李 海, 朱長松,*, 趙大朋
(1.中鐵隧道集團股份有限公司, 河南 鄭州 450000; 2.盾構及掘進技術國家重點實驗室, 河南 鄭州 450001)
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土壓平衡盾構接收脫困施工技術研究
李 海1,2, 朱長松1,2,*, 趙大朋1,2
(1.中鐵隧道集團股份有限公司, 河南 鄭州 450000; 2.盾構及掘進技術國家重點實驗室, 河南 鄭州 450001)
為了解決盾構通過接收井強加固區盾殼卡死被困問題,以天津地鐵3號線土壓平衡盾構施工為例進行研究。施工中采取以下脫困技術:1)常壓開艙后鉆減阻孔,減小盾殼與其外圍土體之間的阻力; 2)增加外置泵站及油缸,增大盾構推力; 3)盾尾與中前體分開脫困等。成功解決了盾構通過接收井強加固區被困的問題,并結合施工過程分析了以上各方法的優缺點及適用范圍,為今后類似施工提供一定的參考價值。
天津地鐵; 盾構接收; 脫困; 常壓開艙; 外置泵站; 分開脫困
地鐵施工主要依托盾構掘進技術,故盾構被困是影響盾構施工進度的一個關鍵因素。因此,快速有效地解決盾構被困是盾構施工的一個重要要求。盾構被困大多發生在地層突變、掘進前方有孤石或類似異物及加固區時,針對此類情況,國內專家、學者分別對土壓平衡盾構通過加固區[1-3]、地層突變[4-6]、掘進前方有異物[7]、硬巖地層[8-12]、復合地層[13-14]、漂卵石地層[15]情況下盾構被卡死的脫困技術進行了深入的研究,提出了加固區土體置換、橫波地震法異物探測、更換端頭加固方式和化學灌漿加固等加固措施解決盾構被困問題; 劉凱等[16]則研究了旋噴樁技術在地鐵盾構脫困中的應用,提出了利用旋噴加固技術解決盾構始發被困問題。
以上文獻中盾構被困的主要原因大多是孤石或加固異物、刀具磨損致使開挖面縮小以及地質突變導致,且多數是發生在盾構始發及中途過程中。與以上研究不同,本文主要針對盾構過接收井強加固區時被困情況進行研究,以天津地鐵3號線和平路站—解放橋站盾構區間盾構接收被困為例,共提出3種脫困方案:常壓開艙后鉆減阻孔、增加外置泵站及油缸、盾尾與中前體分開脫困,并通過施工方案驗證,結合施工過程分析了以上各方案的適用范圍及局限性。
天津地鐵3號線和平路站—解放橋站盾構區間接收端地面為新華信托銀行大廈及解放北路。由于接收端富水類型主要為第四系孔隙潛水、微承壓水,接收井距離地面新華信托銀行和津灣廣場等景區地標建筑較近,且之前津灣廣場有其他項目施工時發生過嚴重的盾構事故,本項目在對接收端進行加固時采用注漿加固與水平冷凍加固相結合的方式,并在洞門鋼環外做接收明洞,確保把施工風險降至最低。
在接收端采用注漿加固后,于盾構出洞前的3個月內持續對接收端進行水平冷凍二次加固。在出洞前15 d內拔除冷凍管,只留最外圈持續冷凍,盾構停在加固區外全面檢修,確保在后續出洞接收期間不因故障而停機。同時,在洞門鋼環以外做明洞結構并回填砂漿,待砂漿凝固后用于盾構接收,進一步防止盾構接收時漏水。
隨著盾體全部進入冷凍區后阻力變大,推進速度下降較大,最終總推力達到最大29 890 kN,掘進速度為3 mm/min。由于盾構姿態正常,盾構被困的主要原因可能是盾殼漿液包裹及冷凍固結。在這種情況下,盾構內部推進油缸推力小于土體與盾殼的阻力,最終導致盾構有推力無速度,盾構被困。
2.1 端頭總體加固方案
端頭加固采用水平注漿與水平凍結法相結合的加固方案。
水平注漿采用全斷面分層注漿,縱向加固長度為11 m(地連墻外側),徑向加固范圍為隧道開挖工作面及開挖輪廓線以外4 m,注漿材料為水泥-水玻璃雙液漿,填充地層間隙。
水平凍結最外圈加固長度為11 m,內層強冷凍加固體厚度為5.5 m,盾構洞門鋼環外圍凍結厚度為1.5 m(即凍結直徑為φ9.2 m)。水平凍結孔分3圈布置,合計59個凍結孔。凍結管選用φ89×8 mm規格的20#低碳鋼無縫鋼管,采用絲扣連接。經水平注漿及水平冷凍加固后,在洞門內布置探孔數量為9個,鉆孔深度為2.5 m,孔徑為φ70 mm,無漏水。
2.2 接收明洞
解放橋站接收端盾構隧道位于第1層和第2層承壓水之間,隧道頂部為天津市重要保護建筑物新華信托銀行大樓,頂部覆土厚度為21 m。盾構接收采取安全可靠的施工措施,洞門破除前于盾構井內制作接收明洞,內圈凍結管拔出后及時回填,盾構于明洞內接收,同時對外圈繼續冷凍,確保進洞不漏水。盾構接收明洞結構如圖1所示。
在盾構自身推力一定的情況下,使盾構脫困的方法主要有: 一是增加外置油缸泵站,進一步增大盾構推力,使總推力大于盾殼與土體之間的摩擦力;二是減小盾殼與土體之間的摩擦力,使之小于盾構推力;三是綜合使用以上2種方法。

