

摘 要:文章介紹了中石化股份天津分公司烯烴部LLDPE裝置,在生產己烯-1系列產品中的拉伸纏繞膜DFDA-9030時出現粒料和粉料中存在明顯異味,導致人員嘔吐、暈倒,產品因異味受投訴,從而影響產品銷量的現象,作者對該現象產生的原因進行了分析,并采取了一系列措施,消除了異味,提高了產品質量,擴大了產品銷量,起到了很好的效果。
關鍵詞:DFDA-9030;己烯-1;異味;原
中石化股份天津分公司烯烴部LLDPE裝置2011年開發生產了己烯-1系列產品,共有三種牌號,分別為DFDA-6085、DFDA-6010、DFDA-9030,其中DFDA-6085主要用作高端棚膜,DFDA-6010主要用作熱收縮膜,DFDA-9030主要用作拉伸纏繞膜。天津分公司的己烯-1產品為國內獨家生產,在國內有良好的口碑。但隨著DFDA-9030產能的擴大,其產品中存在的異味問題也日益凸顯,在粉料包裝過程中曾導致人員嘔吐并暈倒,產品也因異味問題受到客戶的投訴,銷售量趨于下滑,異味問題亟待解決。
1 DFDA-9030異味產生的原因分析
1.1 DFDA-9030生產過程
國內LLDPE裝置主要以膜料和注塑料為主,采取的方法均為乙烯和丁烯-1共聚,通過丁烯-1來控制產品的密度。通常分為原料精制、聚合反應、尾氣回收和產品造粒幾個系統,DFDA-9030則是利用己烯-1取代丁烯-1參與共聚,利用己烯-1替代丁烯-1來提高樹脂的柔性和抗穿刺性,從而達到提高產品質量的目的。具體的生產流程為外供的己烯-1送至裝置儲罐,經原料精制單元脫除過氧化物、水、醇類之后送入反應器中在催化劑的作用下與乙烯進行共聚,形成大的分子鏈,己烯-1作為共聚單體主要在乙烯直鏈上形成側鏈,控制樹脂的密度,氫氣作為鏈終止劑和鏈轉移劑控制樹脂分子量的大小。反應器中各組分反應為濃度反應,部分己烯-1參與反應,少部分己烯-1被樹脂顆粒吸附與樹脂一同排至脫氣倉中,經過氮氣吹掃后被回收壓縮機抽吸至回收系統,壓縮冷凝后再次變成液相,通過高速泵送回至反應器中繼續參與反應。
在反應器中形成的粉料樹脂經過脫氣后重力下料至混煉機中,加入添加劑并混煉熔融,再經過水下切粒后變成顆粒狀樹脂,進行包裝。
1.2 DFDA-9030異味產生的部位及原因
1.2.1 己烯-1與丁烯-1物性對比
通過表1、2可以看出己烯-1的沸點64.5℃,較丁烯-1高67.8℃,相對密度較丁烯-1高0.0052kg/cm3,同時己烯-1的烷烴氣味要重于丁烯-1的甜氣味。己烯-1為C6,丁烯-1為C4,相對揮發性己烯-1要弱于丁烯-1。可以看出,己烯-1要較丁烯-1難以脫除。
1.2.2 DFDA-9030異味產生部位
DFDA-9030的異味主要產生在粉料樹脂顆粒和粒料樹脂顆粒上,在裝置上主要是粉料包裝過程、粉料下料過程、粒料造粒過程以及粒料輸送包裝過程中揮發出來的異味,同時在用戶使用粒料產品時也會出現異味。
1.2.3 DFDA-9030異味產生原因
綜合上述分析可以看出,DFDA-9030的異味主要原因是吸附在粉料顆粒和粒料顆粒上的微量己烯-1被空氣氧化后出現的刺激氣味,伴有惡臭,容易引起人體的過敏反應,出現嘔吐、窒息現象。
2 DFDA-9030異味的解決措施
通過原因分析,可以看出消除DFDA-9030異味的關鍵在于脫除粉料樹脂中吸附的己烯-1,只有將己烯-1脫除干凈,才能消除異味的源頭。在DFDA-9030生產過程中,反應器中生成的粉料樹脂經排料系統輸送至脫氣倉中進行氣體脫除,停留時間通常在8小時左右,回收氣經回收系統壓縮分離后,易于壓縮的己烯-1、丁烯-1、異戊烷經凝液泵送至反應器中繼續參與反應,不易壓縮的組分如氮氣、乙烯、氫氣排放至火炬回收系統。因此,將粉料中吸附的己烯-1充分脫附的關鍵在于降低脫氣倉壓力,提高回收效果。
