王海霞 李月旺 曹漢青 孟奧書
(河鋼集團礦業公司司家營北區分公司)
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南非磷尾礦在司家營研山鐵礦加工的可行性試驗
王海霞 李月旺 曹漢青 孟奧書
(河鋼集團礦業公司司家營北區分公司)
南非磷尾礦全鐵品位為56.22%,有害元素硫、磷含量較低,但鈦含量較高為4.23%。針對此情況,該廠制定了2套加工試驗方案:一是將南非磷尾礦混入現有生產工藝流程;二是對南非磷尾礦進行單獨加工處理,將單獨選別精礦與研山鐵礦自產精礦按一定比例混合,從而降低精礦中的鈦金屬含量。經過對南非磷尾礦進行一系列選礦試驗研究,最終確定推薦使用第2套加工方案進行選別。
鈦含量 可磨度 重選 弱磁選 浮選
司家營研山鐵礦位于河北灤縣,屬于鞍山式沉積變質鐵礦床。礦石類型主要為赤鐵石英巖和磁鐵石英巖兩大類[1]。該礦目前采用階段磨礦、粗細分級、重選—強磁—陰離子反浮選流程[2]。鑒于南非磷尾礦中鈦金屬指標含量遠高于冶煉要求指標的情況,為進一步探究南非磷尾礦在司家營研山鐵礦加工的可行性,該礦制定了兩套試驗方案:一是將南非磷尾礦混入現有生產工藝流程,二是對南非磷尾礦進行單獨加工處理,將單獨選別精礦與研山鐵礦自產精礦按一定比例混合,從而降低精礦中的鈦金屬含量。司家營研山鐵礦針對以上兩套試驗方案分別進行了磨礦試驗、重選試驗、不同磁場強度下的磁選試驗、浮選試驗等一系列試驗研究,進而確定了加工南非磷尾礦的最佳試驗方案。
1.1 南非磷尾礦的化學成分
對南非磷尾礦進行多元素化學成分分析,結果見表1。

表1 南非磷尾礦多元素分析結果 %
由表1可知,礦樣中鐵含量較高,硅、磷、硫指標均滿足冶煉要求,但鈦金屬含量遠高于冶煉要求指標,直接影響精礦的銷售。
1.2 粒度分析
取100 g南非磷尾礦礦樣進行篩孔尺寸分別為0.850、0.425、0.250、0.180、0.150、0.105、0.074 mm的篩析試驗,篩分結果見表2。由篩分結果可以看出,南非磷尾礦粒度組成比較均勻。

表2 原礦粒度分析結果
1.3 原礦相對可磨度測定
以研山鐵礦2段磨礦給礦作為標準礦石,與試驗礦石進行磨礦對比試驗。將2種礦石各自混勻縮分出待磨礦樣,每份500 g,均采用RK/ZQMφ240 mm×90 mm錐形球磨機按62.5%的磨礦濃度進行不同時間的磨礦試驗,并對磨礦產品分別進行細度測定(見表3)并進行計算,得出每次磨礦新生成的-0.074 mm粒級含量(見圖1),并與標準礦石進行比較。

表3 磨礦細度對比結果
由表3、圖1可知,在磨礦時間為4.5 min 時,研山鐵礦礦石新生成-0.074 mm粒級含量為57.00%,南非礦礦石新生成-0.074 mm粒級含量為56.56%,新生成的-0.074 mm粒級含量基本相同;隨著磨礦時間的增加,南非礦新生成-0.074 mm粒級含量逐漸高于研山礦新生成-0.074 mm粒級含量,說明南非礦比研山鐵礦礦石易磨。

圖1 南非礦與研山礦新生成-0.074 mm粒級含量對比曲線
根據司家營研山鐵礦現有工藝流程,分別對南非磷尾礦進行重選、磁選、浮選試驗研究,以確定合理的試驗方案。
2.1 不同細度磁選管試驗
將南非磷尾礦進行球磨機開路磨礦,每份試樣重500 g,磨礦濃度均為62.5%,分別取試樣各50 g,用φ50 mm磁選管進行選別試驗,磁場強度為191.08 kA/m。試驗結果見表4。

表4 不同磨礦細度磁選管試驗
由表4可知,隨磨礦細度的增加,精礦鐵品位增加,鐵回收率減少,但鐵回收率的變化不是很大;當磨礦細度約為-0.074 mm 70%左右時,精礦鐵品位已達到要求;考慮隨著磨礦細度增加,能耗也增加,故選取磨礦細度為-0.074 mm 73.23%進行選別試驗。
2.2 重選試驗
2.2.1 搖床試驗
將南非磷尾礦磨至-0.074 mm 73.23%,利用LYS(N)-1 100 mm×500 mm搖床進行試驗,試驗結果見表5。
2.2.2 螺旋溜槽試驗
在磨礦細度為-0.074 mm 73.23%、給礦濃度為40%的條件下進行南非磷尾礦溜槽試驗,試驗結果見表6。

