丁超然,溫學(xué)桂
(江蘇井神鹽化股份有限公司淮安堿廠,江蘇淮安 223200)
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引進法國RPA水平帶式真空濾堿機的使用與改進
丁超然,溫學(xué)桂
(江蘇井神鹽化股份有限公司淮安堿廠,江蘇淮安 223200)
通過對引進法國RPA公司兩臺水平帶式真空濾堿機的使用和維護,總結(jié)探討了該設(shè)備的性能特點,采用了積極的措施手段消除缺陷,保證了長周期穩(wěn)定運行。
帶式濾堿機;耐磨帶;裙邊;托輥;聯(lián)鎖;糾偏;改進
江蘇井神鹽化股份有限公司淮安堿廠(以下簡稱”淮堿”)在一期項目建設(shè)中引進了法國RPA公司兩臺水平帶式真空濾堿機(以下簡稱“帶濾機”),單臺純堿生產(chǎn)能力900 t/d。自2011年初投產(chǎn)以來,現(xiàn)已超過日生產(chǎn)純堿1 450 t,兩臺帶濾機已全部投入運行。帶濾機運行已近5年時間,設(shè)備運行穩(wěn)定,故障率低,現(xiàn)將使用情況總結(jié)如下。
1.1 重堿鹽分、水分的控制
重堿鹽分、水分除了受碳化結(jié)晶影響外,帶濾機操作對其也有較大影響。具體表現(xiàn)在濾餅厚度、真空度等。洗水分離罐和母液分離罐液位控制不好、真空度低,會造成重堿水分和鹽分偏高。真空度低可能原因有:真空機吸空沒關(guān)死,系統(tǒng)漏真空,現(xiàn)場真空閥開度過小、濾餅太厚等。
當濾布出現(xiàn)破損時,少量的重堿穿透濾布進入洗水分離罐,會導(dǎo)致二次洗水加壓泵進口管線堵塞,濾布破損時需要及時修補,洗水分離罐液位高應(yīng)對一段洗水泵進口管線進行檢查、清理。
1.2 防止分配槽兩側(cè)積堿
帶濾機非正常停車俗稱急停帶濾機,通常有兩種情況:一是帶濾機本體出現(xiàn)不可消除故障,需急停帶濾機(如:大皮帶過度跑偏等),二是重堿皮帶跳停聯(lián)鎖帶濾機停機。帶濾機急停后,因出堿槽中部分堿液繼續(xù)流入,造成布料器前后堆堿(參見圖1),停機期間需對分配槽前后積堿進行檢查,如積堿高度超分配槽低端,需及時清理否則影響帶濾機正常運轉(zhuǎn),甚至?xí)斐蔀V布損壞或分配槽錯位;運行中更應(yīng)該加強巡查,及時采取措施,防止分配槽兩側(cè)積堿。

圖1 形成積堿位置示意圖
1.3 定期檢查更換耐磨帶
帶濾機耐磨帶在實際生產(chǎn)中因長期使用會逐步延長、老化。如出現(xiàn)延長鉤掛到設(shè)備本體則會造成耐磨帶斷裂,發(fā)現(xiàn)處理不及時斷帶就會卷進輥筒,進而造成帶濾機皮帶、濾布跑偏。定期檢查耐磨帶磨損情況(保證潤滑水的供應(yīng))并及時進行更換,以保證帶濾機安全穩(wěn)定運行。
1.4 水系統(tǒng)使用情況
帶濾機水系統(tǒng)包括耐磨帶潤滑水、洗水(濾布皮帶沖洗水、一段洗水、二段洗水及三段洗水),參見圖2。值得關(guān)注的是:確保耐磨帶潤滑水正常以延長耐磨帶使用周期;確保疏通沖洗水暢通以保證濾布的再生效果;及時清理一段洗水分配槽及洗水泵進出口管線,防止一段水帶堿堵塞分配槽或管線,影響產(chǎn)品的鹽分控制。


圖2 帶濾機洗水分配槽
1.5 托輥以及軸承的維護
在正常生產(chǎn)中托輥以及軸承的檢查需及時跟進,避免因軸承或托輥故障停車。正常檢查事項為:托輥軸封面有無開焊,軸承有無異響以及油杯油位是否合理,及時進行檢修維護。
2.1 增設(shè)托輥防止濾布積水和折皺
“淮堿”所用RPA帶濾機有效過濾面積為54 m2,濾布材質(zhì)為聚丙烯,以前使用3~6個月便會發(fā)生濾布破損,需經(jīng)常停車修補,嚴重的需更換濾布,造成生產(chǎn)穩(wěn)定性差且難以完成產(chǎn)量計劃。通過現(xiàn)場觀察發(fā)現(xiàn),濾布破損的位置主要在濾布接口或折皺變形處。
經(jīng)過組織技術(shù)分析和攻關(guān),由于帶濾機濾布托輥分布存在問題,尤其是濾布漲緊托輥與后面相鄰的托輥之間間距過大(大于6 m),耐磨帶潤滑水降落到濾布上,很容易造成此處積液,濾布下垂呈弧形,引起打折、磨損甚至破裂。
對帶濾機濾布支撐系統(tǒng)的托輥分布進行合理布置,在濾布漲緊托輥的后部,通過架設(shè)立架與水平底板,設(shè)置了一部輥筒(參見圖3)。通過增加輥筒,將下垂的濾布托起,有效緩解了打折現(xiàn)象,延長了濾布的使用壽命(目前濾布使用壽命已超過9個月)。
改造后每年僅兩臺帶濾機更換濾布就可以節(jié)約20余萬元。
2.2 選用適當規(guī)格的裙邊
“淮堿”曾經(jīng)使用過兩種型號的裙邊即波浪形和鋸齒形(參見圖4)。通過使用發(fā)現(xiàn)裙邊的選型十分重要,一是從利于溝槽積堿的清除上;二是從尾輪輥筒翻轉(zhuǎn)時裙邊及皮帶接觸面拉伸一致性上統(tǒng)籌考慮,選用高度、厚度適中的波浪形裙邊更有利于帶濾

