○ 文/謝文艷 劉海英
大慶石化重拳創效益
○ 文/謝文艷 劉海英
通過開展“開源節流、挖潛增效”活動,大慶石化煉油廠今年前兩個月實現盈利3.28億元。

●大慶石化煉油廠靈活調整產銷計劃,確保資源高效利用,使綜合效益達到最大化。 供圖/謝文艷
截至3月2日,經過兩個月的優化調整,大慶石化煉油廠蠟脫油裝置減三線原料試驗方案達到預期目標,日產石蠟高達650噸以上,滿足了市場需求,贏得了增效時機。在應對低油價、提質增效攻堅戰中,煉油廠打出了一記重拳。
針對運行成本較高、高附加值產品偏少的情況,大慶石化煉油廠本著“大平穩就是大效益”的思想,按照“保出廠、降庫存、穩生產”的整體思路,深入開展“開源節流、挖潛增效”活動,深化精細化管理,努力提升盈利能力。僅今年前兩個月,就實現盈利3.28億元。
國內汽柴油價格在調整執行“地板價”的結構變化下,為高效產品生產創造了良好條件。煉油廠在確保各裝置物料平衡的前提下,優先保證兩套催化裝置滿負荷生產,以焦化裝置和加氫裂化裝置負荷作為調節蠟渣油平衡的手段,保證兩套催化裝置滿負荷生產。煉油廠嚴格控制兩套重油催化裝置汽油蒸汽壓和干點指標,通過合理控制反應溫度、再生溫度和催化劑活性,優化分餾塔和穩定塔操作,提高產品收率。
針對當前柴油市場需求過剩的實際,煉油廠通過優化加工路線,控制柴油生產方案,優化化工原料來源,爭取多創效益。在生產國Ⅴ92號車用汽油的基礎上,煉油廠適時拓寬京Ⅴ92號車用汽油市場,采用階段性調整生產方案,130萬噸/年汽油加氫脫硫裝置在生產國Ⅳ汽油同時,兼顧京Ⅴ、國Ⅴ汽油的生產任務。2月份,在生產4.2萬噸國Ⅴ92號車用汽油的基礎上,首批生產的4200噸京Ⅴ92號車用汽油順利出廠,確保實現綜合效益最大化。
根據產品邊際貢獻和效益,大慶石化煉油廠靈活調整產銷計劃,堅持“年預算、季優化、月分析、周平衡、日算賬”的動態計劃管理,做到高效高產、低效限產、無效不產,確保資源高效利用,達到綜合效益最大化。
在優化加工流程上,該廠結合效益測算情況,將減一線直接調和柴油出廠。經過論證,將減一線按95%餾出溫度不大于363℃,部分改入加氫精制裝置加工后參與柴油調和,既緩解了蠟油平衡矛盾,又創造了良好的經濟效益。僅2015年,累計加工減一線2.45萬噸,實現增效303萬元。
煉油廠抓住市場機遇,增產半精煉石蠟,每天增效3.85萬元。庫存白土消耗完畢后,順利實現石蠟白土停工,石蠟加氫原料不經白土精制直接加工,每天節約加工成本1.04萬元。
“發員工敬業獎啊,7000元,這么多!”“好好看看,那是70000元,你少數了一個零。這是專門為石蠟增產頒發的挖潛增效特殊貢獻獎。”2月23日,在大慶石化煉油廠調度會前,大家看著獲獎金額七嘴八舌地議論著。
“我們用13.5萬元重獎在石蠟增產中取得成績的蠟脫油、酮苯糠醛兩個車間和兩個個人,就是要在企業內部樹立鮮明的創新導向,讓那些想干事、能干事和干成事的人得到應有的獎勵和尊重。”煉油廠領導班子這樣解釋開出巨額獎單的初衷。
去年年底,大慶石化煉油廠開始在各車間征集2016年挖潛增效方案,充分發動員工智慧,立足現有條件,不成熟的思路也可上報。
酮苯糠醛車間的張國明通過提高溶劑比和原料冷點溫度等措施,優化酮苯脫蠟輕油裝置操作參數,在保證裝置原有加工負荷的情況下,實現了輕油裝置生產的蠟膏含油不大于3%。與此同時,提高酮苯脫蠟重油裝置加工負荷,成功實現重油裝置石蠟日產量達到290噸以上,讓原來每日剩余150多噸的減二線原料所剩無幾。
在成品油出廠不暢的情況下,這個廠注重資源配置和優化調整,保證了生產平穩有序地運行。二重催車間作為二次加工裝置,根據市場需求在保證裝置平穩運行的情況下,嚴格控制各項技術指標,增加高附加值產品產量。他們采取多項措施優化操作方案,加工量由原來的4200噸/天提高到4400噸/天,達到設計負荷的107%。同時,他們將生產方案調整為多產汽油,汽油收率由42%提高到46%,將汽油干點提高到上限205℃,汽油蒸汽壓向上限靠攏。截至2月底,生產汽油56753噸、輕柴油23854噸、液態烴26491噸,實現了產品效益最大化。
節約就是增效。為了加強成本管理,煉油廠在各方面精打細算。
在成品油交接計量上,根據《煉油廠液體物料進出廠管理規定》,計劃科每周進行抽檢,細化計量監督內容,努力降低成品油出廠損失,確保出廠計量數據準確。他們完成了裝油四個航煤棧橋付油系統流量計的在線標定,保證計量儀表準確性和穩定性,提高了整個付油系統的準確度,確障經濟效益不受絲毫損失。
為實現裝置效益最大化,催化重整車間以裝置生產數據為依據,根據市場需求,大膽提出石油苯產品升級的構想,通過生產實踐,使車間石油苯-535產品向石油苯-545轉型升級成功,因兩種產品價格相差約400元/噸,而全年苯產量為8000噸/年以上,直接經濟效益約300萬元/年以上,在資金“零”投入情況下,產品收益實現最大化。
為了實現開源節流,大慶石化煉油廠著重加強成本管理,不斷進行工藝改造,降低耗能耗水。在廠區內利用測漏儀,對地下水管線進行暗漏探測,發現暗漏11處,減少耗水2.1萬噸。成品車間停用渣油泵房四臺老式蒸汽往復泵,減少蒸汽消耗0.8萬噸。延遲焦化車間對機泵部分循環水直排水進行回收,減少循環水新鮮水補水量和污水處理量,節水2.52萬噸。
責任編輯:石杏茹
znshixingru@163.com