田洪星

[摘要]通過工程實例,結合施工場地實際情況,分析場地的地基處理問題,并提出具體的設計施工方案。
[關鍵詞]工程;高含水;地基;處理方案
松原機場地處嚴寒地帶,道槽地區地下水位較高,并且由于地基較軟需要進行換填處理,本文將采用三種不同的施工方案達到設計的要求。并且通過三種不同施工方案的效果對比,確定最有利于施工的方案,解決了高含水地基難處理的問題。
1試驗段施工概況
新建松原查干湖民用機場位于前郭縣外七草場,本地區依據場址地質報告,地下水位較高,在1.25~1.4m之間,夏季由于地表草地的截留呈現出“澇洼地”現象。結合現場調研,防吹坪試驗段地下水位高度為1m,地質土層結構如下。①層耕表土:灰黑色,稍濕一濕,含植物根系及有機質,主要由粘性土組成,厚度0.50~2.50m;②層粉質粘土:部分粘土,黃褐色,稍濕一濕,可塑,部分為硬塑,部分為密實狀態,屬中一高壓縮性土,無搖振反應,刀切面較光滑,干強度中等,韌性中等,該層局部缺失,厚度為0.00~4.30m;③層粉土:部分為粉質粘土,黃褐色一灰黃色,濕,松散一稍密,部分為中密狀態,屬中一高壓縮性土,搖振反應迅速,刀切面不光滑,干強度低,韌性低,該層局部缺失,厚度為0.00~5.20m。④層粉土:部分為粉質粘土,黃褐色一灰黃色,濕,稍密一中密,部分為密實狀態,屬中壓縮性土,搖振反應迅速,刀切面不光滑,干強度低,韌性低,該層局部缺失,厚度為0.00~10.20m。⑤層粉質粘土:部分為粘土和粉土,黃褐色,稍濕一濕,硬塑,部分為密實狀態,屬中壓縮性土,無搖振反應,刀切面較光滑,干強度中等,韌性中等,該層局部缺失,最大厚度為13.00m。該部位總面積為3224㎡。
依據原設計方案,試驗段施工工藝如下。地表土清除平均厚度1m,原地面碾壓至壓實度96%后,換填60 cm厚砂礫石,在砂礫石基礎上進行壓實度、承載力等試驗。根據實際開槽后地基情況,原設計方案無法滿足建設工期要求,經建設、監理、設計單位和我部聯合召開地基處理專題會議討論,決定將原設計方案進行調整,會議決定在試驗段范圍進行三種對比試驗:①30cm河卵石+30cm砂礫石(以下簡稱第一方案);②20cm河卵石+40cm砂礫石(以下簡稱第二方案);③“砂井樁”+60cm砂礫石(以下簡稱第三方案)。試驗檢測方法調為:對換填砂礫石基礎僅進行壓實度檢測,合格后分層填筑60cm厚素土,碾壓合格后最后進行地基承載力試驗。
2試驗段施工
按照《民用機場飛行區土(石)方與道面基礎施工技術規范》、《新建吉林省松原查干湖民用機場飛行區場道工程施工圖紙》的要求,換填后級配砂礫石的壓實度不小于96%、處理后級配砂礫層的地基承載力特征值不小于200kPa。在施工填筑前,對原地面進行地表土清除,地表土清除為挖除平均1.0m厚的耕表土,地表土清除后對原地面素土進行含水量及壓實度檢測,檢測結果見表1
2.1第一方案
(1)攤鋪、碾壓填料。9月26日在區域一內進行30cm河卵石+30cm砂礫石施工,后因河卵石備料不足,工期延后至9月28日繼續施工,至9月29日施工結束,歷時4d。試驗段清表后,道槽含水率過高,無法行車,直接采取傾填方式施工,將河卵石直接填筑至道槽內,用挖掘機、推土機等將河卵石攤鋪至30cm厚,再采用徐工XSM220型振動壓路機進行碾壓,共靜壓1遍,弱振2遍,過程中未發生翻漿現象。待河卵石碾壓平整后,進行30cm厚級配砂礫石的攤鋪,整平后采用徐工XSM220型振動壓路機進行碾壓,壓實程序按先靜壓后弱振再強振進行。具體碾壓遍數為:靜壓1遍→弱振1遍→強振4遍→弱振1遍→靜壓1遍,共8遍(來回往返一次為碾壓一遍)。