(a)

(b)
Fig. 1 Open-cut tunnel for shield receiving
根據先簡單后復雜的原則,首先采用增加外置油缸法嘗試脫困,但是效果不明顯。根據之前做過的探孔測試加固效果,經過討論,最終決定采用常壓開艙開挖掌子面后對盾殼外部土體鉆孔取芯開一圈減阻孔、中盾和尾盾分開脫困的方法減小外部阻力,同時增加外置輔助油缸增大推力的施工措施,操作要點如下。
3.1 常壓開艙實施要點
1)開艙前準備工作。為保證盾尾進入明洞后能夠快速封堵洞門,在盾尾后部成型隧道內進行二次補強注漿,確保對管片壁后建筑空隙完全填充及流水通道進行封堵。后部二次補強注漿總注入量為水泥19 t,形成漿液約34 m3。經開孔檢查,封堵流水通道效果比較明顯,沒有形成通往刀盤的水流通道。
2)開艙施工。①開艙前對盾尾止水效果進行確認,務必保證盾體周邊沒有通往刀盤的水流通道。②待上述工作確認完成后進行出渣,并判斷土艙內渣土標高,保證渣土位于人艙門以下。③待土艙與人艙壓力平衡后進行開艙(土艙內壓力為0),開艙時必須緩慢開啟艙門,開艙人員隨時做好準備,若有異常立刻關閉艙門。艙門打開后,首先由工程部安排專人檢查掌子面穩定情況,確認安全后人員再進入,進行艙內剩余渣土清理。④待土艙清理完畢,開始從刀盤開孔處對掌子面進行開挖。開挖時自上而下開挖,開挖深度為800 mm,開挖直徑超出刀盤外徑150 mm;待第1次開挖結束,刀盤緩慢轉動45°,進行第2次開挖,開挖要求相同。
待刀盤前砂漿開挖完成,對盾構頂部砂漿進行破除, 形成1個通道。開挖破除范圍為盾構中心以上砂漿,截面為1 200 mm×1 200 mm(可根據實際開挖情況適當調整),開挖長度為掌子面到結構端墻直接距離,如圖2所示。頂部通道開挖接近結構端墻時,開挖范圍沿盾殼向兩邊擴大,成180°,為之后的減阻孔施工提供空間。開挖時先人工開挖,若砂漿強度較高,掌子面穩定性好,可用風鎬等機械設備進行開挖。

