李志林,吉正元,馬 俊,劉淑娟,葉正中,楊春濤
(1.玉溪市環境監測站, 云南 玉溪 653100;2.玉溪師范學院, 云南 玉溪 653100)
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AA3連續流動注射分析儀在水質分析中的常見故障及日常維護
李志林1,吉正元1,馬 俊1,劉淑娟2,葉正中1,楊春濤1
(1.玉溪市環境監測站, 云南 玉溪 653100;2.玉溪師范學院, 云南 玉溪 653100)
介紹了AA3連續流動注射分析儀分析環境水樣中氨氮、陰離子表面活性劑、揮發酚和氰化物時碰到的常見故障、產生原因、解決辦法及日常維護,為使用相關儀器的分析人員快速解決類似問題提供一定參考。
流動注射儀;故障;解決辦法;維護
連續流動注射分析是一種具有分析速度快、精度高、操作簡單、試劑及試樣用量少等優點的分析技術,在許多檢測行業中得到日益廣泛的應用。其原理是將一定體積的樣品注入到一種密閉的、由適量液體(反應試劑和水)組成的連續流動的載液中,同時與載液中某些試劑發生反應,或進行滲析、萃取,生成某種檢測的物質,流經檢測器,產生響應,從而測定待測樣品的含量。本文通過多年對德國海豹(seal)公司生產的AutoAnalyzer3(簡稱AA3)連續流動注射分析儀的使用,分析了環境水樣中氨氮、陰離子表面活性劑、揮發酚和氰化物等指標時碰到的常見故障、產生原因、解決辦法及日常維護,為使用相關儀器的技術人員提供一定參考。
AA3連續流動注射分析儀在使用過程中出現的故障通過終端控制軟件的圖形來體現,反映故障的圖形主要分兩種類型:“基線”圖形和“峰檢測”圖形[1]。“基線”圖形主要包括基線漂移、基線噪聲等,此類圖形主要是在儀器開始運行、樣品出峰之前出現;“峰檢測”圖形主要包括不出峰、異形峰,此類圖形在樣品檢測過程中出現。這兩種圖形的出現反映了試劑、泵管、軟件、硬件等方面的問題,從這幾個方面進行分析、判斷,能找出故障原因所在并及時處理。
“基線”圖形常見故障如圖1所示。

圖1(a)中圖形基線漂移的主要原因有:①試劑不穩定或污染;②試劑未混合充分,造成濃度梯度;③流通池污染;④光學組件中使用陳舊的濾光片;⑤光學組件中用的是舊燈[2]。在實際水樣分析過程中,揮發酚項目的檢測出現過基線向上飄移的現象。當一周或更長時間未進行該項目通道的運行,再次運行此通道進行指標分析時,圖像窗口顯示基線向上漂移,分析產生該現象的原因,是例行監測樣品數量多、各監測點水質成分不一,流通池受污染所致。解決該故障可以通過做樣時延長去離子水或試劑溶液對管路的沖洗時間(通常30min以上),使沉積在管壁上的污染物溶解、脫落并洗出,直到軟件窗口基線顯示平穩再進行樣品分析。同樣,揮發酚指標檢測的圖形存在圖1(b)基線向下漂移現象,產生的原因與試劑使用時間、混合程度、流通池污染、校準曲線有關,因此需要分析人員對泵管、試劑配制時間檢查分析,并定期清洗管路。同時,校準曲線的最高點濃度在0.5~0.1mg/L為宜,最高點濃度太高對低濃度樣品檢測就不準確,如果濃度太低,增益值就必須設置較高,系統才能檢測到初始峰,增益值高時基線漂移嚴重,會降低結果準確性。根據多年的監測經驗和與工程師的溝通交流,本儀器的基線向下漂移屬正常現象,基線漂移小可以不做任何處理,因為系統軟件能夠進行重新計算,消除基線偏移的干擾,得出更加準確的監測數據。
圖1 (c)圖形基線產生噪聲的主要原因有:①試劑中有顆粒或細微氣泡;②反應條件不理想;③微小的顆粒進入流通池;④泵的滾軸或壓盤被污染或磨損,泵管陳舊;⑤透析膜破裂,氣泡不規則[2]。實際樣品檢測過程中,氰化物的檢測出現過基線噪聲現象。分析原因:首先試劑溶液擺放和使用時間過長,吸收了空氣產生微小氣泡;其次顯色試劑溶液底層有異煙酸溶解不完全的顆粒物,顆粒物通過泵管進入流通池;最后夏天室內溫度高、儀器運行時間長影響儀器運行穩定性,最終致使基線產生噪聲。通過配制新鮮試劑、避免儀器長時間運行等措施使得該故障得以解決。同樣,系統軟件的平滑度設置很低就能看到較明顯的基線噪聲,因此需設置合理的平滑度,一般設置為12%。
“峰檢測”圖形常見故障如圖2所示。

圖2(a)“峰檢測”圖形中無峰出現的主要原因有:①流動池、濾光片安裝不正確;②系統燈燒毀;③運行通道選擇設置錯誤;④顯示選項范圍過大等。實際樣品檢測過程中,氰化物、氨氮的檢測出現過無峰現象[2]。對于測試樣品氰化物不出峰的情況,通過對軟件、硬件等方面的故障排查,證實該情況不屬于上述硬件和軟件方面的故障,而是由于氯胺T試劑失效造成。新買的氯胺T是白色粉末固體,且較易溶于水,而失效的氯胺T變成黃色結晶固體,難溶于水,換了試劑后問題得以解決。因此,出現故障一般要首先考慮是否是試劑方面的問題,其次再檢查硬件和軟件設置,對各方面逐一排查。氨氮出現該問題是由于DCI和緩沖溶液的試劑管路放入了對方的試劑瓶,由個人原因造成,因此要求分析人員在樣品測試過程中保持嚴謹認真的工作態度。
圖2(b)“峰檢測”圖形出現不規則噪聲的主要原因有:①由不良的氣泡注入引起不穩定的分段;②流體片段的不均勻;③流通池有沉淀物;④樣品為酸性卻用了不銹鋼針;⑤體系中有負壓;⑥帶有透析膜的體系:薄膜發干不能再用[2]。實際樣品檢測過程中,氨氮檢測出現過峰形噪聲,經檢查發現透析膜使用時間過久發干,更換透析膜問題得以解決。建議透析膜2個月更換1次,確保峰形平滑無噪聲。
