李敬輝
(連云港堿業有限公司,江蘇連云港 222042)
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螺旋板爐氣冷卻器水側酸洗的探討
李敬輝
(連云港堿業有限公司,江蘇連云港 222042)
螺旋板爐氣冷卻器是冷卻爐氣的主要設備,在生產過程中螺旋板爐氣冷卻器水側經常結垢堵塞,造成循環水進水流量減少,影響螺旋板爐氣冷卻器冷卻效果。采用8%~9%的硝酸對螺旋板爐氣冷卻器水側進行酸洗。
螺旋板冷卻器;爐氣;結垢;硝酸;酸洗
連云港堿業有限公司目前使用5臺爐氣冷卻器,其中, 1#、2#、3#輕灰蒸汽煅燒爐爐氣冷卻器為進口雙相不銹鋼螺旋板爐氣冷卻器,由日本KVROS公司生產,型號為KSH—SH,外形尺寸φ1880×7140,換熱面積366 m2,1989年投入運行;0#、4#輕灰蒸汽煅燒爐爐氣冷卻器為波紋管爐氣冷卻器,由沈陽遠方石油化工設備有限公司生產,在傳統管殼式冷卻器結構的基礎上,用薄壁不銹鋼波紋管取代厚壁光滑換熱管,結構形式為單層,外形尺寸φ1600×7311,換熱面積615 m2,分別于1997年7月、2007年8月投入運行。
來自輕灰崗位的爐氣,進入熱堿液塔,被熱堿液洗滌堿塵后進入母液洗滌塔,與冷母液逆流直接接觸進一步洗滌,同時冷母液被預熱為熱母液,并蒸出部分氨和二氧化碳,然后爐氣進入螺旋板爐氣冷卻器(0#、4#為波紋管爐氣冷卻器),被循環水間接冷卻,產生的冷凝液流入冷凝液槽,用冷凝液泵送往蒸餾崗位;從螺旋板爐氣冷卻器出來的爐氣進入爐氣洗滌塔,爐氣在塔內被凈氨洗水直接逆流洗滌后經壓縮送往碳化制堿。
螺旋板爐氣冷卻器主要結構為上、下段螺旋氣側和上、下段夾套水側,爐氣被循環水間接冷卻,循環冷卻水長期在上、下段夾套水側內形成結垢堵塞,影響螺旋板爐氣冷卻器冷卻效果。
螺旋板爐氣冷卻器上、下段夾套水側循環水結垢的因素有:
1)循環水的硬度與堿度同時偏高,這樣導致了循環水中的成垢離子濃度積超出允許的范圍。
2)阻垢劑效果不佳,或阻垢劑加入量過少。
3)循環水中硅酸根超標。
4)螺旋板爐氣冷卻器水側內部循環水流速偏低,或者管程里的水分配不好。
運行中對循環水進行水質分析,主要監控水中的鈣鎂離子濃度;日常運行時的殺菌也是一個重要控制環節,一旦污泥沉積或污泥形成污垢時,對冷卻系統的影響極大。我廠定期在循環水中加殺菌滅藻劑SS536KS、SS115KS,阻垢緩蝕劑ZH527KS,循環水系統濃縮倍數控制在3.2倍以上,定期對循環水進行排污,加入清潔水補充。還應從以下幾個方面考慮優化:
1)尋求高效穩定的阻垢緩蝕劑。
2)循環水池定期排污,加入清潔水。
3)裝置冷卻用的循環水,要進一步處理,投加阻垢緩蝕劑控制有機磷為4~6 mg/L,pH值為7.8~9.0之間,給水溫度小于32 ℃,濃縮倍數大于3.2以上,設置旁濾系統使循環冷卻水的濁度小于20 mg/L,投加殺菌滅藻劑使循環冷卻水的生物粘泥小于2 mL/m3,細菌總數小于100 000個/mL,這樣的循環冷卻水結垢很少。
4)對于循環水系統形成的結垢問題,如果采取加入阻垢緩蝕劑時,首先,要判斷是否應用條件(循環水濃縮倍數太高)超過了藥劑的控制極限,阻垢劑不是萬能的,超過極限后,結垢就是必然趨勢了;其次,要看選擇的藥劑性能是否是比較好的,目前比較好的藥劑可以控制循環水中的極限碳酸鹽堿度為15 mmol/L,如果藥劑本身的性能就比較差,自然會發生結垢趨勢了。
4.1 酸洗材料
1)酸洗設備1套(酸洗泵2臺,開一備一,揚程50 m,流量50 m3/h,轉速2 945 r/min,酸洗桶52.3 m32個)。
2)DN50膠管20 m。
3)含8%~9%硝酸的酸洗液。
4.2 酸洗步驟
1)關閉螺旋板爐氣冷卻器上下段進出口循環水總閥,將上、下段水側內的循環水放凈,將上、下段進出口管線加盲板隔離,避免酸洗硝酸進入循環水總管內。
2)先對下段水側進行酸洗,將DN50膠管進口甩頭接在酸洗管進口DN50不銹鋼閥上,再將DN50膠管另一甩頭接在下段水側回水DN40甩頭不銹鋼閥上。
3)開啟酸洗泵把稀硝酸打入下段水側內,酸洗時每隔1 h測酸洗液的硝酸含量,應控制含酸量在8%~9%,不足時及時添加稀硝酸;若酸洗液濃度降低變慢,在一段時間內濃度基本不變,表示內部結垢已基本除凈,可停止酸洗。
4)上段酸洗結束,停酸洗泵,將上段水側和酸洗管內的酸液回收至酸洗桶內。并將上段水側、酸洗管及酸洗泵用一次水置換,置換完畢后,關閉上段酸洗進口不銹鋼閥、上段回水不銹鋼排污閥,拆下酸洗膠管,打開上段回水不銹鋼排污閥,放凈上段水側置換水。用同樣的方法對下段水側進行酸洗。
5)酸洗全部完畢,將上、下段進出口管線盲板進行拆除,打開上、下段進出口循環水總閥,螺旋板爐氣冷卻器投入使用。
4.3 酸洗前后效果比較
我廠利用減量檢修機會,2015年7月16日對3#螺旋板爐氣冷卻器水側進行酸洗,2016年4月7日對2#螺旋板爐氣冷卻器水側進行酸洗,2016年5月6日對1#螺旋板爐氣冷卻器水側進行酸洗,通過對螺旋板爐氣冷卻器水側酸洗前、后效果進行了對比分析。從分析數據看,酸洗后螺旋板爐氣冷卻器冷卻效果顯著,循環水進水流量明顯增大,主要表現在:
1)螺旋板爐氣冷卻器出水溫度由原來的45.7 ℃(3臺平均值)下降為39.5 ℃(3臺平均值),出水溫度下降了6.2 ℃。
2)螺旋板爐氣冷卻器進水流量由原來的90.3 m3/h(3臺平均值)增加到166.6 m3/h(3臺平均值),進水流量增大了76.3 m3/h。
3)螺旋板爐氣冷卻器出氣溫度由原來的44.3 ℃(3臺平均值)下降為38.9 ℃(3臺平均值),出氣溫度下降了5.4℃。
通過酸洗螺旋板爐氣冷卻器水側,解決了螺旋板爐氣冷卻器水側結垢冷卻效果差的問題,具體指標分析數據見表1。

表1 螺旋板爐氣冷卻器酸洗前、后效果對比分析
[1] 陳學勤.氨堿法純堿工藝[M].沈陽:遼寧科學技術出版社,1989
TQ114.16
B
1005-8370(2016)05-26-02
2016-07-20
李敬輝(1976—),本科,連云港堿業有限公司工程師。