圖3 新增托輥改造示意圖
機的穩(wěn)定運行。另外裙邊與帶濾機皮帶粘接的質(zhì)量也很重要,否則裙邊和皮帶之間會發(fā)生脫膠甚至脫落引起的生產(chǎn)事故。

圖4 兩種裙邊型號
2.3 增設(shè)重堿皮帶運輸機與帶濾機的聯(lián)鎖
重堿皮帶運輸機因故障跳停,如皮帶不能及時啟動,或帶濾機沒有及時停車,就會造成帶濾機下堿溜子內(nèi)積留大量重堿,清理積堿約需2 h,整個裝置將會被迫停產(chǎn)。現(xiàn)將帶濾機與重堿皮帶機增加了延時聯(lián)鎖,如因皮帶故障或誤操作急停而發(fā)出報警,崗位人員迅速巡查后在短時間內(nèi)啟動大皮帶機同時碳化取出液大收量,如確實無法啟動帶濾機則會聯(lián)鎖跳停。改造后一旦重堿皮帶機出現(xiàn)停車故障時,可以在較短的時間內(nèi)采取措施給予恢復(fù),以有效避免因重堿皮帶機急停造成的全系統(tǒng)停車。
2.4 對糾偏裝置的保溫措施
帶濾機皮帶跑偏的調(diào)整主要是依靠自動糾偏裝置進行一定范圍內(nèi)的跑偏處理,需經(jīng)常檢查自動糾偏裝置是否工作正常(參見圖5)。在冬季低溫時,盡量避免壓縮空氣帶水,對自動糾偏裝置進行保溫——敷設(shè)低壓蒸汽管或伴熱帶,以防止糾偏裝置被凍結(jié),導(dǎo)致系統(tǒng)的糾偏失誤、失靈。

圖5 濾布糾偏裝置
2.5 增設(shè)排汽裝置
在氣溫較低(冬季尤甚)時廠房內(nèi)水汽大,這將導(dǎo)致:一是現(xiàn)場操作環(huán)境差,存安全隱患;二是危害設(shè)備長周期運行;三是房頂涂料容易脫層落入濾餅中而影響產(chǎn)品質(zhì)量。分析其主要原因是帶濾機的頭輪卸堿處無真空,當室溫與環(huán)境溫度相差大時,溫濕的濾餅的水分散發(fā)凝結(jié);另濾布沖洗水水溫較高也易形成水汽。通過在帶濾機頭部增設(shè)排氣裝置(參見圖6),將霧汽由引風(fēng)機及時排出。

圖6 帶濾機尾部集氣裝置
相比較而言,傳統(tǒng)的轉(zhuǎn)鼓濾堿機存在較多的缺陷,如濾布需要定期清洗再生,需要備用機;洗水當量大;干燥面積不足,重堿水分大;濾布由鋼絲固定,約15%的濾餅未被刮下,增加了損失;現(xiàn)場環(huán)境較差,特別是夏季,氨味大等。
“淮堿”選用兩臺RPA帶濾機,自動化程度較高,濾布的洗滌水作為濾餅洗水再利用,洗水當量下降0.2~0.3 m3/t堿,減少了過濾損失,降低了母液當量,每年節(jié)約0.5 MPa低壓汽220余萬元;由于帶濾機干燥區(qū)域大,重堿水分相差2%以上,煅燒重工序約可減少3.2 MPa中壓汽40 kg/t堿,每年節(jié)約費用240余萬元;真空帶式濾堿機負壓操作,故游離氨不易揮發(fā)到大氣中,現(xiàn)場環(huán)境好。
通過”淮堿”工程技術(shù)人員的不斷努力,積極吸收轉(zhuǎn)化國外先進技術(shù),早期就介入了安裝、調(diào)試、整改和消缺,法國進口RPA帶濾機在我廠近5年的應(yīng)用非常成功——生產(chǎn)負荷彈性大,設(shè)備運行穩(wěn)定(故障率低),不需頻繁輪換、清洗,操作、維護的勞動強度低。
TQ114.15
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1005-8370(2016)04-32-03
2016-01-20