圖2(c)“峰檢測”圖形出現尖峰的主要原因有:①沒有用潤濕劑;②體系中有負壓;③總流量過低;④溶解在試劑中的氣體釋放出來(通常在泵管出口處可見);⑤流通池帶有氣泡過多的液體流過流通池;⑥尖峰僅僅在峰的開始和結束處,樣品內氣泡過大[2]。實際樣品檢測過程中,陰離子表面活性劑的檢測出現過平臺尖峰,分析原因是:儀器運行時間過長,泵管松弛變形、彈性降低,導致管路總流量降低;且試劑擺放時間過長,吸收了空氣產生微小氣泡并在流動過程中釋放。因此,樣品檢測之前最好對試劑超聲除氣,每次測試樣品數量不宜過多(20個以內),樣品測試結束放松泵管并根據儀器使用頻率適時更換。
圖2(d)“峰檢測”圖形出現峰形為分不開,是由于分割樣品的氣泡在通道中運行時沒有接觸管壁[2]。當所測水樣渾濁、惡臭,揮發酚檢測就會發生峰形分不開現象,分析原因可能是由于水樣中某種干擾物質影響氣泡在通道中運行,無法接觸管壁,解決的辦法是通過蒸餾儀對水樣進行蒸餾預處理,減少干擾,最終問題得以解決。
3.1 管路清洗
(1)氨氮管路清洗:每次樣品分析完畢所有流路需用純水清洗30min,每周用約1.3%的次氯酸鈉溶液清洗30min(緩沖溶液管路不用次氯酸鈉溶液清洗,防止透析膜穿孔破裂),再用純水清洗15min,最后排空流路水分。
(2)陰離子表面活性劑管路清洗:當樣品分析完畢,取下進樣管,氯仿管路繼續停留3min,酸性和堿性亞甲基藍管路放入無水乙醇中15min,最后排空管路。
(3)氰化物和揮發酚管路清洗:樣品分析完畢之后將蒸餾試劑和吸收試劑管路放入純水中,氰化物其他試劑管路放入1mol/L 氫氧化鈉溶液(40 g定容至1000mL)中5min,然后放入純水中至少清洗30min;同時揮發酚的4-氨基安替比林和鐵氰化鉀管路放入1mol/L鹽酸溶液(85mL 鹽酸定容至1000mL) 中5min,然后放入純水中至少清洗30min。如果所做水樣是污水或含高鹽分,按照上述清洗步驟進行清洗后次日只打開蠕動泵,把所有管路放入純水10min,然后放入1mol/L鹽酸20min,放入純水10min后,再放1mol/L 氫氧化鈉溶液20min,最后放純水至少30min。如果做樣頻率不高且樣品中無污水樣品或高鹽分樣品時,三個月做1次上述鹽酸和氫氧化鈉溶液同時清洗維護。
3.2 硬件維護
(1)濾光片:濾光片很容易受潮,而且受潮后性能降低,項目分析的靈敏度會持續、大幅度降低。建議每次實驗結束后,及時將濾光片取出用干凈的紙、塑料袋或布包好,放進專用干燥器中,并保證干燥器的硅膠處于無水狀態[3]。
(2)透析膜:有腐蝕性的清洗溶液不對有經過透析膜的管路清洗,以免造成透析膜穿孔、破裂,應經常檢查透析膜是否移位、干燥,定期進行更換。
(3)蠕動泵管:每次蠕動泵啟動前檢查泵管是否松弛、老化,卡緊程度是否一致(泵管兩端卡環垂直卡緊),泵管表面用酒精擦拭保持清潔。樣品測試完畢取下泵管,使其處于松弛狀態。
以上關于AA3連續流動注射分析儀常見故障、產生原因、解決辦法及日常維護的分析總結,是作者多年使用該儀器后的經驗之談,希望能給相關用戶提供一定參考并及時解決類似故障,延長儀器的使用壽命,提高分析效率和質量。
[1]羅勇,周史強,林奕珊.流動注射分析儀在水質檢測中幾種常見故障圖形的分析及處理[J].廣東水力水電,2008(3):48-50.
[2]AutoAnalyzer3 操作手冊[Z].
[3]馮獻芳,張俊玲,吳航.流動注射分析儀維護的幾點經驗[J].山東化工,2010,39(6):32-34.
The Common Faults and Daily Maintain of Auto Analyzer 3 Continuous Flow Analytical System in Monitoring Water Quality
LI Zhi-lin1,JI Zheng-yuan1,MA Jun1,LIU Shu-juan2,YE Zheng-zhong1,YANG Chun-tao1
(1.Yuxi Environmental Monitoring Station, Yuxi Yunnan 653100, China)
The common faults of auto analyzer 3 continuous flow analytical system (AA3) in Monitoring ammonia, anionic surface active agent, volatile phenol, and hydrides in water were introduced as well as the influencing factors. The methods to solve these issues and the ways to maintain the equipment well were presented also, which would provide useful information for other people to efficiently deal with the problems.
flow analytical system; common faults; solving ways; maintain
2016-07-04
X83
A
1673-9655(2016)06-0110-03