鄭青宏 余安定
華潤水泥控股有限公司,廣東 深圳 518001
高海拔地區水泥窯節能降耗的技改實踐
鄭青宏 余安定
華潤水泥控股有限公司,廣東 深圳 518001
華潤水泥(鶴慶)有限公司1號窯改造前噸熟料標準煤耗年平均達123.03 kg,噸熟料工序電耗高;熟料冷卻效果差;表面散熱高。實施技改措施后噸熟料標準煤耗降低到112 kg以下,熟料冷卻效果大幅改善,系統表面散熱明顯降低。
高海拔 技改 節能降耗
華潤水泥(鶴慶)有限公司位于云南省大理州鶴慶縣辛屯鎮,地處云貴高原,海拔2 300 m左右,屬高海拔地區。公司1號窯2 500 t/d 生產線主機設備均采用國產設備,于2007年3月開工建設,2008年5月正式點火投產。系統基本配置為CDC分解爐、五級旋風預熱器、四通道煤粉燃燒器、Φ4.3 m×62 m回轉窯以及第三代空氣梁篦式冷卻機。
近年來,國家對包括水泥在內的高能耗行業進行嚴格控制,其中《水泥單位產品能源消耗限額GB16780-2012》明確規定了水泥窯可比熟料綜合煤耗≤112 kg·ce/t。而鶴慶公司1號窯噸熟料標準煤耗年平均達123.03 kg/t,導致生產成本居高不下。產品在市場上無價格優勢,企業生存空間受到擠壓,迫切需要對1號窯燒成系統進行節能降耗改造。
本文就技改過程及效果進行總結分析。
(1)標準煤耗高,噸熟料工序電耗高。
截止2014年9月,鶴慶公司1號窯噸熟料標準煤耗年平均為123.03 kg/t,而同規模低海拔地區生產線約108 kg/t左右;噸熟料工序電耗年平均為37.15 kWh/t,較同規模低海拔地區生產線明顯偏高。
(2)熟料冷卻效果差。
出冷卻機熟料溫度一直偏高,達130~200 ℃。……