孫 林,孟向麗,蔣林宏,劉常清,張 寧
(1.中海油能源發展股份有限公司,天津 300452;2.中國石油大學(北京),北京 102249;3.中海石油(中國)有限公司,天津 300452)
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渤海油田注水井酸化低效對策研究
孫 林1,孟向麗1,蔣林宏2,劉常清3,張 寧3
(1.中海油能源發展股份有限公司,天津 300452;2.中國石油大學(北京),北京 102249;3.中海石油(中國)有限公司,天津 300452)
針對渤海油田注水井酸化低效的問題,分析了其產生原因,并提出了綜合對策:海上油田日注水量較大,在注入水水質相同的情況下,儲層傷害更為嚴重,因此,建立了更加嚴格的注入水水質標準;加入有機處理劑前置段塞,加強有機解堵,并防止原油與酸液反應形成酸渣;在原有酸液體系中加入表面活性劑,增強酸化洗油處理;采用多元復合酸體系解決渤海油田無機垢、注水污油、微粒運移、泥質堵塞等綜合傷害問題;在不改變現有注水流程情況下,使用注水井在線酸化工藝,克服平臺作業空間小的問題,同時提高酸化處理規模。綜合對策經過現場應用,日注水量和視吸水指數較以往酸化提高了1.1~2.0倍,酸化有效期延長了50%以上。該技術對國內外類似油田的開發具有借鑒意義。
注水井;酸化;多元復合酸;在線酸化;渤海油田
渤海油田主要包括蓬萊19-3、綏中36-1、秦皇島32-6等數個億噸級大油田,油田多為中高孔、中高滲疏松砂巖稠油油藏,在渤海已開發的油田中,疏松砂巖稠油油藏占80%左右[1-2]。從20世紀80年代起,海上油田開始規模實施酸化技術[3-7],取得了較為明顯的增產增注效果。但目前渤海油田注水井面臨酸化低效的問題,平均有效期為3~4個月,部分井甚至不到1個月,造成平臺施工作業量增加,作業成本攀升。為解決該問題,針對注水水質、注采強度、酸化規模等渤海油田酸化低效原因,提出了改善注水水質、加強有機解堵及酸化洗油處理、酸液體系升級和注水井在線酸化工藝等對策,以提高渤海油田注水井酸化效果。
1.1 注水水質因素
渤海油田多采用油田生產污水和水源井水混合注入方式,但水質長期不達標,含有大量懸浮固體和油污,容易產生鐵氧化物、碳酸鹽等無機垢傷害和殘余油污染,可引起儲層滲透率顯著降低,注水壓力上升[8]。
1.2 注采強度因素
強注強采是海上油田的普遍生產方式,為彌補地層虧空,平均單井日注水量為400 m3/d以上[9]。強注強采,特別是在注入水長期沖刷和反復酸化溶蝕下,易導致微粒運移及出砂現象,造成注水壓力快速升高。
1.3 酸化規模因素
目前海上油田受平臺空間限制,主體酸液用量多為20~60 m3,酸化半徑多為1 m左右,僅可解決近井筒周圍的部分儲層傷害,而堵塞還會不斷累積,因此,渤海油田酸化有效期越來越短。
1.4 其他因素
儲層方面,渤海油田儲層膠結疏松,生產過程中極易造成微粒運移傷害和泥質堵塞傷害。其次,渤海油田注水井多為油井轉注井,注水層位存在一定的殘余油,且地層原油黏度較高,有機質含量高,部分油田還存在酸值含量高[10]的特點,容易形成乳化堵塞。
2.1 改善注水水質
海上油田的日注水量是陸地油田的十余倍至幾十倍,堵塞沉積量和污染帶半徑相應也更大。因此,考慮到日注水規模,針對不同滲透率地層建立了更為嚴格的注水水質指標(表1)。
2.2 加強有機解堵
針對儲層有機堵塞,同時為防止原油與酸液反應形成酸渣,一般采取增加有機處理劑前置段塞的措施。但常規有機處理劑主要以油相為主,由于油水密度差異,存在有機處理劑難以注入的問題。

表1 海上碎屑巖油藏注水水質指標
渤海油田有機處理劑前置段塞的主劑采用ZG有機處理劑,其成分以聚氧乙烯脂肪胺復合烴和BoLa表面活性劑為主,由于含有1個疏水鏈連接2個親水基團構成的兩親化合物,所以處理劑除了能溶解原油以外,還可以任意比例分散于注入水中,解決常規有機處理劑難以注入的問題。
如表2所示(65 ℃、2 h水浴實驗結果),ZG有機處理劑具有較好的解除有機垢作用,與注入水的配伍性也較好。

