宋洪衛



摘要:自裝置試車到正常生產,尿素成品中粉塵較多,所以2014年7月份尿素裝置決定在蒸發系統增加甲醛。增加甲醛后尿素成品質量得到了改善,后續問題是甲醛進入水解系統導致電導升高,氨含量上升。文章對甲醛對水解系統的影響進行了探討。
關鍵詞:尿素;甲醛;電導;氨含量;水解系統;成品質量 文獻標識碼:A
中圖分類號:X801 文章編號:1009-2374(2016)26-0075-02 DOI:10.13535/j.cnki.11-4406/n.2016.26.036
1 概述
為了提高尿素成品質量、增加成品強度與減少粉塵粒度,裝置在2014年7月開始向蒸發系統中添加甲醛。由于甲醛的添加位置特殊,甲醛在生產裝置中與工藝介質發生各種化學反應,從而影響解吸水解運行效果。甲醛存在于系統中不僅影響水解塔中尿素水解程度,同時也影響水解凈水指標,如氨含量、pH值、電導率等。甲醛主要來源于蒸發U型管添加的甲醛通過抽真空冷凝進入氨水槽及水解解吸系統,如圖1所示:
2 水解流程
呼倫貝爾金新化工有限公司的尿素水解系統采用的是荷蘭Stamicarbon公司的水解、解吸系統。該技術特點是:水解塔為立式結構,設備結構簡單、占地面積小、容積大、停留時間長,工藝冷凝液與蒸汽在塔內逆向接觸,操作簡單,水解凈水指標能達NH3≤3mg/L、Ur≤3mg/L。
尿素生產過程中在蒸發系統中會產生大約含7.5%NH3、5.9%CO2和1.6%Ur的工藝冷凝液。這些工藝冷凝液儲存在氨水槽V703內,由解吸水解系統處理。解吸水解系統中有兩個解吸塔C801A/B,它主要是在C801B底部通入0.4MPa蒸汽,對工藝冷凝液中的NH3和CO2進行蒸餾。經過這道工序后,冷凝液中的NH3和CO2基本上被蒸餾出來,但冷凝液中還有大量的尿素。……