摘 要:捆包機器人作為出貨最主要的設備,因來料問題和設備問題導致設備經(jīng)常宕機,嚴重影響出貨。文章首先介紹了捆包機器人的歷史和在生產(chǎn)過程中問題及解決的辦法,在對設備改造后設備完全能保證出貨的需求。
關鍵詞:捆包機器人;150段TRAY;同步帶輪
PACK顧名思義就是捆包的意思,是自動化設備必不可缺的設備,是自動化生產(chǎn)線最后一道捆包我們的產(chǎn)品1800*1500的玻璃,而150段TRAY則可以一拖TRAY裝進150枚玻璃,正常我們捆包的TRAY是60段TRAY,一拖里放60枚玻璃,使用150段TRAY的好處就是提升產(chǎn)量及效率。捆包機器人是由首鋼莫托曼機器人有限公司制造并安裝調試,是一種關節(jié)型機器人是由中國首鋼和日本株式會社安川電機共同投資,是專業(yè)從事工業(yè)機器人及其自動化生產(chǎn)線設計、制造、安裝、調試及銷售的中日合資公司。自1996年8月成立以來,始終致力于中國機器人應用技術產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,其產(chǎn)品遍布汽車、摩托車、家電、液晶、環(huán)保等行業(yè),在提高制造業(yè)自動化水平和生產(chǎn)效率方面,發(fā)揮著重要作用。
1 捆包機器人作業(yè)過程中問題點
在最初捆包150段的時候問題頻出,最開始的時候機器人手臂會取兩個TRAY,經(jīng)常要調整機器人點位,后來我們在手臂上加裝固定裝置,徹底解決取兩個TRAY的問題,之后在做150段的時候主要又表現(xiàn)以下三個主要問題:
(1)在捆包150段的時候由于150段上蓋較重,加上在取上蓋的時候有幾個夾爪未完全夾住TRAY里,導致在取得過程中上蓋掉落,機器人手臂正好杠在了TRAY上,手臂一邊高一邊低,事后我們調整了點位,但由于偏的太多導致救不回來,150段包不起來,我們把機器人拿起上蓋的點位進行了調整后正常生產(chǎn),正常做60段TRAY,針對以上問題我們做了如下改善,該技術在PACK六軸機器人手臂邊氣缸上安裝固定機構,以及在針對破片的問題上做出的改善方案。導致問題的原因有兩點:a.來料時TRAY就會有歪斜,整個TRAY看起來像是彎的,在取的時候未完全插進TRAY里,導致上蓋掉落;b.夾爪在夾TRAY的時候兩邊的余量不多,所以不能有很大的偏差,否則只要TRAY盤偏一點就會導致上蓋滑落;對策是點位重新調整了一下,讓夾爪兩邊正好能夾進TRAY里,把機器人速度調慢,保證做60段的時候不出問題,如要做150段的話,只有更換機器人手臂;在加裝過固定機構后,徹底解決以上問題,明顯提升生產(chǎn)效率,確保按時出貨。
(2)在捆包機器人在正常生產(chǎn)時,T軸手臂突然歪斜,隨后對機器人點位進行了調整,但在做了一段時間后又報同樣的警,打開機器人手臂上面板后我們發(fā)現(xiàn)原來是固定機器人T軸的同步帶輪上的螺絲松動,才導致點位偏移,之后我們將螺絲上緊后并在螺紋上涂了點螺紋膠,確保螺絲不會再次掉落,如果要解決根本問題的話只有把連接T軸的連接桿換掉。
(3)在出貨給客戶時,發(fā)生了破片,導致破片的主要原因是因為基板已經(jīng)偏出TRAY盤邊緣,下一個TRAY直接壓上來導致破片,對此我們采取了臨時對策每20層看一次點位。
2 捆包機器人作業(yè)問題原因分析及解決方案
六軸機器人Rz軸偏移可能是T軸減速機壞導致位置偏移,因為正常不上電的情況下應該是推不動機器人手臂的,但是PAK2六軸機器人手臂能推動。
結論:在拆下連接T軸電機的蓋子的時候我們發(fā)現(xiàn)不是T軸的問題,而是根據(jù)連接T軸的手臂能轉動,我們接著往下找原因,在T軸同步帶輪發(fā)現(xiàn)螺絲掉落最終導致Rz軸偏移,重新在螺絲上涂上密封膠后上緊后正常。
3 捆包機器人破片解決方案及措施
針對破片問題,我們制定以下方案:
(1)在六軸機器人夾爪的一側加墊片,使一側的夾爪完全夾緊TRAY,確保以一側作為基準,再把氣缸速度調快,固定TRAY在夾爪一側位置;
(2)找到程序ST4-G-1把VJ=I058基板抬起速度改為2000,把速度放慢,緩緩將TRAY抬起來,不管0.5或0.7的基板都保證基板在TRAY里的位置不發(fā)生偏移。
在調整完點位之前和調整點位之后進行了對比結果如下:
調整前:
(1)7月1日150段TRAY試投2托TRAY ID:UPPAC002 slot:1層2層20層 21層61層120層調整點位 UPPAB001 slot:2層20層40層41層100層121層149層調整點位。
(2)7月2日150段TRAY試投2托,TRAY ID:UPPAA014 slot:20層41層60層61層121層140層調整點位 UPPAB035 slot:60層80層81層100層101層130層調整點位。
(3)7月3日150段TRAY試投2托,TRAY ID:UPPAA005 slot:21層61層80層100層101層120層121層調整點位 UPPAB037 slot:1層20層21層80層81層121層調整點位。
調整后:
(1)7月8日150段TRAY試投2托TRAY ID:UPPAB017 slot:20層 21層調整點位 UPPAC010 slot:未調整點位。
(2)7月9日150段TRAY試投2托,TRAY ID:UPPAB019 slot:20 40 60 61層調整點位 UPPA9005 slot:60層調整點位。
(3)7月10日150段TRAY試投2托,TRAY ID:UPPAA020 slot:21 61 120層調整點位UPPAA006 slot:1 20 21 80 81調整點位。
通過以上試投結果證明在做過改善之后效果比較明顯,調整完點位后明顯減少調整點位的概率,基板在TRAY里的位置也基本在正中,減少了人工看片,大大提升了產(chǎn)量,破片率也慢慢降低,徹底解決了以前包裝150段TRAY的時候需每20層看一次點位。
4 結束語
通過以上的改造達到了以下的要求:可達到量產(chǎn)的需求,解決了每20層看一次點位,滿足出貨的需求,提升了整線的捆包效率及稼動率。
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作者簡介:林連琨(1987,5-),男,江蘇南京人,南京中電熊貓液晶材料科技有限公司制造部搬送科工程師,從事自動化生產(chǎn)線機器人的維護與保養(yǎng)。