張西寨 李萬仕 趙國強
(陜西華彬煤業股份有限公司)
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低透氣性厚煤層綜放開采瓦斯抽采關鍵技術
張西寨 李萬仕 趙國強
(陜西華彬煤業股份有限公司)
針對彬長礦區下溝煤礦侏羅紀4#煤層厚度大、透氣性差,本煤層預抽效果不佳,綜放開采瓦斯涌出量大等難題,綜合采取“本煤層扇形鉆孔+平行鉆孔”采前預抽和邊采邊抽,專用瓦斯抽放巷抽采采空區瓦斯等技術,上隅角瓦斯濃度穩定在0.35%左右,回風順槽瓦斯濃度穩定在0.3%左右,風排瓦斯量為3.5 m3/min,工作面瓦斯抽采取得了明顯效果,保證了工作面安全回采。
低透氣性 專用瓦斯抽放巷 瓦斯抽采 厚煤層 防滅火
針對礦井瓦斯治理難題,袁亮[1-3]院士研究了低透氣性高瓦斯煤層群無煤柱快速留巷Y型通風煤與瓦斯共采關鍵技術;郭海亮等[4]針對綜放工作面瓦斯問題,研究了頂板走向高抽巷和內錯瓦斯尾巷綜合治理技術;于寶海等[5]研究了本煤層瓦斯抽采鉆孔布置間距的優化方法;劉濤[6]等研究了高位鉆孔瓦斯抽采技術。彬長礦區下溝煤礦主采侏羅紀延安組4#煤煤層厚度較大,賦存穩定,受地質構造、煤層頂底板巖性、上覆基巖厚度、煤層厚度等因素綜合影響[7],瓦斯賦存穩定,最大瓦斯含量4.68 m3/t,煤層透氣性差,瓦斯吸附特性強,鉆孔瓦斯衰減周期短,在綜放工作面瓦斯治理過程中,本煤層預抽率普遍不高,回采過程中大量吸附瓦斯,解吸后工作面絕對瓦斯涌出量大,采空區大量的瓦斯涌出,導致上隅角、工作面瓦斯超限,嚴重影響礦井安全生產。因此,降低綜放工作面采空區瓦斯濃度,成為保障工作面安全高效生產的關鍵。
1.1 工作面布置
彬長礦區下溝煤礦ZF301工作面位于403采區南部,工作面埋深約350 m,煤層傾角0°~18°,平均厚度15.94 m,工作面采用“U”型通風方式,巷道布置如圖1所示。4#煤層的鄰近層4上、4上-2、4上-1分別與4#煤相距28.12,31.2,35.44 m,煤層厚度分別為0.95,1.36,1.45 m,均處于采動影響范圍內。
1.2 煤層瓦斯參數
ZF301工作面煤層瓦斯含量3.54~4.55 m3/t,瓦斯壓力0.18~0.20 MPa,煤層透氣性系數0.77~0.98 m2/(MPa2·d),鉆孔自然瓦斯流量衰減系數0.037 9~0.047 8 d-1,瓦斯放散初速度為0.775 mmHg,吸附常數a=21.556 m3/t,b=0.779 MPa-1。主采4#煤層屬于可采煤層,但接近于難抽采煤層。

圖1 ZF301工作面巷道布置
1.3 瓦斯涌出量
ZF301工作面瓦斯涌出主要包括煤壁瓦斯涌出、采空區瓦斯涌出和落煤瓦斯涌出[8](圖2)。工作面最大絕對瓦斯涌出量75.06 m3/min,平均涌出量55.05 m3/min,其中本煤層瓦斯涌出量平均17.99 m3/min,占33%,采空區瓦斯涌出量平均37.06 m3/min,占67%。采空區是工作面瓦斯的主要涌出來源。

圖2 工作面瓦斯涌出來源
結合ZF301工作面瓦斯涌出規律,采用“扇形鉆孔+平行鉆孔”強化本煤層抽采,專用瓦斯抽放巷抽采采空區瓦斯等綜合抽采技術。
2.1 “扇形鉆孔+平行鉆孔”本煤層瓦斯抽采
由于ZF301工作面傾角大,最大18°,在回風順槽施工本煤層鉆孔時容易被煤體中水分封堵,影響抽放效果,因此僅在運輸順槽布置本煤層鉆孔。
在運輸順槽每50 m施工一瓦斯抽放鉆場,鉆場參數為4 m×4 m×3 m,每個鉆場布置抽放鉆孔25個,鉆孔呈半扇形布置,鉆孔直徑113 mm,平均深度149 m,鉆孔參數見表1。
在兩鉆場之間布置平行孔,平行孔直徑為113 mm,前500 m平行孔間距為1 m,其他平行孔間距為2 m,深度均為150 m。鉆孔布置如圖3所示。
2.2 專用瓦斯抽放巷抽放采空區瓦斯
2.2.1 專用瓦斯抽放巷瓦斯抽放方法[9-10]
在工作面回風巷向煤層頂板開一條聯絡巷道,沿頂板開挖一條與回風巷平行的頂板巷道,抽放瓦斯時,將抽放管放入聯絡巷道內,封閉聯絡巷。使抽放管一端封在巷道內,另一端接入抽放系統,涌入頂板巷道內的瓦斯可由抽放系統抽出,從而改變了工作面上隅角瓦斯流向,起到降低上隅角和工作面回風流中的瓦斯濃度的作用。
2.2.2 專用瓦斯抽放巷布置
專用瓦斯抽放巷布置層位是影響抽放效果的最關鍵因素,綜放開采上覆巖層擾動范圍大,裂隙發育,會使煤層和巖層整體大范圍的壓力卸荷,卸壓瓦斯受采動影響大量解吸釋放,如果專用瓦斯抽放巷布置層位過高將難以及時抽放這部分卸壓瓦斯,造成上隅角瓦斯超限,同時導致巷道向采空區深部延伸,增加采空區漏風半徑,不利于采空區防滅火管理;若巷道布置層位過低又會造成巷道受采動影響嚴重,難以發揮最佳作用,甚至在工作面液壓支架前部發生冒頂,與工作面貫通失去作用。下溝煤礦4#煤層頂板上部14.5 m范圍內主要為泥巖,強度小,軟弱致密,易產生變形和破壞,且變形破壞后發育的橫向、縱向裂隙較小,不利于瓦斯運移,因此不宜將專用瓦斯抽放巷布置在頂板泥巖及其上部巖層中。綜合考慮,沿4#煤層頂板內錯回風順槽15 m布置專用瓦斯抽放巷,與工作面最小層間距保持在8 m以上(圖1)。