2.1 新老回收壓縮機并聯提高脫氣效果
聚乙烯裝置回收系統有三套回收壓縮機,其中K-5206、K-5207為原設計6萬噸聚乙烯/年配套設備,2001年裝置擴能改造至12萬噸聚乙烯/年,增加新回收壓縮機K-5206X,并對回收系統進行了相應改造,由于流程存在交叉,新回收壓縮機投用后老回收壓縮機停用。生產DFDA-9030時新回收壓縮機K-5206X能力明顯不足,脫氣倉壓力在40-60KPa。為此進行改造,即從回收氣冷卻器E-5X出口到老壓縮機K-5206/5207入口增加跨線,使K-5206/5207可以與K-5206X同時并聯進氣,將壓縮凝液引入到高壓凝液緩沖罐C-5210中。
表3 改造前后數據對比
通過表3的數據對比可以看出,改造后脫氣倉壓力下降10-20kPa,回收氣量增加200NM3/h,冷凝液回收量增加了100kg/h,不僅降低了己烯-1吸附量,還增加了己烯-1回收量,降低了裝置物耗。
2.2 尾氣替代氮氣,提高己烯-1脫附效果
根據脫附理論和相似相容原理,通過實驗證明,利用C2取代顆粒樹脂上的C4和C6組分的脫附效果要優于利用氮氣吹掃顆粒樹脂吸附的C4和C6的擴散效果。在裝置回收系統中,去火炬回收的尾氣中含有乙烯7-8%,85%以上為氮氣,對該火炬氣進行改造,使其取代原脫氣倉的吹掃氮氣,并在其下部原小流量的吹掃氮氣管徑增大,提高氮氣吹掃量,以脫除樹脂顆粒中吸附的乙烯。
如圖1所示,將5009XF9改為含乙烯的尾氣,將5009XF12管徑由原DN15改為DN40,根據脫氣需要調整尾氣和氮氣的加入量。改造前后參數對比如表4所示。
通過表4可以看出尾氣取代氮氣后,脫氣倉吹掃氮氣量僅為5009XF12的180NM3/h,節約氮氣270NM3/h,同時脫氣倉可燃氣含量有明顯的下降,凝液回收量增加了100kg/h,效果明顯。
2.3 控制聚合反應負荷,降低己烯-1用量
在牌號切換初期,聚合反應乙烯進料控制在14-15t/h,相應己烯-1進料為1800-1900kg/h,己烯-1用量較大。反應負荷越高,相應的排料次數也越頻繁,大量的己烯-1隨著粉料排至脫氣倉中,致使脫氣倉中己烯-1含量較高,粉料脫氣效果較差,粉料中吸附的己烯-1含量也較高,因此,針對此狀況,在生產DFDA-9030時將聚合反應乙烯進料由原14-15t/h降低到12-13t/h,己烯進料量由1800-1900kg/h降低至1500-1700kg/h,降低負荷后,減少了排料次數,由原32次/小時,降低至20次/小時,可減少7.92m3/h的循環氣排放量,循環氣壓力2400KPa,己烯-1摩爾濃度為12%,則每小時可減少己烯-1的排放量為7.92÷22.4×84×2400÷101.325=703kg,因此通過負荷調整后可以大幅降低己烯-1的排放量,減輕回收系統的壓力,從而達到減少粉料吸附的效果。
2.4 開發新型催化劑,提高己烯-1共聚能力
為了提高己烯-1的共聚能力,減少己烯-1吸附降低樹脂異味,開發使用新型高活性催化劑,該催化劑具有較好的共聚能力,在同樣的控制指標下,可有效降低己烯-1的加入量,從而達到降低樹脂異味的目的。
通過表5可以看出,在生產DFDA-9030時,同樣的己烯-1乙烯質量流量比進料的條件下,高活性催化劑對己烯-1在床層中的吸附量影響更大,表現為循環氣中己烯-1濃度下降,脫氣倉吹掃氮氣用量下降,尾氣回收冷凝液量下降,樹脂異味有明顯的減少。
3 結束語
通過技術改造和各項參數調整,最終消除了DFDA-9030的異味,提高了產品質量,產品銷量也由每月1000t提高到每月2000t,同時該產品質量的提高也得到了中石化總部的肯定,為其它產品質量的提升提供了經驗。