周 瑞 趙亞軍
(1.內(nèi)蒙古科技大學礦業(yè)與煤炭學院;2.包鋼集團礦山研究院)
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某露天礦山膠帶運輸系統(tǒng)合理位置選擇
周 瑞1,2趙亞軍1
(1.內(nèi)蒙古科技大學礦業(yè)與煤炭學院;2.包鋼集團礦山研究院)
某礦露天采場礦巖石的平均汽車運距均已超出經(jīng)濟合理運距,急需增加膠帶運輸系統(tǒng)。根據(jù)2013年完成的采場邊坡工程地質(zhì)勘察及穩(wěn)定性研究結(jié)果,發(fā)現(xiàn)原設計礦巖膠帶系統(tǒng)部分安裝位置的邊坡穩(wěn)定性差,需要進行調(diào)整。結(jié)合采場實際情況,提出2個改選方案,經(jīng)過技術、經(jīng)濟比較,最終確定了合理、安全、穩(wěn)定的安裝位置,保證了礦山安全穩(wěn)產(chǎn)。
膠帶運輸系統(tǒng) 穩(wěn)定性 方案比較
某礦山已按照初步設計建成東(含南、北采場)、西2個露天采場開拓運輸系統(tǒng)。兩采場均采用公路開拓、汽車運輸,平均運距均已超過4 km,行駛高差約150 m。若繼續(xù)采用單一汽車運輸,隨著采場向下延伸,其礦巖石運距將逐年增加,運輸成本急劇上升,嚴重影響礦山的安全經(jīng)濟生產(chǎn)。因此,采場深部改用汽車-破碎機-膠帶聯(lián)合運輸系統(tǒng)已迫在眉睫。
礦山初步設計在東、西采場共安排5套膠帶運輸系統(tǒng)。西采場有一套礦石膠帶運輸系統(tǒng)位于采場南幫E邊坡分區(qū),由前期溜井、XKC平硐膠帶機、XK2斜井膠帶機、后期溜井、XK1和XK2斜井膠帶機組成,上部會料口高程為1 614.40 m;第一套巖石膠帶運輸系統(tǒng)位于采場北幫B邊坡分區(qū),邊幫膠帶機XYⅠ3自采場北幫東端的1 643 m向西南延伸至采場中的1 440 m平臺處,與XYⅠ2膠帶機連接,XYⅠ2膠帶機在1 428 m平臺處與邊幫膠帶機XYⅠ1連接,XYⅠ1向采場東南延伸至東端的1 248 m平臺;第二套巖石膠帶運輸系統(tǒng)位于南幫E邊坡分區(qū),邊幫膠帶機XYⅡ1自采場南幫西端的1 616 m向東北延伸至采場中的1 392 m平臺。東采場有一套礦石膠帶運輸系統(tǒng),位于采場南幫E邊坡分區(qū),由溜井、DK1和DK2斜井膠帶機組成,上部會料口高程為1 617.40 m;一套巖石膠帶運輸系統(tǒng)位于采場東端幫H邊坡分區(qū),邊幫膠帶機DY1布置在北采場東端,膠帶機底標高為1 469 m,巖石最終卸礦標高為1 488 m。原設計膠帶運輸系統(tǒng)布置見圖1。

圖1 原設計膠帶運輸系統(tǒng)布置
2013年該礦對露天采場邊坡分區(qū)內(nèi)邊坡巖體類型、結(jié)構及構造特征等工程地質(zhì)條件,邊坡巖體發(fā)育的滑坡、崩塌及斷層破碎帶等不良地質(zhì)現(xiàn)象,采場的水文地質(zhì)特征等進行了工程地質(zhì)勘察及穩(wěn)定性研究,發(fā)現(xiàn)B邊坡分區(qū)8~12線1 396 m以上、12~19線1 224 m以上及19~24線1 260 m以上階段存在復合型破壞的可能,而西采場第一套巖石膠帶運輸系統(tǒng)正好經(jīng)過上述部分區(qū)域,處于不穩(wěn)定狀態(tài),其他礦巖膠帶運輸系統(tǒng)所處邊坡均較穩(wěn)定。所以,著重對西采場第一套巖石膠帶運輸系統(tǒng)位置進行變更。
3.1 方案1
該礦露采邊坡工程地質(zhì)勘察及穩(wěn)定性研究指出,西采場北幫總體坡有復合型破壞的可能,只能通過變更采礦設計才能達到邊坡穩(wěn)定性的要求。根據(jù)邊坡角敏感性分析的計算結(jié)果可知,當B邊坡分區(qū)8~12線1 396 m以上階段坡減緩至42°,12~19線1 224 m以上階段坡減緩至43°,19~24線1 260 m以上階段坡減緩至43°時,該邊坡能夠達到穩(wěn)定狀態(tài)。因此,本方案為膠帶系統(tǒng)位置不發(fā)生改變,而將B邊坡分區(qū)上述潛在不穩(wěn)定區(qū)域按照邊坡穩(wěn)定性研究中推薦的最終邊坡角和臺階坡面角進行擴幫處理。最終將12~19線向北擴幫65 m,致使1 224 m以上各臺階最終邊坡角為60°,階段坡減緩至43°;將19~24線向北擴幫87 m,致使1 260 m以上各臺階最終邊坡角為60°,階段坡減緩至43°。經(jīng)計算,本方案共計增加巖石剝離量3 263.99萬t,將其作為基建剝巖處理。境界擴幫后,第一套巖石膠帶系統(tǒng)所處的位置B邊坡達到穩(wěn)定狀態(tài),該系統(tǒng)穩(wěn)定。
3.2 方案2
由于西采場北幫總體坡存在復合型破壞的可能,本方案將西采場第一套巖石膠帶運輸系統(tǒng)安裝位置更改到西采場西邊幫。更改后,西采場進入深部開采時,采場內(nèi)巖石采用2套汽車—半移動破碎站—邊幫膠帶機—排土機運輸系統(tǒng)。第一套膠帶運輸機系統(tǒng)布置在采場西幫,邊幫膠帶機XYⅠ5自采場西幫北端的1 600 m向西南延伸至采場中1 476 m 平臺,XYⅠ4膠帶機通過轉(zhuǎn)載設施連接,XYⅠ4膠帶機在1 440 m平臺處與邊幫膠帶機XYⅠ3連接,XYⅠ3膠帶機在1 416 m平臺處與邊幫膠帶機XYⅠ2連接,XYⅠ2膠帶機在1 368 m平臺處與邊幫膠帶機XYⅠ1連接,邊幫膠帶機XYⅠ1向采場東北延伸至采場西端1 248 m平臺。第二套膠帶運輸系統(tǒng)位于南幫邊坡分區(qū),邊幫膠帶機XYⅡ1自采場南幫西端的1 616 m向東北延伸至采場中1 392 m 平臺。方案2膠帶運輸系統(tǒng)布置見圖2。

