時金甫
(連云港堿業有限公司,江蘇連云港 222042)
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純堿生產中循環冷卻水處理新思路
時金甫
(連云港堿業有限公司,江蘇連云港 222042)
簡要分析了純堿生產過程中循環冷卻水處理的現狀,存在的問題,并介紹了循環水的電化學處理技術及其應用,為純堿廠提高循環水處理水平,延長純堿裝置換熱器設備壽命,降低純堿生產消耗提供了新思路。
純堿;循環冷卻水;電化學處理;殺菌;換熱器
純堿生產過程中需要大量使用循環冷卻水,現有的處理方法通常是化學處理技術,一般是阻垢劑、分散劑、殺菌劑三種,該技術有一定局限性,在碳化冷卻箱、氨冷卻器、氨鹽水換熱器、壓縮機中末冷器都不同程度存在結垢、粘泥現象,每年對關鍵設備都要進行酸洗,既增加了運行成本,又縮短了設備壽命。主要問題如下:
1)濃縮倍數受限,存在排污。
按水質控制要求及滿足生產需要循環水的濃縮倍數受到限制,這是由于循環水中結垢性離子濃度和氯離子濃度決定的。
2)微生物滋生和粘泥。
菌藻的耐藥性決定了經常需要沖擊加藥,造成水質出現波動,結垢性指數有超標現象,在循環水池、較細的換熱器管中沉積的大量污泥正是殺死的菌藻沉積。
3)系統仍然存在結垢現象,特別是高溫換熱器。
這是由于加藥處理的原理決定的。一方面以重碳酸鹽為代表的結垢性離子只是被分散在水中,在換熱的地方出現不穩定現象,比如在填料上結垢,需要經常更換填料。另一方面,加藥量與濃縮倍數之間的關系是在一定設定條件下確定的,在復雜的循環水系統中,換熱器非常多,工況存在差異,有時存在部分高溫換熱設備,理論上對不同工藝條件的換熱器水質的控制標準要求也不一樣,在一個大系統中就無法兩全其美,不可能照顧到所有換熱器,只能是一部分換熱器運行在較佳工況。即使是最簡單的電廠冷卻系統,也會因為負荷、季節變化,換熱器工作條件也在變化。即使在純堿生產碳化裝置最關鍵部位,換熱溫度并不高,在檢修時也發現有明顯的結垢。
4)為了保證生產換熱需要,每年還需要對換熱器進行酸洗,對設備壽命產生不利影響。
5)結垢影響傳熱效率,降低了能源利用效率。在電廠凝器中,即使是投用了膠球清洗,也難免出現結垢,還是要定期酸洗或機械清洗,就是半邊清洗,對發電的影響也是巨大的。
電化學設備是利用水及水中礦物質的電化學特性,通過電化學來調節水中礦物質的平衡,而實現去除結垢物質、防腐和防治微生物的目的。是一種清潔的循環冷卻水處理技術。
2.1 電化學設備中陰極電化學反應
反應室中維持的工作電流大概為直流50~90 A。在陰極(反應室內壁)附近形成高濃度的氫氧根,這種升高的pH環境(pH高達13),讓易結垢的礦物質預先結垢,并從水中析出。實際上,陰極附近局部的高氫氧根濃度形成的化學環境,和用石灰處理形成的冷石灰軟化環境類似。
鈣離子可能形成
氫氧化鈣: Ca(OH)2(垢)
碳酸鈣: CaCO3(垢)
2.2 電化學設備中陽極電化學反應
電流也將一部分的氯離子轉化成氯氣,在冷卻水中形成持續殺菌效果的次氯酸。同時產生臭氧、氧自由基、氫氧根自由基和雙氧水。這一系列產物提供了殺生效應,結合安培電流及局部高的和低的(陽極)pH區域,維持了電化學設備內部一個實時的消毒環境。







2.3 電化學設備優勢
1)安全可靠。設備全自動操作,避免接觸危險化學品。
2)一機多能,同時解決結垢、微生物、生物粘泥和腐蝕問題,不需要添加化學藥劑,不向環境中排放任何化學藥劑,不會對環境帶來污染。由于移除了結垢性因子,系統結垢的可能性大大降低,設備運行周期得到延長,能源利用率得到提高。多重殺菌條件有效控制了菌藻的滋生。
3)運行成本低。單臺設備系統總功率最大3 kW。
4)通過合理安裝電化學設備電解水處理設備,徹底破壞微生物滋生的塔池底部的粘泥。
5)根據電導率的變化動態調節循環水系統的LSI指數,自動適應水質的變化,確保循環系統的安全穩定的運行。
6)電化學系統由微電腦控制,全自動化操作;維護方便簡單。
7)電化學系統設備占地面積小,重量輕,安裝方便靈活。
8)大幅度降低排污。除自動清垢會帶出少量水外,基本不需要排污,且這部分水集中后還可以回收進系統。

圖1 電化學設備安裝示意圖
3.1 應用實例
以下是某廠循環冷卻水加藥處理與電化學處理的部分數據對比。

表1 某廠循環冷卻水加藥處理與電化學處理的數據
3.2 循環冷卻水系統的日常運行與控制
3.2.1 循環水水質運行控制指標

表2 循環水水質運行控制指標

(續表)
3.2.2 水處理運行效果標準
循環冷卻水經電化學和化學處理后,其效果應達到國家《工業循環冷卻水處理設計規范GB50050—2007》的要求。
3.2.3 污垢沉積控制
水側污垢熱阻值<3.44×10-4m2·K/W
黏泥量<3 mL/m3
3.2.4 設備腐蝕控制
不銹鋼腐蝕速率<0.005 mm/a
銅及銅合金腐蝕速率<0.005 mm/a
碳鋼腐蝕速率<0.075 mm/a
3.2.5 微生物控制
異養菌<1×105個/mL,每月分析一次。
1)免加化學藥劑。有些情況下pH值偏高需要略加酸調節,如果廠內有別處用水可以從循環水池分流。在加藥的情況下,分流會引起加藥費用增加。
2)節省排污費用。該方法按零排放設計,在設備自動排污時會帶出少量循環水,這部分水可以集中回收,水質與循環水系統完全一致。
3)節能效益。由于結垢速度大幅度下降,換熱器使用效率、熱效率、產量等都受益。
4)大幅度減少設備清理與酸洗費用,延長設備使用壽命。
5)化學藥劑的生產與使用過程均存在環境污染問題。由于不使用化學藥劑,避免了環境污染。
循環水電化學處理技術原理科學,有效地將阻垢、殺菌、防腐功能集成,通過合理配置,每天的循環處理量超過系統循環量,提前移除結垢性離子,看得見效果,實踐證明,該方法完全適用于純堿生產過程的循環冷卻水處理,能大大減緩換熱器結垢速度,延長設備運行周期和運行效率,碳化冷卻箱、氨冷卻器、氨鹽水換熱器、壓縮機中末冷器運行工況得在明顯改善,對實現增產降耗,降低生產成本是一種有益的新思路,在所有的循環冷卻水系統均可以運用。
TQ085.2
C
1005-8370(2016)03-09-04
2016-03-28
時金甫(1965—),連云港堿業有限公司副總工程師,高級工程師。