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缸套穴蝕產生的原因分析及預防措施

2016-11-10 09:52:41王鐵軍桑鴻雁
農機使用與維修 2016年10期
關鍵詞:預防措施

王鐵軍+桑鴻雁

摘要:對柴油機穴蝕產生的原因進行了分析,指出振動是穴蝕的根源,提出在柴油機修理及使用中,如何從減少振動的角度出發來減少缸套穴蝕的產生。

關鍵詞:缸套;穴蝕;預防措施

中圖分類號:U672 文獻標識碼:Adoi:10.14031/j.cnki.njwx.2016.10.049

柴油機氣缸套在高溫、高壓、交變載荷和腐蝕情況下工作,其使用壽命很難達到標準規定,主要因為缸壁會早期磨損,有時也因為缸套發生了穴蝕。我們查閱了大量資料,認為可以從修理、使用方面采取改進措施,使缸套的使用壽命達到標準規定。下面我們對缸套穴蝕產生的原因進行分析,以求在使用中避免穴蝕的發生。

1 缸套穴蝕的表現特征

發動機運轉一個時期(情況嚴重時,往往在高負荷下運轉幾十個小時后),在缸套外表面沿連桿擺動方向兩側,出現直徑為l~5 mm,深達2 mm左右的蜂窩狀孔群,有時在缸壁尚未到磨損極限時,即被穴蝕孔所擊穿。

2 缸套穴蝕產生的原因

2.1 實驗表明振動是穴蝕的根源

有人認為,缸套穴蝕主要原因是缸套材料引起,如材料內存有微觀小孔、裂紋、溝槽。但研究者認為缸套穴蝕是由發動機振動引起的,研究人員在柴油機工作時進行了試驗,把加速度傳感器固定在缸套的承壓、非承壓側,測振信號經放大后,即可進行顯示和分析,和氣缸壓力信號一起可以看出缸套振動和曲軸轉角的關系。這個關系可以測出該機工作時的缸套振動頻率、振幅、振動速度和振動加速度。在同一臺柴油機上,試驗時用不同方案的活塞、活塞環、活塞銷位置、缸套支承距離、缸套厚度、缸套結構等進行比較,可以定量地分析不同的方案和缸套振動的關系。這種測試方法容易實現,同時也比較直觀。測試結果表明,缸套受活塞沖擊力最大時,其位置在主承壓側上部到中間附近,也就是活塞側壓力的換向區域,這個位置正好與缸套穴蝕群對應。因此,可以確定穴蝕是振動引起的。這一觀點得到了更多人的認同。

2.2 穴蝕機理分析

柴油機在運轉中,由于燃料燃燒爆發對活塞產生較高壓力,活塞往復運動變向時的沖擊,使氣缸套受到活塞周期性交變側壓力,由于氣缸套與活塞間存在間隙,再加活塞的倒傾,則不可避免地隨著發動機運轉產生交變沖擊,引起高頻振動及變形,從而使缸套外壁冷卻水附著層產生局部瞬時高真空和高壓、高溫。在高真空情況下,冷卻水汽化成空泡;在高壓情況下,使空泡爆破。空泡爆破的強度,決定于氣缸套振動的頻率與振幅,其強度可達104大氣壓,溫度高達幾百度,這樣高的局部壓力和溫度會造成材料塑性變形和疲勞破壞。

從上述成因機理中,引起氣缸套的高頻振動的因素有以下3方面:

(1)氣缸套與活塞的配合間隙,間隙越大,振動越強。

(2)缸套壁厚。氣缸套越薄,會引起振動趨向。

(3)柴油機工作過程最高燃燒壓力和壓力升高比均很大,容易造成缸壁振動。

3 預防措施

(1)要盡量保證活塞與缸套的合適配合間隙。6135Q柴油機廠家說明書規定活塞裙部的上部與氣缸間隙為0.27~0.34 mm,下部與氣缸間隙為0.24~0.31 mm,只能供修理時參考。因為目前用戶所使用的缸套一般要進行選擇,如硼鑄鐵缸套、釩鈦鑄鐵缸套等,其膨脹系數不等,裝配時的實際攝氏溫度也不相同,再加上老缸體變形基本穩定以及加工精度和裝配質量有差異等,所以不能把上述間隙作為公式導用。我們在實際修理中建議把活塞裙部的上部與氣缸間隙改為0.28~0.30 mm,下部與氣缸間隙改為0.25~0.27 mm,能使缸套穴蝕有所減輕。一旦發現輕微穴蝕,可將缸套安裝方向調轉90°(即將被穴蝕表面轉到與連桿擺動面的垂直方向,繼續使用)。

(2)改善冷卻水在水套中的流動。冷卻水流應該是暢通的,不存在“死水區”、“渦流區”和局部狹窄處。最好采用切向進水口,因為冷卻水切向流動會使空泡離開缸套表面附近的強烈振動區。由于空泡破滅時已隨水流而去,沒有足夠的時間擠入氣缸套外壁的微小針孔中去,因而不致產生嚴重的穴蝕。如一柴油機最初使用700 h就發現氣缸套穴蝕穿孔,后將水夾層最窄處加寬,并將機體兩端處進水改為每缸獨立切向進水,穴蝕破壞情況有了顯著改善。此外,提高冷卻水溫對減輕穴蝕有一定好處。當水溫為55 ℃時最為不利,85 ℃左右較好。

(3)選擇著火性能較好的柴油,并合理選擇噴油提前角,使著火落后期較短,從而改善該機的工況,使其工作比較柔和,以減輕缸套的振動。

(4)氣缸套外表面加覆蓋層。在氣缸套外表面鍍一層厚約0.02~0.03 mm的乳白色鍍鉻層,可以有效地防止穴蝕。因為鍍鉻層具有較高的機械性能和良好的耐腐蝕能力,故能抵制穴蝕和電化學腐蝕。但鉻鍍層不宜太厚,否則會因振動而碎裂并剝落。硬的光澤鉻層由于脆性大及存在有細微裂紋,是不能可靠地防護氣缸套的,因此不宜使用。此外,鍍鉻工藝較復雜、成本高,質量不易保證,再兼之對環境有一定污染,使之在應用上受到一定限制。

在氣缸套外表面涂敷環氧酚醛樹脂,可以吸收空泡的沖擊能量,也可減輕穴蝕破壞。但缺點是脆性較大,不能長期地保留在表面上。

在氣缸套外表面易發生穴蝕處包裹鋅帶、電鍍鎘鈦合金層,實踐表明頗有成效。

氣缸套外表面進行滲氮、擴滲鉻—錳處理,亦能取得較好的防穴蝕效果。即使氣缸套外圓表面上不作任何覆蓋層,如能降低其表面粗糙度,就能使其材料得以改善,如:使其材料中的石墨呈片狀或球狀而非細碎的,也可提高其自身的抗穴蝕能力。

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