圖2 方案2膠帶運輸系統(tǒng)布置
西采場修改后的巖石膠帶系統(tǒng)位于A、B、E2邊坡分區(qū)。經(jīng)分析,XYⅠ1~XYⅠ5巖石邊幫膠帶系統(tǒng)沒有經(jīng)過B邊坡分區(qū)的不穩(wěn)定區(qū)域,A、E2邊坡分區(qū)屬穩(wěn)定組合關系,且沒有斷層經(jīng)過,因此,該巖石膠帶運輸系統(tǒng)處于穩(wěn)定狀態(tài)。
3.3 方案比較
3.3.1 技術比較
方案1需要進行擴幫,巖石剝離量較原設計增加較多,基建投資較高,生產(chǎn)組織難度高;膠帶運距長,坑內(nèi)汽車運距短。
方案2坑內(nèi)道路發(fā)生變化,巖石剝離量較原設計減少,基建投資較低,生產(chǎn)組織方便,膠帶運距短,坑內(nèi)汽車運距長。
3.3.2 投資比較
將方案1的擴幫剝巖量作為基建剝巖處理,2個方案投資費用的區(qū)別主要體現(xiàn)在擴幫巖石剝離費用、排土場清理費用、道路改造費用及膠帶機建設投資費用上。經(jīng)計算,方案1較方案2多投資50 234萬元。2個方案投資比較見表1。

表1 2個方案投資比較 萬元
3.3.3 經(jīng)營比較
由于兩方案破碎站配置、移設及系統(tǒng)運量等基本一致,只對巖石加權運距及運營成本方面差異進行比較。根據(jù)所編排的采掘進度計劃,2個方案的靜態(tài)比較結(jié)果見表2。
綜上比較可以看出,首先,在經(jīng)營成本方面,方案1由于采場內(nèi)巖石運輸距離較短而在膠帶系統(tǒng)投入使用的前期具有一定的優(yōu)勢,而剝離高峰期后,這一優(yōu)勢將逐漸減弱;其次,由于方案1需要進行擴幫,從而導致了西采場北幫12~24勘探線的采場境界向北擴大,致使采場北側(cè)已經(jīng)形成的部分土場及道路路段因已位于新境界之內(nèi)而受到影響,需要將其進行清理和改造,使得方案1的生產(chǎn)組織難度和基建投資費用都較方案2高;再次,方案2所選擇的膠帶系統(tǒng)位于西采場西端幫,屬A、E2邊坡分區(qū),這2個邊坡都沒有較大斷層出現(xiàn),且邊坡穩(wěn)定性較好。基于上述原因,認為將西采場北幫巖石邊幫膠帶系統(tǒng)的位置更改至采場西端幫更為合理。

表2 方案運輸經(jīng)營費靜態(tài)比較
基于某礦露天采場礦巖平均汽車運距不斷增加,經(jīng)濟不合理,根據(jù)露采邊坡工程地質(zhì)勘察及穩(wěn)定性研究成果,結(jié)合采場實際情況,優(yōu)化了原設計膠帶運輸系統(tǒng)的位置,避開了不穩(wěn)定邊坡區(qū)域,建立在安全、可靠的巖體內(nèi),對礦山實現(xiàn)安全、穩(wěn)定、高效生產(chǎn)具有積極的意義。
2016-08-10)
周 瑞(1985—),女,工程師,014030 內(nèi)蒙古包頭市稀土高新區(qū)曙光路16號。