定程度降低介質溫度;
④、延緩氣液相介質流速;注水量要進行核算確保氯離子含量要降低到30ppm以下。