郭留英+馬新毅



摘 要:我國國內的老式異步電動機目前在許多地方和企業(yè)仍在大量使用,而老式電機如不進行改進,將面臨淘汰,通過長期的觀察和修理經驗,針對電機的內在缺陷,找出電機存在缺陷的原因,進行改進,以提高老式電機的效率,并達到預期效果,為此提高其能效具有現(xiàn)實意義。
關鍵詞:老式異步電動機;修理;能效
中圖分類號:TM343 文獻標識碼:A
0.引言
隨著國家愈來愈重視低碳經濟,而電動機作為能源消耗主要來源之一,據(jù)統(tǒng)計,其消耗電量占工業(yè)用電的2/3左右,我國現(xiàn)鼓勵高效電機的推廣使用,進一步促進產業(yè)結構升級,而我國卻存在大量老式電機,效率低下,如不改進,將面臨淘汰。
我公司最近修理一種電機,該電機出現(xiàn)鑄鋁轉子鋁條融化,定子線圈燒毀,客戶要求對該電機進行修理,并做適當改進。通過分析,發(fā)現(xiàn)該電機的設計存在一定的缺陷,屬于低效率電機。因此我公司針對此種情況,分析電動機效率低下的原因,并提出相應的老式電動機修理改造方案。方案從定子和轉子兩方面考慮:
1.定子
考慮此電機定子鐵芯完好,不對其定子鐵芯做更改,主要考慮定子銅耗。定子銅耗占其定子損耗的重要部分,因此提出更改其絕緣材料,提高絕緣材料的絕緣等級,減少絕緣材料的用量,增加導體有效截面積,可有效降低定子銅耗。
2.轉子
2.1 結構
籠型異步電動機長時間運行后,由于周期性間歇運行或頻繁啟動,造成轉子上電磁應力變化,使轉子導條過熱,從而導致電機轉子鑄鋁導條斷條故障。將鑄鋁導條改為銅導條,可大大降低轉子損耗,與采用高牌號的硅鋼片相比,具有工藝可控性。
因此,銅條轉子技術將領先于其他先進技術,在提高電機性能方面起到重要作用。通過計算,如果直接采用原鑄鋁設計方案,僅僅將轉子導體材質鋁改為銅,由于銅的電阻率僅為鋁的60%,將會造成導條電阻下降,會造成效率裕度過高,啟動電流超標,啟動轉矩不合格,成本增加10%左右。鑄鋁轉子籠條斷裂后,若電機直接報廢,則浪費很大,故許多修理單位采用鑄鋁式導條斷條后,先將鑄鋁融化,清理,改為穿銅條式電機轉子結構,簡便易行,但缺點是:焊接不穩(wěn),容易再次斷條。
現(xiàn)簡單介紹先前的焊接方式,如圖1和圖2所示為老式的轉子導條和轉子短路。
如圖3所示,原來的轉子銅條和短路環(huán)采用透槽插入式,此種焊接方式氣焊時,預熱慢,焊接時間長,且由于導條密布,不可避免地相互干擾,多次補焊時,則會使接頭氧化嚴重,部分焊料燒結成“渣”狀。并且,此種端環(huán)與銅條的接頭形式,也決定了焊縫不均,影響焊料的填充。這些都導致了焊接實際面積減少,熱應力集中,強度降低,故容易造成開焊,斷條現(xiàn)象。
為了從根本上解決上述問題,我們對原有的結構進行了改變,改變的銅環(huán)和銅條連接方式如圖4所示,將原鑄鋁導條改為插入式銅導條,插入銅導條后,做端部機加工,并加工合適的短路環(huán),使短路環(huán)與導條端部做合適配合,并以高溫銀釬焊。此種方法,通過計算導條截面積比鋁條截面積適當減小,既提高了轉子電阻,改善了啟動性能,又減少了銅的使用量,降低了成本。
導條與端環(huán)的焊接改為立式焊接,改變后的焊接結構,只要將焊料充分填充,然后,整體加熱端環(huán),讓填充料融化,這樣不但增加了接觸面積,保證受力裕度,減少熱量集中,杜絕了焊接應力的產生,而且有利于實現(xiàn)短路環(huán)與銅條的熔合,使熱量分布更加合理,有利于焊料的布置,杜絕焊料的流失。
該短路環(huán)焊接結構,由于線圈設計合理,工藝方法得當,在我廠修理鑄鋁式轉子改銅條式結構中,已被廣泛采用。實踐證明,它從根本上解決了原氣焊工藝方法中的諸多問題,提高了功效,減少了銀焊用量,保證了電機質量。使用至今,再無開焊、斷條事故發(fā)生。
2.2 機械耗
通過此上,電機損耗明顯降低,電機所需風量相應減少,由此風扇尺寸可以縮小,機械耗相應降低,在保證軸承壽命的前提下,將原重系列國產軸承牌號改為SKF輕窄系列,可有效降低機械耗。
結語
通過此種方案的改造,既修復了斷條的電動機,同時,極大改善了電機的效率。我國存在大量的老式低效率電動機,老式電動機在目前各種復雜工況條件下不僅極易損壞,而且消耗著大量的能量,造成極大地浪費,在國家大力提倡高效節(jié)能的背景下,深入研究老式電機修理及提高其效率的工作就顯得極為重要。
參考文獻
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