西部鉆探工程有限公司試油公司戈壁金絲玉QC小組
(新疆克拉瑪依834000)
地線樁起拔器的研發
西部鉆探工程有限公司試油公司戈壁金絲玉QC小組
(新疆克拉瑪依834000)
戈壁金絲玉QC小組采用自下而上的組建方式,成立于2014年3月18日,現有成員9名(表1)。自成立以來,本著“小、實、活、新”的原則,選擇課題,設立目標,確定研究內容,開展研究方向,實施工具設計,取得成果。其間組織小組成員學習QC基礎知識及不同類型的QC成果,使全組成員增長QC理念。
2.1 課題的提出
2.1.1 地線樁使用頻率
小組成員針對第三試油項目部2013年地線樁使用狀況開展調查,并綜合數據做出統計(表2),得出結論:地線樁使用頻率很高。

表1 小組概況表

表2 2013年第三試油項目部地線樁使用現狀調查表/根
2.1.2 作業背景
油田各井施工作業、常用的移動設備設施都離不開可靠的接地保護,其能達到防火防爆又能有效地避免漏電傷人。而常用的接地線樁,是用直徑大于20mm長度大于1.2m的圓鋼作為標準的接地線樁,對經常搬遷的設備設施進行可靠的接地保護。此處以試油作業為例,每口井施工完畢后,想要將扎埋在地里約為1m長的地線樁拔出,僅靠人力使用管鉗和撬杠拔出地線樁是很困難的,因此至少需2人同時操作,一口井作業時間約為4h,甚至更長時間,不僅費時費力,還達不到預期的效果(表3)。如果就此遺棄地線樁,會導致材料浪費。

表3 地線樁拔出時間調查統計表
2.1.3 地線樁回用率
油田施工作業頻繁存在設施設備的搬遷,因此需要將接地樁從地表拔出并重復利用。目前沒有一款專用的工具能夠省時省力地將接地樁拔出,因此存在消耗,導致回用率較低。根據2013年的地線樁使用情況,做了一個詳細的統計(表2),由表2知,一個項目部一年約消耗400多根接地線樁。假設有一款工具能快速便捷地將地線樁拔出,既能節約了材料消耗,又提高了施工效率。
2.2 確定課題
1)為安全、快速、省力、便捷地將地線樁完好的拔出,經過小組成員共同研討,決定研制一種專用工具。因此確定課題是:地線樁起拔器的研發。
2)經過調查查新,并無此類專用工具,因此可以開展研制。
為提高地線樁重復使用的頻率,力爭控制成本,小組為實現降本增效目的,設定小組目標:拔出單根地線樁由原來的2人操作30min,降至一人操作15min完成。
1)操作可行性:設計一款省力專用工具,達到省時省力的目的并提高回用率;利用省力工具實現單人即可完成操作。
2)技術能力可行性:小組具備方案設計人員、電氣焊施工人員等、除部分零配件需要機加工外其余部分均由本小組自行組裝制作。
3)設定目標的原由:僅靠人力使用管鉗作業單根拔出時間約為30min,使用省力工具實現省力操作,考慮到工具搬遷、連接地線樁、打千斤的時間,因此設定目標為15min。
因地線樁扎地深度約1m,地線樁本體與大地形成了較大的過盈配合,在不同的大地介質中摩擦阻力各不相同,但僅靠人力無法實現拔出。
通過以上調查和分析,要實現目標,小組要研制的專用工具應具備兩個特點:①利用省力機構實現降低操作人員的勞動強度;②不應過大,若過大會導致一個人移運不方便。
由于簡單的常用工具無法滿足施工要求,使用管鉗和撬杠等作業費時費力??咳肆ψ鳂I,提拉強度不夠,且易使人疲勞,因此設計一款利用液壓原理起拔地線樁的專用工具。
6.1 各種省力方案提出
6.1.1 方案一:使用手搖絞盤
設計一款使用手搖絞盤機構,建立一個支架,將絞盤固定在支架頂端,利用鋼絲繩將地線樁拔出,如圖1所示。此方案優點:手搖絞盤能夠實現省力,可實現部分地線樁拔出。缺點:手搖絞盤易導致鋼絲繩變形,手搖圈數過多易使人疲勞,且提拉強度不夠。

圖1 手搖絞盤省力機構
6.1.2 方案二:建立支點使用吊葫蘆作業
建立一個三角支架,懸掛手拉吊葫蘆,將地線樁拔出,如圖2所示。此方案優點:結構簡單,可實現地線樁拔出。缺點:框架移運不便,操作起來比較繁瑣,拆裝都比較麻煩。

