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基于DEH系統(tǒng)控制的汽輪機調(diào)門故障分析

2016-12-31 00:00:00周俊
科技創(chuàng)新與應用 2016年28期

摘 要:汽輪機調(diào)門控制不穩(wěn)定,給生產(chǎn)帶來巨大隱患,通過對其回路的詳細研究,分析其工作原理和故障原因,從軟件和硬件方面著手,逐個排除了故障,有利的保證了生產(chǎn)的安穩(wěn)運行。

關(guān)鍵詞:汽輪機;調(diào)門;故障

1 概述

廣州石化自備熱電廠裝置建有2臺容量為100MW帶兩級工業(yè)抽汽的汽輪機,與2臺420t/h的循環(huán)流化床鍋爐配套,是與廣州石化千萬噸煉油改擴建及后續(xù)工程相配套的資源綜合利用工程的重要組成部分,主要任務是就地處理公司的煉油副產(chǎn)品——高硫石油焦,通過發(fā)電和抽汽保證煉油、化工區(qū)對電力和蒸汽的需求。

2 存在問題

機組采用純電調(diào)控制,控制油采用抗燃油,簡稱“DEH”系統(tǒng)。DEH系統(tǒng)通過九臺電液轉(zhuǎn)換器分別控制高、中、低壓閥門,從而達到控制機組轉(zhuǎn)速、功率、抽汽的目的。每一臺汽機配置有高壓調(diào)門(GV)四個,中壓調(diào)汽(IV)四個,低壓調(diào)門(LV)。從2011年起兩套機組的調(diào)門出現(xiàn)不同情況的波動,甚至有時幾乎造成停機,嚴重影響到安全生產(chǎn)。

3 控制原理

廣州石化汽機DEH采用美國TRICON數(shù)字控制系統(tǒng)組成的。DEH系統(tǒng)內(nèi)部設有解藕運算邏輯,用于熱、電聯(lián)調(diào)時的靜態(tài)牽聯(lián)自整,其輸入為負荷調(diào)節(jié)信號、高低壓抽汽調(diào)節(jié)信號。高、低閥門的控制指令經(jīng)過三閥解藕算法后,再分配給高中低三個閥,使其達到熱電聯(lián)調(diào)及靜態(tài)自整。

DEH系統(tǒng)發(fā)出指令后,通過AO卡傳送到伺服卡,伺服卡發(fā)指令給伺服閥,伺服閥控制油動機油路的大小,從而控制調(diào)門開度。調(diào)門有反饋桿,反饋桿上安裝有兩個LVDT油動機傳感器,LVDT把調(diào)門的開度反饋給伺服模塊,伺服模塊再反饋給DEH系統(tǒng)AI卡,由此形成了一個閉環(huán)控制回路。

VC是專門為DEH系統(tǒng)設計的智能型伺服、功放卡,它接受控制器的控制指令經(jīng)功放后直接驅(qū)動伺服閥,同時具有手操及故障診斷功能,并能夠?qū)敵鲞M行偏置和增益調(diào)整。

MOOG電液伺服閥是實現(xiàn)電、液信號的轉(zhuǎn)換和放大并對液壓執(zhí)行機構(gòu)進行控制的裝置,它是電液伺服控制中的關(guān)鍵元件,它接受模擬電信號相應輸出調(diào)制的流量和壓力的液壓控制閥。

4 典型故障分析

4.1 VC內(nèi)部異常

2012年11月12, #2汽機的3#高調(diào)門出現(xiàn)波動導致中抽流量出現(xiàn)50噸左右的波動。先用RS232通訊電纜兩端分別與PC機和VC模塊接好,啟動Windows XP系統(tǒng)的超級終端,D命令后,顯示原始實時數(shù)據(jù)及狀態(tài)。顯示發(fā)現(xiàn),VC卡的內(nèi)部參數(shù)原本是固定的,但是每次運行D命令都有所不同。同時比對DEH系統(tǒng)的歷史記錄的分析,VC卡存在誤動、誤判的重大嫌疑。后經(jīng)過更換VC卡后恢復正常。

4.2 接線松動

2013年7月20白天#1汽機#4中調(diào)在42%開度時,反饋出現(xiàn)大幅度波動,21點左右將開度強制到100%后,未出現(xiàn)波動。初步檢查VC卡、線路沒有發(fā)現(xiàn)問題,由于當時#2汽機正在檢修,工藝需要力保#1汽機的運行,沒有徹查。第二天該調(diào)門突然間出現(xiàn)大幅度波動,幾乎導致停機。檢查發(fā)現(xiàn)中抽流量曾波動過多次(幅度≤20噸),幾乎每次中抽流量波動時#4中調(diào)閥位都有與指令不對應的波動(最大偏差為-10%),而其他調(diào)門閥位正常。將中調(diào)強制到全關(guān)位置來檢查回路,發(fā)現(xiàn)伺服閥的控制回路一路電阻為8M歐左右,另一路為無窮大,正常情況下兩路電阻應為83歐左右,到現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)伺服閥的航空接頭爆裂,更換接頭后正常。

