讓“金點子”變成“金元寶”
撫順石化洗化廠本著“節能就是增產,節約就是創效”的原則,從消除生產瓶頸降低企業成本出發問計員工。2016年面向全廠開展“消除生產瓶頸、節能降耗、減少浪費”合理化建議征集暨立功競賽活動,當年共征集項目76項,實施30項,創效1834萬元。今年2月,該廠再次啟動該項活動,對去年未實施的項目繼續跟蹤實施,企業呈現持續良好發展態勢。
減少污水排放量,減少排污費
隨著新環保法的施行,該廠磺化裝置廢堿液處置的費用節節攀升。磺化車間工藝員孫建提出通過控制堿洗塔的pH值、回用水的補水量等調控手段嚴格控制廢堿液產生量,以此達到節水的目的。建議被采納并于2016年4月實施,廢堿液的產生量由原來的8噸/天降到5噸/天,一個生產周期可以減少廢堿液產生量75噸,約合22.5萬元。一年7個生產周期,年節約費用158萬元,既減少了污水排放量節能環保,又節約了排污費。
做足加熱爐文章,節能降耗
該廠加熱爐裝置在用燃燒器46臺,全部為油氣混燒式燃燒器。單燒天然氣量較大時,存在燃燒器損壞的隱患。為此,該廠技術人員建議將燃燒器全部更換成天然氣專用燃燒器,使燃燒空氣與天然氣合理配比,火焰燃燒完全,提高加熱爐裝置的熱效率。更換后,節能比為15%以上,全年節約天然氣8250噸。
為進一步提高加熱爐效率,生產分廠工藝員建議通過對空氣預熱器進行定期檢查和維修,解決空氣預熱器排煙溫度高和低溫段嚴重積灰問題;通過加大加熱爐激波吹灰頻次,定期對各臺加熱爐進行在線投用清灰劑,降低入爐燃燒空氣量,控制氧含量在3%左右。建議實施后,燃料油單耗比同期低25.19千克標油/噸,加熱爐效率提高2.67%,裝置綜合能耗同比降低34千克標油/噸。
加熱爐現在以天然氣為主,渣油液化氣作為備用燃料。該廠4臺1000立方米渣油罐在用,每天消耗蒸汽量較大,儲運車間建議停用2臺,備用2臺。其中1臺滿罐滿足付油要求,1臺半罐停加溫備用。1臺滿罐裝置可用4天,3天可以把備用的半罐加溫到付油條件,這樣有時間聯系渣油車進廠卸車,滿足生產需要。建議實施后,停用3臺渣油罐加溫,每年可節約蒸汽6500噸左右。
此外,該廠儲運車間還建議渣油、液化氣系統伴熱停用,并將伴熱管線吹出備用。實施后,渣油、液化氣系統伴熱線50多條,每天節約蒸汽20多噸,每年可節約蒸汽7000噸左右。
文/中國石油撫順石化公司 王秋