(a)

(b)
Fig. 2 Channel excavated on shield top
3.2 減阻孔施工實施要點
1)減阻孔施工理論依據。通過間距打孔取芯,與盾體接觸處土體產生松動,盾構推進阻力系數、土體與盾構接觸面積均會有較大程度減小,減阻效果比較明顯。
2)減阻孔施工。減阻孔施工范圍為盾殼中上部180°范圍內土體,共計鉆孔取芯48~51個,孔間距200 mm,孔深3 900 mm,與盾尾邊緣保證有500 mm的距離,防止開孔太深造成地下水涌入。采用工程水鉆機進行鉆孔取芯。鉆機型號為LA440205,電機功率為2.8 kW,鉆頭直徑為100 mm。因鉆孔取芯深度大,間距小,施工中應嚴格控制開孔角度。減阻孔分布如圖3所示。
3.3 增加外置輔助油缸實施要點
由于盾構掘進推力增加到最大,約29 890 kN時,掘進仍無速度,而50個減阻孔只能減少約2 832 kN的阻力,故不能明確判斷在進行減阻孔施工后能確保順利推進。鑒于以上原因,在進行減阻孔施工的同時考慮增加外置輔助油缸和泵站,以確保推進順利。
由于盾殼上半部開有減阻孔,頂部阻力最小,底部阻力最大,故采用輔助油缸時,頂部采用2 000 kN推力油缸,中部采用3 000 kN推力油缸,底部采用5 000 kN推力油缸。輔助泵站及油缸的具體型號:DBS2.0/2 kW泵站1臺及QF200/200液壓千斤頂2臺,用于頂部輔助頂推;BZ50-4.47泵站、QYS500 t-200液壓千斤頂各2臺,用于底部輔助頂推;BZ30-16泵站、QYS300 t-200液壓千斤頂各2臺,用于中部輔助頂推。同時焊接6個大頂升座(300 mm×300 mm×600 mm),6個小頂升座(300 mm×300 mm×200 mm)以增加外置油缸行程。輔助油缸使用時,一端頂在管片上,另一端頂在鉸接油缸底座上;同時,為了防止頂推過程中油缸或頂升座脫落對人員和設備造成損害,應采用鐵絲固定頂升座,用葫蘆及吊帶固定油缸。

(a)

(b)
Fig. 3 Layout of drag-reduction holes
增加輔助油缸如圖4所示,中部輔助油缸安裝實物照片見圖5。

圖4 輔助油缸布置
Fig. 4 Layout of auxiliary cylinders

圖5 中部輔助油缸實物照片
Fig. 5 Photo of central auxiliary cylinder
3.4 盾尾與中前體分開脫困實施要點
盾尾與中前體分開脫困是另外一個重要的備用脫困方案。為了防止減阻孔太深而導致涌水涌砂,減阻孔與盾尾尾部尚有500 mm的距離,故盾尾的摩擦力相對于中前體較大,所以在開始推進之前把中體與盾尾連接的鉸接銷取下,推進時中前體不帶動盾尾前進,盾尾部分的阻力為0,可以增大脫困的概率,從而實現中前體先脫困。在前盾和中盾推進約50 mm(視情況定,若脫開鉸接油缸前,油缸行程較短,可以將此值適當減小;反之亦然)時,連接鉸接油缸,保持推進油缸頂緊盾構后,利用外置油缸頂推盾尾鉸接座,實現盾尾脫困。盾尾脫困后,先不拆除鉸接油缸,而是持續頂推盾構,若能推動則表明盾構已實現脫困;若仍不能推動,則拆除鉸接油缸后重復以上步驟,直至盾構脫困。
4.1 方案實施過程
盾構在被困的第一時間采取增加外置油缸方案,盾構推進油缸壓力未見明顯減小,但盾構整機未有明顯的位移,故考慮增加盾尾與中前體分開脫困的方法嘗試脫困。當采用外置油缸+盾尾與中前體分開脫困的方法后,盾構推進油缸及外置油缸泵站壓力均維持在滿荷狀態,中前體推進速度不明顯,證明盾構阻力過大,當掛上盾尾后推不動的可能性極大,故考慮進行減阻孔施工。當減阻孔施工完成,外置油缸未增加時,頂部油缸壓力明顯減小,且頂部油缸位移有增加,證明減阻孔施工有效。未采用盾尾與中前體分開脫困前,增加外置油缸,盾構推進油缸壓力未見明顯減小,但盾構整機有緩慢的位移變化,推進速度較慢,證明外置油缸具有一定效果。收回外置油缸及推進油缸后拆除鉸接油缸,采用盾尾與中前體分開脫困(因外置油缸是頂在盾尾鉸接座上,此時無法再利用外置油缸),頂推推進油缸,中前體順利脫困;連接鉸接油缸,并同時利用推進油缸與外置油缸頂推,盾尾也順利脫困。
4.2 脫困效果
本次脫困處置方法得當,盾構最終成功完成脫困,但期間人力、物力投入較多,整個脫困持續時間較長,且對設備造成一定程度的損害,具體如表1所示。