4.3 回路干擾

VC卡接線共有10根信號線,由于汽機平臺下面有從多機泵,前期施工線槽布置的不夠好,導致回路存在干擾。2012年4月23日,#2汽#2高調(diào)閥門給定為30%到33%之間波動,反饋上下正負10%波動。強制#2高調(diào)閥位至零,分別拆開兩組LVDT反饋檢查,發(fā)現(xiàn)第一組1,2,3號線的1號線干擾較大。一般的電壓干擾不超過100mVAC,1號線的電壓達到385mVAC,更換備用電纜后復位正常。對比#1和2#汽機發(fā)現(xiàn),#2汽機所有回路的干擾電壓都偏高,最終解決辦法是將線槽和電纜全部更換。

4.4 人為因素

2013年4月13日#1汽機中抽流量出現(xiàn)波動,儀表專業(yè)檢查發(fā)現(xiàn)中抽流量在有三分鐘流量為0,汽機的高調(diào)門和中調(diào)門在同一時間出現(xiàn)波動。經(jīng)過分析后認為當時工藝人員進行了操作,增加了汽機功率,自動調(diào)節(jié)引起中抽流量變化和汽機調(diào)門變化。

4.5 VC卡隱患

2013年5月5日,#2汽機#2高調(diào)門發(fā)生振蕩波動,波動幅度最大約15%,檢查發(fā)現(xiàn)#2LVDT回訊器回訊異常,判斷該回訊器故障,將調(diào)門強制為100%。強制后2個LVDT反饋到100%不變,拆檢#2LVDT發(fā)現(xiàn)TRICON系統(tǒng)內(nèi)顯示拆卸的是#1LVDT,此時VC卡高選輸出和#2LVDT仍指示100%。但工藝迅即反映#2高調(diào)門關(guān)閉,儀表專業(yè)恢復接線配合工藝(恢復時,高選閥位出現(xiàn)瞬間降到25%的現(xiàn)象)。聯(lián)系VC卡廠商,答復是拆1個LVDT不會導致調(diào)門關(guān)閉(與以往的調(diào)試記錄一致),需要將當時的記錄曲線和VC卡設置參數(shù)發(fā)給他們分析原因。后按廠家建議增大修改VC卡內(nèi)部的VHO參數(shù),在強制全開的狀態(tài)下,逐步地增加,將原值205修改到500。進一步觀察并沒有好轉(zhuǎn),廠家回復說VC卡是過渡性產(chǎn)品,有固有缺陷,已有DCS100卡可供升級替換。

4.6 機械本身問題

2013年5月23日,#2汽機#1高調(diào)波動,實際檢查現(xiàn)場調(diào)門漏油,該調(diào)門是油壓驅(qū)動的,漏油導致油壓波動,造成調(diào)門波動。DEH系統(tǒng)輸出值為40.22%,實際反饋來回波動在39.2%到40.9%之間。將該調(diào)門強制到36%,強制后情況未見好轉(zhuǎn)。修改調(diào)門伺服卡VC卡參數(shù),將積分R從35修改為80,修改之后波動幅度減少,現(xiàn)場油煙減少。

2013年 6月28日,#2汽機檢修后運行,#2高調(diào)進氣壓力高且反饋有跳動,強制#2高調(diào)到零位檢查,現(xiàn)場看閥芯位置是到零位,但閥后壓力有指示,跳動量減小,說明調(diào)門實際關(guān)不死。分析是調(diào)門彈簧老化,調(diào)門開大,蒸汽量加大,產(chǎn)生沖擊力加大,就會產(chǎn)生晃動,造成壓力波動加大。

5 結(jié)語與建議

由于汽機調(diào)門的控制回路涉及元器件多,若有一個節(jié)點存在問題就會給生產(chǎn)帶來不穩(wěn)定因素。總結(jié)認為預防是第一位的。汽機的LVDT桿及容易磨損,運行時會造成虛位現(xiàn)象,因此每次檢修都要檢查是否有偏移,有必要時要校正機械位置。電液伺服閥是關(guān)鍵元件,宜經(jīng)常清洗,以保持其回路的暢通。VC伺服卡是康吉森過渡性產(chǎn)品,事實證明,回路干擾會使內(nèi)部電子元件易受干擾而失控,廠家已出新產(chǎn)品DSC100來替代,經(jīng)過試用效果不錯。

參考文獻

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作者簡介:周俊(1984,12-),中國石油化工股份有限公司廣州分公司,儀表專業(yè),助理工程師。

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