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LNG氣化站在工業生產供氣中的應用

2016-12-13 20:43:42
中國新技術新產品 2016年15期

崔 靜

(天津市化工設計院,天津 300193)

LNG氣化站在工業生產供氣中的應用

崔 靜

(天津市化工設計院,天津 300193)

LNG氣化站以其諸多優勢在工業生產用氣中得到越來越廣泛的應用。本文以內蒙古某冶煉廠的LNG氣化站項目為例,研究了LNG氣化站規模的確定及設備選型等問題。

液化天然氣;LNG氣化站;工業用氣

0.引言

2015年11月,國家能源局、發改委、環保部等七部委聯合發布《燃煤鍋爐節能環保綜合提升工程設施方案》,方案指出“規劃到2018年,推廣高效鍋爐50萬噸,淘汰落后燃煤鍋爐40萬噸。”目前,工業燃煤鍋爐行業中存在大量低效率、高污染的落后產能,燃煤工業鍋爐、窯爐為大氣污染排放首要污染源。在環保重壓下,燃煤工業鍋爐行業迎來以燃煤清潔化、替代化為主要技術路線的節能減排革命。事實上,在《方案》未出臺前幾年,多個重點城市紛紛提出以燃氣代替燃煤鍋爐市規劃,以降低區域的大氣污染物排放。而氣源的保障性及經濟性成為工業用氣的主要問題,與傳統的管道天然氣源相比,液化天然氣(LNG)氣化站的氣源靠LNG槽車運輸具有方便、不受管網限制的特點,不管天然氣管道規劃發展狀況如何,LNG都可以作為先期資源首先進入目標市場。本文以內蒙古某冶煉廠的LNG氣化站的工程設計為例,對LNG氣化站在工業生產供氣中的應用進行分析。

1.概況

內蒙古某冶煉廠響應國家對新型能源政策的倡導,為了進一步改善大氣環境質量,在礦業率先做出典范,擬將原生產燃料煤改造成天然氣。該冶煉廠改造后高峰小時用氣量為1750Nm3,廠內燃燒爐最高用氣壓力為0.6MPa。根據該冶煉廠需求,建設LNG氣化站一座。

2.規模確定

根據冶煉廠生產情況,該LNG氣化站高峰小時供氣量為1750Nm3,供氣時間按24小時,年供氣天數按365天計算。站內工藝系統的設計壓力:1.0MPa,最高工作壓力0.85MPa:設計溫度為-196℃,工作溫度為:-140℃~-162℃。

3.工藝流程

該項目工藝流程采用等壓強制氣化方式,由于冶煉廠要求用氣壓力較高,管道系統的設計壓力為1.0MPa,因此LNG槽車將液化天然氣運至氣化站后,在卸車臺通過卸車增壓氣化器及潛液泵兩種方式對槽車增壓,利用壓差將LNG輸送至氣化站的低溫LNG儲罐。

從LNG儲罐來的液相LNG,經過空溫式氣化器加熱,由液相變為氣相,同時氣化后氣體溫度提升,當空溫式氣化器出口或BOG出口溫度低于5℃時,用電加熱器進行加熱,使出氣溫度達到5℃~15℃,氣化后的天然氣經過調壓計量加臭后為冶煉廠供氣。

4.設備選型

LNG氣化站內主要設備有LNG低溫儲罐、卸車增壓器及卸車泵、儲罐增壓器、主氣化器、BOG加熱器、EAG加熱器、電加熱器、調壓計量加臭橇等。

(1)LNG儲罐。該項目建成后的供氣規模為4.2萬Nm3/d,根據該地區LNG供應情況,周轉天數按6天計算。站內LNG總儲量應不小于25.2萬Nm3。該項目LNG儲罐采用目前較為常用的真空粉末絕熱式LNG儲罐,根據站內所需總儲量,經過投資和占地面積的比較,采用4臺150m3LNG儲罐。

(2)卸車增壓器及卸車泵。該工程按兩個卸車柱設計,因此共設兩臺卸車增壓器,單臺氣化能力為400Nm3/h。兩臺卸車潛液泵,設計流量20m3/h。卸車時,當槽車中的LNG溫度低于儲罐溫度時,先為儲罐降壓,再用泵卸車。當槽車中的LNG溫度接近或者略高于儲罐溫度時,先用卸車增壓器為槽車增壓,將槽車的壓力增至0.4MPa,再用泵卸車,保證泵出口的壓力達到1.2MPa,由儲罐底部進液。

(3)儲罐增壓器。儲罐增壓器的選擇主要是考慮當儲罐液位較低時,將儲罐內氣象空間內的壓力在規定時間內由儲罐最低工作壓力(升壓調壓閥后設定壓力)升至儲罐最高工作壓力(降壓調壓閥前壓力)所需要的汽化能力,該工程選擇氣化能力為800Nm3/h的儲罐增壓器2臺。

(4)主氣化器。氣化器一般選用空溫式,該工程下游為工業用戶,工業負荷波動大,因此,在氣化器選型計算時,一般都要考慮一個系數K,根據燃氣工程設計手冊,K按照2進行選取。因此選用Q=2000Nm3/h;三臺,兩臺同時使用,另一臺備用切換。總氣化能力為4000Nm3/h,可以滿足供氣要求。

(5)BOG加熱器。氣化站內BOG(LNG蒸發氣)主要來源有儲罐的自然蒸發、卸車結束后管路中所產生的BOG、當LNG卸入低于槽車壓力的儲罐時所產生的BOG等,因此,結合工程實踐,該工程選用800Nm3/h的BOG加熱器1臺。

(6)EAG加熱器。氣化站內EAG(放空氣體)主要來源于系統事故狀態下的天然氣泄放或安全閥超壓釋放。EAG加熱器的加熱能力應根據EAG氣體最大的來源分別計算后確定。結合工程實踐,本工程選擇1臺500m3/h的EAG加熱器。

(7)電加熱器。為滿足出站天然氣的溫度要求,當空溫式氣化器出口或BOG出口溫度低于5℃時,用電加熱器或水浴式加熱器進行加熱,使出氣溫度達到5℃~15℃。其中電加熱器的介質又分為水和導熱油式,由于該工程所在地區極端最低氣溫為-42℃,因此選用導熱油為介質的電加熱器1臺,加熱能力4000m3/h。

(8)調壓計量加臭橇。該工程采用橇裝調壓計量加臭裝置一套,橇內分為調壓區、計量區及加臭區,調壓區包括BOG調壓和主氣化器調壓。每路設置一個Y型過濾器、一個自力式調壓器及兩個連接前后管段的球閥,每路一開一備。計量區設置一開一備兩路計量,每路設置一臺渦輪流量計和兩個連接前后管段的球閥。加臭裝置以隔膜式計量泵為動力,根據流量信號將四氫塞吩注入燃氣管道中。調壓計量加臭橇出橇壓力為0.6MPa,設計流量4000m3/h。

結語

工業用戶的用氣壓力、流量、波動等變化較大,因此供應工業用戶的LNG氣化站應根據下游用戶特點進行系統設計。文中舉例工程現已運行,運行效果良好。經過現場運行情況分析,在南方和風力較小的地區,LNG氣化器的設計流量系數建議按2~3倍計算,換熱效果更良好。

[1]嚴銘卿.燃氣工程設計手冊[M].北京:中國建筑工業出版社,2008:661-677.

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