圖2 手拉吊葫蘆式省力機構
6.1.3 方案三:利用液壓原理設計起拔地線樁的專用工具
利用液壓原理,創建一個支點,將液缸上頂的力量改變為對地線樁的(向上)拔力,如圖3所示,液壓原理做工示意圖如圖4所示。此方案優點:結構簡單,實用性強,可實現地線樁拔出。缺點:與前2款相比結構相對復雜。
6.2 最佳方案選型和確定
經過小組全員討論與研究,確定研究方向為利用液壓機構開展創新。小組開始根據這個方向展開設計,分過程進行實施。
最終QC小組活動研討一致通過的優選設計方案是:單輪導向滑輪設計,改變鋼絲繩受力方向;3t單層細長型液壓油缸選型,根據油缸伸縮量選用;定位油缸的底座形狀設計為錐度開口底座,底板厚度選用8mm厚度設計?;喍ㄎ环绞竭x用鋼銷定位安裝。經過小組活動探討對比選型的設計如下。

圖3 液壓省力機構

圖4 液壓原理做工示意圖
6.2.1 卡樁器設計與選型
卡樁器設計與選型見表4。

表4 卡樁器設計與選型
6.2.2 底座定位鋼絲繩方案設計選型
底座定位鋼絲繩方案設計與選型見表5。
6.2.3 移運方式設計選型
移運方式設計與選型見表6。

表5 底座定位鋼絲繩方案設計與選型

表6 移運方式設計與選型
6.2.4 選型與對比,確定出最佳方案
研制地線樁起拔器最佳方案如圖5所示。
根據示意圖設計3D零部件構造并選型,經過QC小組活動研討、選型最終確認出優選設計方案,并根據方案制定對策表(表7)。
8.1 根據方案進行材料選型
選用3t細長型液壓油缸,選用12#槽鋼,選用厚度為8mm的45#鋼板,選用3t單滑輪小鉤進行設計、加工、組裝。QC小組嚴格按照對策表進行實施,組裝完成后開始調試試用,到現場進行驗證。

圖5 研制地線樁起拔器最佳方案圖

表7 方案對策表
8.2 采用PDCA法驗證實施,總結存在的問題
PDCA驗證方法如圖6所示。

圖6 PDCA驗證方法圖
8.3 通過現場驗證,發現設計的不足
1)多次使用后出現部分地線樁上的螺栓開始變形拉彎,至拉脫現象。改進后,卡樁器不再依靠地線樁上的螺栓受力,而是依靠地線樁圓鋼本體受力,關閉了存在的不足??镀髡那昂髮Ρ热鐖D7所示。

圖7 卡樁器整改前后對比圖
改進前
改進后
2)加長原設計的承載底板的長度,由原先的50cm改為65cm。
3)加厚原設計的承載底板的厚度,由原先的8cm改為12cm。
4)將原設計的細長型3t液壓千斤頂改為細長型5t液壓千斤頂,用于滿足冬季凍硬的地表施工。
最后地線樁起拔器整改前后對比如圖8所示。

圖8 地線樁起拔器整改前后對比圖
整改后在石南60井、金215井、金220井、金龍生活基地、車545井等18口井位共計拔出地線樁約218根,整體非常實用便捷。結果顯示,使用地線樁起拔器作業,輕巧便捷,快速實用。
QC小組從2004年3月開動以來,經過多次現場試用及驗證,根據現場使用狀況整改了存在的弊端,最終優化了各項設計方案并加以實施。
在第三試油項目部內進行了推廣使用,從2014年5月至12月,使用地線樁起拔器共計回收了約600多根地線樁,收到了良好的效果。具體效益分析見表8。
1)經濟效益的確認。起拔器的使用降低了人員的勞動強度,減少了材料的消耗。根據數據分析,與2013年相比較起拔器的研制有效地降低了人員的勞動強度;降低了地線樁的消耗,共計降低地線樁消耗400多根(圖9),因此降低了材料消耗,提高了地線樁的回用率;實現降本增效凈收入約2萬元。

表8 效益分析表

圖9 近2年回收與消耗數量對比圖
2)從現場認可到媒體報道,共計約15家網站及4家報紙予以宣傳推廣。
3)推廣應用后根據需求開始小批量生產。各試油隊預定后加工出的成品如圖10所示。

圖10 各試油隊預定后加工出的成品圖
為鞏固QC成果,制定以下鞏固措施:
1)制定操作規程,作業人員進行檢查、使用、維護保養時有操作規程可依。
2)加強操作使用培訓,學習操作規程,嚴格按照操作規程操作,做好施工前的各項安全檢查,及時做好巡回檢查,定期進行專用工具的保養。
3)申報地線樁起拔器專利并繼續推廣應用至各個行業,如油田、建筑工地、電氣焊場所、移動基地、基站等。
4)通過申報目前已獲得國家發明專利和國家實用新型專利2項專利資格。
經過小組活動及多次改進后成功研制新型專用工具,且取得了良好的經濟效益,實現了降本增效,降低了勞動強度,提高了生產力。本次QC活動既解決了生產中的實際問題,又提高了小組成員分析問題、解決問題的能力,達到了預期的效果。QC小組打算再接再厲計劃明年再創新成果。
王梅
2015-11-14