表2 ZG有機處理劑性能指標
2.3 加強酸化洗油處理
針對儲層殘余油傷害,在酸液體系中增加表面活性劑。采用的表面活性劑為FT-01氟碳表面活性劑,其具有較低的表面張力性能,采用懸滴法測定0.10%FT-01水溶液的表面張力值為14.85 mN/m。具有較好的洗油作用,針對N80掛片上以及200目篩網中黏附的現場稠油,經過常溫10 min的洗油,便可達到95%以上的洗油效果。與酸液配伍性好,0.20% FT-01活性酸液表面張力為12.77 mN/m,按現場活性酸與水的常用比例1∶2配制的混合溶液的表面張力為20.19 mN/m,低于常用酸液表面張力值(大于27.00 mN/m)。
2.4 多元化酸液體系
針對渤海油田注水井存在無機垢、注水污油、微粒運移、泥質堵塞等諸多傷害問題,且酸化規模受平臺空間限制的問題,研發了HX-01多元活性酸體系。
HX-01活性酸體系采用多元化成分,包含鹽酸、氟膨酸、三元有機酸和六元有機酸等主劑。成分中的鹽酸可清洗鈣質;氟膨酸為緩速酸,可溶蝕黏土和長石,具有黏合疏松砂巖的作用;三元有機酸和六元有機酸可快速螯合Ca2+,有效防止與地層中碳酸鹽礦物和注入水產生CaF2二次沉淀。
該組成特點可以減少常用砂巖酸化體系中前置段塞或后置段塞(以鹽酸為主)的使用量,并使用濃縮液設計,現場采用平臺注入水配制或者與注入水混注,降低了常規配液用水所占的酸罐體積,節省了平臺空間。以30 m3活性酸使用量為例,可達到以往90~150 m3的總酸液的處理規模。HX-01活性酸水溶液各項性能指標如表3所示。

表3 HX-01活性酸液水溶液性能指標
2.5 注水井在線酸化工藝
為了配合多元化酸液的使用,克服平臺作業空間小的限制,同時提高酸化處理規模,采用注水井在線酸化工藝,工藝流程如圖1所示。在采油樹清蠟閥門上單獨連接在線酸化流程,包括高壓管線、酸化泵、數據采集系統(實時監測酸化泵注壓力和排量數據)、低壓管線和35 m3酸化罐。HX-01活性酸和注入水按一定比例在酸化罐中進行混合,利用酸化泵增壓后和注入水一起混注,其中注入水替代了以往的配液水。該酸化流程與以往流程相比,簡化了酸化作業設備,同時擴大了酸化處理規模,縮短恢復注水時間,降低了因開關注水井產生的壓力激動影響。

圖1 渤海油田在線酸化流程
多元復合酸體系于2015年8月在B油田13井和S油田15井進行了試驗應用,效果優良。日注水量和視吸水指數較往次酸化提高1.1~2.0倍,酸化有效期延長50%以上。
以B油田13井為例。該井射開油層的斜深為2 626.3~2 651.0 m,有效射孔厚度為20.4 m,孔隙度為21.2%~26.3%,滲透率為25.2×10-3~289.9×10-3μm2,泥質含量為16.2%~31.1%。該井存在注水無機垢和污油傷害、有機質堵塞及泥質堵塞問題,曾進行過2次酸化,但酸化有效期都較短,僅為36~39 d。該井第3次酸化采用了多元復合酸體系,首先泵注20 m3的ZG有機處理劑段塞,泵注排量從0.24 m3/min提高至0.32 m3/min,泵注壓力從11.7 MPa降至10.3 MPa,近井地層滲流環境明顯改善。然后按照酸液和注入水1∶1的混注比例,在線泵注28 m3的HX-01活性酸液,注入壓力為10.3 MPa,泵注排量從0.32 m3/min提高至0.64 m3/min,施工效果顯著。第3次酸化相對前2次酸化的有效期延長了172%以上,酸化后日注入量提高1.35倍以上,視吸水指數提高1.66倍(相對第2次酸化),3次酸化效果對比如表4所示。

表4 B油田13井酸化效果對比(截至2015年12月9日)
(1) 渤海油田注水井酸化面臨酸化低效等問題,目前平均有效期為3~4個月左右,部分井甚至不到1個月。
(2) 渤海油田注水井酸化低效原因主要包括:注入水水質差;注采強度過大,使儲層變得疏松,極易出砂;酸化規模小,無法解決遠井地層傷害;儲層物性影響及轉注措施影響。
(3) 針對渤海油田酸化低效問題,提出了綜合對策,包括改善注入水水質、加強有機解堵及酸化洗油處理、酸液體系升級和注水井在線酸化工藝。綜合對策取得了較好的效果,酸化后日注水量和視吸水指數較往次酸化提高了1.1~2.0倍,酸化有效期延長50%以上。
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編輯 孟凡勤
20151109;改回日期:20160317
國家科技重大專項“大型油氣田及煤層氣開發”子課題“海上油田化學驅配套技術”(2011ZX05024-004-09)
孫林(1983-),男,工程師,2006年畢業于西南石油大學石油工程專業,現從事海上油氣田酸化壓裂工作。
10.3969/j.issn.1006-6535.2016.03.035
TE357.46
A
1006-6535(2016)03-0144-04