表1 本煤層瓦斯抽放鉆孔參數

圖3 本煤層瓦斯抽放鉆孔布置示意
專用瓦斯抽放巷寬3.8 m,高2.8 m,采用“錨桿+錨索+鋼筋托梁+混凝土全斷面噴漿”綜合支護形式,噴漿厚度不小于100 mm,底板加厚噴漿,噴注混凝土強度等級不低于C20。
2.2.3 專用瓦斯抽放巷抽采技術
專用瓦斯抽放巷施工后對巷口密閉,同時埋設φ800 mm抽放管路,利用地面低負壓瓦斯抽放系統進行抽放,采用2BEC100型水環式真空泵,額定抽氣量1 040 m3/min。專用瓦斯抽放巷采用塊石、水泥、黃土、沙子等不燃性材料密閉,密閉墻長度6 m,兩側是由塊石和水泥砂漿砌成的墻體,厚度為1 m,內部采用黃泥充填。
構筑密閉墻時安裝瓦斯抽放管、觀察管、灌漿管、放水管。抽放管安裝在密閉墻內側4 m處,距專用瓦斯抽放巷底板1.5 m;灌漿管內徑100 mm,距專用瓦斯抽放巷底板1.5 m;觀察管內徑50 mm,距巷道頂板0.2 m處;放水管內徑100 mm,布置在距巷道底板0.1 m處。
2.2.4 專用瓦斯抽放巷防滅火技術
巷道采用不燃性材料支護并全斷面噴漿封堵煤體,杜絕煤體低溫氧化,噴漿厚度100 mm,強度等級不低于C20;對專用瓦斯抽放巷內CO、CH4、溫度等氣體參數進行實時監測,每天取樣,利用色譜分析儀進行氣體成分分析,做好自然發火早期預報。一旦專用瓦斯抽放巷出現自然發火征兆則立即停止抽放,對專用瓦斯抽放巷采取注氮、黃泥灌漿、注三相泡沫、注高分子膠體等綜合防滅火措施。
ZF301工作面生產時最大絕對瓦斯涌出量75.06 m3/min,平均涌出量55.05 m3/min,工作面平均抽采瓦斯量保持在51.69 m3/min,工作面瓦斯抽采率93.9%,平均風排瓦斯3.36 m3/min。專用瓦斯抽放巷瓦斯抽量顯著,抽放混合量平均為600 m3/min,抽放瓦斯濃度6%~8%,抽放純瓦斯量平均42.54 m3/min;本煤層鉆孔抽放濃度為8%~9%,混合量平均110 m3/min,抽放純瓦斯量平均9.15 m3/min。瓦斯涌出量、瓦斯抽采純量如圖4所示,瓦斯抽采率如圖5所示。專用瓦斯抽放巷預防自然發火效果明顯,自工作面回采以來,專用瓦斯抽放巷內未檢測到CO氣體,巷內氣體溫度23 ℃左右。

圖4 ZF301工作面抽采純瓦斯量對比

圖5 工作面瓦斯抽采率變化曲線
(1)下溝煤礦主采侏羅紀延安組4#煤層透氣性差,鉆孔自然瓦斯流量衰減快,屬于可以抽采煤層,但接近于較難抽采煤層。
(2)ZF301工作面瓦斯涌出來源有煤壁瓦斯涌出、采空區瓦斯涌出和落煤瓦斯涌出,采空區瓦斯涌出占66%,是工作面瓦斯涌出的主要來源。
(3)綜合采取“本煤層扇形鉆孔+平行鉆孔”采前預抽和邊采邊抽、專用瓦斯抽放巷抽采采空區瓦斯等綜合抽采技術,能夠有效解決工作面瓦斯問題。
(4)專用瓦斯抽放巷抽采采空區瓦斯是工作面瓦斯綜合抽采的關鍵,巷道沿煤層頂板內錯回風順槽15 m布置,采用全斷面噴漿封閉煤體、氣體成分監測和自然發火早期預報以及出現發火征兆時向專用瓦斯抽放巷內注氮、黃泥灌漿、注三相泡沫、注高分子膠體等綜合防滅火措施,有效杜絕了自然發火問題。
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2016-09-19)
張西寨(1972—),男,總經理,高級工程師,713500 陜西省咸陽市彬縣姜嫄街5號。