表1 脫困期間人、機、材投入及時間消耗情況
由本次研究可知,減阻孔施工法、外置輔助油缸泵站法和盾尾與中前體分開脫困法3種施工方法針對土壓平衡盾構通過接收井強加固區被困問題均是有效的、可行的。其中,減阻孔施工效果最明顯,但是施工難度較高、時間較長,故實際運用局限性較大,主要用在超大阻力下的盾構脫困;外置輔助油缸泵站法、盾尾與中前體分開脫困法實施簡單,針對一般情況下的盾構脫困效果明顯,能實現盾構快速脫困,故其應用較廣。根據施工實際情況,合理的綜合運用以上措施能起到更快速的脫困效果。
根據本文工程實例,對接收端采用注漿加固、水平冷凍加固相結合和做接收明洞的措施,造成接收端加固強度過高導致盾構被困,是不經濟的、保守的方案。根據過往盾構接收實例,采用其中任意一項加固措施即可滿足盾構出洞要求,同時采用3種加固方式是不科學的,也是對資源的浪費,實際施工中應引以為戒。
雖然本文根據施工情況總結分析了以上各方法的優缺點及其適用范圍,但仍存在以下未解決的問題: 一是減阻孔施工工藝簡化方法,二是以上各方法在泥水平衡盾構中的適用情況及改進方案。下一步研究的方向是如何簡化減阻孔施工工藝,使其具有普適性,以及方案對其他類型盾構的適用性驗證等。
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Jam Releasing Technologies for Earth Pressure Balance Shield in Shield Receiving Shaft
LI Hai1,2, ZHU Changsong1,2,*, ZHAO Dapeng1,2
(1.ChinaRailwayTunnelStockCo.,Ltd.,Zhengzhou450000,Henan,China;2.StateKeyLaboratoryofShieldMachineandBoringTechnology,Zhengzhou450001,Henan,China)
The jam releasing technologies for earth pressure balance (EPB) shield in shield receiving shaft applied to Tianjin Metro Line No.3 are introduced. The jam releasing technologies include drag reduction hole drilling after chamber opening under atmospheric pressure, thrusting force increaing by setting external pump station and cylinder and using separating jam releasing method. The advantages and disadvantages of above-mentioned technologies and their applicable fields are analyzed. Good effects have been achieved. The results can provide reference for jam releasing of shield of similar projects in the future.
Tianjin Metro; shield receiving; jam releasing; chamber opening under atmospheric pressure; external pump station; separating jam releasing method
2015-12-28;
2016-06-14
李海(1982—),男,甘肅蘭州人,2007年畢業于蘭州交通大學,工業工程專業,本科,工程師,從事隧道及地下工程施工建設及設備管理工作。E-mail: 240269146@qq.com。*通訊作者:朱長松, E-mail: zcs767@163.com。
10.3973/j.issn.1672-741X.2016.07.017
U 455.43
B
1672-741X(2016)07-0872-05