表5 南非磷尾礦搖床試驗結果 %

表6 南非磷尾礦螺旋溜槽試驗結果 %
由表5、表6可知,南非磷尾礦搖床選別精礦鐵品位為62.43%,螺旋溜槽選別精礦鐵品位為62.17%,精礦鐵品位均達到了指標要求;但螺旋溜槽選別精礦鐵回收率僅為39.15%,比搖床選別精礦回收率低,因此搖床選別效果比螺旋溜槽選別效果好。
2.3 磁選試驗
2.3.1 不同磁場強度磁選管試驗
分別取6份磨礦細度為-0.074 mm 73.23%的50 g南非磷尾礦樣品,進行不同磁場強度條件下的磁選管試驗,試驗結果見表7。

表7 不同磁場強度磁選管試驗結果
由表7可知,南非磷尾礦屬于強磁性礦物,磁選管選別后的精礦鐵品位及鐵回收率均較高;但隨著磁場強度的變化(95.54~238.85 kA/m),選礦指標無明顯差別。
2.3.2 不同磁場強度條件下的弱磁選試驗
根據磁選管試驗結果,將南非磷尾礦磨至-0.074 mm 73.23%,分別進行磁場強度為95.54、238.85 kA/m的弱磁選試驗,試驗結果見表8。

表8 不同磁場強度條件下弱磁選試驗結果
由表8可知,95.54 kA/m磁場強度下的弱磁選精礦鐵品位為63.10%,鐵回收率為97.93%;238.85 kA/m磁場強度下的弱磁選精礦鐵品位為62.44%,鐵回收率為97.24%;95.54 kA/m磁場強度下的選別精礦品位和回收率均較高,選別效果較好。
2.4 浮選試驗
根據浮選生產現場要求,將南非磷尾礦磨至-0.074 mm 91.20%,在NaOH用量為1 250 g/t、淀粉用量為1 050 g/t、CaO用量為 678.5 g/t、捕收劑用量為(700+350)g/t的條件下進行反浮選試驗,試驗結果見表9。

表9 浮選試驗結果 %
由表9可知,浮選精礦鐵品位為64.09%,鐵回收率為97.89%;與磁選選別結果相比,鐵品位雖有所提高,但鐵回收率相近,且浮選成本較高,故不建議采用浮選進行分選。
(1)南非磷尾礦在磨礦細度為-0.074 mm 70%左右時的選別指標最佳,而司家營研山鐵礦生產現場的2段磨礦產品-0.074 mm粒級含量只達到50%左右,因此混入研山鐵礦現有流程后,勢必會對南非磷尾礦選別指標造成影響,同時介于南非磷尾礦的礦石性質異于研山鐵礦的礦石性質,在現場閉路生產的情況下,會出現反富集現象對原流程的正常生產造成影響。經多方面考慮,不能將南非磷尾礦混入現有工藝流程,建議對南非磷尾礦進行單獨加工處理。
(2)南非磷尾礦-0.074 mm粒級含量僅為16.67%,因此南非磷尾礦需再磨,進一步提高礦物的單體解離度以利于分選。由重選試驗結果可以看出,搖床選別效果比螺旋溜槽選別效果好,故不建議使用螺旋溜槽進行分選。由重選和磁選試驗結果可以看出,南非磷尾礦進行搖床選別后的精礦鐵品位為62.43%,鐵回收率為67.17%;在95.54 kA/m磁場強度下的弱磁選精礦鐵品位為63.10%,鐵回收率為97.93%,弱磁選選別效果較好。故建議對南非磷尾礦單獨進行磁選選別,選別精礦中TiO2含量為4.59%,鈦含量仍高于冶煉要求指標。因此將單獨選別精礦與研山鐵礦自產精礦按一定比例混合,以降低精礦中的鈦含量。
[1] 魏煥民,苗淑賢,趙爭爭,等.司家營研山鐵礦浮選尾礦回收研究[J].礦業工程,2013, 11(2):24-26.
[2] 嚴明超,王艷玲,劉 梅,等.司家營研山鐵礦高壓輥磨流程的優化[J].現代礦業,2015(7):227-228.
2016-09-23)
王海霞(1986—),女,工程師,063700 河北省唐山市灤縣響堂鎮。