(2)試驗數據統計。①經實驗室測定,填料天然級配砂礫石經檢測含水率為5.0%、5.2%。②經現場重型動力觸探檢測,地基承載力170kPa。③現場壓實檢測壓實度為96.3%、95.4%。
2.2第二方案
因第二方案與第一方案填料性質均不變,僅在結構層厚度上調整:20cm河卵石+40cm砂礫石。施工工藝與第一方案相同,僅將在施工過程中不同于第一方案的情況加以敘述:(1)進行河卵石碾壓時,碾壓遍數同第一方案(共靜壓1遍,弱振2遍),但在碾壓過程出現發生翻漿現象。
(2)試驗數據統計。①經實驗室測定,填料天然級配砂礫石經檢測含水率為5.0%、5.2%。②經現場重型動力觸探檢測,地基承載力140kPa。③現場壓實檢測壓實度為95.1%。
2.3第三方案
第三方案采用“砂井”+60cm砂礫石:用推土機或挖掘機碾壓平整后在地面打設砂井。井徑120mm,采用正方形網格布孔,中心距1m,深度1m,內填天然砂礫石并采用鋼釬搗密,砂礫石最大粒徑不能超過53cm。10月3日開始進行第三方案施工,至10月8日施工結束,歷時6d。
(1)井成孔。首先進行測量放樣,嚴格按照“砂井(碎石樁)”的施工方案進行點位放置,并用白石灰標出。利用挖掘機套鋼管(管徑0.12m,管長1.5m)的方法進行鉆孔。
(2)工灌樁。因樁徑僅為12cm,采用人工灌注。在砂礫石灌注前,人工將孔口部位的浮土及雜物清理干凈,避免在灌注過程中雜物掉入“砂井”內影響透水效果。為保證“砂井”密實,在灌注過程中不斷用鋼釬搗密。
(3)礫石回填。“砂井”樁灌注完畢后,采用推土機進行表面平整、壓實,平整后,測量班對原地面標高進行放樣測量,控制砂礫石的填筑厚度。因原地面土質含水量過大,土基比較軟,所以填筑采用兩層填筑(每層30cm)一次碾壓。碾壓方式為按先靜壓后弱振再強振進行。碾壓流程:靜壓1遍→弱振1遍→強振4遍→弱振1遍→靜壓1遍,共8遍。
(4)在“砂井”施工完成后,試驗人員對原地面進行含水率檢測,在開挖晾曬14d左右后,含水率分別為17%~20%。
3施工方案對比分析
(1)相同點:①砂礫石壓實度均能符合設計要求(>96%),承載力都無法滿足設計>200 kPa的要求。②壓實度達到滿足設計要求的遍數相同,需要碾壓8遍。③第一方案與第二方案在施工速度上相同。
(2)不同點:①第一方案與第二方案,僅在結構層厚度上存在10cm的差異,在河卵石鋪筑過程中存在差異,第一方案(30cm厚河卵石)未發生翻漿,而第二方案(20cm厚河卵石)在攤鋪河卵石過程中發生翻漿。②第三方案與第一(二)方案在施工速度上存在較大差距,第三方案除進行兩層攤鋪碾壓外,還需進行機械成孔,人工灌注砂礫“砂井”施工,施工難度較大,投入最大,進度慢、效率低,相對投資增加較大。③第一(二)方案在施工工藝上為全機械化作業,第三方案在“砂井”灌注過程中必須采用人工作業,因此作業時長和作業效率受溫度等影響較大,存在較大不可確定性。
4結語
綜上所述,本文分析了高含水地基的主要特性,并制定出了三套不同的設計施工方案,通過對三種方案的對比分析其適用性。